王德成 范衛(wèi)民 常建賢
摘要:本文簡單介紹了同步電動機的啟動方式,通過對同步電機啟動失敗實例的分析,提出了確保成功啟動的改進措施。
關(guān)鍵詞:同步電動機;啟動;分析;措施
1.同步電動機的啟動
高壓同步電動機除早期采用的液力耦合器啟動方式外,目前采用的啟動方法有三種:輔助電動機啟動法、調(diào)頻啟動法、異步啟動法。綜合分析技術(shù)、投資、啟動可靠程度和現(xiàn)場應用實踐等因素,最常用的啟動方式是異步啟動[1]。異步起動方式是指先接人定子電源開始起動,當轉(zhuǎn)速達到準同步速度(即同步轉(zhuǎn)速的95%)及以上時,切除降壓電阻投入勵磁,使電機由準同步運行至額定同步轉(zhuǎn)速,完成啟動過程??紤]到啟動時的電流沖擊和機械沖擊,工程上較多采用自耦變壓器、液態(tài)電阻(本文主要指水電阻)、電抗器等限流降壓啟動技術(shù)。
在某企業(yè)生產(chǎn)流程中采用同步電動機作為大型空氣壓縮機的驅(qū)動設(shè)備,運用液態(tài)電阻啟動方式。本文就該種啟動方式在運行中無法正常啟動的過程進行分析和探討。
2.空壓機12100kW驅(qū)動電機啟動實例
2.1啟動電源及啟動對供電系統(tǒng)的要求
電動機供電回路如圖1:《空氣壓縮機供電系統(tǒng)圖》。
設(shè)計空氣壓縮機帶葉輪啟動對供電系統(tǒng)的要求為:啟動容量200-250MVA,啟動電流(3.2-3.5)Ie(電動機額定電流),堵轉(zhuǎn)電流3.5 Ie,啟動電壓6.1-6.3kV,采用定子回路中性點串聯(lián)液態(tài)電阻降壓啟動,啟動前初始水電阻阻值為6.1 kV時0.75-0.82Ω,6.3 kV時0.78-0.86Ω。電動機使用無刷勵磁裝置,勵磁柜具有勵磁控制、電機啟動和運行、主電機保護等功能。
2.2啟動過程及現(xiàn)象
某日空壓機按生產(chǎn)安排開機,圖1中40000kVA變壓器未投運,按下空壓機啟動按鈕,18秒后主電機勵磁柜連鎖保護跳閘,勵磁柜PLC顯示信息為“同步電機轉(zhuǎn)速監(jiān)測跳閘”?,F(xiàn)場人員對該空壓機導葉等重點部位及啟動參數(shù)進行了檢查,未見異常。電氣人員將啟動過程的數(shù)據(jù)與過去啟動成功的實測數(shù)據(jù)進行了對比分析,認為啟動不成功是供電母線電壓較低,啟動電流值偏小,造成主電機啟動在18秒內(nèi)沒有達到75%額定轉(zhuǎn)速發(fā)出跳閘信號。記錄電流數(shù)據(jù)如表1:
調(diào)整63000kVA變壓器有載開關(guān),將電動機運行母線電壓調(diào)至6.2kV后再次啟動,再次跳閘,現(xiàn)象同第一次。再次安排人員對機械和電氣回路及設(shè)備進行了詳細的檢查,仍未見異常。通過對第二次啟動電流數(shù)值與初次成功啟動值比較,偏小,認為啟動電流偏小的原因可能是液態(tài)電阻值不滿足要求。隨即測量啟動回路的水電阻阻值如表2。實測值與水電阻初始阻值比較確實發(fā)生了變化,于是將水電阻阻值調(diào)整到表2所列初始的阻值后,第三次啟動,50秒后勵磁柜連鎖保護跳閘,勵磁柜PLC顯示信息為“同步電機啟動電流超時跳閘”。
3.啟動過程分析
根據(jù)同步電機的啟動特性,電機能否啟動關(guān)鍵在于啟動時異步力矩能否克服機組阻力矩。異步力矩的產(chǎn)生及強弱,取決于供電電源電壓和電流。依據(jù)電機啟動時電流及力矩關(guān)系得知,啟動時電壓降系數(shù)是決定電機啟動的重要因素。電壓降系數(shù)的大小取決于為電動機供電的供電系統(tǒng)的容量和啟動回路的阻抗[2]。
實例中啟動過程中微機綜合保護裝置的電流和電壓變化曲線及數(shù)值顯示,啟動失敗均是電動機保護動作跳閘所致,電動機保護動作是正確的。排除機械部分影響電機啟動的各類因素,仔細分析前兩次啟動過程的數(shù)據(jù)和啟動電流電壓曲線后我們發(fā)現(xiàn)電機跳閘前啟動過程中的電流變化是不一樣的,啟動失敗的主要原因是引起啟動電流變化的啟動回路的液態(tài)電阻和供電系統(tǒng)。
3.1液態(tài)電阻阻值對啟動的影響
