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應(yīng)用煉油全流程優(yōu)化技術(shù)降低柴汽比

2014-05-10 06:05簡建超
化工技術(shù)與開發(fā) 2014年8期
關(guān)鍵詞:石腦油煉油重整

簡建超,黃 麗

(中國石化青島煉油化工有限責(zé)任公司,山東 青島 266500)

應(yīng)用煉油全流程優(yōu)化技術(shù)降低柴汽比

簡建超,黃 麗

(中國石化青島煉油化工有限責(zé)任公司,山東 青島 266500)

煉油全流程優(yōu)化技術(shù)以RSIM反應(yīng)動力學(xué)模型為主要工具,通過對全廠物料和能量的平衡測算,物流組分性質(zhì)的預(yù)測、傳遞和調(diào)和,對煉油廠全流程進(jìn)行模擬計算。應(yīng)用煉油全流程優(yōu)化技術(shù),通過RSIM模型測算,優(yōu)化裝置的原料構(gòu)成和加工工藝,針對不同性質(zhì)的煉油組分采用最合適的加工路線和操作參數(shù),從而達(dá)到降低煉廠柴汽比,增產(chǎn)汽油的目的。

RSIM;煉油企業(yè);汽油;柴油;優(yōu)化

近年來,隨著國內(nèi)煉油能力的快速增長,成品油市場趨于過剩,但汽油消費仍然呈現(xiàn)較快增長,其表觀消費量年均增加約460萬t,增幅超過8%,消費柴汽比持續(xù)走低[1]。當(dāng)前中國汽車千人保有量約為60輛,遠(yuǎn)低于世界140輛的平均水平,預(yù)計相當(dāng)長時期內(nèi)國內(nèi)汽油消費仍將持續(xù)增長。因此煉油企業(yè)優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu),降低柴汽比,增產(chǎn)汽油滿足市場需求,是企業(yè)的社會職責(zé),也是企業(yè)增效的重要手段。

通過提高裝置加工負(fù)荷來增產(chǎn)汽油是很容易理解的,但在當(dāng)前煉油能力受限的情況下,要進(jìn)一步增產(chǎn)汽油,就需要從更深層次分析,運用“分子煉油”的理念,通過優(yōu)化裝置原料構(gòu)成和加工工藝,針對不同性質(zhì)的煉油組分采用最合適的加工路線和操作參數(shù),達(dá)到優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu),增產(chǎn)汽油的目的。煉油全流程優(yōu)化軟件RSIM是實現(xiàn)此優(yōu)化的有效工具。中國石化青島煉油化工有限責(zé)任公司(簡稱青島煉化,下同)自2010年開始應(yīng)用煉油全流程優(yōu)化技術(shù),在降低柴汽比、增產(chǎn)汽油方面取得了顯著成效。

1 煉油全流程優(yōu)化技術(shù)

最近幾年,國內(nèi)煉油企業(yè)應(yīng)用先進(jìn)的信息化軟件技術(shù)進(jìn)行生產(chǎn)優(yōu)化增產(chǎn)汽油,取得了不錯的效果。目前得到廣泛應(yīng)用的煉油優(yōu)化軟件有2類,一類是基于線性規(guī)劃技術(shù)的線性模型,此類模型與實際煉油反應(yīng)過程存在一定偏差;另一類是基于流程模擬技術(shù)的非線性模型,但目前這類模型大都只能模擬分餾過程或者單個裝置反應(yīng)器,不能建立全煉廠模型,這種局部優(yōu)化不能整體評估對煉廠各方面影響,有時甚至和煉廠整體的利益是相矛盾的。

RSIM煉油全流程優(yōu)化模擬模型,是國際著名的英國KBC公司開展煉油優(yōu)化的主要工具。該模型建立在大型通用流程模擬軟件Hysys平臺上,融合了煉油反應(yīng)動力學(xué)包Profimatics以及大量的經(jīng)驗公式,從而實現(xiàn)全煉廠物料和能量平衡測算、物流組分性質(zhì)預(yù)測、傳遞和調(diào)和,在全球范圍內(nèi)已經(jīng)有20多年、100多家煉廠的使用經(jīng)驗,無論是單裝置機(jī)理模型,還是煉油全流程模擬模型,均具有較高的準(zhǔn)確度、較完備的信息和較高的實用性,能夠進(jìn)行煉油廠全流程模擬計算。

