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尿素解吸/水解系統(tǒng)改進及運行總結

2014-07-10 02:19:18張壽華劉應陶
氮肥與合成氣 2014年1期
關鍵詞:碳銨廢液水解

張壽華 霍 杰 劉應陶

(達州玖源化工有限公司 四川達州635000)

達州玖源化工有限公司(以下簡稱玖源公司)尿素裝置系引進美國經(jīng)擴能改進后的二手尿素裝置,采用荷蘭斯塔米卡邦公司的CO2汽提工藝,引進時無配套的工藝廢水處理裝置。為了降低尿素生產(chǎn)成本、杜絕環(huán)境污染和實現(xiàn)處理液循環(huán)回收的目的,經(jīng)充分調(diào)研和認證,選擇了適合該二手尿素裝置的低壓解吸/中壓水解回收工藝,重新增設了1套解吸/水解系統(tǒng),采用國內(nèi)先進技術回收工藝冷凝液中的NH3,CO2和尿素。

1 解吸/水解系統(tǒng)概況

1.1 解吸/水解能力

年產(chǎn)450 kt尿素裝置從美國拆回后重新進行了擴能設計,裝置在滿負荷設計產(chǎn)能(1 350 t/d)運行時,水解/解吸系統(tǒng)需處理含NH3,CO2和尿素的工藝冷凝液,設計處理能力為30 m3/h,運行時最大處理能力可達37~43 m3/h,外排解吸廢液量為35 m3/h。

1.2 解吸后廢液達到的標準

水解/解吸系統(tǒng)采用中壓(2.0 MPa)水解和低壓(0.36 MPa)解吸流程;解吸塔內(nèi)徑Φ1 400 mm,水解塔內(nèi)徑Φ1 800 mm。

碳銨液處理前設計濃度(質(zhì)量分數(shù))為:NH33.93%,CO22.53%,尿素1.27%;經(jīng)過解吸/水解系統(tǒng)處理后,工藝冷凝液中含NH3和尿素質(zhì)量分數(shù)均≤5×10-6。

2 生產(chǎn)過程中的改進情況

該尿素裝置自2010年8月7日投料試生產(chǎn)以來,負荷、產(chǎn)量和產(chǎn)品質(zhì)量都在不斷提升,但解吸/水解系統(tǒng)一直未能達到設計指標。開車后,通過工藝調(diào)整,實際排出工藝冷凝液中NH3質(zhì)量分數(shù)在(19~58)×10-6、尿素質(zhì)量分數(shù)在(255~678)×10-6,大大超出污水站處理能力,尿素裝置氨水貯槽、2 000 m3水處理應急池液位均長期處于高限,給環(huán)保治理帶來極大壓力;同時,尿素消耗超設計指標,使尿素裝置生產(chǎn)被迫降低負荷運行,對尿素裝置的正常運行影響極大。

為此,玖源公司成立了解吸/水解攻關組,攻關目標是將解吸廢液中NH3和尿素質(zhì)量分數(shù)均降至≤5×10-6。通過不斷跟蹤摸索,制定解決措施方案,分3個階段對解吸/水解系統(tǒng)進行了調(diào)整和改進后,效果顯著,達到并優(yōu)于攻關目標。

2.1 第1階段調(diào)整改進情況

從2010年10月11日起,通過大量收集、分析解吸水解裝置運行數(shù)據(jù),并與設計單位人員共同分析、討論,認為主要是解吸塔、水解塔設備內(nèi)部可能存在問題;根據(jù)數(shù)據(jù)分析,水解塔出液中尿素質(zhì)量分數(shù)≤5×10-6,說明問題在解吸塔。利用2010年10月17日尿素裝置停車機會,拆開解吸塔進行內(nèi)部檢查發(fā)現(xiàn):①塔板與塔周圍焊接處有約50.8 mm(2″)的長裂縫;②上、下段之間的塔盤上鉆有2只Φ10 mm小孔;③降液板上有2排從上到底部的橢圓形長孔,距底板有100 mm開口;④液位變送器中心距上部接口1 100 mm,超過上、下段氣囪端口150 mm。

