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碳三催化-精餾耦合工藝的中試試驗及模擬優(yōu)化

2014-06-07 05:57:13
石油化工 2014年7期
關(guān)鍵詞:餾分空速精餾塔

王 婧

(中國石化 北京化工研究院,北京 100013)

工業(yè)技術(shù)

碳三催化-精餾耦合工藝的中試試驗及模擬優(yōu)化

王 婧

(中國石化 北京化工研究院,北京 100013)

為驗證碳三催化-精餾耦合工藝,在中國石化北京燕山分公司化工一廠高壓脫丙烷塔附近建立φ300 mm側(cè)線催化精餾塔進行試驗??疾炝舜呋s塔的操作壓力、碳三餾分的液態(tài)空速和回流比對原料中丙炔和丙二烯催化加氫性能的影響。試驗結(jié)果表明,在理論塔板數(shù)為100塊、操作壓力2.0 MPa、液態(tài)空速1.40 h-1、回流比15的條件下,催化精餾塔頂丙烯純度為99.1%(x),丙烯收率可達93.8%。Aspen Plus流程模擬軟件對催化精餾塔的模擬結(jié)果與試驗結(jié)果基本吻合;對催化精餾塔優(yōu)化的結(jié)果為:理論塔板數(shù)為120塊、操作壓力2.0 MPa、液態(tài)空速1.40 h-1、回流比17,在此條件下,催化精餾塔頂丙烯純度可達99.6%(x),可滿足聚合級丙烯的要求。

催化-精餾耦合工藝;碳三餾分;丙炔;丙二烯;催化精餾塔

烴類蒸汽裂解制乙烯裝置得到的碳三餾分中約含有4%(x)的丙炔(MA)和丙二烯(PD)(簡稱MAPD)。而聚合級和化學(xué)級丙烯中所允許的MAPD含量一般小于15×10-6(x),因此必須對碳三餾分進行處理以控制其中的MAPD含量達到技術(shù)指標的要求[1]。工業(yè)上一般采用催化加氫的方法脫除碳三餾分中的MAPD。

目前,工業(yè)上主要采用固定床反應(yīng)器脫除碳三餾分中的MAPD,針對固定床反應(yīng)器,國內(nèi)外各大公司研發(fā)了不同的碳三加氫催化劑[1-10]。中國石化北京化工研究院開發(fā)的液相加氫BC-L-83催化劑[11]既適用于單段床反應(yīng)器也適用于兩段床反應(yīng)器,丙烯選擇性為30%~70%,已在國內(nèi)外20余套乙烯裝置上得到應(yīng)用;后續(xù)開發(fā)的BC-H-30A催化劑丙烯選擇性可達80%[12]。但固定床碳三加氫工藝存在催化劑需要定期再生、加氫系統(tǒng)能耗高、設(shè)備多、操作復(fù)雜等問題。

美國魯姆斯公司開發(fā)的MAPD催化精餾脫除法,實現(xiàn)了碳三加氫在脫丙烷塔中一步完成[13]。但脫丙烷塔僅對碳三餾分和碳四餾分進行分離,未反應(yīng)的MAPD與碳三餾分并沒有得到有效分離,均富集在脫丙烷塔頂部,未能充分利用催化精餾技術(shù)的優(yōu)勢來提高MAPD轉(zhuǎn)化為丙烯的選擇性,也未能解決催化劑的失活問題。這些因素限制了催化精餾技術(shù)在碳三加氫方面的應(yīng)用[14-17]。

王宇飛等[18]提出碳三催化-精餾耦合工藝并進行數(shù)值模擬,將催化精餾構(gòu)件安裝于丙烯精餾塔底部,利用精餾的富集作用提高了催化反應(yīng)區(qū)MAPD的含量,從而提高了MAPD轉(zhuǎn)化率和丙烯的選擇性,有利于提高丙烯產(chǎn)量。因此,碳三催化-精餾耦合工藝的開發(fā)值得深入研究。

本工作采用工業(yè)裝置的側(cè)線塔對碳三催化-精餾耦合工藝進行中試試驗,考察了催化精餾塔的操作壓力、碳三餾分的液態(tài)空速和回流比對原料中MAPD加氫性能的影響,并根據(jù)試驗數(shù)據(jù)對催化精餾塔進行模擬優(yōu)化從而得到催化精餾塔最適宜的工藝條件。

1 試驗部分

1.1 碳三催化-精餾耦合工藝流程

碳三催化-精餾耦合工藝流程的示意圖見圖1。

圖1 碳三催化-精餾耦合工藝流程的示意圖Fig.1 Catalytic distillation coupling process for C3purif cation.

