張鐵?!⊥鹾陝偂●T云山 王小霞 王永標(biāo) 王利軍
摘 要:熱網(wǎng)循環(huán)水泵是供熱系統(tǒng)中最主要的設(shè)備之一,其選型是否合適,對(duì)供熱系統(tǒng)的正常運(yùn)行至關(guān)重要。一部分熱電聯(lián)產(chǎn)機(jī)組的熱網(wǎng)循環(huán)水泵設(shè)計(jì)選型時(shí)揚(yáng)程偏高,使得水泵出口閥處于嚴(yán)重節(jié)流狀態(tài),一方面由于嚴(yán)重的節(jié)流損失使其運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性大為下降,另一方面存在著泵的振動(dòng)增加、電機(jī)易過負(fù)荷等安全風(fēng)險(xiǎn),使其安全經(jīng)濟(jì)性大為下降。通過對(duì)存在該類問題的熱網(wǎng)循環(huán)水泵進(jìn)行安全節(jié)能優(yōu)化改進(jìn)實(shí)例探討,進(jìn)一步分析引起這一問題的原因、后果和可以采取的補(bǔ)救措施。
關(guān)鍵詞:熱網(wǎng)循環(huán)水泵;節(jié)流損失;安全;節(jié)能;優(yōu)化改進(jìn)
引言
一些熱電聯(lián)產(chǎn)的抽汽供熱式機(jī)組,由于其熱網(wǎng)系統(tǒng)在設(shè)計(jì)時(shí)存在供熱面積不確定的因素,通常采取用最大的供熱面積來進(jìn)行熱網(wǎng)的設(shè)備選型。在實(shí)際運(yùn)行中存在熱網(wǎng)設(shè)備容量偏大的問題,尤以熱網(wǎng)循環(huán)水泵揚(yáng)程偏高的問題最為突出。目前多數(shù)電廠解決該類問題的辦法是節(jié)流水泵出口閥來改變熱網(wǎng)管網(wǎng)特性曲線,導(dǎo)致熱網(wǎng)循環(huán)水泵運(yùn)行的安全經(jīng)濟(jì)性大為下降。以某熱電廠熱網(wǎng)循環(huán)水泵安全節(jié)能優(yōu)化改進(jìn)為實(shí)例,分析探討引起這一問題的原因和危害,提出解決該類問題的優(yōu)化改進(jìn)方法。
1.概況及存在問題
1.1 概況。某熱電廠為城市集中供熱的主要熱源點(diǎn)之一,電廠熱力站(以下簡稱供熱首站)內(nèi)布置四臺(tái)加熱器,五臺(tái)熱網(wǎng)循環(huán)水泵,設(shè)計(jì)最大供熱面積800萬平方米,最大供水流量8000t/h,供回水溫度130/70℃,其熱網(wǎng)循環(huán)水泵主要特性如下:型號(hào)KQSN400-M4/900T,流量1943t/h,揚(yáng)程1.78MPa,轉(zhuǎn)速1480rpm,配用電動(dòng)機(jī)功率1400KW。
1.2 實(shí)際運(yùn)行中存在問題。一是熱網(wǎng)循環(huán)水泵出口管路上電動(dòng)閘閥僅能打開全開度的1/5左右,而此時(shí)電動(dòng)機(jī)電流已達(dá)額定值。二是熱網(wǎng)循環(huán)水泵多次發(fā)生電機(jī)燒損和泵軸承損壞的現(xiàn)象。即熱網(wǎng)循環(huán)水泵提供的揚(yáng)程很大一部分消耗在了水泵出口閥的節(jié)流損失上,造成能源的極大浪費(fèi)。另出口閥長期節(jié)流水流沖刷閥芯加重,導(dǎo)致出口閥失去關(guān)斷功能,成為極大的安全隱患。
2.原因分析:
造成上訴狀況的根源在于循環(huán)水泵特性曲線與熱網(wǎng)管路特性曲線無交點(diǎn),如圖1所示。左上部分G-H線為KQSN400-M4/900T的流量-揚(yáng)程曲線(四臺(tái)泵并列運(yùn)行時(shí)的G-H曲線),下部的虛線為供熱管網(wǎng)特性曲線,它與G-H曲線無交點(diǎn),B、C點(diǎn)為理想的工作點(diǎn)。在虛線上方的實(shí)線為水泵出口閥門節(jié)流后的管路網(wǎng)特性曲線,它與G-H曲線的交點(diǎn)A既為水泵的實(shí)際工作點(diǎn),對(duì)應(yīng)流量為8000m3/h,揚(yáng)程1.69MPa(169mH2O),圖中△H為節(jié)流損失。產(chǎn)生這一情況與以下原因有關(guān):
2.1泵選型時(shí)揚(yáng)程選取偏高
1)運(yùn)行中通過試驗(yàn)測試熱網(wǎng)管路實(shí)際阻力為115 mH2O(流量8000 m3/h)。
