王曦岳,魏麗紅
(攀鋼礦業(yè)公司設(shè)備修造總廠,四川 攀枝花 617000)
半自磨機(jī)是部分利用礦石自身、部分利用鋼球作為磨礦介質(zhì)進(jìn)行磨礦的設(shè)備,從能量有效利用的觀點(diǎn),采用半自磨機(jī)磨礦,能耗是比較高的。但半自磨機(jī)替代了中細(xì)碎作業(yè)、篩分作業(yè)、礦石轉(zhuǎn)運(yùn)環(huán)節(jié),使流程縮短,減少了粉塵產(chǎn)生,總的來說投資節(jié)省,運(yùn)行成本降低,對環(huán)境影響小。同時(shí),礦石的剝蝕研磨主要靠礦石自身,鋼球消耗低,對后續(xù)浮選作業(yè)的化學(xué)或電化學(xué)影響小,因而越來越引起人們的關(guān)注。
目前白馬選礦二期安裝了三臺半自磨機(jī),襯板需求量在1850t左右,三期還將裝三臺半自磨機(jī),襯板需求量在1950t左右,襯板需求量大。白馬半自磨機(jī)使用半年來,由于工況惡劣,襯板的消耗量非常大,而目前攀西地區(qū)沒有生產(chǎn)半自磨襯板的廠家,因此物資處必須外地采購,而采購的價(jià)格高,襯板廠家供貨周期也很長,所供襯板使用壽命也較短。第一次采用半自磨機(jī)襯板配套生產(chǎn)廠家中信重工的襯板不足三個(gè)月出現(xiàn)排料端襯板90%斷裂,進(jìn)料端50%斷裂,對公司半自磨生產(chǎn)造成較大制約。
設(shè)備修造總廠從上世紀(jì)九十年代末開始生產(chǎn)選礦耐磨件,從2000年開始承包選礦廠球磨機(jī)襯板的生產(chǎn),同時(shí)近些年還進(jìn)行了高鉻錘頭、高鉻隔膜閥、葉輪等產(chǎn)品的研制開發(fā),滿足了我公司選礦、采礦等生產(chǎn)過程對耐磨鑄件的需求,在適應(yīng)釩鈦磁鐵礦生產(chǎn)工藝的耐磨材料生產(chǎn)方面積累了較豐富的經(jīng)驗(yàn)?,F(xiàn)準(zhǔn)備開發(fā)半自磨機(jī)用襯板,實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品多元化,以滿足公司1500工程需要。
目前半自磨機(jī)的襯板主要有耐磨橡膠襯板、高錳鋼耐磨襯板等,云南大紅山銅礦采用的是高沖擊的高錳鋼襯板,使用周期為3個(gè)月,白馬選礦半自磨機(jī)用的襯板相比目前我廠生產(chǎn)的球磨機(jī)襯板比較大、重而且長、厚,對生產(chǎn)工藝的要求較高,要預(yù)防變形以及收縮等鑄造缺陷。
為了配合白馬半自磨襯板的裝機(jī)時(shí)間,我廠必須在2010年11月中旬試生產(chǎn)出四種規(guī)格的筒體襯板各2件,11月底生產(chǎn)出大格子板2件,小格子板6件。因此,專門制定了一個(gè)襯板試生產(chǎn)的網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃如圖1、2。
圖1 筒體襯板試制網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃
圖2 格子板試制網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃
根據(jù)白馬半自磨工作狀況及原機(jī)襯板(材質(zhì)為鉻鉬鋼)的使用情況,決定采用改型高錳鋼材料生產(chǎn)半自磨襯板,以確保使用周期在4個(gè)月以上。由于半自磨筒體襯板長度分別為1940mm(兩種)、1630mm(兩種),寬度均為466mm,最高高度分別為245mm(兩種)、175mm(兩種),四種筒體襯板的重量分別為870kg、680kg、570kg、730kg。襯板長,容易變形,重量高(現(xiàn)在我廠生產(chǎn)的消失模鑄件最重的僅為320kg),容易產(chǎn)生鑄造缺陷。在試生產(chǎn)過程中,鑄件工作面出現(xiàn)多肉(瘤)、安裝面出現(xiàn)縮孔、變形、脹箱、熱處理后氣割澆冒口出現(xiàn)裂紋等鑄造缺陷。因此在后續(xù)工藝的改進(jìn)上,在埋箱時(shí)加方鋼冷鐵壓住模型防止變形及加強(qiáng)孔眼砂的緊實(shí)度防止多肉(瘤)產(chǎn)生;在澆注系統(tǒng)中加設(shè)冒口用以補(bǔ)縮防止出現(xiàn)縮孔;澆注過程中控制澆注速度及澆注溫度;控制負(fù)壓;根據(jù)鑄件材質(zhì)特點(diǎn),浸水切割澆冒口等措施將鑄造缺陷降低到了最小。