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200 MW燃煤機(jī)組鍋爐低溫省煤器設(shè)計及應(yīng)用

2014-06-09 15:51胡松如吳斌王建強(qiáng)胡彥霞王友才任毅
浙江電力 2014年4期
關(guān)鍵詞:翅片管省煤器煙道

胡松如,吳斌,王建強(qiáng),胡彥霞,王友才,任毅

(1.浙江省能源集團(tuán)有限公司,杭州310012;2.浙江浙能鎮(zhèn)海發(fā)電有限責(zé)任公司,浙江鎮(zhèn)海315208;3.清華大學(xué)熱能工程系,北京100084)

200 MW燃煤機(jī)組鍋爐低溫省煤器設(shè)計及應(yīng)用

胡松如1,吳斌2,王建強(qiáng)2,胡彥霞3,王友才3,任毅3

(1.浙江省能源集團(tuán)有限公司,杭州310012;2.浙江浙能鎮(zhèn)海發(fā)電有限責(zé)任公司,浙江鎮(zhèn)海315208;3.清華大學(xué)熱能工程系,北京100084)

針對200 MW燃煤機(jī)組鍋爐低溫排煙的改造項目,總結(jié)了低溫省煤器改造項目的設(shè)計要點(diǎn)、安裝事項,并根據(jù)運(yùn)行數(shù)據(jù)與實(shí)際設(shè)計進(jìn)行對比分析,驗(yàn)證低溫排煙余熱能量梯級利用的合理性,為低溫省煤器的應(yīng)用提供經(jīng)驗(yàn),同時提出低溫省煤器的進(jìn)一步研究方向。

低溫省煤器;整體螺旋翅片管;余熱利用;模塊;梯級利用

0 引言

為了減輕鍋爐低溫腐蝕,保證其連續(xù)安全運(yùn)行,并且考慮低負(fù)荷運(yùn)行需要等,我國大、中型鍋爐設(shè)計排煙溫度一般在130~150℃[1],因此有約8%~12%的鍋爐熱量被帶走,占鍋爐總熱損失的80%甚至更高。另外,由于尾部受熱面積灰、漏風(fēng)以及燃燒工況的影響,鍋爐實(shí)際運(yùn)行排煙溫度可能高于設(shè)計值20℃以上。因此,針對我國目前運(yùn)行的燃煤鍋爐排煙溫度偏高的問題,鍋爐的余熱利用具有重要的實(shí)際意義。

目前,在國內(nèi)外已有不少電廠進(jìn)行了相關(guān)余熱回收裝置的安裝和改造工作。例如,長春第二熱電廠[2]在尾部煙道加裝分離型熱管式低壓省煤器,龍口電廠1號爐[3]采用鰭片管低壓省煤器;德國Schwarze Pumpe電廠[4]800 MW褐煤發(fā)電機(jī)組在靜電除塵器和煙氣脫硫塔之間加裝煙氣冷卻器,日本常陸那珂電廠[5]采用水媒方式的管式煙氣換熱器。

在國外,低溫省煤器余熱回收利用技術(shù)較早就得到了應(yīng)用,也在大機(jī)組的運(yùn)行上取得了豐富的經(jīng)驗(yàn),但在國內(nèi)的運(yùn)行還屬于起步階段。本文針對鎮(zhèn)海發(fā)電廠200 MW燃煤機(jī)組鍋爐低溫省煤器的設(shè)計和運(yùn)行進(jìn)行了分析,為國內(nèi)工程的應(yīng)用和推廣積累經(jīng)驗(yàn)。

鎮(zhèn)海發(fā)電廠3號、4號、5號、6號4臺200 MW發(fā)電機(jī)組為同型燃煤機(jī)組,鍋爐型號為DG670/140-8,燃燒方式為四角切圓煤粉燃燒,鍋爐為一次中間再熱,給水溫度240℃,汽輪機(jī)型號為N200-12.83/535/535,三缸三排汽。

