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天鐵2 800 m3高爐長(zhǎng)期穩(wěn)定生產(chǎn)實(shí)踐

2014-05-12 03:09胡井陽(yáng)
天津冶金 2014年6期
關(guān)鍵詞:鐵口爐缸焦炭

胡井陽(yáng)

(天津天鐵冶金集團(tuán)有限公司第二煉鐵廠(chǎng),河北涉縣056404)

天鐵2 800 m3高爐長(zhǎng)期穩(wěn)定生產(chǎn)實(shí)踐

胡井陽(yáng)

(天津天鐵冶金集團(tuán)有限公司第二煉鐵廠(chǎng),河北涉縣056404)

總結(jié)了天鐵2 800 m3高爐長(zhǎng)期穩(wěn)定生產(chǎn)實(shí)踐情況。通過(guò)加強(qiáng)原燃料管理、強(qiáng)化爐前出鐵、工長(zhǎng)操作標(biāo)準(zhǔn)化、控制適宜的理論燃燒溫度、合理的熱制度和造渣制度、加強(qiáng)鐵口維護(hù)等措施,使各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)得到改善,煤氣分布合理,爐缸工作均勻活躍,保障了高爐的長(zhǎng)期穩(wěn)定順行。

高爐;生產(chǎn);實(shí)踐

1 引言

天鐵2 800 m3高爐設(shè)有30個(gè)風(fēng)口,3個(gè)鐵口,采用燒結(jié)礦及焦丁分級(jí)入爐,串罐無(wú)料鐘爐頂,本體全薄壁冷卻和水冷爐底,聯(lián)合軟水密閉循環(huán)冷卻系統(tǒng),3座頂燃式熱風(fēng)爐等先進(jìn)技術(shù)。結(jié)合大高爐的操作和管理經(jīng)驗(yàn),通過(guò)加強(qiáng)原燃料的跟蹤和管理,使操作制度不斷調(diào)整優(yōu)化,管理數(shù)據(jù)精細(xì)化,使高爐處于良好的冶煉狀態(tài),長(zhǎng)期穩(wěn)定順行。

2 加強(qiáng)原燃料管理

2.1 燒結(jié)礦質(zhì)量的改善

針對(duì)燒結(jié)礦強(qiáng)度和粒度波動(dòng)大的問(wèn)題,對(duì)燒結(jié)燃料配比進(jìn)行調(diào)整,由焦粉加煤粉按比例混合使用調(diào)整為全焦粉,通過(guò)厚料層操作,混合料加熱水和通蒸汽等手段提高質(zhì)量,轉(zhuǎn)鼓指數(shù)從76%提高到78%,粒度均整,返礦率不大于2%;燒結(jié)礦噴灑鈍化劑,降低入爐的低溫還原粉化率。高爐主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)見(jiàn)表1。

2.2 加強(qiáng)焦炭質(zhì)量跟蹤

焦炭在高爐冶煉中起著發(fā)熱劑、還原劑和料柱骨架三大作用,焦炭質(zhì)量對(duì)煤氣分布有非常重要的影響。因此對(duì)焦炭質(zhì)量跟蹤尤為重要,通過(guò)與焦化廠(chǎng)建立信息交流平臺(tái),當(dāng)焦炭的配煤比發(fā)生變化或操作參數(shù)調(diào)整時(shí),及時(shí)通知高爐,高爐對(duì)調(diào)整后的焦炭從槽下進(jìn)行追蹤,觀(guān)察焦炭的粒度、顏色、均勻度的變化,結(jié)合高爐各參數(shù)的變化進(jìn)行操作調(diào)整,并結(jié)合高爐爐缸各測(cè)溫點(diǎn)變化和水溫差的變化進(jìn)一步做負(fù)荷調(diào)整。

2.3 加強(qiáng)篩分,穩(wěn)定入爐粒級(jí)

高爐反應(yīng)屬于氣固移動(dòng)床反應(yīng),大量粉末入爐,易使塊狀帶透氣性惡化。篩下燒結(jié)礦分為0~5 mm,5~15 mm及15~50 mm三級(jí),采取分級(jí)入爐,燒結(jié)礦<5 mm的粒級(jí)進(jìn)入返礦倉(cāng),返回料場(chǎng)重新混料。

