摘 要:本文對于齒輪箱用底板端蓋的鑄件廢品問題進(jìn)行了分析,提出了工藝改進(jìn)方案,改進(jìn)了設(shè)計(jì)圖紙及技術(shù)要求,主要對于新的改進(jìn)方案的加工工藝進(jìn)行了分析,解決了零件廢品問題,降低了生產(chǎn)成本。
關(guān)鍵詞:底板;鑄造;焊接;工藝改進(jìn)
我公司齒輪箱用底板端蓋,其毛坯采用鑄造工藝生產(chǎn),然后進(jìn)行機(jī)械加工。在齒輪箱上,底板的作用是避免齒輪零件外露,同時(shí)在底板與箱體的接觸部分涂有密封膠,以便防止齒輪箱漏油。由于底板壁薄,在毛坯鑄造過程中極易出現(xiàn)縮孔等缺陷而產(chǎn)生廢品,甚至有時(shí)缺陷是在機(jī)械加工過程中、齒輪箱使用過程中出現(xiàn),因此造成了重大的經(jīng)濟(jì)損失。
1 改進(jìn)方案分析
為解決鑄造毛坯廢品問題,我們考慮采用其他加工工藝制造底板毛坯。由于底板工件是一中類似于槽型工件,鍛件肯定浪費(fèi)材料,因此我們考慮采用焊接工藝制造底板毛坯。其優(yōu)點(diǎn)有:第一,焊接件不需要制作木模型,節(jié)省了木模費(fèi)用,節(jié)約了制模時(shí)間,縮短了生產(chǎn)周期;第二,焊接件的機(jī)械性能及彈性模量均高于鑄件。底蓋原來的材料采用HT200,機(jī)械強(qiáng)度要求不高,灰鐵的抗拉強(qiáng)度與壁厚有關(guān),同一牌號(hào)的灰鐵不同壁厚會(huì)有不同的抗拉強(qiáng)度。底板的厚度大部分是15mm,其抗拉強(qiáng)度為大于等于195MPa。與此相對應(yīng),我們選用Q235鋼板進(jìn)行焊接,原因是:第一,Q235材料強(qiáng)度完全可滿足要求;第二,Q235焊接性能優(yōu)良,應(yīng)用廣泛,成本較低。兩種材料的機(jī)械性能及彈性模量見表1。
2 設(shè)計(jì)圖紙、技術(shù)要求的改進(jìn)分析
2.1 設(shè)計(jì)圖紙的改進(jìn)
設(shè)計(jì)圖紙的改進(jìn)如圖1、圖2所示,底板端蓋毛坯的底板1.4部分厚度由15mm變?yōu)?0mm,其中1部分選用12mm厚鋼板,保留2mm機(jī)加工余量。側(cè)板2由15mm變?yōu)?mm,側(cè)板3由15mm變?yōu)?0mm,∮60的凸起部分去掉,因此改進(jìn)后的毛坯重量由27.2kg降為15.8kg,重量降低11.4kg,毛坯生產(chǎn)成本降低54.50元/件,詳見表2。為了便于加工,鑄造圓角改為10X45°倒角,此倒角在鋼板切割時(shí)可加工完成。
2.2 新的技術(shù)要求
為了適應(yīng)焊接制造,技術(shù)要求做了相應(yīng)的改進(jìn),具體為:
(1)采用E500/(GB5117)焊條連續(xù)焊縫,焊后去應(yīng)力處理,焊縫清理干凈。
(2)焊縫不允許有氣孔、夾渣、裂紋、未焊透等缺陷。
(3)焊前各子件的加工表面和切割面的表面粗糙度為Ra25?m。 (4)除有效的焊縫外,其余焊縫高度為鋼板厚度的一半。
(5)進(jìn)行噴砂處理,內(nèi)外非加工表面噴涂環(huán)氧底漆。
(6)用煤油做滲漏試驗(yàn),不得有滲漏現(xiàn)象。
3 焊接加工工藝分析
3.1 鋼板切割
鋼板切割采用數(shù)控火焰切割方式進(jìn)行,零件厚度及材質(zhì)應(yīng)符合圖紙?jiān)O(shè)計(jì)規(guī)定。鋼板切割后必須進(jìn)行外觀處理,并符合如下要求:
(1)所有切割表面的氧化物必須清理干凈。
(2)最終加工表面必須光滑、無分層、裂紋等缺陷,棱角平滑。
(3)切割完成后,應(yīng)進(jìn)行切割變形的檢查,當(dāng)變形量過大時(shí)應(yīng)進(jìn)行調(diào)形處理。
3.2 焊接工藝
對于底板的焊接,我們有下列要求:
(1)主體焊接采用氣體保護(hù)焊,局部焊縫可采用手工電弧焊等焊接方法。
(2)所有坡口表面及近縫區(qū)必須清潔、無鐵銹、油污等有害雜質(zhì)。
