相當(dāng)多的水泥廠對窯筒體兩端漏風(fēng)的負(fù)面效應(yīng)認(rèn)識不足,漏風(fēng)不僅增加燃料的消耗以維持熟料的煅燒溫度,而且影響熟料質(zhì)量,美國的“Cementos Argos”公司下屬的Cart?agena廠安裝了新的窯頭窯尾密封裝置后,發(fā)現(xiàn)燃料消耗明顯降低,現(xiàn)將情況介紹如下:
窯的有效密封具有如下優(yōu)點(diǎn):
(1)窯的有效密封可阻止冷空氣漏入窯內(nèi)和窯內(nèi)熱空氣外排。
(2)保持窯內(nèi)壓力的穩(wěn)定,有利于熟料煅燒質(zhì)量。
(3)在現(xiàn)生產(chǎn)窯上安裝新的密封裝置時,一般無需更換窯筒體以及進(jìn)料和卸料部位的筒體。
(4)改善窯窯頭窯尾筒體的冷卻效果。
圖1 改進(jìn)后的密封裝置
一臺直徑為4m的回轉(zhuǎn)窯(濕法),年運(yùn)轉(zhuǎn)率330d,窯頭負(fù)壓為118Pa,若密封裝置出現(xiàn)5mm的縫隙,漏風(fēng)將使燃料增加25.08kJ/kg熟料,該廠燃料費(fèi)用為100美元/t煤,按直徑為4m的濕法窯產(chǎn)量計算,年增加燃料費(fèi)約7萬美元。若縫隙為20mm,意味著密封裝置效率完全消失,年增加燃料費(fèi)用29萬美元。相同直徑的窯,尾端壓降為392Pa,若出現(xiàn)10mm的縫隙,則年燃料費(fèi)用增加32萬美元。上述計算未考慮窯尾排風(fēng)機(jī)功率消耗的電費(fèi)。
2007年,Cementos Argos公司Cartagema水泥廠的一臺1350t/d、兩臺1100t/d的濕法窯,均安裝了密封裝置(圖1),與此同時,減少窯的喂料量,降低LSF率值,改善窯料水分控制,改進(jìn)冷卻機(jī)密封。
改造后的實(shí)踐效果為:熱耗較大幅度下降,按燃料消耗量估算,熟料熱耗下降約104.5~125.4kJ/kg。
圖2 改造前后燃料消耗量記錄
兩端密封圈部位的漏料大幅下降至300kg/d以下,改善了環(huán)境,也節(jié)約了生產(chǎn)成本。
上述密封改進(jìn)表明,回轉(zhuǎn)窯的兩端加強(qiáng)了密封,減少了漏風(fēng)和粉塵外排,有利于節(jié)能和改善環(huán)境。目前我國水泥窯均為預(yù)分解窯,窯頭噴煤量雖占總量的30%~40%,但窯產(chǎn)量為濕法窯的3~4倍,因而加強(qiáng)窯的兩端密封同樣重要,應(yīng)引起有關(guān)水泥廠重視。