RSIM模型針對煉油廠的各煉油過程單元,根據(jù)真實的物流上下游關(guān)系,在裝置原料和工藝操作參數(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)的約束下,模擬計算煉廠當(dāng)前操作和生產(chǎn)經(jīng)營情況。模型應(yīng)用過程中,結(jié)合市場價格體系,測算和評估煉廠決策層、執(zhí)行層和操作層提出的優(yōu)化方案,到達(dá)精細(xì)化、精確化生產(chǎn)管理的目的,為煉廠降本增效服務(wù)。RSIM模型分成3部分,分別是煉油單裝置詳細(xì)模型、煉油全流程模擬模型以及經(jīng)濟(jì)效益評估和結(jié)果展示平臺。

2 增產(chǎn)汽油優(yōu)化方案分析

煉油企業(yè)增產(chǎn)汽油最簡單有效的方法就是提高催化、重整等裝置的加工量,但在裝置加工負(fù)荷達(dá)到最大之后,要進(jìn)一步提高汽油產(chǎn)量,就要從更深層次分析,結(jié)合煉油反應(yīng)機(jī)理來優(yōu)化生產(chǎn)方案,RSIM模型是實現(xiàn)此優(yōu)化目標(biāo)的有效工具,主要考慮從以下三個方面著手:一是優(yōu)化裝置原料組分,采用“宜芳則芳、宜烯乙烯、宜油則油”的原則,針對不同的裝置選擇最合適的原料組分;二是優(yōu)化組分的加工路線,由于原油性質(zhì)的不同,其石腦油餾分性質(zhì)不同,且不同二次加工裝置產(chǎn)出的石腦油組分性質(zhì)也不盡相同[2],應(yīng)針對不同性質(zhì)的組分選擇最合適的加工路線:低碳直鏈烷烴最適合作乙烯裂解原料,異構(gòu)烷烴更適合作為汽油調(diào)和組分,而環(huán)烷烴則適合作催化重整的原料[3];三是優(yōu)化裝置操作條件和產(chǎn)品結(jié)構(gòu),通過模型的模擬測算消除裝置的約束瓶頸,找出最優(yōu)化的操作參數(shù),達(dá)到目標(biāo)產(chǎn)品收率的最大化。

運用煉油全流程優(yōu)化技術(shù)的過程,簡單而言,首先是用RSIM軟件建立全廠反應(yīng)動力學(xué)模型,然后對各種優(yōu)化方案進(jìn)行模擬測算和對比分析,優(yōu)化方案經(jīng)過裝置專家聯(lián)合評估通過之后即可組織實施。另外,由于產(chǎn)品市場價格體系頻繁調(diào)整,同時裝置運行工況也不斷發(fā)生變化,因此最優(yōu)化的方案并不是固定不變的,優(yōu)化是一種持續(xù)動態(tài)調(diào)整的過程。

3 RSIM煉油全流程優(yōu)化技術(shù)的應(yīng)用

3.1 煉油組分餾程范圍優(yōu)化

3.1.1 重整原料餾程范圍優(yōu)化

不同餾程范圍的石腦油由于其PONA組分含量的不同,經(jīng)過重整反應(yīng)之后的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)也不同。降低重整原料的初餾點和終餾點,有利于增產(chǎn)高價值的苯,但導(dǎo)致汽油產(chǎn)量減少;提高原料的初餾點和終餾點,有利于增產(chǎn)汽油,但導(dǎo)致苯產(chǎn)量減少。因此需要以效益最大化為目標(biāo),選擇最合適的餾程范圍。