1 低溫省煤器方案設(shè)計

1.1 低溫省煤器煙氣側(cè)設(shè)置位置

煙氣側(cè)安裝如圖1所示。為保證低溫省煤器故障停運(yùn)不影響電廠正常生產(chǎn),改造方案擬在鍋爐尾部排煙系統(tǒng)電除塵器之后、脫硫吸收塔增壓風(fēng)機(jī)之前的主煙道上方設(shè)置旁路煙道,并把低溫省煤器高溫段(簡稱低溫省煤器Ⅰ段)放置于主煙道內(nèi)。低溫省煤器作用是回收煙氣余熱,加熱冷凝水,使煙氣溫度從140℃降到110℃。設(shè)置低溫省煤器后不需要更換尾部風(fēng)機(jī),不用增設(shè)風(fēng)機(jī),不需煙道防腐,并且不影響脫硫系統(tǒng)。設(shè)置低溫省煤器低溫段(簡稱低溫省煤器Ⅱ段),使部分煙溫進(jìn)一步降低到80℃左右,用以把鍋爐排煙溫度降低到濕法脫硫所需溫度,以減少脫硫系統(tǒng)用水量,回收部分煙氣余熱。低溫省煤器Ⅱ段出口80℃煙氣與Ⅰ段出口110℃煙氣混合,混合后煙氣溫度在108℃左右,進(jìn)入增壓風(fēng)機(jī)。

低溫省煤器布置在電除塵器后,實(shí)現(xiàn)了積灰工況與煙氣結(jié)露工況的有效分離。煙氣中灰塵濃度較低,僅為0.11~0.16 g/Nm3,使得低溫省煤器工作可靠性大大提高。

通過在煙氣進(jìn)出口設(shè)置煙道閥門及擋板,低溫省煤器可隨時切出系統(tǒng),不影響電廠正常生產(chǎn),確保系統(tǒng)安全。

1.2 低溫省煤器工質(zhì)側(cè)設(shè)置位置

工質(zhì)側(cè)安裝如圖2所示。低溫省煤器Ⅰ段(高溫段)布置在1號軸封加熱器與2號低壓加熱器之間,其入口水流由部分1號軸封加熱器出口凝結(jié)水(流量163.38 t/h,溫度71.51℃)和部分2號軸封加熱器出口凝結(jié)水(流量36.62 t/h,溫度35.96℃)混合而成,設(shè)計工況下流量為200 t/h,溫度為65℃。1號軸封加熱器出口設(shè)置1臺加壓泵,用以平衡管道壓力,保證低溫省煤器的供水。

圖1 低溫省煤器煙氣側(cè)安裝

圖2 低溫省煤器工質(zhì)側(cè)安裝

低溫省煤器低溫段(Ⅱ段)入口水流取自2號軸封加熱器入口凝結(jié)水,溫度為34.29℃,設(shè)計流量為20 t/h,經(jīng)低溫段加熱后回到2號軸封加熱器入口,在2號軸封加熱器出口視情況設(shè)置1臺加壓泵。

1.3 低溫腐蝕問題的處理

主要從材質(zhì)方面來解決低溫腐蝕問題。選用ND鋼作為換熱管材料[6-7],同時為了在酸濃度更高或者溫度更低區(qū)域(如100℃以下的煙氣溫度區(qū)域)使用,還可以對管道進(jìn)行搪瓷、噴涂等處理。目前ND鋼已廣泛用于在高含硫煙氣中服役的省煤器、空氣預(yù)熱器、熱交換器和蒸發(fā)器等設(shè)備,用于抵御含硫煙氣結(jié)露點(diǎn)腐蝕。

1.4 積灰問題的處理

通過采用特殊結(jié)構(gòu)的換熱管和設(shè)置吹灰裝置,以及采用合理的煙氣流速,解決換熱管壁面積灰問題。

1.4.1 采用整體螺旋翅片管[8-9]

整體型翅片管翅片(如圖3所示)根部與母管之間為小R圓滑過渡,表面光滑,消除了焊接式翅片管因翅片根部折疊和凸凹不平而引起的易積灰、結(jié)渣、堵塞問題。即便有少量的積灰也容易被吹掉,保證有效的傳熱,提高運(yùn)行的經(jīng)濟(jì)性。另一方面,整體型螺旋翅片管換熱系數(shù)是光管的6~7倍,努謝爾數(shù)Nu是光管的4倍左右,換熱系數(shù)大大強(qiáng)于光管的換熱系數(shù),也明顯優(yōu)于高頻電阻焊、釬焊螺旋翅片管的傳熱效果。設(shè)備體積小,更適用于場地有限的發(fā)電廠改造項目。

圖3 整體螺旋翅片管示意

1.4.2 設(shè)計合理的結(jié)構(gòu)

