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氣體分餾裝置操作方案的節(jié)能優(yōu)化

2014-06-01 09:17:33
中國新技術(shù)新產(chǎn)品 2014年1期
關(guān)鍵詞:氣分罐區(qū)液化氣

(陜西延長石油(集團(tuán))煉化公司延安煉油廠 聚丙烯車間,陜西 延安 727406)

氣體分餾裝置操作方案的節(jié)能優(yōu)化

王相峰 楊軍哲 楊 鵬

(陜西延長石油(集團(tuán))煉化公司延安煉油廠 聚丙烯車間,陜西 延安 727406)

本文介紹了氣體分餾工藝流程,分析了氣體分餾裝置的主要操作條件,探討了氣體分餾裝置操作方案的節(jié)能優(yōu)化。

氣體分餾;能耗;優(yōu)化操作

1 工藝說明

本套氣分裝置規(guī)模按30萬噸/年設(shè)計(jì),建成于2004年,2005年投產(chǎn),該裝置是用精餾原理將30萬噸/年的液態(tài)烴加工分離得到聚合級(jí)丙烯。氣體分餾裝置主要任務(wù)是將液化氣分離成聚丙烯裝置所需的精丙烯,及MTBE裝置所需的丁烯餾分。先由罐區(qū)來的催化液化氣經(jīng)過液化氣精制裝置后進(jìn)入本裝置,精制液化氣首先經(jīng)過與裝置的凝結(jié)水換熱至泡點(diǎn)狀態(tài),由泵打入脫丙烷塔C-8001,塔頂產(chǎn)物為乙烯、乙烷、丙烷和丙烯的混合物,塔底產(chǎn)物C4、C5組分進(jìn)入脫戊烷塔C-8005,塔頂餾分進(jìn)入脫乙烷塔C-8002。脫乙烷塔塔頂主產(chǎn)物為乙烷,塔底產(chǎn)物主要為丙烷和丙烯。C-8002的塔底產(chǎn)物進(jìn)入丙烯塔C-8003,其塔頂產(chǎn)物為精丙烯,純度為99.6%,塔底主產(chǎn)物為丙烷。脫丙烷塔的塔底產(chǎn)物泵入脫戊烷塔C-8005,其塔底主產(chǎn)品為戊烷送到戊烷儲(chǔ)罐,塔頂丁烯餾分送至MTBE裝置。如圖1所示。

2 裝置的主要操作條件

原料及產(chǎn)品的組成如下表3所示。

3 氣體分餾裝置操作方案的節(jié)能優(yōu)化

圖1 氣體分餾裝置工藝流程圖

延安煉油廠有三套處理能力分別為40萬噸/年,100萬噸/年,200萬噸/年的催化裂化裝置,年產(chǎn)液化氣約55萬噸,另從集團(tuán)公司下屬榆林煉油廠和永坪煉油廠外購液化氣30萬噸左右,這些液化氣作為兩套處理量分別為60萬噸/年和30萬噸/年的氣體分餾裝置的原料,與之配套為10萬噸及20萬噸的聚丙烯裝置。所以目前延安煉油廠的自產(chǎn)液化氣及外購液化氣總量無法滿足兩套裝置同時(shí)運(yùn)行,通常開一套停一套或者在低負(fù)荷下運(yùn)行。延安煉油廠氣分裝置的原料供給量只能達(dá)到設(shè)計(jì)處理量能力的60% ,這種情況下生產(chǎn),造成裝置能耗高,操作難以控制,操作平穩(wěn)率低。進(jìn)一步研究發(fā)現(xiàn),氣分裝置為連續(xù)式生產(chǎn)裝置。其原料為精制后的液化氣,操作溫度低,升降溫快,不損壞設(shè)備;開停工方便;流程簡單等優(yōu)點(diǎn),鑒于以上分析,提出以下優(yōu)化方案:

表1 氣分裝置工藝操作參數(shù)

表2 優(yōu)化后操作條件

表3 原料及產(chǎn)品組成(體積%)

