范偉華,馮彬,劉世彬,周利,劉洋,王志剛,龔孝林,賓國成
(中國石油集團川慶鉆探工程公司井下作業(yè)公司,四川 成都610051)
相國寺枯竭油氣藏型儲氣庫作為中衛(wèi)—貴陽天然氣管道的主要配套工程,在保障平穩(wěn)安全供氣方面起著十分突出的作用[1]。儲氣庫井與常規(guī)油氣井存在很大的區(qū)別,生產(chǎn)期間要承受注采作業(yè)產(chǎn)生的周期性載荷[2],并需服役50 a 以上,對固井質(zhì)量要求高。儲氣庫建設(shè)的首要原則是保證后期生產(chǎn)作業(yè)中的井筒完整性,避免因環(huán)空封固不良或管柱泄漏導(dǎo)致氣體泄漏、環(huán)空帶壓,以至影響整個庫區(qū)安全運行。井筒長期注采密封性包括套管串長期密封完整性和水泥環(huán)長期密封完整性2 方面[3]。
相國寺石炭系氣藏經(jīng)過多年開采,地層虧空,壓力系數(shù)低。相儲8 井在鉆井過程中多次發(fā)生嚴(yán)重漏失[4],基于平衡壓力固井原則,在固井前需開展地層動態(tài)承壓試驗,獲取地層漏失壓力,為固井施工方案的制定及水泥漿體系的設(shè)計提供參考依據(jù)[5]。該井在完鉆后下入φ203.2 mm 鉆鋌×2 柱+φ165.1 mm 加重鉆桿×2 根+φ127 mm 鉆桿的鉆具組合,逐步將鉆井液密度由1.25 g/cm3提高至1.40 g/cm3,以2 m3/min 的排量進行動態(tài)承壓試驗,無漏失。根據(jù)承壓試驗結(jié)果,設(shè)計領(lǐng)漿密度為1.35 g/cm3,尾漿密度為1.70 g/cm3。
頂替效率的高低直接決定一次固井質(zhì)量的好壞,是保證水泥環(huán)長期密封完整性的關(guān)鍵[6-7]。為提高相國寺儲氣庫注采井固井的頂替效率,采取了3 項技術(shù)。
1.2.1 鉆井液調(diào)整技術(shù)
固井前調(diào)整好鉆井液性能,在保證井壁穩(wěn)定和井眼壓力平衡的前提下,合理降低鉆井液的黏度和切力,使鉆井液更容易被驅(qū)替干凈。對于井底無油氣顯示且井內(nèi)無復(fù)雜情況的井,固井前可以適當(dāng)降低鉆井液密度。相儲8 井φ244.5 mm 尾管固井前,井內(nèi)鉆井液密度由1.40 g/cm3調(diào)整為1.35 g/cm3。
1.2.2 優(yōu)化套管居中度技術(shù)
根據(jù)實鉆井眼軌跡,采用軟件模擬套管居中度,保證平均套管居中度達(dá)到67.0%以上。裸眼段采用旋流剛性扶正器與半剛性扶正器交替下入安放方案,在提高套管居中度的同時改變頂替液流場,提高橫向波及范圍。軟件模擬表明,相儲8 井φ244.5 mm 尾管固井的平均套管居中度達(dá)70.9%。
1.2.3 漿柱結(jié)構(gòu)優(yōu)化設(shè)計技術(shù)
采用新配先導(dǎo)漿+沖洗液+黏滯性隔離液+水泥漿的漿柱結(jié)構(gòu)。其中,沖洗液易于在小排量下實現(xiàn)紊流頂替,有效去除虛泥餅,提高界面膠結(jié)質(zhì)量;黏滯性隔離液有效避免水泥漿與鉆井液接觸污染,保證施工安全。相儲8 井φ244.5 mm 尾管固井頂替到位后環(huán)空漿柱結(jié)構(gòu)如圖1所示。
圖1 相儲8 井φ244.5 mm 尾管固井漿柱結(jié)構(gòu)
儲氣庫注采井正常運行時,井筒內(nèi)氣流頻繁雙向流動,且運行壓力經(jīng)常大于地層壓力,管柱及水泥環(huán)需承受周期性交變應(yīng)力。若套管、水泥環(huán)及地層的力學(xué)性能不匹配,則交變載荷作用下極易在第1,2 膠結(jié)面形成微間隙,導(dǎo)致環(huán)空帶壓,影響儲氣庫注采井的安全運行[8]。固井施工時,通過采用清水頂替和施工后環(huán)空反憋壓等技術(shù),人為增大套管內(nèi)外壓差,套管在彈性變形范圍內(nèi)向內(nèi)擠壓,形成預(yù)應(yīng)力[9](見圖2)。后期水泥石若發(fā)生收縮或井筒內(nèi)壓力變化時,套管就會因彈性變形而試圖恢復(fù)至初始狀態(tài),從而保持與水泥環(huán)的緊密結(jié)合,確保水泥環(huán)的長期密封完整性。
