牙東北
摘 要:文章介紹了柳鋼某棒材生產(chǎn)線成品跨一臺(tái)20/5 t吊鉤橋式起重機(jī)的現(xiàn)狀和存在的問(wèn)題,改造方案及主要內(nèi)容。改造后,不僅吊運(yùn)成品的能力有一定的提高,同時(shí)降低工人勞動(dòng)強(qiáng)度,滿足了生產(chǎn)要求。
關(guān)鍵詞:橋式起重機(jī);主梁;電磁橫梁;控制系統(tǒng)
中圖分類(lèi)號(hào):U294.27 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1006-8937(2014)14-0018-02
柳鋼棒線型材廠2棒生產(chǎn)線成品跨一臺(tái)20/5 t吊鉤橋式起重機(jī)(A6)于2004年投入使用,是該生產(chǎn)線成捆棒材發(fā)貨主力車(chē)輛。由于近10年的連續(xù)頻繁作用,行車(chē)梁上翼緣與腹板焊縫及腹板多處出現(xiàn)疲勞裂縫,并不斷擴(kuò)展。雖然經(jīng)過(guò)多次修補(bǔ)加固,但焊接后的焊縫應(yīng)力更加集中,仍無(wú)濟(jì)于事。同時(shí),該行車(chē)采用普通吊鉤與鏈條掛梁結(jié)合的方式,作業(yè)時(shí)需要設(shè)置操作工及掛鏈條的工人2名,效率低,勞動(dòng)強(qiáng)度大。因此,必須對(duì)該行車(chē)進(jìn)行升級(jí)改造。
1 改造方案
①委托起重機(jī)械設(shè)計(jì)制造廠家提供新行車(chē)大梁,其余機(jī)械附件進(jìn)行最大化利舊式修造。徹底消除原行車(chē)梁存在裂縫的安全隱患,同時(shí)避免整車(chē)報(bào)廢帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)損失。
②原5 t小鉤整體拆除,原20 t主鉤及平衡吊梁改成電磁旋轉(zhuǎn)吊具,電控系統(tǒng)增加電磁吊梁旋轉(zhuǎn)控制及電磁鐵控制部分,實(shí)現(xiàn)原行車(chē)升級(jí)至下旋轉(zhuǎn)電磁橋式起重機(jī)的功能,解決作業(yè)率效率低,工人勞動(dòng)強(qiáng)度大的問(wèn)題。
2 改造實(shí)施
2.1 機(jī)械部分改造
①行車(chē)大梁主體更新,提高起重量。原行車(chē)額定載荷為20 t,為增加行車(chē)攜帶電磁吸鐵能力,以實(shí)現(xiàn)普通行車(chē)改成電磁吊(功能)改造需要,經(jīng)起重機(jī)械設(shè)計(jì)制造廠家設(shè)計(jì)后,新行車(chē)梁按(10+10) t,工作級(jí)別為A8的電磁吊行車(chē)梁進(jìn)行供貨符合現(xiàn)場(chǎng)需求。同時(shí),為充分利用原行車(chē)庫(kù)存?zhèn)浼?,降低成本,新行?chē)梁設(shè)計(jì)、制造時(shí)需要保留原行車(chē)跨距、最大輪壓、小車(chē)跨距、端梁與廠房立柱間距等參數(shù)要求。實(shí)際供貨時(shí)依據(jù)《起重機(jī)械安全監(jiān)察規(guī)定》,按表1技術(shù)要求對(duì)新行車(chē)梁技術(shù)指標(biāo)進(jìn)行檢測(cè)驗(yàn)收,確保改造質(zhì)量。
②大車(chē)運(yùn)行機(jī)構(gòu)。更換車(chē)輪定位板(鍵板),調(diào)整原(利舊)車(chē)輪組與新行車(chē)梁的安裝精度。例如調(diào)整車(chē)輪水平偏斜,在垂直定位板處加墊,調(diào)整垂直偏斜,在水平定位板處加墊,誤差控制在L/1 000 mm內(nèi),主、被動(dòng)輪的不平行方向應(yīng)相反(如圖1、圖2a、b所示)。另外,制作、更換電機(jī)、減速器、制動(dòng)器底座,控制傳動(dòng)機(jī)構(gòu)同心度。
③小車(chē)運(yùn)行機(jī)構(gòu)。原5 t鉤傳動(dòng)系統(tǒng)如電機(jī)、減速機(jī)、鋼絲繩卷筒、制動(dòng)器等全部拆除,原20 t吊鉤換成山字旋轉(zhuǎn)吊鉤,原平衡吊梁改成電磁橫梁,橫梁下懸掛4塊電磁鐵。電磁橫梁及電磁鐵選用市場(chǎng)上成熟的成套電磁橫梁旋轉(zhuǎn)吊具產(chǎn)品。改造前后效果對(duì)比如圖3、圖4所示。其中,改造前是固定式吊梁,在操作時(shí)需要人工掛鏈條,且效率低加上不安全,于是慢慢的使用的少了;改造后是通過(guò)電磁鐵自動(dòng)吸住物料,具有自動(dòng)旋轉(zhuǎn)定位功能,且不需要人力配合,加大了工作效率。
2.2 電氣部分改造
①取消原5 t吊鉤控制系統(tǒng)。原5 t吊鉤升降控制柜、配電保護(hù)柜全部拆除。
②增加吊鉤旋轉(zhuǎn)控制。旋轉(zhuǎn)吊鉤由驅(qū)動(dòng)電動(dòng)機(jī)和回轉(zhuǎn)支撐裝置組成,控制電動(dòng)機(jī)的正反轉(zhuǎn)、定位即控制吊鉤作旋轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng)。采用PLC+變頻調(diào)速方式,接入原5 t吊鉤的操作手柄(操控臺(tái)),加速時(shí)間設(shè)置5~8 s。
③增加電磁鐵控制系統(tǒng)。電磁鐵控制功能含電磁鐵正常工作及安全保障兩部分,即電網(wǎng)正常時(shí),系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)電磁鐵工作(供電、消磁)的同時(shí)對(duì)備用電源(蓄電池)進(jìn)行自動(dòng)充電,電網(wǎng)停電或主電路故障時(shí),系統(tǒng)能自動(dòng)切換備用電源投入供電,保證起重電磁鐵吸起的物件不會(huì)落下,從而保證起重電磁鐵作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)人員及設(shè)備的安全。產(chǎn)品選用湖南科美達(dá)電氣股份有限公司成套停電保磁制柜,含整流控制柜、變壓器箱、蓄電池、操作箱、電子蜂鳴器等部件,具備與行車(chē)行走連鎖安全保護(hù)功能。
3 改造效果
通過(guò)對(duì)行車(chē)大梁更新,增設(shè)電磁吊梁及相應(yīng)控制系統(tǒng),使行車(chē)重新煥發(fā)了生機(jī),改造費(fèi)用為50萬(wàn)元,而新上一臺(tái)(10+10) t電磁吊行車(chē)費(fèi)用為96萬(wàn)元,此次改造費(fèi)用為公司節(jié)約成本約46萬(wàn)元。通過(guò)改造,提高了行車(chē)的成捆棒材吊運(yùn)能力,降低了工人勞動(dòng)強(qiáng)度,滿足棒線型材廠2棒生產(chǎn)線生產(chǎn)要求。
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