表4 優(yōu)化前、后低壓蒸汽消耗量對(duì)比

3.1 原料充足時(shí)裝置的運(yùn)行

氣體分餾裝置原料充足時(shí),在裝置運(yùn)行期間要穩(wěn)定裝置的處理量、平穩(wěn)操作。大加工量情況下,裝置能耗可控制的較低。因此可利用這一優(yōu)勢組織生產(chǎn),確保能耗最低。采用優(yōu)化后的操作參數(shù)值進(jìn)行操作,規(guī)定各產(chǎn)品出裝置溫度不低于35℃,從而節(jié)約循環(huán)水。降低各系統(tǒng)操作壓力,從而降低回流比,減小各系統(tǒng)熱負(fù)荷,降低能耗;在對(duì)各系統(tǒng)壓力調(diào)節(jié)時(shí)盡量用循環(huán)水從塔頂調(diào)節(jié),穩(wěn)定底溫,減少用熱量。

3.2 原料不足時(shí)裝置的運(yùn)行

低負(fù)荷運(yùn)行期間,采用優(yōu)化后的操作參數(shù)值進(jìn)行操作,各系統(tǒng)按最佳操作條件進(jìn)行運(yùn)行,減少能耗。優(yōu)化前、后低壓蒸汽消耗量對(duì)比如表4所示。

3.3 裝置內(nèi)循環(huán)

罐區(qū)無原料時(shí),對(duì)氣分裝置采用內(nèi)循環(huán),通過實(shí)際操作找到最合適內(nèi)循環(huán)的操作條件,內(nèi)循環(huán)式最佳操作條件。原操作條件下E-8002、E-8003、E-8005實(shí)際低壓蒸汽消耗量為10.1t/h,通過最佳操作條件下,各再沸器低壓蒸汽消耗量為9.5t/h,降低0.6t/h。

罐區(qū)攢夠原料后,氣分裝置可緊急進(jìn)料,裝置在內(nèi)循環(huán)狀態(tài)下開工,開工速度快,質(zhì)量合格時(shí)間短,開工時(shí)最快2個(gè)小時(shí)出合格丙烯產(chǎn)品,因步驟簡化,不退料,基本無開停工損失。

3.4 裝置靜置

罐區(qū)原料不足時(shí),氣分裝置可臨時(shí)停工,利用罐區(qū)4個(gè)液化氣原料罐積攢原料。臨時(shí)停工是簡化的停工步驟:四塔切斷進(jìn)料,撤熱源,不退料,自然降溫,單塔保壓,方便裝置的下一次開工,關(guān)閉閥門,防止漏量 ,在冬季由于原料短缺臨時(shí)停工時(shí)要將各塔的塔底存水排凈,可少開伴熱、防凍保溫蒸汽。罐區(qū)攢夠原料后,氣分裝置可以采取緊急開工。采用快速開工方案:對(duì)裝置停工時(shí)未退物料進(jìn)行快速升溫升壓、建立回流置換,丙烷塔和丙烯塔引入冷熱源后采用低底溫、低回流罐液位進(jìn)行快速置換,乙烷塔穩(wěn)定回流,提底溫,加快置換速度 單塔產(chǎn)品合格后四塔串聯(lián),再逐漸恢復(fù)正常工藝參數(shù)這樣,停工只需2h,開工迅速,質(zhì)量合格快,最快8小時(shí)出合格丙烯產(chǎn)品,因開停工步驟簡化,不退料,基本無開停工損失。

4 結(jié)論

(1)目前國內(nèi)的氣體分餾裝置無論從原料、流程,還是設(shè)備及能耗等方面來看都存在著較大的差別,尤其是在能耗水平上的差別更大,因此裝置存在著很大的優(yōu)化潛力,節(jié)能挖潛的潛力巨大。因此要從實(shí)際出發(fā),結(jié)合不同裝置的情況進(jìn)行工藝操作優(yōu)化。

(2) 裝置在原料不足的情況下,低負(fù)荷運(yùn)行期間,采用優(yōu)化后的操作參數(shù)值進(jìn)行操作,各系統(tǒng)按最佳操作條件進(jìn)行運(yùn)行,減少能耗;根據(jù)原料短缺時(shí)間長短,我們使用內(nèi)循環(huán)和靜置的兩種方法進(jìn)行系統(tǒng)操作,這樣可有效降低裝置能耗。

[1]肖少平,等.氣體分餾裝置配套技術(shù)改造[J].石油化工應(yīng)用,2009(03).

[2]蔡紹林.氣分裝置操作參數(shù)及操作方案的節(jié)能優(yōu)化[J].節(jié)能技術(shù),2000(02).

TE64 < class="emphasis_bold"> 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A

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