摘要:電除塵器設(shè)計標準和要求較低,設(shè)計保證效率≥99%,現(xiàn)經(jīng)測試效率僅為99.07%。電除塵的除塵效率和煙塵排放濃度已不能滿足我國日益提高的環(huán)保要求,隨著國家新排放標準的頒布,電除塵器設(shè)備必須加以改造。文章結(jié)合企業(yè)電除塵器改造工程案例,希望能給與同行業(yè)一個借鑒。
關(guān)鍵詞:電除塵器;除塵效率;煙塵排放濃度
中圖分類號:X701 文獻標識碼:A 文章編號:1009-2374(2014)10-0054-03
1 設(shè)備簡介
華能威海電廠#4機組1998年投產(chǎn)使用,鍋爐是由東方鍋爐廠制造的超高壓,單汽包,自然循環(huán),中間再熱,水力除渣;采用筒式鋼球磨,中間儲倉式制粉系統(tǒng),乏氣送粉,四角噴燃;采用容殼式空氣預(yù)熱器,靜電除塵器、懸吊式Π型半露天結(jié)構(gòu)布置鍋爐。
華能威海電廠#4機組配兩臺蘭州電力修造廠生產(chǎn)的RWD/KFH-1-230×3×4.5-2型雙室三電場電除塵器,每臺除塵器設(shè)有三個電場,采用串聯(lián)形式,每兩臺除塵器實行并聯(lián)運行。為單進單出,進口裝有均流板。單臺有效通流面積為230m2,設(shè)計處理每臺最大煙氣量189.67萬m3/h,同極距為410mm,一、二電場480C型陽極板配鋸齒線,三電場480C型陽極板配魚骨針線+輔助電極。收塵極、放電極均為旋轉(zhuǎn)錘側(cè)面振打,陽極振打裝置6臺;陰極振打裝置12臺,采用側(cè)向上、下振打裝置。本體絕緣瓷套管,均設(shè)有管狀加熱器保溫,溫度控制范圍為100℃~110℃,以防止絕緣套管表面積露而放電。
#4爐電除塵器當初設(shè)備選型容量相對比較小,使用近10年,結(jié)構(gòu)老化,從現(xiàn)場運行參數(shù)和電廠維護專工了解情況分析,設(shè)備運行基本屬正常狀態(tài)。但由于燃燒煤種的多變性使電除塵效率大大降低,排放遠不能達到當?shù)丨h(huán)保要求。在滿負荷運行時,煙窗有明顯冒煙,從2005年山東電力研究所技術(shù)報告可以看出,出口煙塵排放濃度大于200mg/dNm3。
2 原電除塵器存在問題分析
2.1 系統(tǒng)分析
原設(shè)計煤種計算的電除塵器入口最大煙氣量為189.67萬m3/h,2005年山東電力研究所測試煙氣量為196萬m3/h左右,煙氣量增大,除鍋爐的燃燒系統(tǒng)因素外,還與燃燒的煤質(zhì)和空預(yù)器的漏風(fēng)、煙風(fēng)道漏風(fēng)有關(guān)。
2.2 特性分析
煤質(zhì)分析:因燃燒的煤種較多,根據(jù)目前燃燒的煤質(zhì)分析,煤中的含硫量為0.48%~0.65%,灰份為20%~25%;根據(jù)用戶提供的燃燒的煤種,特別是淮格爾混煤,其煤中的含硫量低,其粉塵的比電阻相對偏高,且具有粘性,對電除塵除塵效率有很大的影響。
粉塵特性分析:電除塵器收塵直接與粉塵性質(zhì)有關(guān),從灰的成份測定報告數(shù)據(jù)看,主要是Al2O3含量特別高,堿性氧化物(Na2O)偏低。Al2O3是以極細微的高嶺土粉體存在,是一種高絕緣體材料,這種粉塵的特點比電阻高,荷電粉塵到電極后不易釋放電荷;比重輕,易瓢灰,高流速下二次揚塵嚴重;粉塵的粘性大,電極易結(jié)灰,嚴重影響電場放電性能。Na2O偏低,較為活潑的Na+離子數(shù)量少,影響粉塵的導(dǎo)電性能;以上的煤質(zhì)和灰的成份通過計算機選型程序(ALSTON-Flakt核心技術(shù))分析,是一種比較難收塵的粉塵。.
