董志鴻 楊玉良 楊宇 曾健 孫營
摘要:某重型牽引車在道路試驗時發(fā)現(xiàn)70km/h時駕駛室抖動加劇。為了盡快找出原因,建立整車NVH仿真模型,將試驗測量數(shù)據(jù)作為仿真模型的輸入,從仿真結(jié)果中提取駕駛室座椅導軌加速度響應(yīng),結(jié)合整車模態(tài)結(jié)果,找出了導致駕駛室抖動加劇的根源,確定了優(yōu)化方案并進行實車驗證,最終解決了駕駛室抖動問題。
關(guān)鍵詞:牽引車;仿真模型;加速度響應(yīng);整車模態(tài);輪胎不平衡激勵;功率譜密度
引言
在以往的汽車振動問題分析中,由于計算機性能的限制,往往采用高度簡化的模型以減少分析的自由度,其精度也受到很大的限制,這樣的模型不能很好地模擬整車的運動。隨著計算機容量和性能的不斷提高,對整車的振動噪聲進行系統(tǒng)地模擬已經(jīng)成為可能。本文采用試驗與CAE相結(jié)合的方法對某重型牽引車駕駛室抖動問題進行分析與優(yōu)化。
1.建立牽引車仿真模型
1.1建立該牽引車的整車NVH仿真模型,如圖1所示:
圖1.整車有限元模型
汽車振動的激勵源主要來自動力總成和路面。在進行道路試驗時,在發(fā)動機懸置和車橋上布置加速度傳感器,并將測量結(jié)果進行處理轉(zhuǎn)換,得到該處的加速度功率譜密度曲線。
1.2仿真模型上的載荷輸入
將試驗測量得到的發(fā)動機懸置、車橋上加速度功率譜密度作為仿真模型的輸入,在仿真模型的計算結(jié)果中輸出座椅導軌處的振動響應(yīng),圖2為實車試驗測量的發(fā)動機懸置和車橋上加速度功率譜密度曲線。
圖2 實車試驗測得的發(fā)動機懸置和車橋上加速度功率譜密度曲線
將施加了載荷的仿真模型提交計算,并在計算結(jié)果中輸出駕駛室座椅導軌處的加速度響應(yīng)曲線,曲線在5.8Hz處出現(xiàn)共振峰值,如圖5所示,即駕駛室在70km/h抖動加劇時的共振頻率為5.8Hz。而4~8Hz之間是人體敏感區(qū)域,因此需避免在此頻率區(qū)間出現(xiàn)較大振動幅值。
由于在實車道路試驗時發(fā)現(xiàn),駕駛室抖動只與車速有關(guān),與檔位的選擇無關(guān),換句話說與發(fā)動機的轉(zhuǎn)速無關(guān)。這就排除了發(fā)動機、傳動系等旋轉(zhuǎn)激勵,而是由結(jié)構(gòu)的固有頻率共振導致駕駛室抖動,因此,動力總成剛體模態(tài)及駕駛室等的剛體模態(tài)成為可能的因素。 為了找出上述模態(tài)頻率,對整車有限元模型進行整車模態(tài)分析。
2.整車模態(tài)分析
對圖1中的整車有限元模型進行模態(tài)分析,得出5.77Hz存在一個模態(tài),振型為車架后部垂向振動+駕駛室剛體模態(tài),而動力總成剛體模態(tài)為6.7Hz,初步確定駕駛室抖動是由駕駛室剛體模態(tài)共振產(chǎn)生。如圖3。
圖3 車架后部垂向振動+駕駛室剛體模態(tài)(5.777Hz)
3.駕駛室振動原因分析
從整車振動試驗結(jié)果反饋,當車速達到70km/h時,能感受到明顯的駕駛室抖動問題。初步判斷原因可能是某激勵頻率與駕駛室固有頻率5.8Hz接近,導致駕駛室產(chǎn)生共振現(xiàn)。車輪的一階不平衡激勵通常處于此頻率區(qū)間,該牽引車的輪胎滾動半徑為0.543m,而70km/h的行駛車速轉(zhuǎn)換成輪胎不平衡激勵頻率值剛好為5.8Hz。由此可確定,輪胎不平衡激勵激發(fā)了車架后部垂向振動和駕駛室剛體模態(tài)產(chǎn)生駕駛室共振,從而導致駕駛室在70km/h時出現(xiàn)抖動加劇現(xiàn)象。
車架后部垂向振動模態(tài)和駕駛室剛體模態(tài)分別與板簧剛度、駕駛室懸置剛度、駕駛室后懸擺臂襯套剛度等有關(guān),受承載要求的限制,調(diào)整板簧剛度和駕駛室懸置剛度可能會導致其他新的問題產(chǎn)生,綜合考慮之后,可嘗試從減震器阻尼和駕駛室后懸擺臂襯套剛度入手,從而達到降低駕駛室抖動幅度的目標。
4.確定優(yōu)化方案
為了能夠盡快找出優(yōu)化方案,在與相關(guān)工程師共同討論后,篩選出以下兩個改進方案,即增加各減震器阻尼,降低駕駛室后懸擺臂襯套的Y向剛度。具體體現(xiàn)為駕駛室前后懸減震器阻尼增倍,降低駕駛室后懸擺臂Y向襯套剛度,由原來剛度1000N/mm降低為600N/mm。如圖4所示。
圖4.增加減震器阻尼、降低后懸擺臂襯套剛度
將以上兩個改進方案在仿真模型中修改之后提交計算,輸出駕駛室座椅導軌處的加速度響應(yīng),并與優(yōu)化前進行對比,在5.8Hz處的振動幅值降低了28%,效果明顯。如圖5所示。
圖5駕駛室座椅導軌振動優(yōu)化前/優(yōu)化后結(jié)果對比
將上述兩個優(yōu)化方案在試驗車上實現(xiàn),并提出了一些改進措施:對輪胎總成的動態(tài)不平衡量方面進行了限制,目的是盡量降低輪胎激勵的幅值;即降低振動源的幅值。盡量增大駕駛室對5.8Hz頻率附近振動的衰減量。再次進行道路試驗。從試驗反饋信息可知,駕駛室抖動現(xiàn)象明顯改善。該試驗結(jié)果同時也驗證了仿真分析結(jié)果的準確性。
5.結(jié)論
在重卡整車NVH性能開發(fā)過程中,針對一些較復雜的振動現(xiàn)象,可以首先采用主觀評價和試驗測試相結(jié)合的方法,初步找出可能導致問題產(chǎn)生的原因。然后借助CAE仿真方法,對原因進行分析驗證,明確導致振動問題產(chǎn)生的根源,從而做到有針對性的去優(yōu)化改進結(jié)構(gòu)參數(shù),大大縮短汽車開發(fā)周期。
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作者簡介:
董志鴻(1984年—),男,合肥工業(yè)大學在職研究生,主要從事汽車整車及系統(tǒng)零部件NVH分析。