李利軍 郭志強 張 超
(①安陽技師學院,河南 安陽455000;②安陽鑫盛機床股份有限公司,河南 安陽455000)
隨著電氣傳動技術(shù)(變頻調(diào)速技術(shù)、電動機矢量控制技術(shù)等)的迅速發(fā)展,高速數(shù)控機床主傳動系統(tǒng)的機械結(jié)構(gòu)已有了較大的簡化,基本上取消了帶輪傳動和齒輪傳動,機床主軸由內(nèi)裝式電動機直接驅(qū)動,從而把機床主傳動鏈的長度縮短為零,即“零傳動”。這種主軸電動機與機床主軸“合二為一”的傳動結(jié)構(gòu)形式,使主軸部件從機床的傳動系統(tǒng)和整體結(jié)構(gòu)中獨立出來,做成“主軸單元”,俗稱“電主軸”(Electric Spindle,Motor Spindle),可由專業(yè)廠家生產(chǎn)。電主軸與系統(tǒng)配合時的調(diào)試比較復(fù)雜。本文介紹第三方電主軸在FANUC 0i TD 系統(tǒng)上的調(diào)試過程和遇到的問題及解決方法。所謂第三方,既非FANUC 系統(tǒng)廠家,也不是機床廠家的一方。
調(diào)試過程包括硬件連接與參數(shù)調(diào)試兩個方面。
硬件連接主要有動力線和編碼器反饋兩方面。編碼器的反饋中先檢查安裝,再確認型號(此次為HEIDENHAIN ERM280 1024 線1vpp);反饋線的接法(接JYA2 口):沒有溫度檢測器時,短接THR1 和THR2,否則產(chǎn)生SP9001 報警。編碼器的反饋線如圖1 所示。
同時,編碼器反饋的A/B 信號的接法將會影響主軸的旋轉(zhuǎn)方向。如果PMC 的G70.5 接通的情況下,主軸反轉(zhuǎn),可以設(shè)定參數(shù)3706#6 和#7 分別為0 和1;也可以改變A/B 信號的接法,同時修改動力線相序。
圖1 編碼器的反饋線
關(guān)于動力線的相序問題,由于第三方電主軸沒有明確規(guī)定三相電源順序,所以初始化后,需要給定指令旋轉(zhuǎn)主軸,以確定三相電源的正確接線。如果相序有問題,主軸會左右擺動。
由于是單線圈繞組,起先使用300(參數(shù)4133)進行主軸電動機的初始化。初始化后,主軸電動機側(cè)應(yīng)該沒有任何報警,此時主軸不旋轉(zhuǎn)。再根據(jù)主軸廠家提供電動機的物理參數(shù),使用FANUC 提供的軟件進行計算,得出主軸缺失的相應(yīng)參數(shù),手動輸入即可。
如果只有一個電動機編碼器的反饋,參數(shù)4002#0為1;如果還有其他的編碼器,根據(jù)其類型進行設(shè)定。
對于參數(shù)4010 的設(shè)定如圖2 所示。
圖2 參數(shù)4010 的設(shè)定
根據(jù)上述兩種設(shè)定,主軸速度控制都正常,但是定向控制時,卻出現(xiàn)SP9081 報警(電動機一轉(zhuǎn)信號顯示錯誤)。分析其主要原因是和反饋的Z 相信號的類型有關(guān)。使用JYA2 口的定向Z 相信號如圖3 所示。
圖3 Z 相信號
使用ERM280 的信號如圖4 所示。
經(jīng)過多次試驗,當Z 相位為此類信號時,參數(shù)4010#3#2#1 設(shè)定為111,速度和定向都正常。同時,還進行了Cs 軸控制測試,也正常。
根據(jù)第三方主軸電動機的電流增益調(diào)試步驟,對電流的比例增益和積分增益進行調(diào)整。調(diào)整結(jié)果如圖5 所示。比例增益參數(shù)4104 =12 600,積分增益參數(shù)4106 =25 000。