同時(shí),隨爐做試塊,與鑄件一起熱處理后,模擬半自磨機(jī)襯板的使用工況(大球砸在襯板上),通過空氣錘對試塊進(jìn)行多次沖擊,試塊無裂紋,沖擊韌性非常好,證明材質(zhì)的選擇是符合半自磨機(jī)工況的。同步制作標(biāo)準(zhǔn)試塊送權(quán)威機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢測,沖擊吸收能量K達(dá)到了152-158J,達(dá)到了高錳鋼的國家標(biāo)準(zhǔn)(147J)。根據(jù)襯板材質(zhì)及厚度,制定了襯板的熱處理工藝,避免厚大鑄件在熱處理過程中出現(xiàn)裂紋。經(jīng)過各方的共同努力,2010年11月中旬成功試生產(chǎn)出四種規(guī)格的筒體襯板各2件,共計(jì)8件;2010年11月底成功試生產(chǎn)出大格子板2件,小格子板6件。
試生產(chǎn)中出現(xiàn)的問題見圖3、4。
圖3 試生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的鑄造缺陷
圖4 試生產(chǎn)中出現(xiàn)的縮孔
根據(jù)白馬選礦廠統(tǒng)籌安排,設(shè)備修造總廠試生產(chǎn)的3塊筒體襯板和6塊格子板安裝到自磨機(jī)上運(yùn)行,并與中信重工、南輝科技兩家產(chǎn)品進(jìn)行了對比試驗(yàn)。安裝情況如表1。
安裝時(shí),設(shè)備修造總廠工程技術(shù)人員與白馬選廠半自磨車間技術(shù)人員一起進(jìn)行了實(shí)物測量,經(jīng)測量發(fā)現(xiàn),設(shè)修廠格子板厚度75mm(圖紙要求為75mm),而南輝格子板厚度為80mm。其它產(chǎn)品尺寸基本一致。
表1 襯板與格子板安裝情況
從2010年11月29日安裝第一塊襯板開始,設(shè)備修造總廠一直重點(diǎn)關(guān)注研發(fā)襯板試用情況,并與其它兩家襯板進(jìn)行比較,4月12日公司科質(zhì)部、設(shè)備修造總廠、白馬選礦廠半自磨車間相關(guān)技術(shù)人員還一同對中信重工、南輝科技、設(shè)備修造總廠換下的襯板進(jìn)行了檢查。具體情況見表2:
試制產(chǎn)品及工業(yè)性試驗(yàn)部分圖片見圖5、6、7、8、9。
表2 筒體與格子板使用情況對比
圖5 設(shè)備修造總廠試制半自磨機(jī)筒體襯板
圖6 設(shè)備修造總廠試制半自磨機(jī)格子板
圖7 中信重工原機(jī)配套筒體襯板和格子板質(zhì)量均較差,使用一個(gè)多月后排料端襯板90%斷裂,進(jìn)料端50%斷裂。格子板漏格、裂紋現(xiàn)象較普遍。
圖8 設(shè)備修造總廠試制格子板使用三個(gè)月后磨損正常,無斷格現(xiàn)象。有1件格子板在尾部邊沿有一道裂紋,裂紋長度為30mm,由于裂紋在邊沿處,可焊補(bǔ),并不影響繼續(xù)使用,白馬將繼續(xù)使用。
圖9 南輝公司僅安裝一塊筒體襯板,使用不到兩個(gè)月出現(xiàn)兩端掉塊(約130*150*100mm),而且襯板出現(xiàn)兩條約140mm長的貫穿性裂紋,產(chǎn)品基本報(bào)廢;
從使用情況來看,可以得出以下兩點(diǎn)結(jié)論:
(1)設(shè)備修造總廠試制半自磨機(jī)筒體襯板、格子板試用情況正常,性能明顯優(yōu)于中信重工提供的半自磨機(jī)襯板。
(2)設(shè)備修造總廠試制半自磨機(jī)筒體襯板、格子板的使用性能略優(yōu)于南輝公司產(chǎn)品。
試制襯板通過工業(yè)性試驗(yàn)結(jié)果后,隨即我廠根據(jù)白馬的生產(chǎn)需求情況,開始了襯板的批量生產(chǎn)。經(jīng)過在芨芨坪和萬年溝兩臺7.32m半自磨機(jī)上兩年多的使用,襯板的平均使用壽命基本達(dá)到了6-8個(gè)月,是原機(jī)襯板壽命的兩倍以上,襯板滿足半自磨機(jī)的工況要求,為公司創(chuàng)效1353萬元/年。
半自磨機(jī)襯板的開發(fā)成功不僅可以有效的保證公司半自磨機(jī)的正常生產(chǎn),而且可以調(diào)整我廠產(chǎn)品結(jié)構(gòu),適應(yīng)市場的需求,是一個(gè)雙贏的發(fā)展。