高彥峰 ,晁文學(xué) ,莫文麗 ,李曉安 ,張曉龍
(1.中國(guó)石化中原石油工程有限公司鉆井工程技術(shù)研究院,河南 濮陽(yáng) 457001;2.中國(guó)石化中原石油工程有限公司鉆井二公司,河南 濮陽(yáng) 457001)
隨著水平井技術(shù)的不斷發(fā)展與完善,各大油田相繼將其作為主要的增產(chǎn)開(kāi)發(fā)方式[1-2]。在水平井定向作業(yè)與軌跡控制中,無(wú)線(xiàn)隨鉆測(cè)量?jī)x器已成為不可或缺的設(shè)備[3-6]。 座鍵式 MWD(Measure While Drilling)儀器,如海藍(lán)MWD、QDT-MWD等,因具有操作簡(jiǎn)單、便于運(yùn)輸、維修用時(shí)短、運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用低等特點(diǎn),在國(guó)內(nèi)各大油田隨鉆測(cè)量中得到了廣泛應(yīng)用[7]。
2006年中原油田引進(jìn)海藍(lán)MWD儀器以來(lái),應(yīng)用水平逐步提高,現(xiàn)已成為油田內(nèi)部市場(chǎng)的主要隨鉆測(cè)量設(shè)備。但在使用過(guò)程中發(fā)現(xiàn),該儀器時(shí)常發(fā)生脫鍵現(xiàn)象,導(dǎo)致無(wú)法形成正常的鉆井液脈沖信號(hào),影響隨鉆測(cè)量施工正常進(jìn)行[8]。據(jù)統(tǒng)計(jì),MWD儀器脫鍵造成的起鉆次數(shù)占總故障起鉆次數(shù)的近60%,因此對(duì)該儀器脫鍵原因展開(kāi)分析和研究,找出針對(duì)這一問(wèn)題的相應(yīng)解決方案,對(duì)提高鉆井時(shí)效、節(jié)約鉆井成本具有重要的現(xiàn)實(shí)意義。
座鍵式無(wú)線(xiàn)隨鉆測(cè)量?jī)x器,主要是通過(guò)座鍵的形式將井下儀器串和定向接頭內(nèi)的循環(huán)套對(duì)接起來(lái),循環(huán)套由定向頂絲與專(zhuān)用定向接頭固定在一起,循環(huán)套內(nèi)的定向鍵與儀器串下端引鞋上的定向鍵槽配合,保證儀器串與定向鉆具之間不能相對(duì)轉(zhuǎn)動(dòng)。儀器串自身重力和儀器扶正器與鉆具內(nèi)壁間摩擦力共同提供阻止儀器串向上移動(dòng)的力,防止儀器脫鍵。這種設(shè)計(jì)能保證儀器串不發(fā)生相對(duì)定向鉆具的轉(zhuǎn)動(dòng),卻無(wú)法完全保證儀器串發(fā)生相對(duì)定向鉆具的軸向移動(dòng)。
在實(shí)際應(yīng)用過(guò)程中,當(dāng)下鉆速度過(guò)快時(shí),儀器串有一定程度的失重,加上鉆井液的反沖力,儀器串與定向鉆具之間就會(huì)有軸向的相對(duì)運(yùn)動(dòng)。如果鉆井液性能比較差,如黏度大、含砂量高等,使得儀器串無(wú)法復(fù)位,移動(dòng)效果累積一定時(shí)間后,最終將導(dǎo)致脫鍵[9-11]。特別是在井斜角接近90°甚至超過(guò)90°的隨鉆施工中,儀器串自身重力與定向鉆具軸向垂直,甚至給儀器串施加一個(gè)脫鍵的力,加上物理?xiàng)l件的影響,很容易發(fā)生脫鍵而導(dǎo)致儀器故障。
下面以隨鉆測(cè)量過(guò)程中出現(xiàn)脫鍵導(dǎo)致的儀器故障為例,對(duì)海藍(lán)MWD儀器脫鍵原因進(jìn)行詳細(xì)分析。
1.2.1 衛(wèi)84-平1井
2009年7月7日鉆至2 340.0 m,井斜角89.7°,鉆頭直徑215.9 mm,02:40開(kāi)始進(jìn)行短起下作業(yè),05:05下鉆到底開(kāi)泵循環(huán),儀器沒(méi)有正常脈沖信號(hào),此時(shí)的鉆井液密度為1.26 g/cm3,黏度為68 s。
