徐賢東
摘要:本文通過(guò)對(duì)V02-314氣動(dòng)閥門故障診斷處理的過(guò)程分析,總結(jié)了閥門填料、以及填料安裝方式等因素對(duì)閥門調(diào)節(jié)性能的影響,為同類設(shè)備故障處理積累經(jīng)驗(yàn),以供同行借鑒。
關(guān)鍵詞:調(diào)節(jié)閥調(diào)節(jié)性能填料安裝方式 摩擦力
1. 背景介紹
V02-314氣動(dòng)閥門是電廠化容系統(tǒng)的下泄背壓控制閥,由它來(lái)自動(dòng)控制下泄管線壓力狀態(tài)。在電廠日常設(shè)備巡檢過(guò)程中,設(shè)備巡檢人員發(fā)現(xiàn)閥門填料處有較多硼結(jié)晶,開(kāi)發(fā)了一項(xiàng)V02-314閥門缺陷,檢修人員經(jīng)過(guò)反復(fù)多次消缺處理,閥門的調(diào)節(jié)性能和泄漏依然無(wú)法徹底消除。
1.1 閥門故障處理:
(1)緊固填料壓蓋螺栓 :檢修人員初步判斷因填料壓蓋松動(dòng),預(yù)緊力不夠,導(dǎo)致閥門介質(zhì)的泄漏,因此采取了緊固填料壓蓋螺栓來(lái)消除缺陷。缺陷消除閥門投入運(yùn)行,主控觀察閥前壓力有波動(dòng)現(xiàn)象,繼續(xù)排查;
(2)更換定位器:檢查控制系統(tǒng)、接線沒(méi)有發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,現(xiàn)場(chǎng)加模擬信號(hào),發(fā)現(xiàn)定位器輸出氣壓波動(dòng),檢修人員判斷可能問(wèn)題出在定位器,現(xiàn)場(chǎng)做定位器處理和減壓過(guò)濾器,但波動(dòng)現(xiàn)象沒(méi)有消除;
(3)填料壓蓋調(diào)節(jié):經(jīng)消缺小組人員討論,查閱閥門檢修記錄,在電廠大修期間對(duì)該閥門實(shí)施過(guò)填料壓蓋緊固,現(xiàn)場(chǎng)的故障可能與緊固壓蓋有關(guān)。后經(jīng)機(jī)械人員將閥門填料壓蓋松開(kāi)后,閥門不再波動(dòng),可以確認(rèn)故障原因是閥門填料過(guò)緊,致使閥桿摩擦力過(guò)大,閥門填料壓蓋螺母的松緊與閥門的調(diào)節(jié)性能存在沖突,閥門填料壓蓋過(guò)緊導(dǎo)致閥門超調(diào)。但隨著填料壓蓋的松開(kāi),介質(zhì)又會(huì)重新出現(xiàn)泄漏。
2. 閥門失效的診斷分析
2.1 閥門介紹
V02-314是化容系統(tǒng)的下泄背壓控制閥,由它來(lái)自動(dòng)控制下泄管線壓力狀態(tài)。V02-314接受閥前壓力信號(hào),自動(dòng)控制下泄孔板至該閥之間的壓降,以防止汽化,同時(shí),在主系統(tǒng)水實(shí)體狀態(tài)下,控制和調(diào)節(jié)主系統(tǒng)壓力。
V02-314閥門由日本加德留斯制造,閥門相關(guān)參數(shù)為:口徑DN50,設(shè)計(jì)壓力40Kgf/cm2,,設(shè)計(jì)溫度100攝氏度,流量特性為等百分比,流量系數(shù)Cv=7.6[1]。閥體結(jié)構(gòu)為閥籠導(dǎo)向的直通式單閥座閥門。執(zhí)行機(jī)構(gòu)為彈簧薄膜氣動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu),進(jìn)氣方式為上進(jìn)氣,閥門失氣時(shí)保持常開(kāi)。
2.2 工作原理分析
V02-314填料壓蓋的工作原理,
由于壓緊壓蓋所形成的壓緊力產(chǎn)生一種造成密封效果的徑向壓力,徑向壓力沿整個(gè)填料長(zhǎng)度按指數(shù)曲線分布[3]。為了保持密封狀態(tài),內(nèi)側(cè)圈上的徑向壓力至少等于系統(tǒng)的內(nèi)壓力,這就意味著外側(cè)圈上的徑向壓力高得多,在大多數(shù)用途中是過(guò)高的,這將導(dǎo)致過(guò)大的摩擦,軸磨損,氣動(dòng)密封件失效。經(jīng)查密封材料手冊(cè),填料密封產(chǎn)生的徑向力與壓緊壓蓋所加的軸向力之比約為0.6~0.7,沿整個(gè)填料函的典型徑向壓力。
2.3 填料安裝過(guò)程分析
查看V02-314閥門解體維修規(guī)程,“將閥桿組件插入閥蓋支架,并依次將填料裝入填料函,填料的切口處應(yīng)處于對(duì)稱位置。分四步按照力矩參考值的30%、60%、80%、100%逐步擰緊盤根壓蓋螺母,注意盤根壓蓋與閥桿四周的間隙應(yīng)均勻,力矩參考值為9~12 Nm”。
