張紹武 耿東方
(中國神華煤制油榆林化工分公司)
超高壓往復(fù)壓縮機(jī)國內(nèi)某新建的20萬t/a LDPE裝置的核心設(shè)備,其主要作用是把裝置中乙烯的壓力從24~25MPa提升至反應(yīng)管內(nèi)反應(yīng)所需的壓力(約260~300MPa),而超高壓往復(fù)壓縮機(jī)運(yùn)行周期短,操作、維護(hù)難度較大,嚴(yán)重影響LDPE裝置長周期平穩(wěn)運(yùn)行,且該裝置中超高壓壓縮機(jī)無備機(jī),因此其故障停車會導(dǎo)致裝置全線停車。
壓縮機(jī)在正常工作的情況下故障都是有預(yù)兆的。因此,在平時的使用過程中要正確地保養(yǎng)機(jī)器,做好維護(hù)和檢修工作,盡可能地把故障消滅在萌芽狀態(tài)。筆者基于LDPE裝置中超高壓往復(fù)壓縮機(jī)的技術(shù)資料,充分了解其結(jié)構(gòu)性能,結(jié)合具體情況進(jìn)行分析,找出造成故障的原因,并進(jìn)行故障處理。
LDPE裝置中超高壓往復(fù)壓縮機(jī)(C1202)結(jié)構(gòu)復(fù)雜,設(shè)備的組成部分主要包括機(jī)身、傳動部件、填料組件、氣閥、密封組件、氣缸油潤滑系統(tǒng)、曲軸箱潤滑系統(tǒng)、冷卻系統(tǒng)及氣路系統(tǒng)等。設(shè)備型號為K8,兩段8缸,水平布置,共有4個曲柄,5個主軸承,主電機(jī)功率18MW,10kV,為對稱平衡式往復(fù)壓縮機(jī)。二次壓縮機(jī)傳動機(jī)構(gòu)主要包括曲軸、十字頭、大頭瓦、小頭瓦、彈性連桿及滑板等。工作部件是指形成工作腔以吸、排氣體,給氣體傳遞能量的部件,包括氣缸組件、中心閥組件、活塞組件和填料組件。機(jī)體是一個支持部件,由它來支撐曲軸、十字頭和氣缸,使壓縮機(jī)成為一個整體。
工作時,由一次機(jī)送來的壓力為22~30MPa的乙烯氣體與高壓循環(huán)氣體匯合,一并進(jìn)入C1202一段入口,經(jīng)C1202的第一段壓縮至約120MPa,再經(jīng)第二段壓力升至聚合反應(yīng)所需的壓力(隨牌號不同而變化),進(jìn)入反應(yīng)區(qū)。為了撤去C1202一段產(chǎn)生的壓縮熱,保證其進(jìn)入二段時的溫度,在C1202一段出口處設(shè)有中冷器(C1210E1A/B)。
由于超高壓往復(fù)壓縮機(jī)的結(jié)構(gòu)特點(diǎn)及其運(yùn)行工況,段間壓力存在不可避免的正?;蚍钦2▌?,這里所描述的段間壓力主要指超高壓往復(fù)壓縮機(jī)一段出口A、B線的壓力。常見的壓力波動主要有4種情況:
a. 段間壓力偏高。造成此現(xiàn)象的原因主要有壓力表損壞、二段中心閥故障或吸入壓力太高。根據(jù)現(xiàn)場實(shí)際經(jīng)驗(yàn),第一種故障的可能性較低,首先排除;其次查看二次機(jī)一段吸入壓力是否不在合適范圍內(nèi)(24~25MPa),確認(rèn)吸入壓力合適后,適當(dāng)降低吸入壓力,使其靠近24MPa但不低于24MPa。調(diào)節(jié)后壓力如無大的上升趨勢并趨于平穩(wěn),則壓縮機(jī)可繼續(xù)監(jiān)護(hù)運(yùn)行;若調(diào)節(jié)后壓力仍處于較高的狀態(tài),建議壓力升至120MPa時(不觸發(fā)聯(lián)鎖保護(hù)),手動SP3A,計(jì)劃檢修更換對應(yīng)的高線的二段兩個組合閥。檢修過程中要初步檢查被換下的組合閥以確定故障原因,為后續(xù)開車做準(zhǔn)備。