2.3 電除塵器本體結(jié)構(gòu)分析
原電除塵器設(shè)計除塵效率為99%,三電場電除塵器結(jié)構(gòu),其總收塵面積偏小。同時整體設(shè)計技術(shù)對工況變化的適應(yīng)性偏差。
2.4 供電裝置分析
除高壓整流變壓器外,原電控設(shè)備控制系統(tǒng)技術(shù)已相對落后,對除塵效果和節(jié)能效果不佳有重要的影響作用。需對電控系統(tǒng)進行更換和改造,同時先進的控制技術(shù)必須依靠穩(wěn)定的本體技術(shù)其作用才能充發(fā)揮,并要求新控制系統(tǒng)能降低電除塵器運行電耗。
3 電除塵器改造方案
3.1 改造方案總體說明
原電除塵器利舊(內(nèi)部進行大修,不合理的局部更新或更換),在進口端新增加1個電場與殼體結(jié)合、改造為五電場電除塵器,總有效長度變?yōu)?1米;電場有效高度15.8米;電場有效寬度不變2*8.2米;煙氣流通面積每臺電除塵器為260m2。高壓控制器采用節(jié)能型EPICⅡ、EPICⅢ控制器,原電除塵干出變?nèi)萘繚M足
要求。
3.2 改造主要內(nèi)容
(1)原電除塵器內(nèi)部設(shè)備全部拆除,通過對電除塵器增高(陽極板的長度由原來14米增加到15.8米)和加長電場有效長度進行擴容提效。改造后的電除塵器入口煙箱設(shè)置均流裝置重新設(shè)計更換,出口煙箱加裝槽型板設(shè)備重新設(shè)計更換。內(nèi)部陰、陽極系統(tǒng),陰、陽極振打全部更新。
(2)新增加電場的外殼體、灰斗、大梁,鋼支架及檢修平臺,殼體保溫。新增電場鋼支架立柱在道路偏鍋爐側(cè)一邊布置,保證具有行車寬度;出灰口標高8.5m,新增電場輸灰倉泵布置平面高于現(xiàn)倉泵布置平面,留足夠行車高度(5米)和行車寬度。
(3)電氣部分改造,除動力中心和整流變利舊外,其它電氣設(shè)備均更新,原高、低壓設(shè)備全部拆除,由于第一電場濃度高,根據(jù)高頻電源適合濃度高、粉塵粒徑大的技術(shù)特點,在第一電場將原單相工頻電源更新為三相高頻電源,后三電場重新設(shè)計更換成節(jié)能型高低壓控制柜,電除塵電纜、電纜橋架部分更新。電控設(shè)備采用電除塵器智能控制系統(tǒng),并以太網(wǎng)通訊方式接入電廠輔網(wǎng)。
(4)進出口氣流分布板做1:10氣流分布模擬試驗,重新設(shè)計制作。進口喇叭移位改制。原煙道膨脹節(jié)利舊,但需對它進行測厚修復(fù),達到正常使用,為防止施工過程中損壞或出現(xiàn)意外,要求賣方提供一只同現(xiàn)場型號一致的膨脹節(jié)。煙道混泥土支架拆除及本工程需要拆除改建恢復(fù)的設(shè)備系統(tǒng)管道等工作由賣方完成。
4 改造后主要指標參數(shù)
威海電廠#4鍋爐于某日停爐,停爐到并網(wǎng)時間共50天,電除塵器有效施工工期45天。
改造后電除塵器主要技術(shù)指標:(1)除塵器出口煙塵濃度≤50mg/Nm3;(2)本體阻力:≤240Pa;(3)本體漏風(fēng)率:≤1.5%;(4)氣流均布系數(shù):≤0.2。電除塵器經(jīng)過增容改造后運行正常,排放滿足要求,改選完工后經(jīng)山東電力研究院測試電除塵器效率及排放滿足要求。華能威海電廠#4機組電除塵器檢測結(jié)果為:平均除塵效率99.69%
5 結(jié)語
通過對威海電廠家#4爐電除塵器擴容改造(原型號:1FAA4*45(410)-2*82-140,新型號2FAA3*40(390)+2*45(390)-82-158)后,電除塵器運行正常,排放達到設(shè)計要還求。由于采用第一電場高頻電源和后電場節(jié)能控制器的電控系統(tǒng)優(yōu)化技術(shù),在本體容量增加40%的情況下,改造后總功耗反而比改造前還下降10%,節(jié)能效果十分明顯,除塵變和動力中心PC配電均可利舊,減少了相應(yīng)投資。
威海電廠#4爐機組直接通過電除塵器改造達到排放標準的成功案例,為國內(nèi)早期老機組配套電除塵器的改造起了借鑒作用,為同類結(jié)構(gòu)電除塵器改造積累了寶貴的經(jīng)驗。具備正確的電除塵器選型、合理的極配型式、良好的氣流分布、可靠的振打系統(tǒng)和先進的電控系統(tǒng)等條件,才能保證電除塵器性能參數(shù)達標。
作者簡介:馬湖剛(1978—),男,土家族,湖北恩施人,浙江菲達環(huán)??萍脊煞萦邢薰竟こ處?,研究方向:大氣環(huán)保。