李細(xì)林
(廣東新會(huì)美達(dá)錦綸股份有限公司,廣東 江門 529100)
科研與實(shí)踐
PA6功能纖維低速紡絲的成形工藝探討
李細(xì)林
(廣東新會(huì)美達(dá)錦綸股份有限公司,廣東 江門 529100)
PA6功能絲、高色漿含量的原液著色絲由于功能物質(zhì)或顏料的加入往往導(dǎo)致其紡絲速度的大幅度降低,本論文分析了PA6功能絲在3 500 m/min速度下紡制POY絲時(shí)成形過程中的問題,研究發(fā)現(xiàn):提高絲束的牽伸、降低紡絲溫度、加大冷卻風(fēng)速、降低集束距離、提高油劑質(zhì)量分?jǐn)?shù)、調(diào)整卷繞超喂和交叉角可以解決PA6低速紡POY時(shí)的成形的問題。
錦綸6功能纖維;低速紡絲;成形
一般在PA6紡制預(yù)取向絲 (POY)的生產(chǎn)過程中,紡絲速度大約在4 000~4 800 m/min之間,且隨紡絲機(jī)型越新,紡絲速度越向高速方向發(fā)展,隨PA6原料質(zhì)量越好,紡絲的速度可以提升的空間越大。而對(duì)于一些PA6的功能絲、高色漿含量的原液著色PA6有色絲的生產(chǎn)而言,功能物質(zhì)或顏料的加入往往會(huì)導(dǎo)致PA6熔體的黏度、流動(dòng)性能等發(fā)生了很大的變化,有些甚至?xí)斐蒔A6大分子降解,從而使其紡絲的難度大大增加,采用常規(guī)POY的紡絲速度4 000 m/min紡絲,成形往往會(huì)出現(xiàn)紡絲飄絲比例增多、斷頭率增多、生產(chǎn)效率低、廢品多、損耗大,產(chǎn)品質(zhì)量也得不到保障。在這種情況下,就需要大幅度降低紡絲速度,以改善生產(chǎn)狀況,提高產(chǎn)品質(zhì)量。然而,對(duì)于PA6的POY紡絲成形來說,當(dāng)紡速低于3 800 m/min時(shí),紡絲絲束的內(nèi)應(yīng)力大大降低,絲束的彈性回縮力不夠,極易造成絲餅塌邊,無法成形。
本論文以91 dtex/68 f功能絲POY的生產(chǎn)為例,對(duì)在4 000 m/min以下的紡絲速度,POY絲餅成形存在的問題進(jìn)行了分析,并找到相應(yīng)解決辦法。
1.1 原料
本實(shí)驗(yàn)采用新會(huì)美達(dá)錦綸股份有限公司尼龍6半消光切片M6A2403H,相對(duì)黏度2.46,TiO2質(zhì)量分?jǐn)?shù)0.3%。功能母粒為新會(huì)美達(dá)錦綸股份有限公司產(chǎn)自行研制,相對(duì)黏度2.35。
1.2 主要紡絲設(shè)備
采用巴馬格紡絲生產(chǎn)線 (帶導(dǎo)絲盤)進(jìn)行紡絲成形,2S-900母粒添加采用母粒注射機(jī)(無錫新生代紡織機(jī)械有限公司生產(chǎn),型號(hào)為DKTJ-Ⅰ)計(jì)量供給,紡絲卷繞頭型號(hào)為SW6。
1.3 性能測(cè)試
1.3.1 POY機(jī)械性能測(cè)試
采用瑞士生產(chǎn)的USTER TENSORAPID 3型強(qiáng)伸儀測(cè)試所得POY的機(jī)械性能,測(cè)試參考FZ-754024-2009《錦綸6預(yù)取向絲》標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行。1.3.2 紡絲張力測(cè)試
采用德國產(chǎn)SCHMIDT張力計(jì)測(cè)試卷繞張力,每束絲測(cè)5次,取平均值。
1.3.3 絲筒退繞性能測(cè)試
采用新會(huì)美達(dá)錦綸股份有限公司自主研發(fā)的退繞性能測(cè)試儀測(cè)試,在1 000 m/min的退繞速度下,連續(xù)測(cè)試退繞張力,每3 s記錄一次張力測(cè)試值,每卷絲總共測(cè)試15 min,畫出退繞張力變化曲線。
1.4 紡絲生產(chǎn)工藝流程及工藝設(shè)定
試驗(yàn)紡絲生產(chǎn)工藝流程如圖1所示,成形工藝設(shè)定如表1所示。
圖1 功能母粒添加法制備PA6 POY纖維工藝流程