利用RSIM模型對重整原料組分進(jìn)行逐段切割測算發(fā)現(xiàn),餾程范圍在66~78℃的組分中,C5正異構(gòu)烷烴占72.38%,C5環(huán)烷烴占4.69%,C6烷烴為占21.49%,C6環(huán)烷及苯僅占1.18%,此部分組分進(jìn)重整反應(yīng)后主要增加的是低辛烷值的輕石腦油和抽余油,不利于增產(chǎn)汽油;餾程范圍在78~84℃的組分中,C5正異構(gòu)烷烴占5.47%,C5環(huán)烷烴占0.39%,C6烷烴為占87.18%,C6環(huán)烷及苯僅占6.94%,此部分組分進(jìn)重整反應(yīng)后有10.9%生成高價值的苯產(chǎn)品。因此,綜合優(yōu)化后,將常減壓石腦油終餾點由165℃提高到170℃,精制油初餾點由76℃提高到82℃,每月增產(chǎn)汽油3200t。

3.1.2 加氫裂化重石腦油餾程范圍優(yōu)化

加氫裂化重石腦油作為重整裝置原料,餾程控制在100~135℃之間,若進(jìn)一步提高其初餾點和終餾點,維持重石腦油量不變,增加輕石腦油產(chǎn)量,可以在保持重整負(fù)荷不變情況下,達(dá)到增產(chǎn)汽油的目的,但汽油池RON降低,同時重石腦油初餾點提高到一定程度后,重整裝置混合二甲苯產(chǎn)量降低,導(dǎo)致效益損失,因此加氫裂化重石腦油餾程范圍具有一個最優(yōu)化點。

RSIM模型測算表明,隨著加氫裂化重石腦油初餾點和終餾點的提高,混合二甲苯產(chǎn)量呈“先增加后減少”的趨勢,如圖1所示,在重石腦油初餾點120℃、終餾點150℃時,混合二甲苯產(chǎn)量達(dá)到最大值,同時每月增產(chǎn)汽油3600t。

圖1 加裂重石初餾點對混合二甲苯產(chǎn)量的影響

3.1.3 直餾柴油和焦化柴油切割點優(yōu)化

在前期增產(chǎn)汽油過程中,為提高催化裝置加工量,將焦化裝置柴油終餾點控制在300℃左右,部分焦化柴油組分進(jìn)入蠟油中作為催化裝置原料。通過RSIM模型模擬研究發(fā)現(xiàn),如果用裂化性能更好的常壓直餾柴油代替焦化柴油作為催化原料,可以改善催化進(jìn)料性質(zhì),能夠提高催化汽油的收率,達(dá)到增產(chǎn)汽油的目的。

經(jīng)過RSIM模型測算,將焦化柴油終餾點由300℃提高到340℃,直餾常三線終餾點由369.5℃降低到362℃,此時催化裝置加工負(fù)荷維持不變,相當(dāng)于用常三線362~369.5℃之間的重柴油組分來替換焦化柴油300~340℃之間輕柴油組分。根據(jù)催化裂化反應(yīng)機(jī)理,同類烴其分子量越大,裂化反應(yīng)速度越快,其中直鏈烷烴分子量與轉(zhuǎn)化率的對應(yīng)關(guān)系如表1所示。因此重柴油組分裂化性能優(yōu)于輕柴油組分,在催化反應(yīng)過程中更容易裂化為汽油組分,實施此優(yōu)化方案后,催化汽油收率提高了1.04%。

表1 直鏈烷烴分子量與轉(zhuǎn)化率的對應(yīng)關(guān)系

3.2 煉油組分流向優(yōu)化

3.2.1 常一線油至催化提升管回?zé)?/p>

此公司航煤原料存在過剩的情況,多余的常一線進(jìn)入柴油組分。另一方面,催化裂化裝置采用MIP-CGP工藝,提升管為兩段反應(yīng)器串聯(lián)工藝,總長度達(dá)50 m。通過RSIM模型模擬分析發(fā)現(xiàn),油氣在催化提升管中存在過度裂化傾向,若將常一線油改進(jìn)催化回?zé)?,作為急冷油注入提升管一反出口以抑制二次反?yīng),可降低催化干氣及液化氣收率,提高催化汽油收率。實施此方案后,催化回?zé)?0t·h-1常一線油時,增產(chǎn)汽油4.2t·h-1。

