齊漢強(qiáng)
(陜西洋縣玉虎化工有限責(zé)任公司 陜西漢中723309)
陜西洋縣玉虎化工有限責(zé)任公司(以下簡稱洋縣玉虎公司)原有生產(chǎn)能力為30 kt/a合成氨, 現(xiàn)在已擴(kuò)能至80 kt/a合成氨和30 kt/a甲醇。擴(kuò)能前變換系統(tǒng)采用0.8 MPa 中串低變換工藝,不能滿足擴(kuò)產(chǎn)后需求,且設(shè)備陳舊、腐蝕嚴(yán)重,系統(tǒng)壓差較大(≥0.12 MPa),蒸汽消耗定額高。經(jīng)過多方考察調(diào)研,新變換系統(tǒng)選用湖北華爍科技股份有限公司的全低變工藝,并于2010年3月下旬順利投運(yùn),經(jīng)過不到2個(gè)月的優(yōu)化調(diào)整,各項(xiàng)指標(biāo)均達(dá)到了設(shè)計(jì)指標(biāo),取得了較為滿意的效果。
來自壓縮機(jī)二段出口的0.8 MPa的半水煤氣經(jīng)煤氣冷卻器降溫后(≤40 ℃)送至絲網(wǎng)除油過濾器濾除氣體中夾帶的油,然后進(jìn)入飽和熱水塔飽和段與熱水逆流接觸,經(jīng)增濕升溫飽和后的半水煤氣(95 ℃)由飽和熱水塔塔頂出來,再進(jìn)煤氣水分離器,經(jīng)添加適量蒸汽達(dá)到工藝要求的汽氣比后進(jìn)入熱交換器管內(nèi),與變換氣換熱提溫至180~200 ℃,再經(jīng)過電爐進(jìn)入低變爐一段頂部,進(jìn)一步過濾脫除氣體中的雜質(zhì)后進(jìn)入一段催化劑床層,經(jīng)一段變換反應(yīng)后溫度升至380 ℃左右,再進(jìn)入增濕器增濕降溫至200~210 ℃后進(jìn)入低變爐二段床層繼續(xù)進(jìn)行變換反應(yīng),溫度升至270~280 ℃進(jìn)入熱交換器換熱管外與半水煤氣換熱降溫至190 ℃左右,然后進(jìn)入低變爐三段催化劑床層進(jìn)行反應(yīng),反應(yīng)后的變換氣(溫度210 ℃,CO體積分?jǐn)?shù)<1.5%)經(jīng)一水加熱器管間和熱水塔回收熱量后溫度降至約70 ℃,再去軟水加熱器管內(nèi)加熱來自軟水崗位的軟水,進(jìn)一步降溫后的變換氣去變換器冷卻器用循環(huán)水冷卻降溫至40 ℃,最后經(jīng)變換器水分離器分離夾帶的液滴后送碳化或變脫系統(tǒng)。
主要設(shè)備參數(shù)見表1。
表1 主要設(shè)備參數(shù)
項(xiàng) 目規(guī)格、型號(hào)數(shù)量/臺(tái)低變爐Φ 3 600 mm×18 962 mm1電爐Φ 1 000 mm×7 163 mm,680 kW1絲網(wǎng)除油過濾器Φ 2 000 mm×4 700 mm1飽和熱水塔Φ 1 800 mm×25 000 mm1增濕器Φ 2 800 mm×13 500 mm1熱交換器Φ 1 400 mm×9 255 mm,F=480 m21煤氣水分離器Φ 2 200 mm×5 200 mm1一水加熱器F=280 m21軟水加熱器F=250 m2,Φ 1 400 mm×5 330 mm 1變換器冷卻器F=400 m2,Φ 1 400 mm×6 730 mm1熱水泵100R-372熱水泵150R-35 1噴水泵3DP40-1.52
低變爐一段上層裝填保護(hù)劑4 m3、抗毒劑6 m3,低變爐一段下層裝填B303Q型催化劑11 m3;低變爐二段裝填B303Q型催化劑12 m3;低變爐三段裝填抗毒劑1.5 m3、B303Q型催化劑20 m3。每層催化劑底部交錯(cuò)鋪設(shè)2層不銹鋼網(wǎng)(8目),裝填高200 mm的Φ50 mm耐火球。
2010年3月21日01:30,低變催化劑開始升溫硫化;3月22日23:00,開始降溫置換;3月23日 06:00,降溫置換結(jié)束,拆、加盲板;3月23日13:08,制得合格變換氣[CO體積分?jǐn)?shù)1.30%,H2S質(zhì)量濃度2.15 g/m3(標(biāo)態(tài))]送至后工序,輕負(fù)荷運(yùn)行后一直較為平穩(wěn)。催化劑升溫硫化總共用時(shí)約54 h,升溫硫化期間因出現(xiàn)CS2著火和氣體中O2含量偏高等意外情況而停止硫化,實(shí)際升溫硫化時(shí)間約42 h。低變催化劑升溫硫化嚴(yán)格按照華爍科技股份有限公司制訂的“B303Q型催化劑升溫硫化方案”進(jìn)行,且該公司技術(shù)人員在現(xiàn)場指導(dǎo)硫化,催化劑硫化較為徹底。