表1 功能母粒添加法制備PA6 POY纖維工藝參數(shù)設(shè)定
2.1 試驗(yàn)
在如表1所示的適當(dāng)紡絲工藝條件下,通過調(diào)整卷繞的速度,卷繞超喂率和卷繞張力,所得POY生產(chǎn)狀況如表2所示。
表2 91 dtex/68 f功能絲POY生產(chǎn)卷繞工藝和生產(chǎn)狀況
由表2情況可以看出,在紡制生產(chǎn)難度大的多孔功能絲時(shí),降低紡絲速度有利于生產(chǎn)向好的方向轉(zhuǎn)變。但當(dāng)紡絲速度降到3 800 m/min時(shí),POY絲餅成形出現(xiàn)了塌邊,無法長時(shí)間連續(xù)生產(chǎn),阻礙了紡絲速度的進(jìn)一步降低。隨著紡絲速度下降,紡絲張力也同時(shí)下降 (見表2),其結(jié)果導(dǎo)致絲餅成形不良、塌邊。調(diào)整絲路,降低卷繞超喂,使卷繞張力增大,但絲餅塌邊的情況并未好轉(zhuǎn),可見卷繞張力并不是引起絲餅塌邊的直接原因。從表2同時(shí)可見,隨著紡絲速度下降,纖維斷裂強(qiáng)度下降,而斷裂伸長率卻有所增大,這是因?yàn)樵诩徑z生產(chǎn)過程中,隨著紡絲速度的下降,纖維的取向度和結(jié)晶度下降,從而導(dǎo)致絲束的內(nèi)應(yīng)力下降,絲束的彈性回縮率下降。而PA6纖維吸濕性好,回潮率最高可達(dá)6%以上,PA6纖維在吸濕后會(huì)有一定的膨脹,因此,在卷繞過程中,絲束因在上油時(shí)吸收了大量水分,在卷取成為絲餅后仍會(huì)發(fā)生膨脹,此時(shí),絲束的彈性回縮力就會(huì)抵消這種膨脹,絲餅成形中的塌邊現(xiàn)象便可在一定程度上避免。而當(dāng)紡絲速度降到3 800 m/min以下時(shí),絲束的彈性回縮率降到小于絲束的膨脹率時(shí),膨脹現(xiàn)象再次發(fā)生,卷繞中的絲餅結(jié)構(gòu)松馳,最終造成塌邊,無法長時(shí)間生產(chǎn)。這種塌邊的POY退繞性能差,退繞張力大且波動(dòng)大(見圖2),后加工困難。
圖2 絲餅在1 000 m/min速度下退繞的退繞張力變化圖
2.2 工藝調(diào)整
2.2.1 增大噴絲孔的直徑和提高噴頭牽倍數(shù)
為了能增大絲束的內(nèi)應(yīng)力以增大絲束的彈性回縮率,就必須增大纖維的取向度和結(jié)晶度,最直接有效的辦法即增大絲束的牽伸[1]。增大噴絲孔的直徑,噴頭牽倍就會(huì)增大,絲束的內(nèi)應(yīng)力增加,取向度也會(huì)提高,有利于增大絲束的彈性回縮。
2.2.2 使絲束產(chǎn)生一定的冷拉伸
絲束在卷繞的冷拉伸會(huì)非常明顯地增大絲束的內(nèi)應(yīng)力和彈性回縮率,卷繞張力也會(huì)增大,對(duì)絲餅的成形影響較明顯,91 dtex/68 f功能絲POY在3 500 m/min的紡絲速度下導(dǎo)絲盤1、導(dǎo)絲盤2的速度差與卷繞張力及絲餅成形的關(guān)系見表3。
表3 導(dǎo)絲盤1和導(dǎo)絲盤2的速度差與卷繞張力及絲餅成形的關(guān)系
2.2.3 調(diào)整絲束冷卻狀態(tài)
降低上油位置,增大側(cè)吹風(fēng)速度,使絲束充分冷卻固化,這樣由絲束高速運(yùn)行過程中的牽引力給絲束帶來的內(nèi)應(yīng)力就會(huì)增大。
2.2.4 紡絲溫度的改變
紡絲溫度太高,纖維內(nèi)大分子的運(yùn)動(dòng)太劇烈,不利于大分子取向和結(jié)晶。因此,降低紡絲溫度有利。
2.2.5 上油量的改變
提高油劑質(zhì)量分?jǐn)?shù),降低油泵轉(zhuǎn)速。這樣可以在保證絲束上油率的情況下減少纖維的含水率,從而減弱絲束的膨脹效應(yīng)。
2.2.6 調(diào)整卷繞狀態(tài)
合適的卷繞張力能使絲餅的側(cè)面和端面都保持平整,絲餅成形良好[2]。91 dtex/68 f功能絲POY在3 500 m/min的紡絲速度下,卷繞張力隨卷繞超喂變化關(guān)系見圖3。因此調(diào)整卷繞超喂,控制卷繞張力在13~14 cN有利于成形。
