方濤,向忠輝,李宏磊,何洪
(武鋼股份設(shè)備維修總廠,湖北武漢430083)
連鑄機大包滑動水口通過滑板液壓缸的開啟或關(guān)閉,能夠精確調(diào)節(jié)從大包到中包的鋼水流量,使流入和流出的鋼水達到平衡,因而,大包滑動水口是連鑄機澆鑄過程中鋼水的重要控制裝置。文中對連鑄機大包滑動水口液壓系統(tǒng)出現(xiàn)的一例典型故障進行了分析與診斷,保證了連鑄機大包滑動水口液壓系統(tǒng)的穩(wěn)定運行。
(1)系統(tǒng)主要技術(shù)參數(shù)
工作壓力:20 MPa;油缸尺寸:100/50—170;行程:150 mm;快速速度:v=50 mm/s,t=3 s;慢速速度:v=10 mm/s,t=15 s。
(2)工作原理
如圖1所示,操作滑板開或關(guān),電磁換向閥1 或2 得電換向,打開液控單向閥,壓力油通過換向閥1或2、液控單向閥5 及單向節(jié)流閥6 后通向油缸,驅(qū)動油缸動作,實現(xiàn)滑板開或關(guān)。
圖1 大包滑動水口液壓原理圖
快速與慢速動作原理。該系統(tǒng)主油路上設(shè)計了兩臺電磁換向閥1(Y114)和2(Y117),組成一個并聯(lián)油路給油缸供油。操作快速開和關(guān)時,電磁閥1(Y114)得電,給油缸提供較大流量壓力油,實現(xiàn)快速動作;操作慢速開和關(guān)時,電磁換向閥2(Y117)得電,給油缸提供較小流量壓力油,實現(xiàn)慢速動作。
釋壓原理。該系統(tǒng)設(shè)計了用于系統(tǒng)釋壓的單獨油路,由電磁換向閥3(Y116)控制完成。工藝操作接油缸軟管或檢修前,可以操作“釋壓”按鈕,電磁換向閥3(Y116)得電,油缸及油路中壓力油通過換向閥直接接入回油,釋放壓力,方便操作。
事故關(guān)閉原理。為了保證鑄機停電事故狀態(tài)下能夠快速準(zhǔn)確地將大包滑板關(guān)閉,該系統(tǒng)設(shè)計了滑板事故關(guān)閉系統(tǒng):一臺電磁換向閥4(Y115)和一臺液控單向閥7。大包滑板油缸在澆鑄位時,電磁換向閥4(Y115)長期得電,大包滑板油缸離開澆鑄位或事故狀態(tài)下,換向閥自動失電,壓力油通過換向閥直接通向油缸無桿腔,驅(qū)動滑板自動關(guān)閉。
一次澆鋼過程中,在執(zhí)行快速操作時,發(fā)現(xiàn)油缸動作很慢;但在執(zhí)行慢速動作時,又未發(fā)現(xiàn)明顯異常;在大包滑板油缸緊急關(guān)閉時,系統(tǒng)壓力降為13 MPa,當(dāng)大包滑板油缸緊急關(guān)閉取消時,系統(tǒng)壓力恢復(fù)為20 MPa。
根據(jù)現(xiàn)場故障特征,結(jié)合大包滑動水口液壓系統(tǒng)的功能原理,作者分析主要有如下幾點原因:
(1)釋壓閥3(Y116)內(nèi)泄
當(dāng)大包滑板油缸緊急關(guān)閉時,兩位四通換向閥4失電,壓力油通過換向閥4 進入油缸無桿腔,同時壓力油打開液控單向閥7,油缸有桿腔油通過液控單向閥7 回油箱,實現(xiàn)油缸的緊急關(guān)閉。此時如果釋壓閥3(Y116)出現(xiàn)內(nèi)泄,勢必會導(dǎo)致系統(tǒng)壓力降低。而慢速之所以無明顯異常,是因為慢速操作本身就限制了油缸動作緩慢,所以肉眼才無法感覺。而且如果釋壓閥3(Y116)出現(xiàn)內(nèi)泄,在執(zhí)行快速操作時,油液也可以通過釋壓閥3 回油箱,從而出現(xiàn)快速操作時,油缸動作很慢的現(xiàn)象。