3.2.2 柴油加氫輕石腦油加工路線優(yōu)化

柴油加氫輕石腦油原設(shè)計和常減壓直餾石腦油一起作為重整裝置原料,在新建的200萬t·a-1加氫裂化裝置投產(chǎn)之后,重整裝置原料存在過剩的情況,需要解決過剩石腦油的后路問題。利用RSIM模型分別對幾種重整原料的加工方案進(jìn)行對比測算,結(jié)果表明,直餾石腦油和加氫裂化重石腦油芳潛較高,適合在重整裝置加工;柴油加氫輕石腦油經(jīng)過汽提之后,硫含量和蒸汽壓降低,可以直接作為汽油調(diào)和組分,在控制合適的調(diào)和比例情況下,調(diào)和后的汽油辛烷值和硫含量等指標(biāo)滿足成品汽油質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求。因此實施了工藝流程改造,將部分柴油加氫輕石腦油引至閑置的加氫處理側(cè)線汽提塔,經(jīng)過汽提后直接調(diào)和汽油,解決了重整原料過剩問題,同時每月增產(chǎn)汽油5000t。

3.2.3 柴油加氫裝置分餾塔抽出側(cè)線組分油

柴油加氫裝置原料為直餾柴油、焦化汽油、焦化柴油以及催化柴油,經(jīng)過加氫精制反應(yīng)之后,從分餾塔頂部拔出<170℃的石腦油組分作為重整裝置原料,分餾塔底部>170℃的餾分作為精制柴油產(chǎn)品。利用RSIM模型測算表明,可以在分餾塔增加一條側(cè)線,抽出餾程范圍在170~205℃之間的組分油用于調(diào)和汽油,達(dá)到增產(chǎn)汽油的目的;在冬季,此部分組分油還可用于生產(chǎn)低凝柴油。

3.3 操作參數(shù)優(yōu)化

3.3.1 重整裝置反應(yīng)溫度優(yōu)化

反應(yīng)溫度是重整裝置重要的操作參數(shù)之一,各企業(yè)原料性質(zhì)、裝置構(gòu)成以及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的差異,決定了各重整裝置反應(yīng)溫度的最優(yōu)化點也不相同。因此利用RSIM模型對青島煉化公司重整反應(yīng)溫度進(jìn)行優(yōu)化測算,以選擇最優(yōu)控制點。

圖2 重整反應(yīng)溫度對效益的影響

RSIM模型測算結(jié)果如圖2所示,隨著反應(yīng)溫度的提高,裝置效益增加,主要因為氫氣、芳烴產(chǎn)率增加,但增加的幅度逐漸減小,到一定程度之后開始下降,最優(yōu)反應(yīng)溫度為523℃左右。

3.3.2 催化裝置反應(yīng)溫度優(yōu)化

為達(dá)到催化汽油收率的最大化,不同的催化原料性質(zhì)應(yīng)控制不同的反應(yīng)溫度;同時反應(yīng)溫度還應(yīng)隨著丙烯、液化氣、汽油產(chǎn)品市場價格的調(diào)整而及時調(diào)整,以達(dá)到產(chǎn)品價值的最大化。由于催化反應(yīng)過程的復(fù)雜性,很難憑借經(jīng)驗做出準(zhǔn)確的判斷選擇最優(yōu)化的溫度,RSIM模型是實現(xiàn)以上目標(biāo)的最有效工具之一。

RSIM模型測算表明,當(dāng)催化提升管注入急冷油時,若維持反應(yīng)溫度510℃不變,則干氣和生焦量將增加較多,此時應(yīng)該適當(dāng)降低反應(yīng)溫度。反應(yīng)溫度對全廠效益的影響如圖3所示,溫度由510℃降低至505℃時,汽柴油總量增加2.4 t·h-1,增效169萬元/月;繼續(xù)降溫則效益呈下降趨勢。因此最優(yōu)化反應(yīng)溫度為505℃左右。

圖3 催化反應(yīng)溫度對全廠效益的影響

3.3.3 催化汽油蒸汽壓優(yōu)化

冬季成品汽油蒸汽壓指標(biāo)提高,在生產(chǎn)上一般采用大幅提高催化汽油蒸汽壓的方式來達(dá)到增產(chǎn)汽油的目的。但隨著催化汽油蒸汽壓的提高,進(jìn)入催化汽油中的碳四組分增加,由于此部分碳四中含有35%左右的烯烴,導(dǎo)致MTBE產(chǎn)量減少,造成效益損失。通過RSIM模型測算,適當(dāng)提高重整汽油蒸汽壓,同時降低催化汽油蒸汽壓,可以在滿足汽油產(chǎn)品蒸汽壓指標(biāo)的情況下增產(chǎn)MTBE產(chǎn)品,每月增產(chǎn)汽油2000t左右。

