朱文輝 王春玉
摘??要:由于循環(huán)流化床鍋爐具有煤種適用范圍廣,效率高,污染低,節(jié)約能源等特征,因此,在化工企業(yè),電力企業(yè),食品企業(yè)等企業(yè)的應(yīng)用越來越廣泛。但是在鍋爐運行過程中存在的落煤管堵塞,沖刷腐蝕,送煤風(fēng)位置安裝不合理等問題使得鍋爐的效率受到很大影響。對鍋爐給煤系統(tǒng)落煤管沖刷腐蝕及堵塞問題進(jìn)行了深入剖析,并提出了改造的措施;對鍋爐給煤系統(tǒng)送煤風(fēng)存在的不足進(jìn)行了探討,提出了相應(yīng)的改造措施。為鍋爐的高效穩(wěn)定運行提供了借鑒。
關(guān)鍵詞:落煤管;送煤風(fēng);改造
引言
循環(huán)流化床鍋爐具有適宜各種煤種,效率高,污染低,節(jié)約能源的優(yōu)勢,因此,在化工企業(yè),電力企業(yè),食品企業(yè)等得到了廣泛的應(yīng)用。然而,在循環(huán)流化床鍋爐運行的過程中,落煤管堵塞,沖刷腐蝕等問題影響了鍋爐的效率,同時企業(yè)需要進(jìn)行停爐檢查,嚴(yán)重影響了企業(yè)的生產(chǎn);與此同時,鍋爐給煤系統(tǒng)的送煤風(fēng)也影響到鍋爐的運行效率,因此,對鍋爐給煤系統(tǒng)落煤管以及送煤風(fēng)進(jìn)行優(yōu)化,對于提高鍋爐的運行效率,提高企業(yè)的經(jīng)濟效益有著非常重要的意義。
1.鍋爐給煤系統(tǒng)落煤管存在的問題及改造措施
1.1鍋爐給煤系統(tǒng)落煤管腐蝕問題及改造措施
通過對河南心連心化肥有限公司三分廠型號為TG-130/5.29-M的循環(huán)流化床鍋爐進(jìn)行調(diào)查,該鍋爐具有落煤管三根,包括上下兩段,調(diào)查發(fā)現(xiàn)兩段落煤管都存在沖刷腐蝕磨損問題,沖刷腐蝕磨損最為嚴(yán)重的是下段斜面底部位,每四個月幾乎新的落煤管都出現(xiàn)了沖刷腐蝕磨損問題,此時只能在落煤管外側(cè)采取打補丁補焊的措施,延長落煤管壽命。由于存在沖刷腐蝕使得落煤管大約半年需要進(jìn)行一次更換,造成了企業(yè)成本的浪費,并且鍋爐的運行周期受到影響。通過分析發(fā)現(xiàn),固體煤粒和一次風(fēng)輸送是造成落煤管沖刷腐蝕磨損的主要的原因。落煤管管材首先發(fā)生腐蝕的原因是因為硫的回收尾氣造成的,然后通過無煙煤,造氣爐渣以及造氣爐的二旋飛灰由于一次風(fēng)以及二次風(fēng)的沖刷,造成了耐熱鋼板出現(xiàn)了破損。
鍋爐給煤系統(tǒng)落煤管沖刷腐蝕的原因是,通常情況下落煤管的鋼材使用Cr20Ni14Si2,處于水與含有硫化氫的介質(zhì)中,同時,Cr20Ni14Si2對于含硫反應(yīng)比較強烈,非常容易造成應(yīng)力腐蝕的開裂,隨著時間的推移,就會使得硫裂紋變粗,造成落煤管的開裂。循環(huán)流化床鍋爐運行過程中,通過給煤機的傳輸,煤,石灰石等的顆粒進(jìn)入到爐膛中,因為自身的重力以及初始速度進(jìn)入到落煤管中,顆粒首先落到落煤管斜平面,之后繼續(xù)向爐膛下滑,當(dāng)進(jìn)入到爐膛以前,顆?;旌衔镌阱仩t的爐膛底部的水冷風(fēng)室,風(fēng)帽向爐膛吹入一次風(fēng)和二次風(fēng),由于顆粒的重力以及風(fēng)的動力使得落煤管受到的沖刷磨損更加的嚴(yán)重。
基于此,為了解決鍋爐給煤系統(tǒng)落煤管腐蝕問題,需要對使用的設(shè)備進(jìn)行改造。①對于一次風(fēng)以及二次風(fēng)的速度進(jìn)行控制,確保一次風(fēng)和二次風(fēng)風(fēng)速的比例盡可能在6:4;②對于落煤管受到?jīng)_擊磨損嚴(yán)重的底部可以采用鑄鐵復(fù)合耐磨鋼板;③對于進(jìn)入鍋爐的煤造氣爐渣的摻混的比例盡可能降低;④盡量確保進(jìn)入到鍋爐的煤的粒度不超過6mm;⑤通過合理的石灰石的加入,使得進(jìn)入到鍋爐內(nèi)的硫的成分盡可能的脫除。