2.4 填料安裝方式分析
從維修規(guī)程可以看出,填料的安裝方式為整體封裝,整體壓緊的方式,這種方式的安裝,從圖2可以看出,與壓蓋最近的填料受力最大,變形最大,承擔(dān)了密封的主要工作。呈現(xiàn)出上緊下松的狀態(tài),填料徑向密封力并不平均,由于力量很難傳遞到遠(yuǎn)端的填料圈,在該處的密封圈可能存在泄漏。這種安裝方式不能保證有足夠的預(yù)緊力施加于下面的填料,造成閥門填料處存在硼結(jié)晶泄漏的可能。當(dāng)填料泄漏時(shí),檢修人員又會(huì)加大填料壓蓋預(yù)緊力,造成調(diào)節(jié)閥性能變差。填料的摩擦力是直行程控制閥的摩擦力的主要來(lái)源,而摩擦力又是調(diào)節(jié)閥死區(qū)的一個(gè)主要原因。
2.5調(diào)節(jié)閥摩擦力分析
忽略控制閥閉環(huán)回路的控制系統(tǒng)因素,調(diào)節(jié)閥總體推力/摩擦力比例,動(dòng)摩擦力/靜摩力的比例決定的著閥門的性能,也就是閥門的死區(qū)以及響應(yīng)時(shí)間。調(diào)節(jié)閥設(shè)計(jì)的總體推力和執(zhí)行機(jī)構(gòu)的容積相關(guān),薄膜越大,推力越大。V02-314閥門在2005年解體檢修以前,未曾發(fā)生過(guò)類似缺陷,因此可以排除總體推力偏小的問(wèn)題。而摩擦力,動(dòng)摩擦力/靜摩力的比例會(huì)因?yàn)樘盍蠅荷w預(yù)緊力調(diào)整,會(huì)產(chǎn)生變化,并且上述因素會(huì)隨著調(diào)節(jié)閥填料的安裝方式會(huì)而有所不同。
2.6填料材料分析
通過(guò)研究廠家的填料材料,發(fā)現(xiàn)廠家后期提供的填料材料和閥門出廠時(shí)的填料是有變化的,由石棉材料變更成了石墨材料,材料不同,摩擦系數(shù)不同,相應(yīng)填料的緊固力矩也發(fā)生改變。查詢檢修記錄“安裝閥桿至閥蓋,安裝填料,每次裝入兩圈,然后用規(guī)定力矩緊固(下6層填料緊固力矩31-34NM;上3層填料緊固力矩為27-29NM;校驗(yàn)填料螺栓力矩,最終力矩為12NM)”,上述緊固力矩是適用于石棉材質(zhì)的填料,但閥門解體時(shí)實(shí)際更換的是石墨材料的填料,石墨材質(zhì)的摩擦系數(shù)是大于石棉材質(zhì)的。查詢廠家手冊(cè),下層石墨材料的緊固力矩僅為19~21n.m,最終力矩為8~12NM,因此,可以確定閥門填料的緊固力矩也是不合適的,最終影響了閥門調(diào)節(jié)性能。
3. 故障解決方案
3.1 改變閥門填料安裝方式。
加工專用工具,參考廠家手冊(cè),對(duì)填料安裝方式采用分段預(yù)緊的安裝方式.
3.2 改變閥門填料緊固力矩。
參考廠家手冊(cè),對(duì)閥門下層填料的施加緊固力矩為19~21n.m,最終力矩為8~12NM通過(guò)上述方案的改進(jìn),對(duì)閥門安排診斷,填料摩擦力數(shù)值檢測(cè)如下表,發(fā)現(xiàn)閥門的動(dòng)態(tài)摩擦力降低了一半,摩擦力大大減少。對(duì)于較大幅度的信號(hào)變化(5%、2%),位移能夠快速響應(yīng),穩(wěn)定性較好;對(duì)于較小幅度的信號(hào)變化(1%、0.05%),位移也能快速響應(yīng)[2]。
4. 結(jié)論
綜上所述,調(diào)節(jié)閥的波動(dòng)缺陷,通過(guò)改變填料安裝方式和螺栓緊固力矩,整體調(diào)節(jié)性能得到了提高,解決了V02-314閥門波動(dòng)大的缺陷。對(duì)于調(diào)節(jié)閥,選擇正確的預(yù)維方式、合理的預(yù)維周期至關(guān)重要,閥門的頻繁解體維修并不能增加設(shè)備的高可靠性,通過(guò)這次問(wèn)題解決的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn),設(shè)備管理人員修改預(yù)維大綱,增加閥門的維修頻度,在每次大修期間安排閥門狀態(tài)監(jiān)測(cè),閥門的檢修經(jīng)濟(jì)性和設(shè)備的可靠性最終都得到了提高。
5. 參考文獻(xiàn)
[1]加德留斯閥門使用說(shuō)明手冊(cè)
[2]艾默生控制閥手冊(cè)
[3]密封件與密封手冊(cè) R.H.沃林著 國(guó)防工業(yè)出版社會(huì)性1990