俞學(xué)升
(寶鋼集團(tuán)八一鋼鐵有限公司,烏魯木齊830022)
八鋼新高線立活套器的改造
俞學(xué)升
(寶鋼集團(tuán)八一鋼鐵有限公司,烏魯木齊830022)
文中介紹了八鋼新高線廠立活套器的設(shè)計和安裝缺陷,并對其進(jìn)行了技術(shù)改造。極大地降低了維護(hù)成本,提高了設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)率,對同行具有良好的借鑒作用。
立活套器;改造;借鑒
八鋼新高線機(jī)組設(shè)計產(chǎn)能60萬t/a,于2009年7月份建成投產(chǎn)。在11H至14V軋機(jī)之間,分別布置1~3#共計3臺立活套器。
立活套器的主要功能是使相鄰機(jī)架間的軋件在無張力下儲存一定的活套量,作為機(jī)架間速度不協(xié)調(diào)時的緩沖環(huán)節(jié),從而消除軋制過程中各機(jī)架間動態(tài)速度變化引起的軋件尺寸波動。
立活套器的結(jié)構(gòu)特點(diǎn):支持軋件的托輥由摩擦阻力小的滾動軸承支撐,減少了對軋件的表面劃傷,它布置在擺動架上,利用氣缸快速反應(yīng)的特點(diǎn)來直接驅(qū)動擺動架,使托輥具有一定的作用力始終支撐著軋件,避免軋件產(chǎn)生波浪,尤其是在軋制焊絲鋼時至關(guān)重要。
八鋼新高線機(jī)組在線使用的立活套器有如下缺陷:1)活套輪軸無加油孔,導(dǎo)致無法在線給軸承加潤滑脂,軸承頻繁燒損;2)軸承選型較小,原裝軸承型號為6209深溝球軸承,軸承承載負(fù)荷能力較低,保持架頻繁斷裂;3)壓蓋材質(zhì)為45鋼,安裝在活套輪外面,其外緣直接和坯料接觸,磨損嚴(yán)重且其與活套輪的聯(lián)接螺栓在軋制過程中容易斷裂,使用壽命較低;4)活套輪的材質(zhì)為45鋼,不耐磨損,使用壽命低;5)未裝冷卻水,致使活套輪溫升過高,潤滑脂受熱稀釋脫出,軸承使用壽命降低,活套輪耐磨性能下降;6)起套輪軸和導(dǎo)輥?zhàn)鶠檫^渡配合,拆卸不便,加之現(xiàn)場空間小,每次更換時間最少1.5 h。
由于以上缺陷的存在,立活套器的使用壽命極低,平均使用壽命在2~3 d。而且由于活套器在使用過程中發(fā)生故障時,往往會導(dǎo)致淤條堆鋼,對生產(chǎn)節(jié)奏的提升和成材率都影響較大。更為嚴(yán)重的是,在軋制焊絲鋼時,因為焊絲鋼的硬度偏低,如果不用活套器,很容易造成淤條堆鋼,是品種開發(fā)的瓶頸所在。?
圖1 原導(dǎo)向輪軸
1)活套輪軸的改進(jìn)。原來的活套輪導(dǎo)向輪軸(無加油孔)如圖1所示,改進(jìn)后如圖2所示,軸心加工加油孔,以便加油潤滑。
圖2 改進(jìn)后導(dǎo)向輪軸
2)軸承改型。在線活套輪軸承實際轉(zhuǎn)速為2800r/min,原來的軸承型號為6209的深溝球軸承雖然轉(zhuǎn)速滿足使用要求,但是承載能力較低,保持架頻繁斷裂,軸承使用壽命較短?,F(xiàn)改為6311的深溝球軸承,軸承承載能力增加了120%。兩種軸承的基本參數(shù)如表1。
表1 軸承基本參數(shù)
3)壓蓋及活套輪的改進(jìn)。原活套輪壓蓋安裝在活套輪的外側(cè)(如圖3),其外緣直接和坯料接觸,磨損嚴(yán)重且其與活套輪的聯(lián)接螺栓在軋制過程中容易斷裂,使用壽命較低。現(xiàn)改裝在活套輪內(nèi)部(圖4),避免和坯料直接接觸。
圖3 壓蓋安裝在活套輪外側(cè)
圖4 壓蓋安裝在活套輪內(nèi)部
4)活套輪材質(zhì)、結(jié)構(gòu)改進(jìn)。原活套輪材質(zhì)為45鋼,耐磨性極差,活套輪平均使用壽命為2~3 d。材質(zhì)改為耐磨材料GSiMnMoVXt。為防止壓蓋外露在活套輪外造成螺栓頻繁斷裂、壓蓋磨損嚴(yán)重,活套輪的結(jié)構(gòu)由圖3改為圖4。
5)冷卻水的安裝。原立活套器沒有設(shè)計冷卻水,容易加劇活套輪磨損,并且經(jīng)常造成坯料與活套輪摩擦受熱粘連、坯料表面劃傷現(xiàn)象,影響成材率。現(xiàn)在在活套輪上方引入冷卻水進(jìn)行冷卻,備件的使用壽命大幅延長的同時,成材率也大大提高。
圖5 軸承安裝在導(dǎo)輥?zhàn)?/p>
圖6 軸承裝在起套輥里
6)起套輥總成的安裝形式改進(jìn)。原起套輥與軸為過盈配合,起套輥的軸承安裝在導(dǎo)輥?zhàn)铮▓D5),因軸承保持架承受較大彎矩,軸承保持架頻繁斷裂,嚴(yán)重影響使用壽命。而且更換起套輥時,因軸和軸承配合尺寸為過渡配合,加之在生產(chǎn)過程中發(fā)生軸承銹蝕,拆裝時至少需要3個人、2 h以上。現(xiàn)改為軸承裝在起套輥里面(圖6),固定座與軸采用小間隙配合、螺母鎖緊的結(jié)構(gòu),徹底解決了以上問題,現(xiàn)在更換時只需2個人、20 min,同時軸承的使用壽命顯著增長。
經(jīng)過以上改進(jìn),活套器達(dá)到了以下效果:1)活套輪使用壽命大幅提高,從改進(jìn)前的2~3 d提高到了現(xiàn)在的90 d。2)維護(hù)強(qiáng)度大幅降低,以前2~3 d就要把活套輪拆除下來加油、處理斷螺栓,現(xiàn)在改進(jìn)后只需7 d加油一次,且加油方便快捷。
通過對立活套器的改造,不僅延長了設(shè)備維護(hù)周期,降低了熱停故障時間和維護(hù)強(qiáng)度,而且大幅延長了活套器的使用壽命,尤其是解決了在軋制焊絲鋼時頻繁淤條堆鋼的難題,其經(jīng)濟(jì)效益得到了極大提高。
(編輯:立 明)
TG 33
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1002-2333(2014)04-0231-03
俞學(xué)升(1979—),男,工程師,主要從事機(jī)械設(shè)備的管理工作。
2013-12-31