b. 段間壓力偏低。造成此現(xiàn)象的原因主要有壓力表損壞、工藝管線或機(jī)體泄漏、一段中心閥故障、高壓填料發(fā)生泄漏或吸入壓力太低。根據(jù)現(xiàn)場實(shí)際經(jīng)驗(yàn),第一、二種故障的可能性較低,首先排除;其次檢查高壓填料泄漏情況,如有泄漏增大的趨勢,需繼續(xù)查看前期趨勢及現(xiàn)場泄漏氣檢測儀表指示值,以確定是否是填料磨損失效,同時觀察柱塞溫度、振動是否有上升趨勢,提高此高壓填料對應(yīng)注油器的注油量,并觀察高壓填料泄漏氣情況變化趨勢,判斷一段高壓填料是否失效。確認(rèn)完好后,最后查看二次機(jī)一段吸入壓力是否在合適的范圍內(nèi)(24~25MPa),確認(rèn)吸入壓力合適后,適當(dāng)升高吸入壓力,使其靠近25MPa但不高于25MPa。調(diào)節(jié)后壓力如無大的上升趨勢并趨于平穩(wěn),則可以繼續(xù)監(jiān)護(hù)運(yùn)行超高壓往復(fù)壓縮機(jī);若調(diào)節(jié)后壓力仍處于較低的狀態(tài),建議壓力升至90MPa時,手動SP3A,計(jì)劃檢修更換對應(yīng)的低線的一段兩個組合閥。檢修過程中要初步檢查被換下的組合閥,以確定故障原因,為后續(xù)開車做準(zhǔn)備。
c. 段間壓力突然升高。造成此現(xiàn)象的原因很可能是二段中心閥故障,根據(jù)經(jīng)驗(yàn),該故障發(fā)生時,要及時去現(xiàn)場查看,用聽音棒檢測對應(yīng)的突然升高的線,檢測其對應(yīng)的二段組合閥是否有明顯的竄氣聲,如有竄氣聲,則表明對應(yīng)的二段組合閥失效。手動SP3A,計(jì)劃停車更換對應(yīng)二段兩個組合閥,檢修時一定要仔細(xì)檢查組合閥與填料密封面是否有損傷。
d. 段間壓力突然降低。造成此現(xiàn)象的原因很可能是一段中心閥故障。解決時應(yīng)按與二段中心閥發(fā)生故障時類似的方法,檢測其對應(yīng)的一段組合閥。
超高壓往復(fù)壓縮機(jī)整套填料包含高、低壓填料,整套填料正常磨損失效的位置為高壓填料,根據(jù)操作維護(hù)水平的不同,失效時間大約為9~15個月;低壓填料失效的主要原因是潤滑不好,造成低壓填料密封組件過熱,根據(jù)現(xiàn)場經(jīng)驗(yàn),只要操作維護(hù)得當(dāng),低壓填料的壽命遠(yuǎn)大于高壓填料的壽命。
高壓填料失效的主要現(xiàn)象有:
a. 高壓填料失效假象。正常檢修完畢后,開車初期填料泄漏量極大,造成現(xiàn)場填料泄漏量檢測儀表滿,同時,柱塞溫度上升并在較高溫度下運(yùn)行,柱塞水平、垂直振動波動極大甚至上升至高報警點(diǎn),這種現(xiàn)象在開車初期是正常的,因?yàn)殚_車初期內(nèi)部油潤、滑系統(tǒng)潤滑油和高壓填料、柱塞三者之間有一個趨于平衡的過程;同時現(xiàn)場外觀檢查確認(rèn)無工藝介質(zhì)外漏,用聽音棒檢測無大的異常響聲,并確認(rèn)注油器在90%以上(建議開車前放在90%),待開車后大約10min后加大到100%,維持運(yùn)行約16h,根據(jù)柱塞溫度及垂直、水平振動適當(dāng)降低注油量。但是如果某一氣缸的高壓填料泄漏量明顯大于同級別的其他氣缸,則需要重點(diǎn)監(jiān)測該氣缸的運(yùn)行參數(shù),因?yàn)樵陂_車過程中造成此氣缸高壓填料失效可能性極大,最多通過4h運(yùn)行,觀測高壓填料泄漏量變化判斷高壓填料是否失效,如無明顯好轉(zhuǎn)則高壓填料失效。
b. 正常填料失效。填料泄漏氣有增大趨勢,經(jīng)過幾天或者幾周的運(yùn)行,泄漏量逐漸超過現(xiàn)場表的量程;同時,在此過程中,柱塞溫度升高(變化不是太明顯),柱塞水平、垂直振動變大(變化不是太明顯)。即使加大高壓填料注油器注油量至最大100%量程位置,填料泄漏量仍無明顯變化,此種情況基本可判斷為填料失效。此時需要計(jì)劃SP3A停車,更換整套填料。
c. 高壓填料突然失效現(xiàn)象。此種現(xiàn)象最直觀的就是高壓填料對應(yīng)的泄壓孔有乙烯泄漏(呈白霧狀氣體),可以判斷填料與封面失效。一旦發(fā)現(xiàn)此現(xiàn)象,必須緊急SP3A停車檢修,更換高壓填料。
潤滑油系統(tǒng)對于超高壓往復(fù)壓縮機(jī)的作用,就像血液對于人體的作用;超高壓往復(fù)壓縮機(jī)主要有3路油潤滑系統(tǒng):氣缸潤滑油系統(tǒng)、冷卻沖洗油系統(tǒng)和曲軸箱潤滑油系統(tǒng)。
氣缸潤滑油系統(tǒng)常見故障現(xiàn)象主要是氣缸潤滑油消耗過大、氣缸潤滑油現(xiàn)場油箱液位上升和注油器不注油3種。發(fā)生第一種故障時,可以在不影響柱塞溫度、振動和氣缸溫度的情況下適當(dāng)調(diào)整注油量;發(fā)生第二種故障時,要及時檢查注油器的注油情況,若注油器注油失效,必須把此氣缸的另外兩個或者3個注油點(diǎn)負(fù)荷調(diào)整到100%,以保證氣缸潤滑效果;檢測確認(rèn)注油器不注油是注油器本身的故障還是出口單向閥的故障,待停車時計(jì)劃檢修更換注油器。
冷卻沖洗油系統(tǒng)和曲軸箱油系統(tǒng)常見的故障和處理方法列于表1。
表1 冷卻沖洗油系統(tǒng)和曲軸箱油系統(tǒng)常見的故障和處理方法
對于超高壓往復(fù)壓縮機(jī)來說,傳動機(jī)構(gòu)的常見故障即為不明異響,這種不明異響是影響超高壓往復(fù)壓縮機(jī)平穩(wěn)運(yùn)行的潛在危險因素,如果不能及時判斷原因并做出處理的話,易造成設(shè)備的重大事故。能正確、及時判斷出不明異響的原因,需要專業(yè)技術(shù)人員具備很強(qiáng)的超高壓壓縮機(jī)運(yùn)行維護(hù)經(jīng)驗(yàn)和知識,能通過微小的聲音變化判斷出問題的關(guān)鍵所在。經(jīng)分析,可能導(dǎo)致壓縮機(jī)不明異響的原因和處理方法如下:
a. 柱塞余隙偏小,需停車重新檢查調(diào)整柱塞余隙;
