肖榮暉 郭樹虎 萬燁 姜利霞 趙雄 章莉
摘要:文章針對多晶硅生產(chǎn)時三氯氫硅提純過程能耗高的特點,運用化工模擬軟件Aspen Plus,采用差壓耦合聯(lián)合熱泵精餾技術對傳統(tǒng)的三氯氫硅雙塔提純工藝進行的節(jié)能模擬分析。計算結果表明:在處理量相同的情況下,與傳統(tǒng)精餾提純工藝以及差壓耦合精餾技術相比,能耗費用分別節(jié)約83.9%和68.1%。
關鍵詞:三氯氫硅;差壓耦合;熱泵精餾;節(jié)能
中圖分類號:TQ053 文獻標識碼:A 文章編號:1009-2374(2014)15-0057-02
近年來,太陽能作為一種環(huán)境友好型的清潔能源正日益受到人們的青睞,受其影響,全球對多晶硅的需求量迅速增長。改良西門子法是目前多晶硅的主要生產(chǎn)辦法,能夠兼容電子級和太陽能級多晶硅的生產(chǎn),其生產(chǎn)過程廣泛涉及到氯硅烷精餾提純操作。由于多晶硅生產(chǎn)對原料三氯氫硅純度要求很高(通常需達到6N以上),因此所需的精餾提純系統(tǒng)具有高回流比和高理論板等特征,是多晶硅生產(chǎn)過程中公認的高能耗過程,因此做好該單元的節(jié)能減排工作迫在眉睫。目前多晶硅企業(yè)多采用差壓耦合技術對提純單元進行節(jié)能降耗,效果顯著。但尚未見采用熱泵精餾技術乃至熱泵精餾聯(lián)合差壓耦合技術進行節(jié)能降耗的報道。本文應用Aspen Plus軟件模擬了差壓耦合聯(lián)合熱泵精餾的三氯氫硅提純工藝,并與常規(guī)精餾技術以及差壓耦合精餾技術相比較,分析了其節(jié)能效果。
1 差壓熱耦合精餾節(jié)能技術
差壓耦合精餾最早是20世紀60年代由Petlyuk等提出的,該技術既節(jié)能又節(jié)省設備投資,從而引發(fā)了人們的廣泛關注。以雙塔差壓耦合精餾系統(tǒng)為例,該系統(tǒng)包括低壓精餾塔、加壓精餾塔、塔釜再沸器、塔頂冷凝器和輔助冷凝器;在兩個精餾塔之間設置有冷凝再沸器,加壓精餾塔的氣相物料出口連接到冷凝再沸器加熱介質入口,加熱介質出口再返回到加壓精餾塔塔頂;低壓精餾塔塔底的液相出口連接到冷凝再沸器受熱介質入口,受熱介質出口再返回低壓精餾塔塔底。工藝流程圖如圖1所示。三氯氫硅差壓耦合精餾技術能夠大幅度降低生產(chǎn)成本和能耗,節(jié)能40%左右,從而顯著提高了多晶硅材料的市場競爭力。
2 熱泵精餾節(jié)能技術
熱泵精餾技術的想法最早是20世紀50年代由Robinson等提出的,并在原油主要依靠進口的歐洲以及日本得到了廣泛應用。以雙塔熱泵精餾為例,其流程如圖2,以塔頂混合氣體為工質,經(jīng)過壓縮升溫后與塔底液體進行換熱,冷凝發(fā)熱使塔釜液體再沸,而自身冷凝為液體,再經(jīng)過節(jié)流減壓后,一部分采用,另外一部分進入塔頂回流。塔頂氣體冷凝為液體后通常溫度仍較高,因此需要設置輔助冷卻器進一步冷卻,從而使得回流液體的溫度滿足塔頂溫度的控制要求。
3 差壓耦合聯(lián)合熱泵精餾節(jié)能技術的模擬計算
3.1 流程模擬
以某多晶硅廠三氯氫硅精餾單元為例,進料量10m3/h,進料溫度45℃,質量分數(shù)為98%的三氯氫硅、1.8%的四氯化硅、0.2%的二氯二氫硅,忽略了微量的含硼、磷化合物雜質。本文主要從節(jié)能的角度出發(fā),分析差壓耦合聯(lián)合熱泵精餾技術在三氯氫硅精餾塔應用中的節(jié)能效果。
運用化工過程模擬軟件Aspen Plus并結合實際生產(chǎn)經(jīng)驗,根據(jù)產(chǎn)品質量要求及設備特性確定節(jié)能技術方案,如圖3所示:2#塔加壓后與1#塔進行熱耦合,1#塔塔頂蒸汽經(jīng)壓縮機加壓升溫后與2#塔塔釜液進行雙效換熱,從而實現(xiàn)差壓耦合與熱泵精餾技術的聯(lián)合運用。
熱力學物性方法的選擇對模擬結果的影響很大。通常三氯氫硅精餾系統(tǒng)屬于中低壓環(huán)境,氣相可按照理想體系處理,液相由于含有非極性的四氯化硅,故三氯氫硅精餾體系的熱力學方法可以選用Aspen Plus中提供的NRTL-RK方程。選用Aspen Plus中的RADFRAC嚴格精餾模型,分別模擬傳統(tǒng)精餾工藝、差壓耦合精餾工藝以及差壓耦合聯(lián)合熱泵精餾工藝。T1塔、T2塔摩爾回流比分別選取1.2和15。壓縮機為等熵壓縮,等熵效率0.7。
3.2 模擬結果的比較與分析
在原料處理量、產(chǎn)品質量以及回流比相同的情況下,對比分析了三氯氫硅傳統(tǒng)提純工藝、差壓耦合節(jié)能工藝以及差壓耦合聯(lián)合熱泵精餾節(jié)能工藝的能耗情況,結果見表1。
4 結語
本文將差壓耦合與熱泵精餾節(jié)能技術聯(lián)合起來用于高純?nèi)葰涔鑲鹘y(tǒng)二塔精餾提純流程的節(jié)能優(yōu)化改造中,并對模擬結果進行比較與分析。研究結果表明,改造后的流程節(jié)能效果顯著,與傳統(tǒng)精餾工藝以及單獨采用差壓耦合精餾工藝相比,能耗下降分別高達83.9%和68.1%。此外,整個工藝流程僅通過增加了一臺壓縮機,就能省去大部分的冷凝器和再沸器,即只增加了一臺壓縮機的少量電耗,卻節(jié)省了大量的冷量與熱量公用工程,相應的設備投資也會下降。
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作者簡介:肖榮暉(1968—),男,湖南衡陽人,中國恩菲工程技術有限公司高級工程師,主研究方向:多晶硅生產(chǎn)技術與管理。