改進措施:①上段液體通過降液板2排橢圓形長孔時,有部分液體可能噴入氣囪內(nèi)而進入下段,造成高濃度氨水走短路。采取封堵氣囪上端口以上部分降液板上的2排橢圓形長孔,防止降液過程中液體從此孔噴出濺入氣囪管,使下部塔板上尿素含量增高。②修補焊接處的長裂縫,防止高濃度氨水走短路。③上、下段之間塔盤上設計2只小孔的目的是為了停車排液用,但由于塔板上下壓差較小,極易漏液,故進行封堵,防止高濃度氨水走短路。

經(jīng)過整改后,于2013年10月18日19:00開車。同時,工藝操作也作了改進:①降低解吸塔上段液位控制高度,給定值由60%降為25%,防止高液位波動時液體進入氣囪管而進入下段;②水解塔塔頂壓力相應由2.00 MPa調(diào)整為2.15 MPa、塔底部溫度由200 ℃提高至208 ℃,解吸塔塔頂壓力由0.30 MPa調(diào)整為0.32 MPa、塔底溫度控制在143~145 ℃。第1階段改進后解吸進料及廢液濃度見表1。

表1 第1階段改進后解吸進料及廢液濃度

項 目實測值設計指標解吸進料 NH3質(zhì)量分數(shù)/%5.29~13.093.93 CO2質(zhì)量分數(shù)/%3.01~14.722.53 尿素質(zhì)量分數(shù)/%2.33~3.981.27解吸廢液 NH3質(zhì)量分數(shù)/(×10-6)5.80≤5.00 尿素質(zhì)量分數(shù)/(×10-6)1.06≤5.00

由表1可看出:盡管進料濃度比設計值高,經(jīng)改進后,水解/解吸系統(tǒng)仍能穩(wěn)定運行,且運行結果優(yōu)于設計指標,解吸廢液中NH3和尿素質(zhì)量分數(shù)基本滿足生產(chǎn)需求,工藝廢液可達到設計指標和排污要求;同時,對處理后的解吸廢液進行了回收利用,送往循環(huán)水系統(tǒng)。

2.2 第2階段調(diào)整改進情況(2010年11月11日至2010年12月10日)

通過生產(chǎn)中的不斷跟蹤發(fā)現(xiàn):解吸/水解系統(tǒng)在正常運行情裝飾品下,當解吸進液中NH3和CO2濃度較高或解吸量≥32 m3/h時,處理后的工藝廢液中NH3和CO2含量時有超標現(xiàn)象。雖然提高了水解塔壓力,但水解塔底部溫度控制在208 ℃以上比較困難,上部溫度也有所下降。針對以上現(xiàn)象,分析認為是水解塔頂部的出氣管上38.1 mm(1.5″)氣相調(diào)節(jié)閥即使全開時,流通量也偏小,造成水解塔上部的NH3和水蒸氣不能夠完全流出,導致水解塔壓力高而溫度卻達不到控制指標,致使解吸廢液中NH3和尿素含量時有超標。

改進措施:①在水解塔頂部出氣管上增加1根 76.2 mm(3″)管線,接至解吸塔回流冷凝器,解決NH3和CO2濃度高時的穩(wěn)定操作問題。② 2010年11月18日完成配管后,投用效果較好,當解吸進液中NH3和CO2濃度較高或解吸量≥32 m3/h時,經(jīng)解吸/水解系統(tǒng)處理后的工藝廢液也完全能夠達到設計值和排污要求;同時,處理后的工藝冷凝液全部送往循環(huán)水系統(tǒng)回收利用。

存在的問題:新增配管投用后,雖解決了水解塔頂部NH3和水蒸氣不能夠完全流出的問題,但也造成了此部分氣體熱能無法回收利用(氣相溫度約197 ℃),且氣相帶水量較高,經(jīng)冷凝后進入低壓甲銨冷凝器再進入尿素合成系統(tǒng),造成高壓圈水碳比升高,在一定程度上影響了系統(tǒng)水平衡,導致尿素合成轉(zhuǎn)化率降低。

2.3 第3階段調(diào)整改進情況(2010年12月11日至2011年2月9日)

根據(jù)第2階段調(diào)整和改進后存在的問題,制定了以下解決方案:水解塔頂部出氣管氣相調(diào)節(jié)閥增設76.2 mm(3″)副線,使氣相全部進入解吸塔,進行熱能利用和氣相中水蒸氣回收。2011年1月,利用尿素裝置停車檢修機會實施了該方案,徹底解決了第2階段改造存在的問題。

