薄丹丹等
摘 要:本文對(duì)往復(fù)式壓縮機(jī)運(yùn)行中出現(xiàn)的十字頭及其活塞環(huán)磨損現(xiàn)象進(jìn)行分析,并闡述如何處理磨損故障。
關(guān)鍵詞:往復(fù)式壓縮機(jī);活塞環(huán);十字頭;故障;分析;處理
1.壓縮機(jī)簡(jiǎn)介
本壓縮機(jī)型號(hào)為4M3.5-10.77/35,是一臺(tái)對(duì)稱平衡型往復(fù)式空氣壓縮機(jī),四列四級(jí)壓縮,將壓力由常壓提高到3.5MPa。布置方式為單層平面布置。氣缸采用水冷卻系統(tǒng)強(qiáng)制冷卻、壓力循環(huán)潤(rùn)滑,各列氣缸水平布置于曲軸兩側(cè),具有動(dòng)平衡性好,操作檢修方便等優(yōu)點(diǎn)。其用途為一個(gè)小型污水處理廠提供壓縮空氣。
2.壓縮機(jī)十字頭及活塞環(huán)簡(jiǎn)介
2.1 .壓縮機(jī)十字頭
十字頭是連接活塞桿與連桿的運(yùn)動(dòng)機(jī)件,在機(jī)身十字頭滑道內(nèi)作往復(fù)運(yùn)動(dòng),具有導(dǎo)向作用。十字頭的一端螺孔與活塞桿連接,借活塞桿螺紋的連接深度可調(diào)整活塞與氣缸蓋間死點(diǎn)間隙的大小。兩側(cè)裝有十字頭銷的錐形孔,十字頭銷用螺釘鍵固定在十字頭上,并與連桿軸套互相配合。本壓縮機(jī)十字頭是由QT60-2制成,滑板澆鑄錫基軸承合金。
2.2. 壓縮機(jī)活塞環(huán)
活塞環(huán)是密封汽缸工作面和活塞間縫隙的零件,活塞環(huán)裝入汽缸后,活塞環(huán)的彈力使之產(chǎn)生一個(gè)對(duì)汽缸壁的壓緊力。氣體通過(guò)間隙產(chǎn)生節(jié)流,于是在活塞前后產(chǎn)生一個(gè)壓差,活塞環(huán)被推向環(huán)槽壓力低的一側(cè),阻止了氣體沿環(huán)槽斷面的泄漏。作用在環(huán)內(nèi)表面的氣體壓力大于作用在環(huán)外表面的氣體的壓力。在壓力差的作用下,環(huán)被壓向汽缸工作表面,阻止了氣體沿著汽缸壁面泄漏。本壓縮機(jī)活塞環(huán)和支撐環(huán)均為無(wú)油潤(rùn)滑原件,活塞環(huán)和支撐環(huán)采用賀爾碧格產(chǎn)品。
3 .活塞環(huán)及十字頭故障描述
3.1. 活塞環(huán)故障
此壓縮機(jī)從2010年3月開機(jī)后,前期開開停停無(wú)固定時(shí)限,曾經(jīng)因?yàn)閴毫Σ缓细駲z修氣閥時(shí),正常檢查各部件時(shí)發(fā)現(xiàn)活塞環(huán)磨損嚴(yán)重,后按照機(jī)組隨機(jī)資料的標(biāo)準(zhǔn)更換活塞環(huán)后運(yùn)行不到一個(gè)月就出現(xiàn)活塞環(huán)損壞,但支撐環(huán)屬于正常磨損的情況。最嚴(yán)重的是在2011年7月出現(xiàn)汽缸缸體嚴(yán)重噪音,緊急停機(jī)后檢查1.2.4級(jí)汽缸,發(fā)現(xiàn)磨損嚴(yán)重,各級(jí)活塞環(huán)嚴(yán)重磨損甚至斷裂后無(wú)殘留物,活塞有輕微拉傷,汽缸也拉毛。
3.2. 十字頭故障
在機(jī)組正常運(yùn)行情況下,檢查顯示壓縮機(jī)出入口壓力和溫度、流量,電機(jī)電流、定子溫度、主軸承溫度,壓縮機(jī)主軸承溫度、填料溫度,潤(rùn)滑油油溫和油壓,冷卻水的水壓和水溫,噪聲和振動(dòng)等數(shù)據(jù)正常,但發(fā)現(xiàn)潤(rùn)滑油箱體油體發(fā)黑,決定對(duì)其做一次例行檢查,在機(jī)組停機(jī)后打開十字頭處視鏡發(fā)現(xiàn)1級(jí)、2級(jí)、4級(jí)十字頭處有些許金屬碎屑,而3級(jí)十字頭在滑道和十字頭中間有大片夾雜物,各級(jí)十字頭拆卸后,檢查發(fā)現(xiàn)1、2、4十字頭下瓦面的巴式合金面有部分磨損的現(xiàn)象,瓦面有較深的凹槽,3級(jí)十字頭巴氏合金嚴(yán)重磨損。其他部件未見明顯傷處。
4. 故障檢查分析
4.1. 活塞環(huán)磨損斷裂分析
造成活塞環(huán)磨損和斷裂的主要因素有:
(1)疲勞損傷。
(2)偏向磨損。
(3)活塞環(huán)與汽缸的肩脊相擊,造成斷裂。
(4)活塞環(huán)熱膨脹間隙不合適,在正常工作中受熱后無(wú)膨脹余地而強(qiáng)行與汽缸壁磨檫。