圖3 卷繞張力隨卷繞超喂變化關(guān)系圖
2.2.7 卷繞交叉角的調(diào)整
根據(jù)絲餅側(cè)面成形的情況,調(diào)整絲餅直徑,調(diào)配絲餅不同直徑時(shí)的交叉角,能夠修正POY絲餅的成形不良的狀況。
圖4 調(diào)整前后卷繞交叉角曲線圖
如圖4所示,調(diào)整前采用固定交叉角生產(chǎn),絲餅側(cè)面成形外凸明顯,采用調(diào)整后曲線的變化交叉角生產(chǎn),生產(chǎn)出來的POY絲餅側(cè)面成形平整,成形良好。
通過上面幾個(gè)方面的工藝調(diào)整后, 91 dtex/ 68 f功能絲POY的生產(chǎn)最終采用的生產(chǎn)工藝見表4。
表4 91 dtex/68 f功能絲POY調(diào)整后的生產(chǎn)工藝
調(diào)整工藝后,91 dtex/68 f功能絲POY生產(chǎn)狀況大為改善,飄絲少、斷頭少,成形良好無塌邊現(xiàn)象,生產(chǎn)效率高,產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定,可以連續(xù)穩(wěn)定批量生產(chǎn)。生產(chǎn)出來的POY絲退繞性能良好,退繞性能測(cè)試結(jié)果見圖5所示。
圖5 工藝調(diào)整后生產(chǎn)出來的成形良好的POY的退繞張力曲線圖
由圖5可以看出,成形良好的POY絲的退繞張力小、退繞張力波動(dòng)范圍小,這表明絲餅退繞性能良好,后加工性能好。
在PA6多孔功能POY絲低速紡絲過程中,常規(guī)的生產(chǎn)工藝容易造成POY成形不良、塌邊,嚴(yán)重影響POY的退繞性能,通過改變噴絲頭牽倍、加大導(dǎo)絲盤間的速度差、降低紡絲溫度、增大風(fēng)速、降低絲束的結(jié)束點(diǎn)、提高油劑質(zhì)量分?jǐn)?shù)、調(diào)整卷繞超喂和交叉角,可以解決POY絲餅的成形塌邊問題,改善POY的成形,提高POY的退繞性能。
鳴謝:在本文完成過程中,得到了本公司陳欣高級(jí)工程師的指導(dǎo)和華南理工大學(xué)高分子材料與工程系嚴(yán)玉蓉副教授的修改,在此一并表示衷心的感謝!
[1] 董紀(jì)震.合成纖維工藝學(xué) (上冊(cè)) [M].第2版.北京:中國紡織出版社,1991:147-154.
[2] 王顯樓.高速拉伸變形工藝和設(shè)備 [M].北京:中國紡織出版社,1987:52-53.
DISCUSSION OF FORMING PROCESS OF PA6 FIBER UNDER LOW SPEED SPINNING
LI Xi-lin
(Guangdong Xinhui Meida Nylon Co.,Ltd.,Jiangmen 529100,china)
The forming problem of the PA6 functional fiber on the 3500m/min speed of spinning was Analysised,summed up:improve the drawing ratio,reduce spinning temperature,increase cooling wind speed,increase cluster distance,improve the oil concentration,adjusting winding overfeed and cross angle can solve the PA6 low-speed spinning POY forming problems.
PA6 functional fiber;low speed spinning;forming
TQ342.11
B
10.3969/j.issn.1672-500x.2014.03.001
1672-500X(2014)03-0001-04
2014-08-01
李細(xì)林 (1969-),男,廣東人,化纖工藝工程師,從事錦綸6生產(chǎn)技術(shù)和管理工作。