李穎王占生李春曉李秀敏滿春志張春剛
(1.中國石油安全環(huán)保技術(shù)研究院;2.中國石油大學(xué)(北京);3.中國石油冀東油田安全環(huán)保處;4.中國石油冀東油田集輸公司)
蒸汽噴射油泥處理設(shè)備的節(jié)能優(yōu)化分析
李穎1,2王占生1李春曉1李秀敏1滿春志3張春剛4
(1.中國石油安全環(huán)保技術(shù)研究院;2.中國石油大學(xué)(北京);3.中國石油冀東油田安全環(huán)保處;4.中國石油冀東油田集輸公司)
超熱蒸汽噴射法是一種不產(chǎn)生二次污染、處理后的殘渣含油含水率低的含油污泥處理技術(shù)。針對其能耗大的缺點,文章通過設(shè)計新型換熱流程,并在原有工藝設(shè)計的基礎(chǔ)上增設(shè)預(yù)熱換熱器,回收過程氣的中高溫位(350℃左右),用于加熱鍋爐進水,預(yù)熱反應(yīng)原料,從而提高系統(tǒng)效率。余熱回收效率為12.7%,預(yù)計節(jié)約70 400元/a,投資回收期僅為2個多月。
超熱蒸汽噴射;含油污泥處理設(shè)備;節(jié)能優(yōu)化;余熱回收
超熱蒸汽噴射技術(shù)是近幾年涌現(xiàn)出的一種新型含油污泥處理方法,具有設(shè)備緊湊、簡單,易于維護,不產(chǎn)生二次污染;可回收污泥中的石油資源、處理后的殘渣含油含水率低的優(yōu)勢,有效避免了普通處理排放后的高額污染費用,提高了經(jīng)濟效益[1]。
超熱蒸汽噴射處理含油污泥技術(shù)已較為成熟,目前處于推廣階段,但其設(shè)備能耗還有待改進。為此開展超熱蒸汽噴射法含油污泥處理技術(shù)裝備的節(jié)能優(yōu)化分析與設(shè)計,優(yōu)化工藝流程,提高能量利用效率,進一步改進設(shè)備性能,降低綜合能耗。
1.1工藝原理
超熱蒸汽技術(shù)是利用500~600℃超熱蒸汽對濃縮脫水后的含油污泥進行干化處理。經(jīng)過脫水后的泥餅或泥渣被送入超熱蒸汽處理室,即干化室,同時高溫蒸汽以音速或亞音速從特制噴嘴中噴出,與油泥顆粒碰撞。高溫環(huán)境使得液體從顆粒表面蒸發(fā)的速度加快,同時蒸汽蘊含的巨大動能提高了石油類和水分從顆粒內(nèi)部滲出的速度,使油分和水分與顆粒物質(zhì)瞬時分開[2]。被粉碎的污泥小顆粒和油氣連同蒸汽一起進入旋風(fēng)分離器進行氣固分離。分離后的氣相經(jīng)過冷凝進入管道輸至油氣回收單元,經(jīng)冷卻后在重力作用下實現(xiàn)油水分離,油分可直接回收使用,廢水經(jīng)處理后外排或回用[3]?;厥盏挠椭泻实陀?.5%。固相為污泥殘渣。
1.2工藝流程
煉化三泥和污水處理廠產(chǎn)生的含油污泥首先需要預(yù)濃縮處理。經(jīng)過濃縮罐沉降和絮凝反應(yīng)后,含油污泥被輸送到脫水機中,脫水后的泥餅或泥渣被輸送至干化處理設(shè)備進行干化處理[4]。干化室處理后的混合氣體經(jīng)旋風(fēng)分離器去除污泥殘渣,進入油水分離罐,實現(xiàn)油水分離;污泥殘渣直接進入回收槽,冷卻后外運以進一步綜合利用[5]。超熱蒸汽干化系統(tǒng)工藝流程見圖1。
圖1 超熱蒸汽干化系統(tǒng)工藝流程
1.3用能分析
考察某油田現(xiàn)場超熱蒸汽干化處理設(shè)備的用能情況。該設(shè)備處理對象為落地油形成的油砂,油砂含油率為15.4%,含水率為25.6%。
試驗條件:超熱蒸汽溫度600℃,旋風(fēng)分離器部位設(shè)定控制溫度為360℃。
實際處理能力試驗過程記錄:30 min內(nèi)處理135 L油泥,油泥密度約為1.6 kg/L,折合處理量為432 kg/h。
