王風(fēng)勇
(海南實(shí)華嘉盛化工有限公司,海南 洋浦 578001)
不同位置回?zé)挷缓细癖揭蚁┑慕?jīng)濟(jì)對比分析
王風(fēng)勇
(海南實(shí)華嘉盛化工有限公司,海南 洋浦 578001)
對不合格苯乙烯3次回?zé)挼膶?shí)際情況進(jìn)行綜合分析,表明采用精苯乙烯塔對不合格苯乙烯回?zé)捰卸喾矫娼?jīng)濟(jì)優(yōu)勢。低壓蒸汽消耗量下降28.34t,耗電量下降15124.28kWh,節(jié)約回?zé)挄r間10.2d,可多產(chǎn)苯乙烯653.1264t,經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢明顯。
不合格苯乙烯;精苯乙烯塔;粗苯乙烯塔;回?zé)?/p>
海南實(shí)華嘉盛化工有限公司8.5萬t·a-1苯乙烯裝置自開工到現(xiàn)在已經(jīng)平穩(wěn)運(yùn)行近7年,產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)良,能夠滿足下游產(chǎn)品的要求。由于操作、環(huán)境及設(shè)計(jì)等原因,苯乙烯大罐中苯乙烯在儲存過程中發(fā)生聚合物偏高事故。苯乙烯不合格類型包含乙苯含量超標(biāo)和聚合物含量超標(biāo),乙苯含量超標(biāo)的不合格苯乙烯必須通過粗苯乙烯塔回?zé)?,聚合物含量超?biāo)的不合格苯乙烯則通過粗苯乙烯塔與精苯乙烯塔回?zé)捑?,物耗能耗有所不同?次苯乙烯不合格都是聚合物含量超標(biāo),在3次回?zé)掃^程中,前2次由于進(jìn)精苯乙烯塔管線發(fā)生聚合堵塞,通過粗苯乙烯塔回?zé)挘斐珊艽蟮奈锖哪芎?。最?次回?zé)捦ㄟ^精苯乙烯塔回?zé)挘谖锖哪芎纳嫌泻艽蟮母纳啤?/p>
1.1 操作原因
苯乙烯產(chǎn)品通過長達(dá)1.7km的管線送至碼頭進(jìn)行裝船外賣,在不裝船時,此管線要每天進(jìn)行回流操作,防止苯乙烯產(chǎn)品在管線中發(fā)生聚合,在回流時,苯乙烯大罐溫度上升,沒有及時補(bǔ)充溫度低的苯乙烯產(chǎn)品,導(dǎo)致苯乙烯產(chǎn)品大罐聚合物上升。
1.2 環(huán)境原因
苯乙烯裝置地處海南省洋浦經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū),此地區(qū)長時間少雨,白天溫度極高,苯乙烯儲存時間過久,產(chǎn)品的溫度上升,導(dǎo)致聚合物上升。
1.3 設(shè)計(jì)原因
裝置初期建設(shè)時保溫效果不佳,溴化鋰制冷機(jī)組制冷負(fù)荷設(shè)計(jì)小,在環(huán)境溫度偏高時,系統(tǒng)物料的溫度降不下來,一直處于上限位置。苯乙烯產(chǎn)品大罐采樣點(diǎn)設(shè)計(jì)不合理,不能保持流動狀態(tài)。
2.1 操作數(shù)據(jù)對比
針對不合格苯乙烯管線精苯乙烯塔聚合堵塞,無法使用精苯乙烯塔進(jìn)行回?zé)?,對不合格苯乙烯回?zé)挋C(jī)泵出入口管線進(jìn)行相應(yīng)的技術(shù)改造,入口直接連接苯乙烯產(chǎn)品大罐,出口連接至脫氫液大罐,開啟不合格苯乙烯回?zé)挋C(jī)泵,將不合格苯乙烯送至脫氫液大罐,使脫氫液含苯乙烯65%~70%送至粗苯乙烯塔進(jìn)行回?zé)?。相關(guān)操作數(shù)據(jù)列表見表1。
表1 3 次苯乙烯回?zé)挻直揭蚁┧途揭蚁┧僮鲾?shù)據(jù)
