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半水煤氣中溫變換系統(tǒng)第一換熱器優(yōu)化技改小結(jié)

2021-12-23 08:15:14白雪峰吳世家
中氮肥 2021年5期
關(guān)鍵詞:水煤氣形管華瑞

吳 杰,白雪峰,吳世家

(山西豐喜華瑞煤化工有限公司,山西新絳 043100)

0 引 言

山西豐喜華瑞煤化工有限公司(簡稱豐喜華瑞) “24·40”項目(240kt/a合成氨裝置、400kt/a尿素裝置)主要利用焦爐煤氣為原料生產(chǎn)合成氨與尿素,由于焦爐煤氣中碳含量較低,為保證尿素生產(chǎn)所需CO2量,采用半水煤氣(固定床間歇式氣化爐制氣)進行補碳;在焦爐煤氣供應(yīng)不足的情況下,會加大半水煤氣的產(chǎn)氣量,以保證合成氨產(chǎn)量。其中,半水煤氣經(jīng)濕法脫硫系統(tǒng)脫除H2S后,經(jīng)煤氣壓縮機加壓至1.8 MPa,利用半水煤氣氧化鋅脫硫槽(精脫硫)將半水煤氣中的有機硫和無機硫進行轉(zhuǎn)化和吸收,再通過中溫變換爐將半水煤氣中的CO變換為H2和CO2,然后變換氣與經(jīng)脫硫、轉(zhuǎn)化、中溫變換后的焦爐煤氣混合,經(jīng)混合氣氧化鋅脫硫槽精脫硫后進入低溫變換爐,在銅基催化劑的作用下,CO進一步變換,使出口低變氣中的CO含量<0.3%,以滿足合成氨和尿素生產(chǎn)的需要。

中溫變換系統(tǒng)共有3套——2套供半水煤氣變換用、1套供焦爐煤氣變換用,半水煤氣系統(tǒng)與焦爐煤氣系統(tǒng)共用1套低溫變換系統(tǒng),屬于典型的中溫串低溫變換工藝。生產(chǎn)中,2套半水煤氣中溫變換系統(tǒng)(并聯(lián))第一換熱器(列管式換熱器)頻繁出現(xiàn)列管腐蝕穿孔而需更換的問題,通過2次優(yōu)化技改最終使問題得到解決。以下對有關(guān)情況作一介紹。

1 半水煤氣中溫變換系統(tǒng)工藝流程簡介

除去油水的半水煤氣進入中溫變換系統(tǒng)第一換熱器殼程,與管程中來自第三換熱器的變換氣進行換熱,半水煤氣溫度由35℃提高至250℃左右,接著進入氧化鋅脫硫槽,將半水煤氣中的有機硫轉(zhuǎn)變?yōu)闊o機硫并脫除至總硫為微量;脫硫后的半水煤氣進入第二換熱器殼程,與管程中來自變換爐二段出口的變換氣換熱,使入變換爐半水煤氣溫度達到330℃左右;半水煤氣中變爐上段出口變換氣溫度429℃,進入第二換熱器列管內(nèi)與殼程的半水煤氣換熱,溫度降至400℃,再進入半水煤氣中變爐下段繼續(xù)進行CO變換反應(yīng),使出口氣CO含量≤3%、溫度升至405℃;之后變換氣進入第三換熱器管程,與殼程來自脫碳工段的堿洗氣換熱降溫至365℃,接著進入第一換熱器管程,與殼程的半水煤氣換熱,溫度降至220℃左右,隨后進入混合氣氧化鋅脫硫槽進一步脫除H2S。