2)泵的設(shè)計(jì)揚(yáng)程178 mH2O遠(yuǎn)高于管網(wǎng)實(shí)際阻力。由圖1、可知:理想的水泵工作點(diǎn)揚(yáng)程H=△P=115 mH2O。即:泵的實(shí)際揚(yáng)程178 mH2O遠(yuǎn)遠(yuǎn)偏離泵理想工作點(diǎn)揚(yáng)程115 mH2O。
2.2實(shí)際運(yùn)行中熱網(wǎng)循環(huán)水量達(dá)不到設(shè)計(jì)值,管路阻力隨流量降低而減小。電廠實(shí)際運(yùn)行中供水流量保持在5000 t/h,對(duì)應(yīng)熱網(wǎng)管路阻力50 mH2O左右,也即熱網(wǎng)循環(huán)水泵只須提供50 mH2O的揚(yáng)程即可。電廠配置揚(yáng)程均為178 mH2O的五臺(tái)熱網(wǎng)循環(huán)水泵,遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出實(shí)際運(yùn)行的需要。
3.安全節(jié)能優(yōu)化改進(jìn)內(nèi)容
3.1 KQSN400-M4/900T型泵葉輪切削。綜合熱網(wǎng)系統(tǒng)熱負(fù)荷實(shí)際值、設(shè)計(jì)值以及安全裕量等因素,確定熱網(wǎng)循環(huán)水泵改后參數(shù)為:流量2200t/h,揚(yáng)程115mH2O。根據(jù)模型試驗(yàn)及優(yōu)化設(shè)計(jì)計(jì)算,采用特殊的車削方式車削葉輪外徑13.08%。
3.2 KQSN400-M4/900T型泵原葉輪、蝸殼通流部分改造。為了彌補(bǔ)葉輪車削后泵效率下降和進(jìn)一步提高泵流量、效率、汽蝕性能及泵的穩(wěn)定性,進(jìn)行如下改進(jìn):
1)葉輪葉片進(jìn)出口葉型優(yōu)化;2)葉輪軸面流道型線的優(yōu)化;3)葉輪整體流道優(yōu)化;4)在國內(nèi)首次采用鑲焊的特殊加工工藝,將雙隔舌加長438mm,隔舌端頭采用魚頭形葉型,擴(kuò)大喉口面積13.6%,提高泵的流量和效率;
3.3 提高檢修裝配工藝
1)葉輪做靜平衡、高速動(dòng)平衡試驗(yàn)和探傷檢查;2)嚴(yán)格按廠家工藝要求進(jìn)行組裝,并保證合理的密封間隙;3)為了避免低流量時(shí)轉(zhuǎn)子串動(dòng),提高泵的穩(wěn)定性,組裝時(shí)必須將軸頭側(cè)推力軸承外圈壓死;
4.優(yōu)化改進(jìn)結(jié)果及分析
4.1優(yōu)化改進(jìn)前后性能測試及效果對(duì)比分析。在改前和改后對(duì)熱網(wǎng)循環(huán)水泵分別進(jìn)行了不同工況下的性能測試,測試結(jié)果見圖2,由圖2對(duì)比分析得出:
〖KH*2〗〖JZ〗〖XC張鐵海2.TIF;%60%60〗〖TS(〗〖JZ〗〖HT7.H〗〖TS)〗
1)單泵運(yùn)行時(shí),電流下降了50A左右;雙泵運(yùn)行時(shí)電流之和下降了62A左右,平均每小時(shí)節(jié)電480Kwh以上,整個(gè)供熱期6個(gè)月,可節(jié)電207萬Kwh,按上網(wǎng)電價(jià)0.31元/Kwh計(jì)算,年效益64.17萬元;
2)#5熱網(wǎng)循環(huán)水泵改后泵的效率提高了3-8%,最高運(yùn)行效率從72.93%提高到了79.15%,居國內(nèi)先進(jìn)水平;
4.2 改后熱網(wǎng)循環(huán)水泵運(yùn)行平穩(wěn)振動(dòng)小,解決了泵軸承易損壞的問題。
4.3 改后#5熱網(wǎng)循環(huán)水泵出口閥全開后,電機(jī)電流128A低于額定值160A,解決了電機(jī)易過負(fù)荷的問題。
5.結(jié)論
本次熱網(wǎng)循環(huán)水泵安全節(jié)能優(yōu)化改進(jìn)在所有部件及管道均不變動(dòng)的前提下,通過葉輪切削及葉輪、蝸殼通流部分改造,解決了運(yùn)行中泵設(shè)計(jì)揚(yáng)程高,電機(jī)易過負(fù)荷的問題,泵的安全穩(wěn)定性得到提高,優(yōu)化改進(jìn)所取得的節(jié)能效果顯著。(作者單位:包頭第一熱電廠)
參考文獻(xiàn)
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