對換熱管間距、排列方式進(jìn)行合理設(shè)計,配合適當(dāng)?shù)臒煔饬魉?,減少煙塵在換熱管壁面沉積的可能性。

1.4.3 設(shè)置高效智能燃?xì)饷}沖吹灰器

燃?xì)饷}沖吹灰系統(tǒng)綜合應(yīng)用氣體的動能、聲能和熱能進(jìn)行吹灰,對各種松散灰、灰垢、粘稠灰的吹灰效果顯著。此外,系統(tǒng)安全可靠、維護(hù)量小,且自動化程度高。

1.5 換熱面積的合理設(shè)計

換熱面積的設(shè)計主要根據(jù)1973年版《鍋爐機(jī)組熱力計算—標(biāo)準(zhǔn)方法》(簡稱《標(biāo)準(zhǔn)方法》)進(jìn)行,并針對設(shè)計煤種和校核煤種分別進(jìn)行100%,75%,60%工況計算。為了驗(yàn)證新材料換熱面積的合理性,最后根據(jù)已運(yùn)行的整體螺旋翅片管經(jīng)驗(yàn),核算傳熱系數(shù)并最終確定所需要的換熱面積。

在計算過程中依照《標(biāo)準(zhǔn)方法》中的公式計算整體螺旋翅片管束換熱系數(shù)的同時,參考了上海理工大學(xué)、西安交通大學(xué)、華東電力設(shè)計院、上海鍋爐廠的研究成果進(jìn)行了修正[10]。項目采用整體螺旋翅片管,材質(zhì)為ND鋼,具體結(jié)構(gòu)參數(shù)見表1。低溫省煤器Ⅰ段采用錯列布置,橫向42排,節(jié)距140 mm,縱向24排,節(jié)距90 mm,受煙氣橫向沖刷面積3 520 m2;低溫省煤器Ⅱ段采用錯列布置,橫向12排,節(jié)距120 mm,縱向16排,節(jié)距60,受煙氣橫向沖刷面積210 mm2。

2 低溫省煤器的應(yīng)用分析

2.1 低溫省煤器的安裝

考慮到方便現(xiàn)場施工及縮短改造期間的機(jī)組停運(yùn)周期,整個低溫省煤器計劃由6個模塊組成,每個模塊內(nèi)的受熱面為1個整體回路,并單獨(dú)設(shè)置上、下冷卻水聯(lián)箱。安裝工作安排在發(fā)電廠小修期間進(jìn)行,擬先在原煙道上設(shè)置旁路煙道,旁路煙道上設(shè)置煙道擋板,原主煙道上設(shè)置煙道擋板并加裝工藝盲板,不影響機(jī)組小修結(jié)束后的正常生產(chǎn)。低溫省煤器的安裝工作安排在發(fā)電廠正常生產(chǎn)過程中進(jìn)行。

在小修期間進(jìn)行旁路煙道及主煙道擋板安裝工作的同時,根據(jù)設(shè)計需要,在主冷凝水管道上開設(shè)低溫省煤器取水接口。接口開設(shè)后,焊接連接法蘭并加裝閥門,其余連接管道架設(shè)工作可以在發(fā)電廠正常生產(chǎn)過程中進(jìn)行。待低溫省煤器安裝完畢、管道連接完成、水壓試驗(yàn)合格后,再拆除煙道盲板,連接煙道。

由于是改造項目,鍋爐增加新的受熱面后還需要擴(kuò)展煙道截面,因此,在設(shè)計和安裝時需特別注意煙氣的導(dǎo)流設(shè)置。

2.2 現(xiàn)場運(yùn)行結(jié)果分析

表1 整體螺旋翅片管結(jié)構(gòu)參數(shù)

該鍋爐低溫省煤器改造后于2013年6月開始運(yùn)行,改造后的部分平均運(yùn)行數(shù)據(jù)如表2所示。

表2 低溫省煤器部分平均運(yùn)行數(shù)據(jù)

從大量實(shí)際運(yùn)行數(shù)據(jù)分析可知,低溫省煤器的改造基本能夠滿足設(shè)計要求,但也略有偏差。造成偏差的原因可能是以下幾個方面。

2.2.1 煙氣量偏差

實(shí)際運(yùn)行中,平均空氣量約為621 450 m3/h,實(shí)際煙氣量約為779 500 m3/h,按布置受熱面的流通面積得到流速僅為6.5 m/s。而設(shè)計計算時,根據(jù)提供的資料,煙氣量標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)下為770 000 Nm3/h,實(shí)際煙氣量為112 2500 m3/h,流速為9.4 m/s,由此引起換熱系數(shù)誤差。在同等換熱面積的條件下,由于煙氣量偏少,導(dǎo)致煙氣流速偏低,進(jìn)而換熱系數(shù)也偏低,使工質(zhì)不能有效吸收煙氣余熱,造成煙氣出口溫度偏高或者工質(zhì)出口溫度偏低。因此建議在今后的運(yùn)行中增加煙氣量以提高流速。