根據(jù)第三方主軸電動機的調(diào)整手冊,調(diào)整參數(shù)4080L 和參數(shù)4080H 即可解決主軸顫動問題。
圖4 Z 相為峰值信號
圖5 電流環(huán)增益參數(shù)調(diào)整
此次在調(diào)試過程中,起先的調(diào)試過程比較順利,主軸的速度控制、定向和Cs 軸控制都經(jīng)過了測試,一切正常。但是在進行電流環(huán)的增益調(diào)整時,出現(xiàn)轉(zhuǎn)速不穩(wěn)定現(xiàn)象,在給定轉(zhuǎn)速1 000 r/min 時,主軸速度在1 000 r/min左右顫動,幅度在40 r/min 左右。此時,采用以下步驟進行調(diào)試:
(1)對參數(shù)進行檢查。進行相關(guān)調(diào)整后沒有任何效果。接著對主軸參數(shù)進行了全清,并再次初始化,還是沒有效果。
(2)檢查硬件方面?,F(xiàn)場正好有兩套硬件設(shè)備,對第三方電主軸、主軸放大器、電源放大器、系統(tǒng)都進行了更換,仍然沒有效果。
(3)經(jīng)過多方面的測試和問題分析,出現(xiàn)此現(xiàn)象的原因主要集中到參數(shù)不匹配、編碼器的反饋異常、第三方主軸電動機這幾方面的問題。
(4)參數(shù)方面,對可能引起問題的參數(shù)(速度環(huán)增益、電流環(huán)增益等)經(jīng)過了不斷調(diào)試,沒有效果,只對控制電流產(chǎn)生一定的影響。
(5)考慮編碼器反饋,這時測試主軸編碼器的反饋A/B 信號。由于指令主軸速度時,主軸速度顫動,編碼器的反饋波動較嚴重,所以分析究竟是由于控制電流的不穩(wěn)定引起速度顫動,從而導(dǎo)致編碼器的反饋波動,還是由于編碼器的反饋問題導(dǎo)致控制電流的波動。
所以在測試編碼器反饋波形時,用手動旋轉(zhuǎn)主軸來測試,測試效果如圖6a 所示。
圖6 編碼器的波形
與正常設(shè)備中測試的FANUC ais 編碼器的反饋波形對比發(fā)現(xiàn),速度從0 開始時是正常的,但是在速度上升后,有些差距。從理論分析,速度的快慢只會引起正弦波頻率變化,而幅度變化應(yīng)該不大,如圖6b 所示?,F(xiàn)場主軸100 r/min 時編碼器波形(在其它設(shè)備上測試AIS 編碼器時,不斷改變主軸倍率,測得的波形同樣有較大波動)如圖7 所示。
(6)將讀數(shù)頭拆下后,使其靠近或接觸主軸,發(fā)現(xiàn)主軸的速度會有反饋(接觸其他物體時,也有反饋但是沒有這么大)。判斷應(yīng)該是主軸內(nèi)部的磁場或者感應(yīng)電壓對編碼器的反饋干擾非常大。臨時采用讓讀數(shù)頭與主軸絕緣的措施,再次測試,速度反饋正常,顫動現(xiàn)象消失,主軸運轉(zhuǎn)非常穩(wěn)定。這一現(xiàn)象,可能是主軸電動機在通電后,主軸電動機感應(yīng)電壓較大,感應(yīng)磁場較強,編碼器的讀數(shù)頭在接觸主軸時被磁化,干擾了其正常的讀數(shù)。將被磁化的讀數(shù)頭進行處理,主軸速度正常,問題得到解決。
圖7 編碼器的波形
在調(diào)試過程中應(yīng)首先檢查主軸電動機三相電的順序,其次利用參數(shù)與輔助軟件進行測試,經(jīng)過以上調(diào)試,發(fā)現(xiàn)問題,最后再將問題的位置進行實際實驗,然后通過正確的方法解決問題。
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