4.1.1.檢查活塞環(huán)斷面
把壓縮機(jī)運(yùn)行三年以來(lái)更換的活塞環(huán)進(jìn)行集中比照,參考各個(gè)損壞的活塞環(huán)運(yùn)行時(shí)間段后,發(fā)現(xiàn)損壞活塞環(huán)的時(shí)間不具有一定的規(guī)律性,判斷疲勞損傷的可能性不大。
4.1.2. 檢查活塞與汽缸的同軸度
我們最簡(jiǎn)單可行的方法是裝好活塞環(huán)和支撐環(huán)后,用塞尺檢查活塞與汽缸的圓周間隙,經(jīng)過(guò)檢查后發(fā)現(xiàn)圓周間隙基本都保持在2mm左右,無(wú)嚴(yán)重偏差。
4.1.3. 檢查汽缸的肩脊
通過(guò)在現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量各部分?jǐn)?shù)據(jù)后,確定活塞環(huán)在做往復(fù)運(yùn)動(dòng)過(guò)程中間不會(huì)與肩脊相擊,造成斷裂。
4.1.4. 檢查活塞環(huán)開口間隙
在把同型號(hào)同批次的活塞環(huán)裝入汽缸測(cè)量以后,發(fā)現(xiàn)活塞環(huán)的開口間隙只有2mm,經(jīng)過(guò)計(jì)算后確認(rèn)活塞環(huán)開口間隙最小應(yīng)該在6mm左右,判斷開口間隙小是造成活塞環(huán)磨損和斷裂的因素之一。
4.2. 十字頭損壞檢查分析
由 4.2十字頭故障現(xiàn)象分析,出現(xiàn)故障的原因在十字頭部,可能由下列因素造成:
(1)十字頭巴氏合金面與滑道接觸不良,造成十字頭局部受力,摩擦嚴(yán)重而受損。
(2)有雜物或水介質(zhì)進(jìn)入潤(rùn)滑油,造成潤(rùn)滑不良。
(3)十字頭與滑道間隙超標(biāo),造成震動(dòng)過(guò)大,十字頭磨損。
(4)十字頭巴氏合金脫落。
4.2.1. 檢查瓦面與滑道接觸面
由于舊的十字頭3級(jí)已完全報(bào)廢,利用其它級(jí)數(shù)的十字頭進(jìn)行檢查發(fā)現(xiàn)瓦面有輕微劃痕,打磨處理了劃痕部位,使其與滑道配合,用著色法檢查其接觸面符合 70 %的安裝要求,排除瓦面與滑道接觸不良的因素。
4.2.2. 檢查潤(rùn)滑油
由于此次十字頭損壞以后對(duì)潤(rùn)滑油有嚴(yán)重的污染,潤(rùn)滑油有大量雜質(zhì),油體發(fā)黑,并且含有少量的水分。
4.2.3. 檢查十字頭與滑道間隙
根據(jù)廠家提供的資料,十字頭與滑道的允許間隙值為 0.145~0.248。把十字頭裝入滑道實(shí)測(cè)其間隙全部在要求之內(nèi)。
4.2.4 .檢查巴氏合金層
通過(guò)對(duì)其余三個(gè)比較好的十字頭進(jìn)行煤油滲透后發(fā)現(xiàn),在十字頭上發(fā)現(xiàn)不同程度的裂紋,用刮刀挑開后,巴氏合金會(huì)有一整塊掉落,判斷造成十字頭損壞的罪魁禍?zhǔn)字饕前褪虾辖饘用撀湓斐伞?/p>
5. 故障處理
5.1.活塞環(huán)處理
更換廠家建議的新材質(zhì)活塞環(huán),將開口間隙調(diào)整到6mm左右,按照中石化檢修標(biāo)準(zhǔn)和廠家說(shuō)明書進(jìn)行檢查。
5.2.十字頭處理
5.2.1.更換新的十字頭,先用著色法探傷檢查有無(wú)裂紋,尺寸規(guī)格和舊件一致。
5.2.2.用著色法檢查保證滑履瓦面與滑道接觸面積 70 %以上,使滑履瓦面與滑道上間隙在 0.18 mm左右,安裝合格。
5.2.3.檢查油管線及其冷卻器,打壓合格后進(jìn)行油運(yùn)。
6.結(jié)論與認(rèn)識(shí)
通過(guò)以上處理后進(jìn)行試機(jī),故障消失,機(jī)組順利通過(guò)了 100 %負(fù)荷試車,現(xiàn)已投入工藝運(yùn)行1個(gè)月左右,運(yùn)行參數(shù)全部正常。通過(guò)以上現(xiàn)象分析及處理,我們認(rèn)識(shí)到需要加強(qiáng)設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)巡檢,及時(shí)消除小問(wèn)題,可以避免大故障。
參考文獻(xiàn):
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