摘要:降低鋼坯氧化燒損率具有非常重要的意義。文章針對(duì)蓄熱式板坯加熱爐氧化燒損率偏高的問(wèn)題,介紹了某廠開展降低板坯燒損率攻關(guān)所采取的措施和效果。
關(guān)鍵詞:氧化燒損;蓄熱式;加熱爐
中圖分類號(hào):TG330 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1009-2374(2014)15-0064-02
鋼坯在加熱爐加熱過(guò)程中,由于爐氣具有氧化性,在鋼坯表面不可避免地會(huì)產(chǎn)生氧化燒損,從而影響成材率。此外,在軋制過(guò)程中,如果鋼坯表面的氧化鐵皮未被高壓水除凈,而被壓入鋼材,會(huì)造成鋼板麻點(diǎn)缺陷,這又直接影響了產(chǎn)品的質(zhì)量。因此,降低鋼坯氧化燒損率具有非常重要的意義。
1 影響加熱爐氧化燒損的主要因素
(1)加熱溫度的影響。鋼在常溫下的生銹就是氧化的結(jié)果,在低溫條件下氧化速度非常慢。當(dāng)溫度達(dá)到200℃~300℃時(shí)就會(huì)在鋼的表面生成薄薄的一層氧化鐵皮。溫度繼續(xù)升高氧化的速度也隨之加快,當(dāng)溫度達(dá)到900℃以上時(shí),氧化開始劇烈進(jìn)行,當(dāng)溫度達(dá)到1300℃以后時(shí),氧化鐵皮就開始熔化,這時(shí)的氧化速度更為劇烈。
(2)加熱時(shí)間的影響。在同樣的條件下,加熱時(shí)間越長(zhǎng),鋼的氧化燒損量就越多。開始時(shí)氧化鐵皮隨時(shí)間的增長(zhǎng)比較快,而后逐漸減緩,所以還是應(yīng)當(dāng)盡可能縮短加熱時(shí)間。例如提高爐溫可能會(huì)使氧化增加,但如果能實(shí)現(xiàn)快速加熱,反而可能使燒損由于加熱時(shí)間縮短而減少。
(3)爐氣成分的影響。爐氣中屬于氧化性的氣體有O2、CO2、H2O及SO2,氧化性最強(qiáng)的是O2,其次是SO2、H2O和CO2;屬于還原性的氣體有CO、H2及CH4;屬于中性的氣體有N2。爐內(nèi)氣氛的影響主要取決于氧化性氣體與還原性氣體之比。爐氣通常是氧化性氣氛,在燃燒生成物中保持2%~3%CO對(duì)減少氧化作用不大,因?yàn)槿剂先紵煌耆?,爐溫降低,將使加熱時(shí)間延長(zhǎng)而使氧化量
增加。
(4)鋼的成分的影響。對(duì)于碳素鋼隨C含量的增加,鋼的燒損量有所下降,這很可能是由于鋼中的C氧化后,部分生成CO而阻止了氧化性氣體向鋼內(nèi)擴(kuò)散的結(jié)果。合金元素如Cr、Ni等它們極易被氧化成為相應(yīng)的氧化物,但是由于它們生成的氧化物薄層組織結(jié)構(gòu)十分致密又很穩(wěn)定,因而這一薄層的氧化膜就起到了防止鋼的內(nèi)部基體免遭再氧化的作用。
2 某廠加熱爐及氧化燒損率概況
某廠現(xiàn)有2座步進(jìn)梁式加熱爐,采用空氣、煤氣雙預(yù)熱的蓄熱式燃燒方式,所用煤氣為高、焦、轉(zhuǎn)混合煤氣,熱值一般在(1800~2100)×4.18kJ/Nm3。在2009年加熱爐建設(shè)之初,即十分重視蓄熱式加熱爐可能存在燒損率較大的問(wèn)題,對(duì)蓄熱式燒嘴的布置方式、結(jié)構(gòu)以及燃燒控制方式進(jìn)行了充分優(yōu)化,為日后控制燒損率奠定了設(shè)備基礎(chǔ)。
經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)測(cè),實(shí)施降低燒損率攻關(guān)前的燒損率為0.86%~1.31%,平均值為1.07%,氧化鐵皮的平均厚度為2.37m,見表1。
3 降低氧化燒損率攻關(guān)所采取的措施
(1)在滿足軋制工藝需要的情況下,盡可能降低鋼坯出爐溫度。(2)根據(jù)熱裝坯料在爐內(nèi)的位置“定點(diǎn)加熱”,以保證熱裝坯料不被“過(guò)度加熱”。(3)當(dāng)軋線生產(chǎn)正常時(shí),鋼坯燒好即出爐,即“卡點(diǎn)出鋼”,并在保證加熱質(zhì)量的前提下,盡量縮短在爐時(shí)間,一般熱裝坯料6~7min/cm,冷坯8~10min/cm。(4)根據(jù)煤氣熱值、生產(chǎn)節(jié)奏,坯料裝爐溫度等因素適時(shí)調(diào)節(jié)煤氣量、空氣量,保持合理的熱負(fù)荷、爐壓、爐膛氣氛和空氣過(guò)剩系數(shù),直觀表現(xiàn)為既不爐頭、爐尾冒火,又不爐內(nèi)過(guò)分明亮。(5)當(dāng)因軋線原因待軋(鋼坯已燒好但不能出)時(shí),及時(shí)降低熱負(fù)荷,以保證鋼坯出爐溫度不因在爐時(shí)間過(guò)長(zhǎng)而過(guò)高。(6)保持合理、穩(wěn)定的煤氣熱值。(7)強(qiáng)化對(duì)操作工的日常管理。
4 攻關(guān)效果
經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)測(cè),開展攻關(guān)后,燒損率為0.63%~0.91%,平均值為0.78%,氧化鐵皮的平均厚度為1.73mm,見表2。
對(duì)比可知,平均燒損率由攻關(guān)前的1.07%降低到攻關(guān)后的0.78%,降低了0.29%,按年鋼坯產(chǎn)量120萬(wàn)噸,平均噸坯價(jià)格3300元,氧化鐵皮價(jià)格682元/噸計(jì)算,年經(jīng)濟(jì)效益為:0.29%×120×(3300-682)=911萬(wàn)元。
5 結(jié)語(yǔ)
通過(guò)對(duì)影響燒損率因素的分析和一系列相應(yīng)措施的實(shí)施,蓄熱式板坯加熱爐的氧化燒損率達(dá)到0.78%,在國(guó)內(nèi)同行業(yè)中屬于先進(jìn)水平,文中介紹的措施對(duì)同類加熱爐的生產(chǎn)具有較強(qiáng)的借鑒意義。
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作者簡(jiǎn)介:陸焱(1975—),男,山東臨沂人,山東鋼鐵濟(jì)南分公司寬厚板廠工程師,研究方向:材料科學(xué)。