b. 曲軸主軸瓦間隙過大,需停車檢查曲軸主軸瓦間隙;
c. 連桿大小頭軸瓦損壞,需停車檢查更換連桿大小頭軸瓦;
d. 壓縮機(jī)與電動機(jī)不對中,需停車重新檢查找正;
e. 中心閥、柱塞損壞的部件或其他異物在氣缸中,需停車打開檢查清理氣缸,并同時檢查中心閥和柱塞打標(biāo)確認(rèn)是否水平;
f. 滑板失效,需停車檢查滑板巴氏合金有無脫落。
輔助系統(tǒng)的維護(hù)和保養(yǎng)需要做到:保證曲軸箱潤滑油系統(tǒng)和冷卻沖洗油系統(tǒng)的油溫(換熱器后)正常,在15~60℃范圍內(nèi),油壓在0.45MPa左右,且不低于報警值0.20MPa,油箱液位在上下限之間,確認(rèn)潤滑油系統(tǒng)所有管路接頭完好,無泄漏;檢查冷卻油系統(tǒng)各氣缸爆破片是否完好,爆破片后管道上的視鏡是否有油通過;檢查氣缸潤滑油系統(tǒng)油溫是否正常,在40~60℃范圍內(nèi),不低于35℃,油泵入口壓力在0.045MPa左右,不低于0.020MPa,油箱液位在上下限之間;觀察氣缸潤滑油注油泵視鏡中油口的滴油情況,檢查確認(rèn)各注油泵工作是否正常,是否有異常振動和響聲;檢查注油泵注油器管線視鏡是否有氣泡冒出,如有則先關(guān)閉注油器入口閥,打開排氣閥排氣調(diào)整趕出氣泡,并調(diào)整注油器視鏡油液面至1/2處,根據(jù)柱塞運(yùn)行參數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)注油量測算油量是否適當(dāng);保證曲軸箱潤滑油過濾器壓差、冷卻沖洗油過濾器壓差在0.01~0.07MPa之間,且不高于報警值0.08MPa;保證界區(qū)循環(huán)水供水溫度小于28℃,供水壓力大于0.4 MPa(G),符合工藝要求;檢查曲軸箱潤滑油系統(tǒng)和冷卻沖洗油系統(tǒng)中油冷器的冷卻水是否循環(huán)正常,無堵塞;檢查確認(rèn)界區(qū)低壓氮?dú)庀到y(tǒng)壓力為0.4~0.6MPa,符合工藝指標(biāo)要求,各部位保護(hù)氮?dú)鈮毫Α⒘髁空!?/p>
壓縮機(jī)的維護(hù)和保養(yǎng)需要做到:保證曲軸箱框架振動不高于8mm/s,各段氣缸缸體振動均不高于45mm/s,機(jī)組地腳螺栓無松動,各部位無異常振動;各段氣缸填料泄漏氣流量一次表在0~50kg/h正常范圍內(nèi),不高于100kg/h;氣缸高壓填料泄漏氣總流量在0~450kg/h正常范圍內(nèi),不高于800kg/h,且泄漏氣總管爆破片信號正常,未爆破;保證各段出入口溫度、壓力正常(指標(biāo)如開機(jī)最終狀態(tài)“狀態(tài)確認(rèn)”部分);保證機(jī)組各傳動部位無異常響聲;各主軸承溫度和所有主十字頭滑道溫度在40~70℃正常范圍內(nèi),不高于75℃;所有柱塞溫度在40~65℃正常范圍內(nèi),不高于70℃,所有柱塞振動不高于200μm。
主電機(jī)的維護(hù)和保養(yǎng)需要做到:保證主電機(jī)運(yùn)行中無異常響聲;保證主電機(jī)電流正常;主電機(jī)繞組溫度不高于145℃;主電機(jī)軸承溫度不高于90℃;主電機(jī)軸承振動不高于12.5mm/s;主電機(jī)正壓通風(fēng)壓力不低于0.2kPa。