表1 2013-09—2014-06期間高爐主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)

焦炭篩孔的擴(kuò)大,從原來(lái)的20 mm擴(kuò)大到25 mm,使焦炭的粒級(jí)均勻,料柱的孔隙度增大。大量10~25 mm粒級(jí)的焦丁隨礦石混裝入爐,降低塊狀帶和軟熔帶的壓差,也對(duì)大塊焦的氣化反應(yīng)起到保護(hù)作用,焦丁比達(dá)到40 kg/t,使高爐透氣性增加。

3 調(diào)整上下部制度

3.1 上部制度調(diào)整

高爐裝料制度的核心是布料模式,通過(guò)對(duì)布料矩陣的調(diào)整來(lái)調(diào)節(jié)中心與邊緣煤氣流的比例。高爐自開(kāi)爐以來(lái)一直采用中心加焦的布料制度,發(fā)展中心抑制邊緣為主。這種布料制度也能取得良好的經(jīng)濟(jì)指標(biāo),但煤氣利用率差、燃料比高、抗力差,爐缸中心易堆積,對(duì)焦炭的依賴(lài)性較大。經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的摸索,決定采取平臺(tái)+漏斗的布料制度,布料矩陣為料線(xiàn)1.3 m→1.2 m,布料最大傾角41°→40.5°,形成了中心開(kāi)放,邊緣適當(dāng)發(fā)展的布料制度。加之大礦批,礦批由66 t提高到72 t,控制中心氣流過(guò)分發(fā)展,改善煤氣利用率,煤氣利用率從44%提高到49%左右。調(diào)整后的布料制度克服了中心加焦布料制度的弊端,保證了爐況沒(méi)有較大的波動(dòng)。

3.2 下部制度調(diào)整

高爐下部調(diào)劑是基礎(chǔ),只有足夠的鼓風(fēng)動(dòng)能,才能活躍的爐缸,獲得初始煤氣流的合理分布。初期使用25+Φ120 mm和5+Φ110 mm的風(fēng)口,風(fēng)量偏低,導(dǎo)致邊緣氣流發(fā)展,邊緣也易出現(xiàn)管道,嚴(yán)重時(shí)會(huì)出現(xiàn)翻料現(xiàn)象。高爐采取擴(kuò)大風(fēng)口面積,增加風(fēng)量。分兩次調(diào)整為24+Φ120 mm和6+Φ130 mm的風(fēng)口。調(diào)整后風(fēng)量從4 450 m3/min到4 900 m3/ min,鼓風(fēng)動(dòng)能達(dá)到100~110 kW,風(fēng)口風(fēng)速達(dá)到265 m/s,風(fēng)口回旋區(qū)深度達(dá)到1.5 m左右。爐缸工作均勻活躍,煤氣分布合理穩(wěn)定,為高爐長(zhǎng)期穩(wěn)定順行打下基礎(chǔ)。

4 控制適宜的理論燃燒溫度

采用高風(fēng)溫-高富氧-大噴煤相結(jié)合的方式,可均衡風(fēng)口前理論燃燒溫度。經(jīng)驗(yàn)表明:富氧每增加1%,風(fēng)口前理論燃燒溫度升高46℃,噴煤量可增加15 kg/t;風(fēng)溫提高100℃,風(fēng)口前理論燃燒溫度升高60℃,噴煤量可增加30~40 kg/t。風(fēng)口前理論燃燒溫度過(guò)低,渣鐵熱量不足,流動(dòng)性差,給冶煉過(guò)程帶來(lái)困難,過(guò)高SiO2揮發(fā),高爐透氣性指數(shù)下降影響順行。通過(guò)高爐冶煉實(shí)踐探索,六號(hào)高爐風(fēng)口前理論燃燒溫度控制在(2 000±20)℃為宜。