3.3.4 減壓深拔操作優(yōu)化

利用RSIM模型對減壓爐管內(nèi)介質(zhì)流速、汽化點、油膜溫度、爐管管壁溫度、注汽量等參數(shù)進(jìn)行計算,模擬出動態(tài)油品的結(jié)焦曲線,以選擇合適的操作參數(shù),確保在保障裝置安全運行的情況下盡量提高減壓深拔程度。經(jīng)過RSIM測算,將減壓爐出口溫度提高至426℃,控制爐管內(nèi)介質(zhì)的最高油膜溫度不高于465℃;控制爐管注汽總量為1.5~2.0 t·h-1,以保證輻射室出口最后2根爐管內(nèi)介質(zhì)的停留時間均小于0.7s;控制減壓塔洗滌油最小流量不小于140t·h-1,以滿足洗滌段填料下表面的最小噴淋密度為0.5 m3·(m2·h)-1要求。RSIM模型模擬不同減壓爐出口溫度時結(jié)焦曲線如圖4所示。通過控制合適的減壓深拔操作參數(shù),減壓渣油TBP切割點溫度達(dá)到572℃,渣油收率降低了3.31%[4],每年增產(chǎn)汽油6萬t左右。

圖4 不同減壓爐出口溫度時結(jié)焦曲線

4 增產(chǎn)汽油的效果

青島煉化公司自2010年開始運用RSIM煉油全流程優(yōu)化技術(shù),將增產(chǎn)汽油作為生產(chǎn)優(yōu)化工作的核心,取得了顯著成效,柴汽比呈逐年下降的趨勢,2013年柴汽比降低到1.18,與2009年相比下降了0.36。青島煉化公司原油加工能力為1200萬t·a-1,汽柴油總產(chǎn)能按600萬t·a-1計,相當(dāng)于增產(chǎn)汽油27萬t·a-1,汽油與柴油之間凈價差按500元·t-1計算,每年增效13500萬元。

表2 2009~2013年“柴汽比”變化情況

5 結(jié)論

1)RSIM模型建立在大型通用流程模擬軟件Hysys平臺上,融合了煉油反應(yīng)動力學(xué)包Profimatics以及大量的經(jīng)驗公式,具有較高的準(zhǔn)確度、較完備的信息和較高的實用性,能夠進(jìn)行煉油廠全流程的模擬計算。

2)利用RSIM煉油全流程優(yōu)化模型,結(jié)合煉油過程各環(huán)節(jié)反應(yīng)機(jī)理,運用“分子煉油”的理念,通過優(yōu)化裝置原料組成和加工工藝,針對不同性質(zhì)的煉油組分采用最合適的加工路線和操作參數(shù),可以達(dá)到最大量增產(chǎn)汽油的目的。

3)該公司運用RSIM煉油全流程優(yōu)化技術(shù)取得了較好的降低柴汽比、增產(chǎn)汽油的效果,與運用此技術(shù)之前相比,每年可增產(chǎn)汽油約27萬t,增效13500萬元。

[1] 田景惠.2012年中國成品油市場回顧與2013年展望[J].國際石油經(jīng)濟(jì),2013(4) :70-75.

[2] 汪麗娜,曹萃文.基于改進(jìn)文化粒子群算法的多組分石腦油調(diào)和優(yōu)化問題研究[J].石油化工自動化,2012,48(1):43-47.

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Application of Refinery Process Optimization Technology in Reduce Ratio of Diesel to Gasoline

JIAN Jian-chao, HUANG Li
(Sinopec Qingdao Refining and Chemical Company, Qingdao 266500, China)

TE 09

B

1671-9905(2014)08-0069-04

簡建超,男,工程師,2005年畢業(yè)于西安交通大學(xué),現(xiàn)主要從事煉油工藝技術(shù)和生產(chǎn)優(yōu)化管理工作,發(fā)表論文多篇

2014-06-10

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