2.2.2 燃料熱值偏差

根據(jù)運(yùn)行數(shù)據(jù)分析,水的實(shí)際平均吸熱量與設(shè)計的煙氣發(fā)熱量相差很大,去除保溫、漏風(fēng)等因素仍不能達(dá)到平衡,因此可知運(yùn)行中燃料的煙氣熱值和設(shè)計熱值存在較大偏差。此偏差可能是由于運(yùn)行煤種和設(shè)計煤種的偏差造成的。

2.2.3 污染系數(shù)影響

在設(shè)計過程中,引用了前人的研究成果,但由于材質(zhì)、布置方式以及管束結(jié)構(gòu)參數(shù)的差異,可能造成運(yùn)行偏差。在實(shí)際運(yùn)行中污染系數(shù)可能偏大,引起傳熱系數(shù)比設(shè)計值偏小,同樣造成煙氣出口溫度偏高或者工質(zhì)出口溫度偏低。

2.3 應(yīng)用總結(jié)

通過低溫省煤器高溫段和低溫段的梯級利用,基本能將鍋爐尾部煙氣溫度降低到108℃左右,提高了煙氣的熱量利用率,降低了排煙溫度,節(jié)約燃料,減少污染排放。根據(jù)實(shí)際運(yùn)行數(shù)據(jù)的統(tǒng)計,低溫省煤器投運(yùn)后,降低發(fā)電標(biāo)準(zhǔn)煤耗1.5~2.1 g/kWh,年可節(jié)約標(biāo)煤1 773.75 t(以降低煤耗1.5 g/kWh、年利用5 500 h計)。同時年減排CO2量約為3 627 t,節(jié)水量約為115 000 t。

3 結(jié)論

本項目的成功運(yùn)行不僅為電廠節(jié)約了能源、減輕了污染,也進(jìn)一步證明了低溫省煤器是現(xiàn)階段改變鍋爐排煙溫度過高的一種可行的、經(jīng)濟(jì)的、合理的方法。

項目采用“集成創(chuàng)新”的技術(shù)路線,開發(fā)分段布置的低溫省煤器模塊,用以回收低溫排煙余熱,減少排煙損失,不僅實(shí)現(xiàn)了能量的梯級利用,而且使鍋爐得以在改造工程中正常運(yùn)行,縮短改造周期,為其他的電廠改造項目提供了參考。

[1]周云龍,張炳文.電站鍋爐排煙熱量回收節(jié)能技術(shù)[J].長春工業(yè)大學(xué)學(xué)報:自然科學(xué)版,2007,28(B07)∶79-83.

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[4]龍輝,嚴(yán)舒,王盾.超超臨界機(jī)組設(shè)計技術(shù)集成化發(fā)展探討[J].電力建設(shè),2011,2.

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(本文編輯:徐晗)

Design and Application of Low Temperature Economizer of 200 MW Coal-fired Boiler

HU Songru1,WU Bin2,WANG Jianqiang2,HU Yanxia3,WANG Youcai3,REN Yi3
(1.Zhejiang Provincial Energy Group Company Ltd.,Hangzhou 310012,China;2.Zhejiang Zhenhai Power Generation Company Ltd.,Zhenhai Zhejiang 315208,China;3.Department of Thermal Engineering,Tsinghua University,Beijing 100084,China;)

Aiming at the reconstruction project of exiting flue gas at low temperature of 200 MW coal-fired boiler,the paper summarizes key points in design and installation of the low temperature economizer reconstruction project.In addition,the paper conducts a comparative analysis in accordance with operation data and practical design to verify the reasonableness of cascade use of waste heat of low-temperature exiting flue gas, providing experience for the application of low-temperature economizer;also,it proposes the orientation for the further development of low-temperature economizer.

low-temperature economizer;integral spiral fin pipe;waste heat utilization;module;cascade use

TK223.3

:B

:1007-1881(2014)04-0038-04

2013-12-17

胡松如(1957-),男,浙江慈溪人,高級工程師,從事電力生產(chǎn)管理和研究工作。

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