原中串低變換系統(tǒng)時(shí)常出現(xiàn)超壓現(xiàn)象,運(yùn)行正常時(shí)壓差為0.08~0.10 MPa,運(yùn)行狀況較差時(shí)壓差達(dá)0.15 MPa,系統(tǒng)被迫停車處理。自2010年3月 底新變換裝置投運(yùn)以來,變換系統(tǒng)壓力≤0.80 MPa,系統(tǒng)壓差一直較為穩(wěn)定(<0.05 MPa)。2012年9月,系統(tǒng)壓差增大至0.07 MPa,原因是飽和熱水塔中規(guī)整填料腐蝕、雜質(zhì)油污堵塞嚴(yán)重,致使壓差增大。停車檢修、清洗并更新部分填料后,系統(tǒng)壓差恢復(fù)至0.05 MPa。2012年11月大修期間,將飽和熱水塔由填料型更換為泡罩塔板型(Φ2 200 mm×24 950 mm ),系統(tǒng)壓差僅有~0.04 MPa。
原中溫變換熱點(diǎn)溫度在450~480 ℃。全低變催化劑低溫活性較好,低變爐各段進(jìn)口氣體溫度均在200 ℃左右,床層溫度比中串低變換工藝下降了100~250 ℃。熱量回收效率高,有效熱能損失少,出熱水塔變換氣溫度降至100 ℃以下,換熱設(shè)備面積可縮小一半左右。
中串低變換系統(tǒng)蒸汽消耗4.0~4.5 t/h;全低變裝置運(yùn)行近3年以來,蒸汽消耗為0.85~1.05 t/h。噸氨煙煤消耗由原175 kg降至55 kg。
半水煤氣總硫指標(biāo)150 mg/m3(標(biāo)態(tài)),因此原料煤的含硫量可放寬。洋縣玉虎公司半水煤氣脫硫采用傳統(tǒng)氨法脫硫工藝,目前負(fù)荷很輕(造氣原料煤是寧夏煤,含硫低,半脫裝置幾乎可以停運(yùn));全低變工藝有機(jī)硫轉(zhuǎn)化率高達(dá)98%,有利于銅洗系統(tǒng)操作、降低銅耗。
①半水煤氣中氧體積分?jǐn)?shù)應(yīng)嚴(yán)格控制在<0.5%;氧體積分?jǐn)?shù)達(dá)到0.5~0.8%時(shí),系統(tǒng)應(yīng)減量生產(chǎn);氧體積分?jǐn)?shù)>1.0%時(shí),系統(tǒng)應(yīng)停車;發(fā)現(xiàn)氧含量超標(biāo)時(shí),首先應(yīng)減少蒸汽添加量,以防止催化劑反硫化,嚴(yán)禁用加大蒸汽量壓溫。②生產(chǎn)中如遇突然減量,應(yīng)立即減少或切斷蒸汽供給,否則短期內(nèi)會(huì)由于汽氣比過大而引起催化劑反硫化。③如需臨時(shí)停車或突然跳閘停車時(shí),必須先關(guān)閉蒸汽總閥并進(jìn)行汽包泄壓,才能切斷煤氣,否則會(huì)因汽氣比劇增而引起催化劑反硫化,導(dǎo)致催化劑失活。④嚴(yán)防飽和塔氣體帶水或蒸汽帶水入變換爐。⑤正常生產(chǎn)中,應(yīng)對(duì)一段蒸汽添加量、二段噴水量、調(diào)溫副線、熱水循環(huán)量進(jìn)行整體合理調(diào)節(jié),達(dá)到優(yōu)化調(diào)控催化劑床層熱點(diǎn)溫度的目的。⑥調(diào)整控制好熱水循環(huán)量,確保良好的熱回收效率。⑦強(qiáng)化增濕器噴水水質(zhì)管理,嚴(yán)防催化劑層結(jié)垢產(chǎn)生阻力;穩(wěn)定噴水量,確保二段入口氣體溫度指標(biāo)。⑧加強(qiáng)變換系統(tǒng)各設(shè)備排污操作,防止油污、雜質(zhì)等對(duì)催化劑的危害。
全低變裝置運(yùn)行近3年來,工藝穩(wěn)定、操作簡便、節(jié)約蒸汽明顯。與中串低變換工藝相比,以80 kt/a合成氨、煙煤價(jià)格600元/t計(jì),年可節(jié)約煙煤9.6 kt,年節(jié)能增效價(jià)值約576萬元。