(3)應(yīng)盡量避免使用砂輪機(jī)修磨焊縫表面,不允許使用砂輪機(jī)清除飛濺。
(4)應(yīng)盡可能采用平角縫位置焊接。
(5)焊接順序應(yīng)保證最小變形和成型質(zhì)量。
(6)所有焊縫必須進(jìn)行完整連續(xù)的周邊焊,保證接頭質(zhì)量和外觀質(zhì)量。
(7)焊接時(shí)應(yīng)根據(jù)焊縫及材料的拘束度、環(huán)境溫度、碳當(dāng)量、構(gòu)件厚度等因素決定是否增加預(yù)熱要求。
3.3 熱處理工藝
焊接件在焊接過程中產(chǎn)生的應(yīng)力是非常大的,焊接剛開始時(shí),焊縫處迅速升溫,周圍區(qū)域溫度較低,阻礙焊縫的迅速膨脹,焊縫受到壓應(yīng)力,焊接過程結(jié)束后,焊接件開始冷卻,等到過了塑性變形的溫度,由于焊縫與周圍的冷卻速度不一致,焊縫開始受到拉應(yīng)力,直到室溫。此時(shí)焊縫處材料所受的拉應(yīng)力接近材料的屈服極限,必須及時(shí)消除內(nèi)應(yīng)力,否則焊接件后變形,甚至開裂。去應(yīng)力的方式有:自然時(shí)效、熱時(shí)效及振動(dòng)失效。根據(jù)工件的特點(diǎn),我們采用熱時(shí)效來消除焊接應(yīng)力。對于去應(yīng)力熱處理,要求如下:
(1)采用燃油、電或燃?xì)饧訜釥t內(nèi)加熱方式進(jìn)行消應(yīng)力處理。
(2)工件經(jīng)最終尺寸檢驗(yàn)、焊接檢驗(yàn)及煤油試漏檢驗(yàn)合格后進(jìn)行去除應(yīng)力熱處理。
(3)熱處理后不得對工件進(jìn)行補(bǔ)焊。
(4)工件裝爐方式合理,以防止其受熱變形。
(5)熱處理工藝,焊接件由室溫均勻加熱至550±10℃,保溫1-2小時(shí),降溫時(shí)速度不得大于80℃/h,工件出爐溫度≤150℃,爐內(nèi)溫差不得大于±10℃,嚴(yán)禁使用水冷降溫。
3.4 焊接件質(zhì)量檢驗(yàn)
焊接毛坯需要進(jìn)行外觀質(zhì)量、外形尺寸及焊縫質(zhì)量檢驗(yàn)。焊接件的外觀質(zhì)量、外形尺寸應(yīng)符合圖紙要求。焊接件焊縫必需進(jìn)行焊渣清理,材料裁切口必須整齊,表面無明顯缺陷和磕碰,表面和內(nèi)腔進(jìn)行噴丸或拋丸處理無銹蝕、無氧化皮,無油脂,無防腐劑。清理質(zhì)量符合GB8923-88的 A-B Sa21/2標(biāo)準(zhǔn),局部A-B Sa2,表面粗糙度不能超過Ra25?m,按GB/T 15056 進(jìn)行檢驗(yàn)。與鑄件不同的是,焊接件需要進(jìn)行煤油試漏檢測,具體要求如下。
(1)試驗(yàn)必須在全部焊接工作完成后進(jìn)行。
(2)應(yīng)在焊接件外側(cè)刷涂大白粉,徹底干燥后,才能涂刷煤油進(jìn)行檢驗(yàn)。
(3)焊接件內(nèi)側(cè)采用噴涂或盛裝煤油的方法進(jìn)行試驗(yàn),每處焊縫的噴涂時(shí)間不得少于1分鐘,同一焊縫的煤油噴涂次數(shù)不得少于2次,試驗(yàn)滲透時(shí)間不得少于24小時(shí)。
(4)在規(guī)定試驗(yàn)時(shí)間內(nèi),焊接件外表面無煤油滲漏痕跡顯示為合格。
4 結(jié)論
按照上述方案,我們進(jìn)行小批量生產(chǎn)。底板毛坯生產(chǎn)周期由原來的20天(不計(jì)開模時(shí)間)縮短為15天,焊接件未產(chǎn)生廢品,因鑄造缺陷導(dǎo)致廢品的問題得到了解決。此外,由于焊接件節(jié)省了木模費(fèi)用,并且毛坯重量變輕,因此生產(chǎn)成本降低約23%??傊?,底板毛坯由鑄造工藝改為焊接工藝生產(chǎn),不但解決了質(zhì)量問題,并且降低了生產(chǎn)成本,對于類似零件值得推廣。
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作者簡介:李治平(1977—),男,內(nèi)蒙古赤峰人,碩士,工程師,研究方向機(jī)械加工工藝。