由表1可以看出,粗苯乙烯塔進(jìn)料負(fù)荷減少了27.71%,脫氫液機(jī)泵運(yùn)行電流下降,保證機(jī)泵運(yùn)行良好。粗苯乙烯塔的回流量下降了18.08%,減輕了粗苯乙烯塔回流機(jī)泵的負(fù)荷,同時減少加熱蒸汽12.38%,能耗比用粗苯乙烯塔回?zé)捰泻艽蟮母纳?。由于用精苯乙烯塔回?zé)?,物料直接來源于苯乙烯產(chǎn)品大罐,物料溫度較低(20℃左右),冷進(jìn)料時,料液入塔后在加料板上與提餾段上升的蒸汽相遇,即被加熱至飽和溫度。與此同時,上升蒸汽有一部分被冷凝下來,精餾段塔板數(shù)過多,提餾段板數(shù)不足,會造成釜液損失增加。這時在操作上,應(yīng)適當(dāng)調(diào)整再沸器蒸汽,使塔的回流量達(dá)到原來的量。精苯乙烯塔耗蒸汽相比高出15.15%,但從蒸汽流量上看只有500kg·h-1。為保護(hù)乙苯蒸發(fā)器的正常運(yùn)行,第一、二次不合格苯乙烯回?zé)?,乙苯蒸發(fā)器排放相比高82.22%,但是仍存在一定的風(fēng)險(xiǎn)性。
2.2 回?zé)挄r對精餾塔分離的影響
用粗苯乙烯塔回?zé)挄r,將脫氫液罐的苯乙烯含量由原來的59%左右提高至65%~70%,對粗苯乙烯塔分離產(chǎn)生一定的影響,使精餾塔的精餾段負(fù)荷增加。只有增加蒸汽用量,提高精餾塔的回流比,提高精餾塔的傳熱傳質(zhì)負(fù)荷,才能保證精餾塔塔頂組分的合格。圖1、圖2和圖3分別是3次回?zé)挄r進(jìn)料組分對精餾塔塔頂和粗苯乙烯塔塔頂苯乙烯含量的影響。
由圖1、圖2和圖3可知,粗苯乙烯進(jìn)料組分對精餾塔操作的影響顯而易見,進(jìn)料中關(guān)鍵重組分苯乙烯的含量直接影響著粗苯乙烯塔塔頂苯乙烯的含量,并且精餾塔操作處于波動狀態(tài),嚴(yán)重影響乙苯蒸發(fā)器的安全運(yùn)行。
圖1 第1次不合格苯乙烯回?zé)挘ㄓ么直揭蚁┧?/p>
圖2 第2次不合格苯乙烯回?zé)挘ㄓ么直揭蚁┧?/p>
圖3 第3次不合格苯乙烯回?zé)挘ㄓ镁揭蚁┧?/p>
2.3 化驗(yàn)分析數(shù)據(jù)對比
粗苯乙烯塔原設(shè)計(jì)塔直徑4.0m,后經(jīng)過蘇爾壽公司計(jì)算將塔直徑改至3.0m,使粗苯乙烯塔空塔氣速大幅提高,增加了液泛的可能性。經(jīng)過后來的增設(shè)進(jìn)料加熱器以及減小塔底再沸器換熱面積等改造措施,此塔運(yùn)行已明顯改良,但還是不能達(dá)到最初的設(shè)計(jì)要求,在滿負(fù)荷下塔頂苯乙烯含量仍然比原設(shè)計(jì)高0.5%以上?;谠O(shè)計(jì)原因,回?zé)挄r處于滿負(fù)荷下,塔運(yùn)行情況不容樂觀,現(xiàn)將塔化驗(yàn)分析列于表2、表3和表4。
表2 第1次回?zé)挻直揭蚁┧敾?yàn)分析數(shù)據(jù)
表3 第2次回?zé)挻直揭蚁┧敾?yàn)分析數(shù)據(jù)
表4 第3次回?zé)挻直揭蚁┧敾?yàn)分析數(shù)據(jù)
表2、表3和表4分析數(shù)據(jù)都是在操作相對穩(wěn)定后的分析,在其間粗苯乙烯塔塔頂受進(jìn)料苯乙烯含量的影響曾最高帶苯乙烯高達(dá)18.23%,嚴(yán)重影響乙苯蒸發(fā)器的安全運(yùn)行和催化劑的壽命。進(jìn)料組分變重導(dǎo)致苯乙烯精餾單元粗苯乙烯塔塔分離效率下降。如果粗苯乙烯塔塔頂乙苯中所含的苯乙烯超標(biāo),那么苯乙烯會隨乙苯進(jìn)入乙苯回收塔,進(jìn)而作為乙苯脫氫單元的進(jìn)料,嚴(yán)重影響乙苯蒸發(fā)器的安全運(yùn)行,雖然增大了排放流量,仍然存在安全隱患,還增加了乙苯進(jìn)料中苯乙烯的含量,脫氫單元苯乙烯選擇性下降。乙苯蒸發(fā)器出口苯乙烯含量的增加,也影響到脫氫催化劑的安全運(yùn)行,而且促使副反應(yīng)發(fā)生并增加了甲苯和焦油的生成量。乙苯脫氫單元發(fā)生的副反應(yīng)還會增加催化劑的積炭量,降低催化劑的活性,縮短催化劑的使用壽命。粗苯乙烯塔塔頂苯乙烯含量超標(biāo)還可能造成填料及塔內(nèi)件被苯乙烯聚合物堵塞,影響產(chǎn)品質(zhì)量還增加了裝置的物耗和能耗。由表2、表3和表4可以看出,回?zé)挷缓细癖揭蚁┳畲蟮奈锖氖潜揭蚁?,粗苯乙烯塔頂苯乙烯含量平均高達(dá)2.00%,造成極高的物耗,使循環(huán)乙苯中苯乙烯含量高達(dá)2.00%。結(jié)合表2、表3和表4繪制圖4。由圖4可以看出第1次回?zé)挄r,由于經(jīng)驗(yàn)不足粗苯乙烯塔頂苯乙烯含量高于第2次回?zé)?,同時很明顯,用精苯乙烯塔回?zé)挷缓细癖揭蚁┚哂袃?yōu)越性。