初步判斷為儀器脫鍵導(dǎo)致的故障,采取的相應(yīng)措施為,起出2個(gè)立柱,讓鉆頭遠(yuǎn)離井底,上下活動(dòng)鉆具,開(kāi)轉(zhuǎn)盤(pán),開(kāi)泵測(cè)試等,結(jié)果無(wú)效;接著進(jìn)行起鉆檢查,起至地面時(shí),發(fā)現(xiàn)引鞋導(dǎo)向斜面嚴(yán)重?fù)p壞(見(jiàn)圖1)。
圖1 引鞋導(dǎo)向斜面損壞
對(duì)起出的儀器串敲擊測(cè)試,結(jié)果顯示儀器串能正常工作。這說(shuō)明短起下作業(yè)時(shí)下鉆速度過(guò)快導(dǎo)致儀器串脫鍵,脫鍵后采取使儀器串復(fù)位措施時(shí),引鞋導(dǎo)向斜面與定向鍵發(fā)生撞擊,定向鍵卡在引鞋導(dǎo)向斜面損壞豁口上,儀器串無(wú)法復(fù)位,最終導(dǎo)致非正常起鉆。
1.2.2 文188-平1井
三開(kāi)作業(yè)中,2010年12月26日03:50井口測(cè)試儀器正常,開(kāi)始下鉆;12:20下鉆至3 221.0 m(二開(kāi)套管下至3 217.8 m),開(kāi)泵測(cè)試儀器,沒(méi)有正常鉆井液脈沖信號(hào)。此時(shí)井斜角為38.1°,鉆頭直徑為215.9 mm,鉆井液密度為1.47 g/cm3,黏度為89 s。
初步判斷為脫鍵導(dǎo)致儀器故障,主要是因?yàn)橄裸@速度過(guò)快,沒(méi)有嚴(yán)格執(zhí)行每下15柱及時(shí)灌滿(mǎn)鉆井液的作業(yè)指令,導(dǎo)致儀器脫鍵。采取有助于儀器復(fù)位的措施無(wú)效,起至井口重新坐鍵,井口測(cè)試儀器波形、解碼正常,下鉆。
1.2.3 濮1-側(cè)平227井
2011年1月13日05:20儀器坐鍵完畢,放入臨時(shí)頂桿,井口測(cè)試儀正常,下鉆;10:25下鉆至2610.0m,開(kāi)泵測(cè)試儀器,沒(méi)有正常鉆井液脈沖信號(hào)。此時(shí)井斜為89.5°,鉆頭直徑為118.0 mm,鉆井液密度為1.38 g/cm3,黏度為 85 s。
初步判斷為脫鍵導(dǎo)致儀器故障,其原因是下鉆過(guò)快,沒(méi)有及時(shí)灌漿,加上小井眼鉆具內(nèi)環(huán)空小,鉆井液上返沖擊力大,導(dǎo)致儀器脫鍵。復(fù)查臨時(shí)頂桿長(zhǎng)度,發(fā)現(xiàn)臨時(shí)頂桿的上頂板不能被上部鉆具公扣端面壓牢,這樣所加頂桿只是相當(dāng)于增加儀器串自身重量,不能實(shí)施其防脫鍵的作用。采取有助于儀器復(fù)位的措施無(wú)效,起至井口開(kāi)泵測(cè)試儀器,儀器波形、解碼正常。
通過(guò)分析典型的脫鍵實(shí)例可知,在隨鉆測(cè)量施工中,脫鍵現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生,特別是在小井眼隨鉆施工中,脫鍵現(xiàn)象的發(fā)生幾率要更高一些。所以,有必要重新設(shè)計(jì)一種操作簡(jiǎn)單、長(zhǎng)度可調(diào)的頂桿。
針對(duì)座鍵式MWD儀器的脫鍵問(wèn)題,原中國(guó)石油遼河石油勘探局測(cè)井公司曾經(jīng)提出過(guò)一種解決方案,即通過(guò)在專(zhuān)用無(wú)磁定向接頭加工防脫鍵孔,在引鞋加工防脫環(huán)和防脫座鍵環(huán)來(lái)實(shí)現(xiàn)防脫鍵[12],其結(jié)構(gòu)如圖2a所示。該方案雖然在一定時(shí)間內(nèi)解決了該儀器的脫鍵問(wèn)題,但是操作繁瑣,增加了儀器坐鍵的難度,而且正常起鉆之后無(wú)法按照常規(guī)操作方法取出儀器,最重要的是,防脫鍵頂絲暴露在鉆井液的沖刷之下,時(shí)刻有被腐蝕沖斷的安全隱患。