根據(jù)現(xiàn)場使用情況和設(shè)計參數(shù),對該設(shè)備用能狀況進行分析。分析主要內(nèi)容有:①確定設(shè)備現(xiàn)生產(chǎn)能力下的能耗總量;②確定設(shè)備能耗的主要流向和分布狀況(電、蒸汽、燃料氣、綜合能耗);③分析系統(tǒng)用能的不合理環(huán)節(jié),確定設(shè)備節(jié)能的主要方向。
根據(jù)各設(shè)備項目的耗電量與進氣量,可以將能量統(tǒng)一折算成標(biāo)煤,進行綜合比較。表1為該設(shè)備能源消耗量及總能耗所占比例匯總。根據(jù)表1中所示各項目的用能情況,可以得到用能現(xiàn)狀分析結(jié)果如下:
◆超熱蒸汽噴射系統(tǒng)能源消耗總量為230.13 kg標(biāo)煤/h,能源的實物消耗主要為天然氣。蒸汽鍋爐和超熱鍋爐燃?xì)庀暮嫌?31.6 m3/h,折合159.81 kg標(biāo)煤/h,占系統(tǒng)能耗的69.44%,因此降低天然氣消耗量是設(shè)備節(jié)能的重點方向。
◆電力耗能占系統(tǒng)總耗能的19.35%,主要用電項目為冷卻塔循環(huán)泵和離心脫水設(shè)備。冷卻塔循環(huán)泵循環(huán)水量大而耗能高,減小冷卻循環(huán)水使用量即可降低冷卻塔循環(huán)泵功率。
◆冷卻循環(huán)水使用量為300 m3/h,水量大且耗能比例大,占系統(tǒng)總耗能的11.17%,因此降低冷卻循環(huán)水用水量也是節(jié)能的一個方向。
2.1節(jié)能優(yōu)化思路
◆由于超熱蒸汽噴射的工作原理,為保證超熱鍋爐產(chǎn)生足夠高溫高壓的蒸汽,超熱鍋爐的天然氣消耗量不做改變。但是對于蒸汽鍋爐,可以通過預(yù)熱鍋爐進水,提高進水溫度,從而達到節(jié)省蒸汽鍋爐燃?xì)馐褂昧康哪康摹?/p>
◆經(jīng)過雙旋風(fēng)分離器的過程氣仍有350℃左右的中高溫位,直接進入油水分離槽,不僅要求后續(xù)設(shè)備具備耐高溫高壓的性能,而且需要大量的冷卻循環(huán)水對其降溫。降低過程氣的溫度,可以節(jié)省冷卻水循環(huán)量,同時更換小功率的冷卻塔循環(huán)泵。
◆在旋風(fēng)分離器和油水分離槽中間加設(shè)換熱器,回收過程氣的剩余熱量,用于加熱蒸汽鍋爐的進水。過量的熱水可以流經(jīng)污泥進料管線,提高污泥進料溫度,或者儲備用于設(shè)備清洗。
2.2節(jié)能優(yōu)化流程
在旋風(fēng)分離器和油水分離器之間,加裝熱管換熱器,可以從旋風(fēng)分離器出口的高溫過程氣中提取熱值。節(jié)能優(yōu)化后的工藝流程如圖2所示。
表1 能源消耗量及能耗所占比例匯總
圖2 節(jié)能優(yōu)化后的工藝流程
◆在旋風(fēng)分離器與熱管換熱器之間加裝三通閥,設(shè)置旁路,將過程氣旁路直接進入油水分離器冷卻分離。這樣可以保證在換熱器故障時含油污泥處理設(shè)備的正常運轉(zhuǎn),也有利于換熱器的檢修。
◆熱管換熱器的熱流體為旋風(fēng)分離器出口的過程氣,冷流體為軟化水。軟化水經(jīng)換熱器換熱一部分直接送入蒸汽鍋爐產(chǎn)生蒸汽,另一部分經(jīng)過污泥伴熱管線對污泥伴熱之后再進入蒸汽鍋爐。
◆水箱存儲軟化水,為換熱器提供冷流體,同時在必要的情況下為蒸汽鍋爐補水。
2.3節(jié)能設(shè)備設(shè)計