圖4 3次回?zé)挻直揭蚁┧敱揭蚁┖?/p>
3.1 物耗分析
由于用粗苯乙烯塔回?zé)?,粗苯乙烯塔?fù)荷受影響,回?zé)捔看蠹s2.5t·h-1,而用精苯乙烯塔回?zé)?,精苯乙烯塔的設(shè)計(jì)負(fù)荷能夠滿足,回?zé)捔看蠹s6.5t·h-1,以1000t不合格苯乙烯回?zé)捔坷樱?jì)算如下:
回?zé)捤脮r間:1000÷24÷2.5=16.6d,1000÷ 24÷6.5=6.4d
回?zé)挾嘤谜羝?6.6×1.9-6.4×0.5=28.34t
回?zé)挄r粗苯乙烯塔塔頂浪費(fèi)苯乙烯:16.6× 24×6.6×2.0%=39.44t
注:6.6t是用粗苯乙烯塔回?zé)挄r塔頂采出量。
3.2 能耗分析
從物耗分析得出,以回?zé)?000t不合格苯乙烯為例,浪費(fèi)苯乙烯總量為39.44t,當(dāng)前苯乙烯價(jià)格為12000元,損失47.328萬元。由于用粗苯乙烯塔回?zé)捄途揭蚁┧責(zé)捸?fù)荷的不同,脫氫液機(jī)泵1h增加電能大約33.33%,粗苯乙烯塔回流機(jī)泵1h增加電能大約22.08%。以1000t不合格苯乙烯計(jì)算如下:
16.6t·h-1脫氫液機(jī)泵1h耗電量:37.5÷58× 26×1=16.81kWh
脫氫液機(jī)泵耗電量:12.61×24×6.4=1936.89kWh 16.81×24×16.6=6697.10kWh
47.0t·h-1粗苯乙烯塔回?zé)挋C(jī)泵1h耗電量:69÷99.8×55×1=38.02kWh
粗苯乙烯塔回?zé)挋C(jī)泵耗電量:31.14×24×6.4= 4783.10kWh
38.02×24×16.6=15147.17kWh
脫氫液機(jī)泵和粗苯乙烯塔回?zé)挋C(jī)泵總共多消耗電量:(6697.10-1936.89)+(15147.17-4783.10)=15124.28kWh
3.3 經(jīng)濟(jì)效益分析
因?yàn)橛么直揭蚁┧責(zé)挷缓细癖揭蚁┧玫臅r間相差10.2d,如用精苯乙烯塔回?zé)捬b置能夠多產(chǎn)苯乙烯大約:10.2×24×(16600-12000)×0.58=653.1264t,按苯乙烯能產(chǎn)生300元的經(jīng)濟(jì)效益,共損失19.59萬元。
經(jīng)過對操作參數(shù)和化驗(yàn)分析數(shù)據(jù)分析可以看出,用精苯乙烯塔回?zé)捑哂泻艽蟮慕?jīng)濟(jì)優(yōu)勢,為今后不合格苯乙烯回?zé)捥峁┝藬?shù)據(jù)參考。對不合格原因進(jìn)行分析,建議大檢修時對高含量苯乙烯的管線重新保溫,單獨(dú)設(shè)置一組制冷機(jī)組為苯乙烯產(chǎn)品大罐進(jìn)行循環(huán)冷卻,保證苯乙烯處于低溫下儲存。
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Economic Contrast Analysis of Rejected Styrene Reprocessing in Different Reaction Still
WANG Feng-yong
(Hainan Shihua Jiasheng Chemical Co., Ltd., Yangpu 578001, China)
TQ 241.2+1
B
1671-9905(2014)03-0055-03
2014-01-06