碳三催化-精餾耦合工藝的特點是將催化精餾構(gòu)件裝填于丙烯精餾塔塔身的下部。含有MAPD的碳三餾分直接進入丙烯精餾塔,MAPD富集于丙烯精餾塔內(nèi)的提餾段和塔釜;氫氣從催化精餾構(gòu)件下方通入塔內(nèi),向上通過催化精餾構(gòu)件,與從上往下流動的液相在催化精餾構(gòu)件上發(fā)生加氫反應(yīng)。在丙烯精餾塔提餾段內(nèi),一方面丙烯的含量降至10%(w)以下,另一方面MAPD被提濃。因此,有效提高了MAPD加氫的轉(zhuǎn)化率,同時避免了丙烯被進一步加氫從而提高了丙烯的選擇性。碳三催化-精餾耦合工藝可有針對性地對MAPD進行加氫,提高催化加氫的處理能力。

1.2 催化-精餾耦合工藝試驗

1.2.1 試驗裝置

碳三催化-精餾耦合工藝的試驗裝置見圖2。該試驗塔建在中國石化北京燕山分公司(簡稱燕山石化)化工一廠,為高壓脫丙烷塔的側(cè)線塔。試驗塔內(nèi)徑300 mm,由7個塔節(jié)組成。由上至下的第1至第6個塔節(jié)內(nèi)裝CY-700型絲網(wǎng)規(guī)整填料,第7個塔節(jié)為反應(yīng)段,內(nèi)裝1.2 m高的BCD-1催化精餾組件[19],全塔理論塔板數(shù)約100塊。塔身設(shè)置多個測溫點,以便觀察試驗過程中溫度的變化。塔內(nèi)壓力由塔頂不凝氣排放閥調(diào)節(jié),未冷凝的不凝氣送入燃料氣管網(wǎng)。塔釜采用低壓蒸汽加熱,蒸汽流量由反應(yīng)段溫度控制。

1.2.2 試驗原料及催化劑

試驗原料為燕山石化乙烯裝置高壓脫丙烷塔塔頂物料,典型的摩爾組成為:氫氣0.34%、丙烷4.08%、丙烯92.15%、丙二烯1.60%、1,3-丁二烯0.02%、丙炔1.81%。

催化精餾組件中的催化劑為液相加氫BC-L-83催化劑[11],活性組分為Pd/Al2O3,物性指標為:球型顆粒、粒徑2.5~5.0 mm、顆??箟簭姸却笥?0 N、堆密度0.80~0.95 g/mL。

1.2.3 試驗方法

來自高壓脫丙烷塔塔頂?shù)奶既蠌脑囼炈?塔節(jié)底部進料,氫氣從催化精餾組件底部進料。在由催化精餾組件構(gòu)成的反應(yīng)區(qū)內(nèi),向上流動的氣相與向下流動的液相逆向接觸,在丙烯與丙烷分離的同時,C3餾分中的炔烴加氫為相應(yīng)的烯烴或進一步加氫為烷烴。脫除了MAPD的丙烯氣相物流從塔頂進入冷凝器,用循環(huán)水冷卻,冷凝液一部分用泵送回到塔的頂部,其余返回高壓脫丙烷塔。

在催化精餾塔的操作壓力1.6~2.2 MPa、碳三餾分的液態(tài)空速1.4~2.3 h-1、回流比10~15、氫氣進料流量0.1 kg/h的條件下連續(xù)進行640 h試驗,考察了操作壓力、液態(tài)空速、回流比等因素對脫除MAPD的影響。

圖2 碳三催化-精餾耦合工藝試驗裝置Fig.2 Testing unit for the catalytic distillation coupling process.

