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反滲透技術(shù)保障不銹鋼換熱器設(shè)備穩(wěn)定運(yùn)行

2014-04-29 10:35王雙泉胡建軍
中國機(jī)械 2014年4期
關(guān)鍵詞:反滲透氯離子

王雙泉 胡建軍

摘 要:本文介紹了杭鋼高速線材公司(以下簡稱高線)板式換熱器損壞的狀況、成因及其解決方案。通過實(shí)施反滲透技術(shù)有效地抑制了導(dǎo)致不銹鋼嚴(yán)重腐蝕的罪魁禍?zhǔn)?------CL-,從而使板式換熱器的壽命得以延長,保證了設(shè)備穩(wěn)定運(yùn)行。

關(guān)鍵詞:反滲透 氯離子 不銹鋼腐蝕 潤滑站

1.前言

杭鋼集團(tuán)公司下屬十余條生產(chǎn)線用于冷卻設(shè)備的循環(huán)水,經(jīng)過長期循環(huán)使用之后,水中氯離子含量逐漸增多,往往導(dǎo)致冷卻裝置嚴(yán)重銹蝕,甚至穿孔。從今年初我們對全公司循環(huán)水氯離子狀況進(jìn)行的調(diào)查情況看,氯離子對冷卻裝置的侵蝕已嚴(yán)重地威脅了設(shè)備的安全運(yùn)行,增加了生產(chǎn)成本。我們以高線為突破口,通過實(shí)施反滲透技術(shù),尋找到了有效抑制氯離子濃度的解決方案,保障了設(shè)備安全穩(wěn)定地運(yùn)行。

2.高線冷卻裝置損壞現(xiàn)狀及其原因分析

高線公司有8個(gè)重要潤滑油站采用的是板式換熱器來冷卻油液。冷卻介質(zhì)為杭鋼自制水,俗稱“凈環(huán)水”。

不銹鋼板式換熱器在運(yùn)行中,常常出現(xiàn)板片腐蝕穿孔導(dǎo)致油、水貫通的狀況,一旦發(fā)生板片“爛穿”,就必須更換設(shè)備和對油液進(jìn)行脫水處理,對生產(chǎn)會造成一定的影響。

通常認(rèn)為換熱器中的不銹鋼板片具有較強(qiáng)的耐腐蝕性,因?yàn)镃r 和Ni 會使不銹鋼表面生成一層十分致密的氧化膜,使不銹鋼鈍化,降低了不銹鋼在氧化性介質(zhì)中的腐蝕速度,使不銹鋼的耐腐蝕性能提高 。然而水中氯離子有很強(qiáng)的可被金屬吸附的能力,它們優(yōu)先被金屬吸附,并從金屬表面把氧排掉,與金屬形成氯化物,并形成了可溶性物質(zhì),這樣導(dǎo)致了腐蝕的加速。通常未經(jīng)特殊處理的水中往往含有一定量的氯離子,水中氯離子含量的多少,將決定不銹鋼腐蝕的速率。由于杭鋼自來中的的氯離子含量通常為80mg/L,經(jīng)過較長時(shí)間的循環(huán)使用氯離子的量又將大大增加。甚至高達(dá)290 mg/L以上,并長期保持在149-340mg/L。這就是不銹鋼板式換熱器抗腐蝕能力降低甚至爛穿孔的根本原因。

3.降低氯離子含量的方法及其特點(diǎn)比較

根據(jù)有關(guān)資料,目前國內(nèi)降低氯離子含量的有效方式主要有兩種,一是采用離子交換裝置(陰床、陽床、混床),二是利用反滲透裝置。這兩種裝置的特點(diǎn)詳見下表:

根據(jù)對兩種裝置的反復(fù)比較,我們認(rèn)為反滲透裝置性價(jià)比較高。反滲透裝置除鹽的原理簡介如下:

反滲透設(shè)備是在高于溶液滲透壓的作用下,使其他物質(zhì)不能透過半透膜而將其它物質(zhì)和水分離開來。反滲透膜的膜孔徑非常小,因此反滲透設(shè)備能夠有效地去除水中的溶解鹽類、膠體、微生物、有機(jī)物等,因此反滲透設(shè)備廣泛應(yīng)用于生產(chǎn)純水、高純水,以滿足不同行業(yè)、不同需求的用戶。

當(dāng)純水和鹽水被理想半透膜隔開,理想半透膜只允許水通過而阻止鹽通過,此時(shí)膜純水側(cè)的水會自發(fā)地通過半透膜流入鹽水一側(cè),這種現(xiàn)象為滲透,若在膜的鹽水側(cè)施加壓力,水的自發(fā)流動將受到抑制而減慢,當(dāng)施加的壓力達(dá)到某一數(shù)值時(shí),水通過膜的凈流量等于零,這個(gè)壓力稱為滲透壓力,當(dāng)施加在膜鹽水側(cè)的壓力大于滲透壓力時(shí),水的流向就會逆轉(zhuǎn),此時(shí),鹽水中的水將流入純水側(cè),這種現(xiàn)象就是水的反滲透處理的基本原理。

4.方案確定

4.1技術(shù)要求

實(shí)施前指標(biāo):

濁度約50mg/L、氯離子250-290mg/L、總硬度230-280 mg/L。

實(shí)施后指標(biāo):

濁度≤50mg/L、氯離子≤50 mg/L、總硬度<100 mg/L。

4.2方案的確定

由于項(xiàng)目的實(shí)施是基于原有水處理場地,不可能新辟場地,因此只能因地置宜、見縫插針。經(jīng)過權(quán)衡利弊,按照我公司對處理后水質(zhì)的要求和反滲透裝置工藝流程,確定了設(shè)備配置及其設(shè)備布置。

4.2.1工藝流程

反滲透裝置工藝流程見如下:

循環(huán)水池(原水泵)→多介質(zhì)過濾→活性炭過濾→保安過濾器→高壓泵→反滲透裝置→清洗裝置

4.2.2設(shè)備配置

5.實(shí)施后效果

經(jīng)過對凈環(huán)系統(tǒng)的水(約1500噸)進(jìn)行近一周循環(huán)預(yù)處理后,反滲透膜投入運(yùn)行,2天后對反滲透膜出水口處的水進(jìn)行了檢測,有關(guān)指標(biāo)見下表。

表中顯示出有關(guān)水質(zhì)指標(biāo)得到根本性好轉(zhuǎn),其后通過近一個(gè)月的循環(huán),凈環(huán)水池中的氯離子含量也穩(wěn)定在了42mg/L左右。達(dá)到了技術(shù)協(xié)議的要求,實(shí)現(xiàn)了預(yù)期目標(biāo)。

6.結(jié)束語

通過實(shí)施反滲透項(xiàng)目,全年運(yùn)行費(fèi)用較前略有下降,更重要的是有效地抑制了導(dǎo)致?lián)Q熱器不銹鋼板片腐蝕穿孔的氯離子,換熱器的使用壽命將得以延長,進(jìn)而避免油液乳化變質(zhì)的嚴(yán)重后果,保障了潤滑系統(tǒng)安全、穩(wěn)定地運(yùn)行。該項(xiàng)目的成功實(shí)施為其它類似場合“濁水”的凈化提供了有益的經(jīng)驗(yàn)。

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