1.2鍋爐給煤系統(tǒng)落煤管堵塞問題及改造措施
因為鍋爐原來的煤斗的下部,其形狀不規(guī)則,同時具有很多法蘭結(jié)構(gòu),因此,在煤斗下部非常容易造成積煤問題。當(dāng)使用的煤種較為潮濕時,造成了犁煤器出現(xiàn)打滑的問題,因此,犁煤作用得不到發(fā)揮,當(dāng)是用的煤種灰分多,水分大的時候,就會使得落煤管發(fā)生堵塞的問題。
因為鍋爐原有煤斗蓬煤與給煤機落煤管的可靠性和鍋爐的安全經(jīng)濟運行有著直接的影響?;诖?,通過充分分析為了解決落煤管的堵塞問題,需要改造原煤斗蓬煤以及落煤管。①對于原來鍋爐煤斗下部的不規(guī)則段進(jìn)行改造,使其變成雙曲線不銹鋼煤斗,同時,設(shè)計過程中充分考慮流體力學(xué)的特點,從而能夠使用水分大,灰分多的煤種,解決落煤管堵塞的問題;②改進(jìn)原有的法蘭結(jié)構(gòu),通過焊接連結(jié)的措施設(shè)計整個煤斗,同時對于煤斗的內(nèi)部的焊縫打磨,使得藏煤部位得到消除;③對于原來的膨脹節(jié)來說,當(dāng)發(fā)生收縮的時候,對于上下結(jié)合的地方有一段距離,存在圓周形狀的溝槽,容易造成堵煤和藏煤。通過改造,使用插入式的膨脹節(jié)使得收縮過程中不會出現(xiàn)溝槽,也就不會存在藏煤,從而使得膨脹節(jié)堵煤的問題得到解決;④對于因為使用水分大,灰分多造成的堵煤問題,通過原來的煤斗的外部增加輔助的振動裝置,和進(jìn)行改造之后的雙曲線煤斗配合使用,使得疏通效果更佳;⑤對于給煤機的出口的直管段的位置增加輔助的氣動振動裝置,使得落煤管堵煤的問題得到有效解決。
2.鍋爐給煤系統(tǒng)送煤風(fēng)存在的問題及改造措施
鍋爐送煤風(fēng)安裝位置因為風(fēng)管的出口和落煤管成將近直角的夾角,使得送煤風(fēng)由于阻力太大,從而沿著落煤管的彎頭的管壁出現(xiàn)了兩部分氣流,一部分氣流向上走,一部分氣流向下走,由于向上走的氣流對于下滑的煤粒具有拖扶的效果,存在下煤不暢通、入爐煤分布不均、鍋爐流化不充分等問題。
為了解決上述問題,將給煤機的出口管和落煤管的接口的位置向下調(diào)200mm,同時,把過度管和落煤管夾角從60度改成40度,使得過度管的坡度增加,進(jìn)而煤粒下滑的阻力降低;把送煤風(fēng)管和落煤管的接口的位置向上提高500mm,把原來的水平的方向進(jìn)風(fēng)改造成豎直方向的進(jìn)風(fēng),使得進(jìn)風(fēng)口和落煤管之間的直角得到消除,進(jìn)而降低落煤阻力,提高送煤風(fēng)的利用率。同時解決入爐煤分布不均、鍋爐流化不充分的問題。
3.結(jié)束語
循環(huán)流化床鍋爐落煤管沖刷,腐蝕,磨損,堵塞以及送煤風(fēng)安裝位置不合理,都會影響到鍋爐的穩(wěn)定運行,造成鍋爐的停產(chǎn)檢查,不但影響了企業(yè)的生產(chǎn)效率,同時也浪費了資源,增加了企業(yè)的生產(chǎn)成本。因此,通過對循環(huán)流化床鍋爐落煤管以及送煤風(fēng)的改造,通過風(fēng)速比的調(diào)整,定期維護(hù),材料更換等措施使得落煤管以及送煤風(fēng)得到改善,進(jìn)而提高鍋爐的效率,使得企業(yè)的經(jīng)濟效益提高,實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。
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