2011年2月2日尿素裝置開車后,在裝置達設計產(chǎn)能的情況下,解吸/水解系統(tǒng)運行平穩(wěn),并將停車時排放在工藝冷凝液槽、碳銨液槽內(nèi)約110 m3的碳銨液在幾天內(nèi)全部經(jīng)解吸/水解系統(tǒng)處理后回收入尿素裝置,最大解吸量達到約43 m3/h;特別是在2012年2月6日至8日,尿素裝置超設計能力運行的情況下,解吸/水解系統(tǒng)運行穩(wěn)定,廢液中NH3和尿素含量都優(yōu)于設計指標。解吸/水解系統(tǒng)72 h解吸進料及廢液濃度見表2。

表2 解吸/水解系統(tǒng)72 h解吸進料及廢液濃度

項 目實測值設計指標解吸進料 NH3質(zhì)量分數(shù)/%5.68~8.743.93 CO2質(zhì)量分數(shù)%3.19~4.122.53 尿素質(zhì)量分數(shù)%1.18~1.231.27解吸廢液 NH3質(zhì)量分數(shù)/(×10-6)0.68~3.40≤5.0 尿素質(zhì)量分數(shù)/(×10-6)0.05~0.20≤5.0

通過2年多的調(diào)試運行,解吸/水解系統(tǒng)負荷最高可達41~43 m3/h,既滿足了生產(chǎn)的需求,又能完全滿足裝置在異常情況下的廢水處理能力。

3 效益分析

3.1 經(jīng)濟效益

按尿素裝置CO2負荷量為21 500 m3/h(標態(tài)),解吸/水解系統(tǒng)處理含NH3和CO2的工藝冷凝液,加入0.4 MPa及2.5 MPa蒸汽,送出解吸廢液和碳銨液(回流液)。解吸/水解系統(tǒng)物料平衡見圖1。在系統(tǒng)工況穩(wěn)定的情況下分析取樣,滿負荷運行時解吸/水解系統(tǒng)數(shù)據(jù)見表3。

圖1 解吸/水解系統(tǒng)物料平衡

表3 滿負荷運行時解吸/水解系統(tǒng)數(shù)據(jù)(平均值)

項 目實際組分質(zhì)量分數(shù)流量/(m3·h-1)凈水(解吸廢液) NH31.3×10-644 尿素0.2×10-6碳銨液(回流液)1) NH333.70%6.07 尿素25.47%

注:1)此處碳銨液指出解吸水解系統(tǒng)、送主裝置循環(huán)段部分回收的回流液。

從表3中數(shù)據(jù)得出:每小時回收凈水44 t,NH32.291 t,CO21.732 t;以年運行330 d、噸氨2 500元、CO2120元/t、凈水3元/t計,則年產(chǎn)生效益4 770.49萬元,經(jīng)濟效益可觀。由于玖源公司生產(chǎn)的NH3和CO2均過剩,如把回收的CO2用于尿素裝置擴大產(chǎn)能,以生產(chǎn)成尿素計,則經(jīng)濟效益更大。

3.2 節(jié)能環(huán)保及社會效益

(1)通過設備和技術改進后,尿素裝置正常運行情況下,氨氮質(zhì)量分數(shù)均控制在≤50×10-6,尿素裝置排放口排污量≤3 m3/h;經(jīng)解吸/水解系統(tǒng)解吸后廢液中NH3和尿素質(zhì)量分數(shù)均控制在≤5×10-6,達到了環(huán)保要求,杜絕了環(huán)境污染問題,確保尿素裝置正常運行。

(2)尿素裝置產(chǎn)生的含NH3和CO2的工藝冷凝液經(jīng)解吸/水解系統(tǒng)處理后,各項指標大大優(yōu)于設計值和排污要求。處理后的濃碳銨液回收至尿素裝置低壓循環(huán)系統(tǒng)用于生產(chǎn)尿素,處理后的解吸廢液全部回收至循環(huán)水系統(tǒng),年減少廢水排放量237 600 m3。

(3)通過對解吸/水解系統(tǒng)的優(yōu)化調(diào)整和改進,大幅減少了解吸/水解系統(tǒng)廢水和大氣污染物的排放量,并得到了回收再利用,達到了降低成本、節(jié)能減排的目標和要求。

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