催化精餾塔的進出料組成采用氣相色譜儀進行分析。

1.3 試驗結(jié)果

1.3.1 催化精餾塔的操作壓力對加氫性能的影響

催化精餾塔的操作壓力對塔內(nèi)溫度分布的影響見圖3。由圖3可見,隨操作壓力的增大,塔內(nèi)溫度逐漸升高;當操作壓力由1.6 MPa增至2.2 MPa時,反應(yīng)段的溫度相應(yīng)地由45.5 ℃升至58.3 ℃。

圖3 催化精餾塔的操作壓力對塔內(nèi)溫度分布的影響Fig.3 Effects of operating pressure on temperature in the catalyticdistillation tower.Position:0 Overhead;1 First section;2 Second section;3 Third section;4 Fourth section;5 Fifth section;6 Sixth section;7 Seventh section;8 Tower bottom

在催化精餾塔中,反應(yīng)溫度實際上是反應(yīng)物的泡點溫度,當壓力及液相組成一定時,反應(yīng)物的泡點溫度便被確定。塔內(nèi)溫度分布取決于催化精餾塔的操作壓力。提高操作壓力,可使氫氣的溶解度增大、反應(yīng)段的溫度升高,致使催化劑的活性提高。因此,提高操作壓力,有利于MAPD轉(zhuǎn)化率的提高,但同時也會增加丙烯加氫的幾率,丙烯的損失會增大。

催化精餾塔的操作壓力對加氫性能的影響見表1。

表1 催化精餾塔的操作壓力對加氫性能的影響Table 1 Effects of the operation pressure on the hydrogenation performances

由表1可見,隨操作壓力的增大,催化精餾塔頂碳三餾分中MAPD的含量降低,但丙烯收率先增加后降低。這是因為操作壓力提高至2.0 MPa以上時,由于反應(yīng)段溫度的升高,炔烴和烯烴過度加氫,使生成的丙烷量增大。這一方面影響塔頂丙烯的純度,同時也使MAPD生成丙烯的選擇性下降,使丙烯收率降低。所以,適宜的操作壓力為2.0 MPa。

1.3.2 液態(tài)空速對加氫性能的影響

液態(tài)空速對加氫性能的影響見表2。由表2可見,隨液態(tài)空速的增加,催化精餾塔頂碳三餾分中剩余炔烴的含量增加,但丙烯收率增加。這是因為液態(tài)空速低時物料在催化劑床層的停留時間較長,加氫反應(yīng)進行得比較完全,剩余炔烴含量相對較低,但易造成MAPD的過度加氫,丙烯的損失增大。液態(tài)空速高時催化劑負荷大,炔烴不易被完全加氫脫除,且造成催化劑活性周期縮短。綜合分析,適宜的液態(tài)空速為1.40 h-1。

表2 液態(tài)空速對加氫性能的影響Table 2 Effects of LHSV on the hydrogenation performances

1.3.3 回流比對加氫性能的影響

回流比對加氫性能的影響見表3。由表3可見,回流比在10~15范圍內(nèi)時,催化精餾塔頂碳三餾分中MAPD含量小于15×10-6(x);回流比的改變主要影響催化精餾塔頂丙烯的純度,對丙烯的收率影響不明顯?;亓鞅仍龃螅梢赃M一步提高催化精餾塔頂丙烯的純度,但同時會增加催化精餾塔的能耗,應(yīng)根據(jù)實際需求來確定。

表3 回流比對加氫性能的影響Table 3 Effects of ref ux ratio on the hydrogenation performances

2 模擬部分

采用Aspen Plus流程模擬軟件對催化精餾塔進行模擬[20-22]。利用該軟件的RadFrac模塊模擬催化精餾塔的實際運行情況,選擇NRTL方程,應(yīng)用試驗實際數(shù)據(jù)建立催化精餾塔的工藝模型,對催化精餾塔進行模擬計算。以試驗數(shù)據(jù)對模擬結(jié)果進行驗證,采用所建立的數(shù)學(xué)模型對催化精餾塔進行優(yōu)化。

2.1 催化精餾塔的模擬結(jié)果

通過長周期試驗得到了催化精餾塔適宜的工藝條件,在操作壓力2.0 MPa、回流比15、液態(tài)空速1.40 h-1的條件下,催化精餾塔頂?shù)腗APD含量小于15×10-6(x)、丙烯純度可達99.1%(x),丙烯收率為93.8%。