根據(jù)熱管換熱器設(shè)計原理[6],設(shè)定起始參數(shù):熱流體質(zhì)量流量Mh=1 000 kg/h。旋風(fēng)分離器出口熱流體溫度th1=350℃,換熱器出口溫度th2=180℃;冷流體的質(zhì)量流量Mc=1 200 kg/h,換熱器進口水溫tc1=20℃,根據(jù)能量平衡計算可得出口水溫最高tc2=65℃;熱管采取等邊三角形排列方式。
經(jīng)過傳熱量計算及熱管具體參數(shù)設(shè)計等計算,得到換熱器設(shè)計參數(shù),見表2。
表2 熱管換熱器設(shè)計參數(shù)匯總
針對該項目的工藝設(shè)計、設(shè)備選型和經(jīng)濟效益是否可行,將從以下幾個方面分析討論。
◆可利用的溫差
換熱器的冷流體——軟化水的進口溫度為20~25℃,出口溫度為80~90℃,平均溫度55℃左右;換熱器的熱流體——過程氣的進口溫度為320~350℃,出口溫度為180~220℃,其平均溫度為240℃左右,溫差非常大,有利于傳熱,是換熱器實現(xiàn)換熱的基本前提。
◆適宜的熱管工作溫度
超熱蒸汽噴射處理含油污泥設(shè)備的超熱蒸汽溫度控制在500~600℃,經(jīng)旋風(fēng)分離器出來的過程氣溫度約為300~360℃,該溫度在中溫?zé)峁艿墓ぷ鳒囟确秶鷥?nèi),因此工作介質(zhì)可以選擇導(dǎo)熱姆,從而保證熱管在可靠溫度下工作,防止熱管的工作溫度過高或者過低造成熱管失效、低效。
◆可變的調(diào)控系統(tǒng)
對于穩(wěn)定運行的設(shè)備而言,過程氣排量和溫度接近穩(wěn)定的數(shù)值。但當(dāng)處理的含油污泥成分變化或進料量調(diào)整時,排氣量和溫度就會改變,該換熱器的換熱量也相應(yīng)改變。因此,可以通過控制冷卻水的流量控制出水溫度。為了滿足鍋爐進水需求,需要調(diào)節(jié)鍋爐進水和污泥伴熱水比例。同時設(shè)置軟化水直接進入鍋爐的旁線,以備換熱器停工、檢修和設(shè)備開工時使用。
◆對設(shè)備整體運行的影響
換熱器安裝在旋風(fēng)分離器與油水分離器之間,因加入換熱器而增加的排氣阻力對旋風(fēng)分離器可能有一定影響,因此可以調(diào)節(jié)旋風(fēng)分離器的參數(shù)或加設(shè)鼓風(fēng)機以適應(yīng)設(shè)備的要求。
由于降低了過程氣溫度,油水分離器的冷卻水使用量大大減小,因此需要相應(yīng)調(diào)整冷卻水循環(huán)系統(tǒng)設(shè)計參數(shù)。
◆經(jīng)濟效益
以一套超熱蒸汽噴射處理設(shè)備為例,旋風(fēng)分離器出口溫度為350℃時,每噸過程氣帶走的熱量為3.09× 106kJ,將溫度降為180℃時,每噸過程氣攜帶的熱量為2.67×106kJ,因此每噸過程氣溫度由350℃降至180℃可以回收的能量為39 270 kJ,回收率為12.7%,折合標(biāo)煤13.42 kg,可以節(jié)省14.43%的蒸汽鍋爐天然氣用量。
過程氣由350℃降為180℃后,冷卻循環(huán)水用量也將下降。根據(jù)氣體溫度和熱值計算,預(yù)計冷卻循環(huán)水使用量將降為250 m3/h。若按此計算,節(jié)省50 m3/h冷卻循環(huán)水節(jié)省的能量可以折合為4.375 kg標(biāo)煤。
以1 t/h蒸汽發(fā)生量,每天運行24 h,每年運轉(zhuǎn)330 d計算,每年可回收利用標(biāo)煤140.94 t,以每噸標(biāo)煤500元計算,可節(jié)約價值70 400元/a,經(jīng)濟效益顯著。