要使座鍵式MWD儀器滿(mǎn)足不同規(guī)格無(wú)磁鉆具和儀器串組合施工的需求,必須要求防脫鍵工具在結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)方面達(dá)到長(zhǎng)度和外徑2方面都具有可調(diào)節(jié)性,以適應(yīng)不同的施工要求?;谶@一思路,筆者研制了可調(diào)式防脫鍵頂桿,其結(jié)構(gòu)見(jiàn)圖2b。
2.1.1 結(jié)構(gòu)特征
可調(diào)式防脫鍵頂桿各組成部分及結(jié)構(gòu)特征如下:
1)上頂板。與上端的鉆具公扣端面配合,限定儀器串沿軸向向上移動(dòng)的空間;“V”形槽設(shè)計(jì),保證鉆具水眼的基礎(chǔ)上提高其自身強(qiáng)度。
2)拉伸桿。與外筒配合使用,調(diào)節(jié)頂桿的長(zhǎng)度,沿拉伸桿軸向均勻分布有定位槽,該定位槽與定位螺孔配合使用,鎖定頂桿長(zhǎng)度的槽。
3)定位螺絲。與定位螺孔配合,用來(lái)鎖定頂桿長(zhǎng)度的螺絲。
4)外筒。與拉伸桿配合使用,調(diào)節(jié)頂桿的長(zhǎng)度。
5)下頂板。其圓板端面緊緊頂住下方的儀器串打撈頭,阻止儀器串沿軸向向上移動(dòng);“V”形槽設(shè)計(jì),保證鉆具水眼的基礎(chǔ)上提高其自身強(qiáng)度。
2.1.2 技術(shù)特征
1)該頂桿能有效解決海藍(lán)MWD、QDT-MWD等座鍵式隨鉆測(cè)量?jī)x器的脫鍵問(wèn)題,操作簡(jiǎn)單,使用方便。
2)上、下頂板分別具有多種規(guī)格,能滿(mǎn)足不同內(nèi)徑無(wú)磁定向鉆具的施工要求。
3)拉伸桿和外筒分別具有0.5 m和1.5 m兩種規(guī)格,可以滿(mǎn)足無(wú)線(xiàn)隨鉆測(cè)量?jī)x器MWD和MWD+GAMMA兩種不同儀器串組合隨鉆施工的需要。
圖2 防脫鍵工具及可調(diào)式防脫鍵頂桿示意
使用時(shí),根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)所用無(wú)磁定向鉆具長(zhǎng)度計(jì)算出所需頂桿的理論長(zhǎng)度,并將上頂板的螺母端與拉伸桿的螺紋端連接,將下頂板的螺桿端與外筒的內(nèi)螺紋端連接。然后,調(diào)節(jié)拉伸桿在外筒腔體內(nèi)的長(zhǎng)度,并用定位螺絲鎖定頂桿。在確認(rèn)隨鉆儀器的座鍵完好后,將調(diào)節(jié)并鎖定長(zhǎng)度后的可調(diào)式頂桿放入坐有儀器串的無(wú)磁定向鉆具內(nèi),使其下頂板頂在無(wú)線(xiàn)隨鉆測(cè)量?jī)x器的上端。在保證10~15 mm的壓縮空間后,上頂板由上部的鉆具公扣端面限定其軸向移動(dòng)空間,可有效解決無(wú)線(xiàn)隨鉆測(cè)量?jī)x器在施工過(guò)程中的脫鍵問(wèn)題。
該可調(diào)式頂桿分別在濮1-FP1和衛(wèi)383-FP2兩口井的隨鉆技術(shù)服務(wù)施工中試應(yīng)用,在整個(gè)隨鉆測(cè)量技術(shù)服務(wù)過(guò)程中,沒(méi)有出現(xiàn)脫鍵問(wèn)題。截至2013年底,可調(diào)式防脫鍵頂桿已經(jīng)進(jìn)行了17口井次的現(xiàn)場(chǎng)推廣應(yīng)用,取得了較好的效果,沒(méi)有發(fā)生儀器脫鍵故障。
1)座鍵式MWD儀器脫鍵的主要原因是井下工具直接坐在無(wú)磁定向鉆具內(nèi),無(wú)防脫鍵工具,遇到下鉆或短起下作業(yè)時(shí),產(chǎn)生井下工具與無(wú)磁定向鉆具的相對(duì)運(yùn)動(dòng)。
2)新研制的可調(diào)式防脫鍵頂桿,有效解決了海藍(lán)、QDT等座鍵式MWD的脫鍵問(wèn)題,提高了儀器入井成功率,為隨鉆測(cè)量施工順利進(jìn)行提供了有力保障。
3)該可調(diào)式防脫鍵頂桿具有操作簡(jiǎn)單、體積小等特點(diǎn),便于推廣應(yīng)用。
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