定子側(cè)串入液變電阻本質(zhì)上屬于降壓起動,也就是提高電壓降系數(shù)。對于大功率高壓籠型同步電動機而言,在電網(wǎng)短路容量及變壓器容量不是足夠大或瞬時機械沖擊過大時,是最佳起動方式之一。對液態(tài)電阻的組成、工作原理和運行維護要求進行分析得知液態(tài)電阻的阻值又受溫度的影響較大,其電化學性能與導電介質(zhì)的穩(wěn)定性、電液的發(fā)熱、散熱與液箱容積、電液阻值變化的三相平衡性、極板運動及限流響應速度等都將影響電機的啟動過程。
分析啟動不成功的過程,發(fā)現(xiàn)液態(tài)電阻阻值的變化對啟動電流的變化影響較大。實例中啟動前的液態(tài)電阻的初始值明顯與歷史上成功啟動時的值不同,說明液態(tài)電阻已經(jīng)發(fā)生了大的變化,現(xiàn)場人員憑經(jīng)驗認為沒有變化。因此,主要原因應是與上次啟動之間間隔時間近三個月,液態(tài)電阻受溫度、極板腐蝕和自然蒸發(fā)等影響,初始阻值發(fā)生了變化,不能滿足設(shè)計的要求。
3.2供電系統(tǒng)對啟動的影響分析
從圖1中可看出,電機啟動時供電方式有三種:單臺63000kVA主變供電、單臺40000kVA主變供電、兩臺主變并聯(lián)供電。圖2為電機啟動回路的等效阻抗圖。假設(shè)為電動機供電的6kV母線短路,在110kV系統(tǒng)大、小運行方式下及電抗器投入和退出時,分別計算三種供電方式下6kV母線的短路容量如表3。
從表3的計算看,在系統(tǒng)小方式下,40000kVA主變供電方式和63000kVA主變投入的方式系統(tǒng)容量很難滿足電機啟動的要求;兩臺主變并聯(lián),系統(tǒng)的短路容量都能滿足電機啟動對系統(tǒng)容量的要求,但一旦出現(xiàn)系統(tǒng)電壓偏低、回路阻抗變化或負載輕微變化,有可能造成啟動不成功。同時可知,各種方式下啟動時對啟動過程的保障程度是不同的,供電方式的變化對電機啟動的成功率影響較大。
在實例中,第一次啟動前,適逢供電系統(tǒng)最近的一臺150MW發(fā)電機檢修停運,系統(tǒng)電壓與前偏低,供電系統(tǒng)條件接近小方式下單臺63000kVA主變供電,存在啟動不成功的可能性。實踐中采用兩臺主變并列運行的方式為電機提供啟動電源,電機單體啟動正常,啟動時間47s,啟動瞬間母線電壓5.77kV,電流3393kA 。與空壓機聯(lián)機啟動一次成功。
4.結(jié)論及啟示
通過上述同步電動機啟動失敗的案例分析,認為同步電機啟動不成功的主要原因應是液態(tài)電阻阻值變化和供電系統(tǒng)容量不滿足啟動條件。由此我們得出如下啟示:
(1)大型同步電動機在設(shè)計時要進行供電系統(tǒng)各種可能的運行方式下短路容量的計算,使供電回路充分滿足啟動容量的要求。
(2)液態(tài)電阻受環(huán)境和運行時間的影響較大,在每次電機啟動投運前要測試阻值,并調(diào)整,確保達到初始要求的值;對廠家提供的“3-5年不檢修,僅適量加水”的維護要求要慎重對待。
(3)目前運用的液態(tài)電阻啟動方式大多是按啟動時間由PLC控制和調(diào)整極板,從而調(diào)整啟動電阻來滿足電機啟動過程中對啟動電流的要求,每次啟動過程不完全相同。再次啟動前要對每次啟動過程的數(shù)據(jù)和電流波形分析,啟動條件做些適當?shù)恼{(diào)整,確保一次啟動成功。
(4)電機啟動前,技術(shù)人員要檢查供電系統(tǒng)的條件能否滿足設(shè)計的啟動技術(shù)要求,重點關(guān)注母線電壓、上級變電所的運行方式,必要時申請調(diào)整運行方式。
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作者簡介:
王德成(1966—),男,工程學士,高級工程師,從事企業(yè)供配電的技術(shù)和管理等方面的研究。
范衛(wèi)民(1975—),男,工學學士,工程師,從事企業(yè)供配電的技術(shù)和管理工作
常建賢(1991—),男,綏化學院電氣工程學院,在校學生。