熱管換熱器的總價為8 000元,換熱流程增設(shè)的管道費用預(yù)計為5 000元。設(shè)備投資回收時間τ=(8 000+5 000)/70 400=0.185(a),2個多月就可回收成本,經(jīng)濟效益顯著。
綜上所述,采用熱管換熱器回收超熱蒸汽噴射處理含油污泥設(shè)備中的過程氣余熱時,節(jié)能空間大,換熱流程設(shè)計合理,換熱設(shè)備有較高的安全性,同時經(jīng)濟效益顯著,此套設(shè)計方案及設(shè)備具有可行性。
對于引進熱管換熱器是否會對整套裝置產(chǎn)生影響,以及可能遇到的問題,分以下幾個方面討論:
◆積灰和結(jié)垢的影響
如果換熱器的熱管積灰和水的結(jié)垢速度過快,會嚴(yán)重影響到換熱器的換熱性能。對于熱管的熱端,經(jīng)過雙旋風(fēng)分離已經(jīng)去除大部分灰塵,產(chǎn)生的積灰是細(xì)顆粒松散型的,較易清除。此外,熱管工作時會發(fā)生震動,不利于積灰。因此,在換熱器設(shè)計時考慮積灰問題,留出適當(dāng)余量,并在換熱器內(nèi)加裝一定的清灰設(shè)施,就可以保證換熱器不受積灰的影響。對于冷的軟化水,提前做好水質(zhì)處理,加入適當(dāng)?shù)姆澜Y(jié)垢藥劑,可以保證熱管冷端的清潔度。
◆換熱器的腐蝕問題
含油污泥成分復(fù)雜,處理后的過程氣難免含有SO2等酸性氣體,金屬壁面溫度低于硫酸蒸汽的凝結(jié)點時,酸性蒸汽將凝結(jié)成硫酸,勢必腐蝕換熱器,影響換熱器的運行安全。因此將換熱器熱端出口溫度設(shè)定高于160℃,即硫酸蒸汽的露點,可減緩換熱器腐蝕。
◆石油類蒸汽的凝結(jié)焦化問題
過程氣中含有的石油餾分氣體可能為輕餾分和煤柴油餾分,含量因含油污泥的含油量不同而不同。石油餾分凝結(jié)在熱管表面,將會影響熱管傳熱效率。若長時間不清理,附著在熱管表面的石油餾分可能焦化,會進一步降低熱管效率,甚至可能堵塞熱管翅片間隙甚至熱管間的通道,威脅設(shè)備使用安全。提高換熱器的工作溫度和熱流體出口溫度有利于減少輕餾分的凝結(jié)。挑選含油量較低的含油污泥進行處理也可減少換熱器內(nèi)的結(jié)焦。因此可以先使用含油量低的污泥試運行,一段時間后查看熱管結(jié)焦?fàn)顩r,再根據(jù)具體結(jié)焦?fàn)顩r制定清焦時間間隔。若結(jié)焦情況不明顯可以再處理含油量較高的含油污泥。
◆超熱蒸汽噴射系統(tǒng)能量消耗集中于天然氣、電力和冷卻循環(huán)水,節(jié)能的重點方向是減少天然氣消耗量和冷卻水循環(huán)量。
◆通過增設(shè)余熱回收換熱器和換熱流程,回收超熱蒸汽噴射處理含油污泥設(shè)備中的過程氣余熱,換熱流程設(shè)計合理,換熱設(shè)備有較高的安全性,余熱回收效率為12.7%,預(yù)計節(jié)約70 400元/a,投資回收期僅為2個多月,具有可行性。
◆換熱設(shè)備可能遇到的主要風(fēng)險為積灰、腐蝕和結(jié)焦問題,設(shè)定較高的氣體出口溫度和定期清灰可以預(yù)防積灰和腐蝕。
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1005-3158(2014)04-0031-04
2013-12-16)
(編輯 王蕊)
10.3969/j.issn.1005-3158.2014.04.011
李穎,2007年畢業(yè)于中國石油大學(xué)(華東)化學(xué)工程與工藝專業(yè),碩士,現(xiàn)在中國石油安全環(huán)保技術(shù)研究院從事含油污泥資源化利用研究工作。通信地址:北京市昌平區(qū)府學(xué)路18號中國石油大學(xué)(北京),102249