但在對釋壓閥3 進行更換后,發(fā)現(xiàn)故障現(xiàn)象依然存在。為排除釋壓閥3 備品也是壞的可能(之前出現(xiàn)過這種現(xiàn)象),連續(xù)換了2 個釋壓閥,故障依然存在,徹底排除釋壓閥3 壞的可能,只能繼續(xù)尋找故障點。
(2)油缸9 故障
現(xiàn)場雖未發(fā)現(xiàn)油缸9 有外漏的現(xiàn)象,但存在因為油缸內(nèi)泄導(dǎo)致故障的可能。在用壓力表檢測油缸A、B 腔壓力時,發(fā)現(xiàn)快速動作時,壓力無法達到20 MPa,但慢速動作時,壓力又可以達到20 MPa,基本排除了油缸9 內(nèi)泄的可能。但為了保險起見,還是對油缸9 進行了更換,故障現(xiàn)象依然存在,徹底排除油缸9 出現(xiàn)故障的可能。
(3)快速換向閥1(Y114)內(nèi)泄
因為快速動作不正常,如果快速換向閥1(Y114)內(nèi)泄,有導(dǎo)致“在執(zhí)行快速操作時,油缸動作很慢,同時在大包滑板油缸緊急關(guān)閉時,系統(tǒng)壓力下降”的可能。但在更換快速換向閥1 后,故障現(xiàn)象依然存在,排除快速換向閥1 內(nèi)泄的可能。
起初認(rèn)為最重要的3 種可能原因都排除后,故障點就顯得比較隱蔽了。結(jié)合在對油缸9 進行測試發(fā)現(xiàn)兩腔壓力可以達到20 MPa 的實際情況,油缸9、釋壓閥3、切斷閥4、單向閥8、液控單向閥7 顯然已經(jīng)沒有出現(xiàn)故障的可能,快速換向閥1 的可能也排除,液壓故障點只能停留在快速和慢速動作閥組這兩個液壓回路上。
對快速或慢速動作這兩個液壓回路進行分析,無論執(zhí)行快速還是慢速操作,油液都是通過換向閥,經(jīng)過液控單向閥5、單向節(jié)流閥6,然后到達油缸9 的兩腔,實現(xiàn)油缸的開或關(guān)。兩個動作回路之間想要不發(fā)生相互影響,在排除換向閥1 或2 同時動作的可能時(實際上程序設(shè)計無這一可能),完全靠液控單向閥5 來實現(xiàn)。如果液控單向閥5 出現(xiàn)內(nèi)泄導(dǎo)致液控單向閥5 長期處于開啟狀態(tài),勢必存在發(fā)生上述所有故障現(xiàn)象的可能。因為快速操作異常,慢速操作無明顯異常,作者便對慢速動作閥組的液控單向閥5.2 進行了更換,隨后發(fā)現(xiàn)故障現(xiàn)象消失,證實液控單向閥5.2 才是導(dǎo)致此次故障現(xiàn)象的根本原因。把液控單向閥5.2 解體后發(fā)現(xiàn),液控單向閥的一端彈簧斷,不能鎖緊油路。
經(jīng)上所述,其實這次故障就是因為慢速動作閥組中的液控單向閥的一端彈簧斷,導(dǎo)致不能鎖緊油路,從而造成故障。
通過此次典型故障,作者認(rèn)識到:
(1)應(yīng)高度重視液壓故障診斷過程中的數(shù)據(jù)分析,數(shù)據(jù)采集與分析往往是系統(tǒng)故障、復(fù)雜故障的關(guān)鍵環(huán)節(jié);
(2)故障分析一定要找到最深層次的根本原因,要堅信故障的發(fā)生絕對有原因,絕非“無中生有”。
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