5 強(qiáng)化爐前出鐵

2 800 m3高爐有南北2個(gè)出鐵場(chǎng),3個(gè)鐵口,高爐正常生產(chǎn)時(shí)采用2#和3#鐵口對(duì)角出鐵。鐵口深度日常生產(chǎn)控制在2 800~3 200 mm,出鐵時(shí)間控制在90~120 min。燒結(jié)礦品位從55%下降到53%,高爐生成的渣量增大,出鐵時(shí)間明顯變長(zhǎng),鐵口不易維護(hù)。為此在渣鐵排放和鐵口維護(hù)兩方面制定了嚴(yán)格的操作標(biāo)準(zhǔn):零時(shí)間間隔出鐵和重疊出鐵,鐵口40 min不下渣,馬上組織開(kāi)另一個(gè)鐵口;時(shí)間間隔打泥,使壓入炮泥在爐缸內(nèi)易形成泥包,提高泥包處炮泥的致密度,保證鐵口易開(kāi),避免燒鐵口作業(yè);嚴(yán)格控制打泥量,確保鐵口深度在規(guī)定范圍內(nèi)。

6 工長(zhǎng)操作標(biāo)準(zhǔn)化

2 800 m3高爐是天鐵第一座大高爐,高爐工長(zhǎng)轉(zhuǎn)變小高爐的經(jīng)驗(yàn)粗放型操作觀(guān)念,向標(biāo)準(zhǔn)化、精細(xì)化、數(shù)據(jù)化型轉(zhuǎn)變:遵循操作方針,穩(wěn)定參數(shù),結(jié)合各班實(shí)際精心操作;每天每班實(shí)行定產(chǎn)制,尋求合理的操作制度和合理的操作爐型;加強(qiáng)爐溫和煤氣流的發(fā)展趨勢(shì)管理,通過(guò)各參數(shù)變化進(jìn)行綜合分析;加強(qiáng)各崗位工作的協(xié)調(diào),對(duì)外加強(qiáng)溝通聯(lián)系,及時(shí)做出調(diào)整,避免和減小外圍因素對(duì)爐況的影響。

7 合理熱制度和造渣制度

合理的熱制度和造渣制度對(duì)爐況長(zhǎng)期穩(wěn)定順行非常重要。長(zhǎng)期爐溫、物理熱偏低會(huì)導(dǎo)致?tīng)t缸堆積,不易接受風(fēng)量,爐況出現(xiàn)難行。目前在熱制度的控制上,鐵水物理熱從1 500℃提高到1 520℃,[Si]由0.25%~0.35%提高到0.30%~0.40%,4 h綜合焦比相差2 kg以?xún)?nèi),避免爐溫的波動(dòng),穩(wěn)定軟熔帶位置,減少渣皮脫落,形成穩(wěn)定氣流分布。嚴(yán)格控制爐渣成分,MgO含量8%~12%,Al2O3≤15%,二元堿度由1.15倍提高到1.20倍,爐渣的穩(wěn)定性增強(qiáng) 。從生產(chǎn)實(shí)際看,此次熱制度與造渣制度匹配合理。

8 結(jié)語(yǔ)

原燃料質(zhì)量穩(wěn)定是高爐煉鐵的基礎(chǔ),只有穩(wěn)定的原燃料條件,高爐才能長(zhǎng)期穩(wěn)定順行。大高爐操作與小高爐的粗放型截然不同,必須數(shù)據(jù)化、標(biāo)準(zhǔn)化、精細(xì)化,這是大高爐操作的方向。合理的上下部制度使得高爐的穩(wěn)定性增強(qiáng),煤氣分布合理,爐缸工作均勻活躍,爐況得以長(zhǎng)期穩(wěn)定運(yùn)行。

Long-term Stable Production of Tiantie 2 800 m3BF

HU Jing-yang
(Iron-makingPlant2,TianjinTiantieMetallurgyGroupCo.,Ltd.,SheCounty,HebeiProvince 056404,China)

The paper summarizes the practice of long-term and stable production of Tiantie 2 800 m3BF.Various measures are taken such as enhancing raw material management,strengthening tapping operation at cast house floor,standardizing foreman operation,controlling proper theoretical combustion temperature,reasonable thermal system and slag-building system and enhancing taphole maintenance to improve economic indices.Gas distribution becomes more reasonable and hearth works more uniformly and actively.The long-term,stable and smooth running of the blast furnace is ensured.

blast furnace;production;practice

10.3969/j.issn.1006-110X.2014.06.005

2014-06-10

2014-06-27

胡井陽(yáng)(1985—),男,主要從事冶煉技術(shù)管理工作。

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