檢查各段出入口溫度、壓力是否正常,符合工藝指標(biāo)(指標(biāo)如開機(jī)最終狀態(tài)“狀態(tài)確認(rèn)”部分);檢查進(jìn)出口管線、閥門及安全閥等是否有泄漏;檢查工藝氣管路是否有異常振動。
確認(rèn)各儀表元件指示正確;保證現(xiàn)場儀表元器件接線無松動、脫落現(xiàn)象。
冬季需注意重點(diǎn)檢查曲軸箱潤滑油系統(tǒng)、冷卻沖洗油系統(tǒng)、氣缸潤滑油系統(tǒng)油箱和管路電伴熱運(yùn)行情況;檢查曲軸箱潤滑系統(tǒng)、冷卻沖洗油系統(tǒng)、氣缸潤滑油系統(tǒng)油箱電加熱器的運(yùn)行情況,主電機(jī)和氣缸潤滑油注油器空間電加熱器運(yùn)行情況;同時,冷卻水和冷媒系統(tǒng)需要防凍凝。
目前,國內(nèi)超高壓往復(fù)壓縮機(jī)的故障或事故檢修多處于初級檢修階段。此種檢修方式對于人力、物力的要求較高,而且嚴(yán)重制約超高壓往復(fù)壓縮機(jī)長周期運(yùn)行。要想從根本上提高超高壓往復(fù)壓縮機(jī)的運(yùn)行水平,必須做好由事后檢修向預(yù)知檢修的轉(zhuǎn)變。所謂預(yù)知檢修,就是對于設(shè)備的日常運(yùn)行有充分地了解,對各種參數(shù)和關(guān)鍵數(shù)據(jù)波動進(jìn)行科學(xué)分析,合理做出判斷,準(zhǔn)確預(yù)知設(shè)備的運(yùn)行狀態(tài),對于設(shè)備部件運(yùn)行水平和壽命做出預(yù)判,利用停車檢修的機(jī)會處理潛在問題,使影響超高壓往復(fù)壓縮機(jī)長周期運(yùn)行的危險因素消除在萌芽之中。
國內(nèi)某LDPE裝置中超高壓往復(fù)壓縮機(jī)因填料失效泄漏故障檢修,造成的故障停車每年達(dá)16次之多。據(jù)統(tǒng)計(jì),該裝置自2012年7月大檢修之后,通過對填料合理的預(yù)知檢修,運(yùn)行至2013年8月,因填料失效泄漏導(dǎo)致的停車事故降至每年4次,減少了超高壓往復(fù)壓縮機(jī)的非計(jì)劃停車,提高了LDPE裝置運(yùn)行水平,該自2013年2月17日完成裝置開車后,超高壓往復(fù)壓縮機(jī)長周期平穩(wěn)運(yùn)行了83天,較原來最高平穩(wěn)運(yùn)行56天的記錄提高了17天。
目前,國內(nèi)在用LDPE裝置中超高壓往復(fù)壓縮機(jī)的運(yùn)行水平與國外的相比差距較大,其原因主要是設(shè)備運(yùn)行周期短、檢維修頻次高。這就要求技術(shù)管理人員和超高壓往復(fù)壓縮機(jī)操作人員善于總結(jié)各類故障的原因,尤其是故障前期的各種異常現(xiàn)象,據(jù)統(tǒng)計(jì),約有50%的超高壓往復(fù)壓縮機(jī)故障可以在最初期發(fā)現(xiàn)時通過操作延緩其發(fā)生,甚至有效地調(diào)節(jié)或避免。因此,規(guī)范的日常操作、合理的維護(hù)保養(yǎng)和故障預(yù)判、科學(xué)的檢維修是超高壓往復(fù)壓縮機(jī)平穩(wěn)運(yùn)行最基本、也是最重要的保障。