相儲8 井φ244.5 mm 尾管固井施工時,套管內(nèi)采用43 m3清水頂替,施工后環(huán)空反憋壓1 MPa,待水泥漿失重后增加至2 MPa 繼續(xù)候凝。
圖2 預(yù)應(yīng)力固井示意
氣密封性檢測技術(shù)是確保套管串長期密封完整性的有效手段[10]。為最大限度降低因套管螺紋密封失效而造成事故的潛在風(fēng)險,相國寺儲氣庫注采井技術(shù)套管、油層套管均要求進行套管氣密封檢測,確保每根入井套管絲扣密封。其檢測原理是利用氦氣分子直徑很小、在氣密封扣中易滲透的特點,精確地檢測套管的密封性[11]。相儲8 井φ244.5 mm 尾管固井采用了TP-CQ氣密封扣型套管,下入過程中共計檢測出26 根氣密封性不合格的套管。
使用管外封隔器,可進一步增強環(huán)空密封能力。將管外封隔器連接在套管柱上,通過液壓膨脹坐封,使套管與裸眼環(huán)空形成永久性橋堵,有效封隔層間竄流,也可防止鉆井液或水泥漿漏失。管外封隔器坐封位置選擇在井徑規(guī)則、井壁穩(wěn)定的蓋層段。相儲8 井φ244.5 mm 尾管固井施工使用貝克管外封隔器ECP-Packer,坐封井段2 348.99~2 353.04 m,封隔主要產(chǎn)層石炭系,防止后期氣體泄漏。
水泥石的力學(xué)性能是實現(xiàn)水泥環(huán)長期密封完整性的決定性因素。相國寺儲氣庫注采井的技術(shù)套管、油層套管均使用韌性水泥漿體系。韌性水泥漿在同等應(yīng)力狀態(tài)下的變形能力大于普通油井水泥,主要力學(xué)特征表現(xiàn)為彈性模量明顯低于普通油井水泥,而抗壓強度、抗拉強度變化不大[12-14]。相國寺儲氣庫固井韌性水泥漿體系需滿足的力學(xué)性能指標(biāo)如表1所示。
表1 儲氣庫韌性水泥漿體系力學(xué)性能指標(biāo)
從斯倫貝謝FlexStone 水泥漿和川慶井下柔性自應(yīng)力水泥漿7 d 試驗數(shù)據(jù)(見表2)可以看出,F(xiàn)lexStone水泥漿和柔性自應(yīng)力水泥漿的彈性模量均明顯低于普通油井水泥,而抗壓強度、抗拉強度均滿足儲氣庫注采井韌性水泥漿體系的力學(xué)性能指標(biāo)。
表2 FlexStone 水泥漿與柔性自應(yīng)力水泥漿力學(xué)性能
當(dāng)管柱試壓28 MPa 時,普通水泥石的最大周向應(yīng)力達(dá)4.277 MPa,遠(yuǎn)超過其抗拉強度,而FlexStone 彈性水泥和柔性自應(yīng)力水泥石由于具備較低的彈性模量,周向應(yīng)力均低于其抗拉強度,不會發(fā)生破壞。因此,相儲8 井φ244.5 mm 尾管固井使用了斯倫貝謝FlexStone公司的彈性水泥漿體系。
相國寺儲氣庫完鉆井的固井質(zhì)量統(tǒng)計見表3。
表3 相國寺儲氣庫完鉆井固井質(zhì)量統(tǒng)計
以相儲8 井為例,該井三開鉆至2 580 m 完鉆,進入石炭系3 m,完鉆井斜角為64.3°。φ244.5 mm 尾管固井施工過程中未發(fā)生漏失,上水泥塞面深度1 248.39 m,水泥漿返深符合設(shè)計要求。CBL 電測顯示水泥膠結(jié)合格率達(dá)到93.1%,固井質(zhì)量優(yōu)[15]。電測后井筒內(nèi)替換成清水并試壓28 MPa,截至目前未發(fā)生井口帶壓或氣竄現(xiàn)象。
地層動態(tài)承壓試驗技術(shù)、提高頂替效率技術(shù)、預(yù)應(yīng)力固井技術(shù)以及韌性水泥漿體系的使用,極大地提高了水泥環(huán)的長期密封完整性。氣密封性檢測技術(shù)與管外封隔器的使用,確保了入井套管串的長期密封完整性。綜合運用上述技術(shù),能夠保證相國寺儲氣庫注采井的井筒長期注采密封性,滿足相國寺儲氣庫注采井固井的需求。
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