王志良
(陜西陜化化工集團(tuán)有限公司 陜西華縣714100)
2012年,陜西陜化煤化工有限公司將1套已停運(yùn)4年的110 kt/a水溶液全循環(huán)法尿素裝置通過擴(kuò)能改造為300 kt/a尿素裝置,同時(shí)大幅度降低各項(xiàng)消耗,全裝置系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)先進(jìn)DCS控制。由于尿素裝置能力擴(kuò)大,原蒸發(fā)系統(tǒng)無法滿足日產(chǎn)1 000 t尿素要求。經(jīng)過多方面論證和詳細(xì)計(jì)算后所確定的方案:原蒸發(fā)系統(tǒng)主流程基本不變,除了更換二段蒸發(fā)表面冷凝器、二段蒸發(fā)加熱器、一段蒸發(fā)分離器、二段蒸發(fā)噴射器A、中間冷凝器等設(shè)備外,同時(shí)擴(kuò)大閃蒸槽并垂直向上升高2 m;在蒸發(fā)系統(tǒng)閃蒸槽和一段蒸發(fā)加熱器之間增設(shè)了采用先進(jìn)的真空預(yù)濃縮蒸發(fā)工藝技術(shù)的設(shè)備(真空預(yù)濃縮加熱器、真空預(yù)濃縮分離器、真空預(yù)濃縮冷凝器等),布置在20 m樓層框架上。降低了蒸汽消耗,尿素系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)了長周期、高負(fù)荷、高質(zhì)量、低消耗、安全穩(wěn)定運(yùn)行。
真空預(yù)濃縮蒸發(fā)工藝流程如圖1所示(云線范圍內(nèi))。從低壓循環(huán)系統(tǒng)來的尿素溶液(尿素質(zhì)量分?jǐn)?shù)67%,溫度140 ℃)送入閃蒸槽,閃蒸槽壓力為0.06 MPa,閃蒸槽出口氣相與真空預(yù)濃縮分離器出口氣相一并進(jìn)入真空預(yù)濃縮冷凝器。閃蒸槽的作用是使進(jìn)入閃蒸槽中的尿液在減壓后使其中一定量的水、少量氨和二氧化碳自尿液中汽化,同時(shí),尿素溶液溫度由140 ℃下降到95~105 ℃,以減少縮二脲的生成量,出閃蒸槽的尿液質(zhì)量分?jǐn)?shù)約為72%,進(jìn)入真空預(yù)濃縮加熱器底部管程(也可以送入尿素槽),與殼程的一分氣和二甲液的混合物產(chǎn)生的反應(yīng)熱換熱后,經(jīng)真空預(yù)濃縮分離器分離后,尿液(質(zhì)量分?jǐn)?shù)約為85%,溫度約為110 ℃)進(jìn)入一段蒸發(fā)系統(tǒng),氣相進(jìn)入真空預(yù)濃縮冷凝器;真空預(yù)濃縮冷凝器未冷凝的氣體進(jìn)入一段蒸發(fā)表面冷凝器。
1.閃蒸槽 2.真空預(yù)濃縮冷凝器 3.一段蒸發(fā)分離器4.二段蒸發(fā)分離器 5.真空預(yù)濃縮加熱器6.真空預(yù)濃縮分離器 7.一段蒸發(fā)加熱器 8.二段蒸發(fā)加熱器
圖1 真空預(yù)濃縮蒸發(fā)工藝流程
(1)采用了升膜式真空預(yù)濃縮加熱器,傳熱系數(shù)大,工藝物料和熱源并流換熱,最大限度地吸收二甲液和一分氣產(chǎn)生的反應(yīng)熱,減輕了中壓分解氣進(jìn)入一吸塔的熱負(fù)荷,穩(wěn)定了中壓系統(tǒng)的操作。
(2)采用真空預(yù)濃縮蒸發(fā)與一段蒸發(fā)等壓操作工藝,無需增設(shè)抽真空裝置,既不影響閃蒸槽的作用,又使得預(yù)濃縮分離器的尿液靠位差進(jìn)入一段蒸發(fā)系統(tǒng)。
(3)一段蒸發(fā)加熱器全部采用自產(chǎn)的0.75 MPa 飽和蒸汽加熱,有效地降低了尿素的汽耗,也確保了尿素成品的質(zhì)量。
尿素裝置采用真空濃縮蒸發(fā)工藝后,熱利用段噸尿素回收的甲銨反應(yīng)熱為578 518 kJ,而傳統(tǒng)工藝一段蒸發(fā)熱利用段噸尿素回收的甲銨反應(yīng)熱僅為438 270 kJ,熱利用效率提高了32%,噸尿素回收的熱量增加140 248 kJ,噸尿素一段蒸發(fā)加熱蒸汽消耗降低71 kg,真空預(yù)濃縮分離器出口尿液中尿素質(zhì)量分?jǐn)?shù)由原來的71%提高至85%,一段蒸發(fā)的負(fù)荷減輕了58%。原一段蒸發(fā)加熱器所用加熱蒸汽由原來的1.20 MPa中壓蒸汽改用甲銨冷凝器副產(chǎn)的0.75 MPa低壓飽和蒸汽,噸尿素一段蒸發(fā)蒸汽消耗降低了200 kg,合計(jì)噸尿素蒸汽消耗可降低271 kg,經(jīng)濟(jì)效益十分可觀。