采用Aspen Plus流程模擬軟件對試驗所得工藝條件進行模擬,模擬結(jié)果與試驗結(jié)果的比較見表4。同時,對催化精餾塔內(nèi)的溫度分布、丙烯含量分布和MAPD含量分布的模擬結(jié)果與試驗結(jié)果的對比做圖,見圖4~6。由表4及圖4~6可見,模擬結(jié)果與試驗結(jié)果基本吻合,驗證了模擬計算的準確性和可靠性。

表4 試驗結(jié)果與模擬結(jié)果的對比Table 4 Comparison between the experimental data and simulation results

圖4 催化精餾塔內(nèi)溫度分布的模擬結(jié)果與試驗結(jié)果的比較Fig.4 Comparison between the simulated and experiment data for temperature distribution in the catalytic distillation tower.Experiment data;Simulation results

圖5 催化精餾塔頂丙烯含量的模擬結(jié)果與試驗結(jié)果的比較Fig.5 Comparison of simulated and experimental data for the concentration distribution of C3H6in the catalytic distillation tower.Experiment data;Simulation results

圖6 催化精餾塔頂MAPD含量分布的模擬結(jié)果與試驗結(jié)果的比較Fig.6 Comparison between the simulated and experimental data for the concentration distribution of MAPD in the catalytic distillation tower.Experiment data;Simulation results

2.2 催化精餾塔的優(yōu)化

根據(jù)丙烯精餾塔塔頂餾分指標(丙烯含量99.6%(x)、MAPD含量為0),采用Aspen Plus流程模擬軟件對催化精餾塔進行模擬優(yōu)化,結(jié)果見表5。

表5 催化精餾塔的模擬優(yōu)化結(jié)果Table 5 Optimized results for the catalytic distillation tower by Aspen Plus software

由表5可見,在其他條件(操作壓力2.0 MPa、液態(tài)空速1.40 h-1)不變的前提下,理論塔板數(shù)從100塊增至120塊、回流比從15增至17,催化精餾塔頂丙烯純度進一步提高到99.6%(x),滿足了工業(yè)上丙烯精餾塔頂丙烯純度的要求及聚合級丙烯產(chǎn)品的要求,同時提高了MAPD加氫生成丙烯的選擇性,使丙烯的收率進一步提高到了98.86%。

3 結(jié)論

1)側(cè)線精餾塔的試驗結(jié)果表明,碳三催化-精餾耦合工藝可對碳三餾分中的MAPD進行催化加氫。

2)碳三催化-精餾耦合工藝的適宜條件為:理論塔板數(shù)100塊、催化精餾塔的操作壓力2.0 MPa、碳三餾分的液態(tài)空速1.40 h-1、回流比15。在此條件下,催化精餾塔頂丙烯純度可達99.1%(x),MAPD的含量降至3×10-6(x)。

3)采用Aspen Plus流程模擬軟件模擬催化精餾塔的結(jié)果與試驗數(shù)據(jù)基本吻合,并對催化精餾塔進行模擬優(yōu)化。催化精餾塔的優(yōu)化結(jié)果為:理論塔板數(shù)120塊、催化精餾塔的操作壓力2.0 MPa、液態(tài)空速1.40 h-1、回流比17。在此條件下,催化精餾塔頂丙烯純度達到99.6%(x),MAPD的含量未檢出,滿足了聚合級丙烯產(chǎn)品的要求。該數(shù)據(jù)可為今后進一步擴大試驗提供設(shè)計參數(shù),為工業(yè)化應(yīng)用提供依據(jù)。

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(編輯 李治泉)

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catalytic distillation coupling process;C3fraction;methylacetylene;propadiene;catalytic distillation tower

1000 - 8144(2014)07 - 0821 - 06

TQ 028.13

A

2014 - 03 - 06;[修改稿日期] 2014 - 03 - 25。

王婧(1980—),女,山西省祁縣人,大學(xué),工程師,電話 010 - 59202908,電郵 wangjing.bjhy@sinopec.com。

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石油瀝青(2022年4期)2022-09-03 09:29:46
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山西化工(2016年6期)2016-04-09 07:17:41
從八角茴香油前餾分中單離芳樟醇和草蒿腦工藝研究
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