2 半水煤氣中溫變換系統(tǒng)第一換熱器腐蝕問題

豐喜華瑞半水煤氣中溫變換系統(tǒng)第一換熱器腐蝕嚴重,檢修更換頻繁,考察其他同類型企業(yè),也存在第一換熱器腐蝕嚴重、壽命短的問題。以豐喜華瑞2#半水煤氣中溫變換系統(tǒng)為例,第一換熱器為列管式,材質(zhì)0Cr18Ni10Ti,換熱面積250m2。豐喜華瑞合成氨裝置于2007年投運,2008年第一換熱器列管就出現(xiàn)腐蝕穿孔,經(jīng)修補后繼續(xù)使用;2009年又拆除更換1臺與原設(shè)備相同的新?lián)Q熱器,舊換熱器送設(shè)備廠更換內(nèi)件;2010年第一換熱器列管又出現(xiàn)腐蝕穿孔現(xiàn)象,隨即更換為2009年送修后返回的那臺換熱器。為尋找第一換熱器列管腐蝕原因,對其進行現(xiàn)場解體檢查,發(fā)現(xiàn)腐蝕部位主要集中在冷半水煤氣進口端對面靠近管板的列管上,且腐蝕后的列管失去金屬光澤(變?yōu)楹诤稚渌课坏牧泄芨g程度較輕。

3 第一次優(yōu)化技改

2#半水煤氣中溫變換系統(tǒng)第一換熱器原設(shè)計為列管式,設(shè)計氣量26000m3/h,換熱面積為250m2,繼2010年后,2012年第一換熱器列管又出現(xiàn)腐蝕穿孔。經(jīng)與設(shè)計院討論,分析認為主要原因是冷半水煤氣進口端溫差過大形成熱應(yīng)力及進口處不銹鋼晶間腐蝕?;谶@一分析,經(jīng)反復(fù)討論,豐喜華瑞決定改變第一換熱器結(jié)構(gòu),將原列管式換熱器更換為U形管換熱器,同時將其換熱面積增至310m2。

U形管換熱器投用后,雖未出現(xiàn)腐蝕問題,但其換熱效果不理想,達不到工藝設(shè)計要求:改造前,第一換熱器半水煤氣進口溫度30~40℃、出口溫度240~260℃,變換氣進口溫度310~320℃、出口溫度220~240℃;改造后,半水煤氣進口溫度35℃、出口溫度217℃,變換氣進口溫度362℃、出口溫度262℃。簡言之,本次改造后第一換熱器半水煤氣出口溫度與設(shè)計值相差約33℃,甚至變換氣不先經(jīng)第三換熱器(即經(jīng)第三換熱器副線直接入第一換熱器),第一換熱器半水煤氣出口溫度仍無法提升至設(shè)計值,需借助電爐將半水煤氣溫度提高至設(shè)計值。

4 第二次優(yōu)化技改

4.1 優(yōu)化技改方案

借助電爐加熱雖然能暫時解決生產(chǎn)問題,但能耗太高,從原列管式第一換熱器的運行情況來看,原第一換熱器(列管式)換熱效果沒有問題,但存在腐蝕問題;從第一次技改后的第一換熱器(U形管式)的運行情況來看,換熱器未發(fā)生過腐蝕,有效地解決了熱應(yīng)力腐蝕問題,但不能達到要求的換熱效果。為從根本上解決問題,豐喜華瑞經(jīng)自行論證,最終確定的改造方案為:新增1臺小型列管式換熱器,與現(xiàn)有U形管換熱器串聯(lián)使用(如圖1),利用新增列管式換熱器保證半水煤氣出口溫度,利用U形管換熱器消除熱應(yīng)力(降低換熱溫差)。

圖1 新增列管式換熱器后局部工藝流程簡圖

4.2 新增列管式換熱器換熱面積的確定

4.2.1 半水煤氣中溫變換系統(tǒng)物料衡算

以100kmol半水煤氣量進行半水煤氣中溫變換系統(tǒng)物料衡算(半水煤氣組分為實測值,變換后中變氣組分為根據(jù)設(shè)計溫度衡算后的計算值),詳見表1。

表1 半水煤氣中溫變換系統(tǒng)物料衡算

4.2.2 新增換熱器半水煤氣進口溫度的確定

實際生產(chǎn)中,進第一換熱器的變換氣壓力為1.793MPa,則變換氣中水蒸氣飽和蒸汽壓pH2O=(53.349÷180.6)×1.793=0.5297MPa。據(jù)《化學化工物性數(shù)據(jù)手冊(無機卷)》表1.8.3,壓力0.5297MPa下,飽和水蒸氣溫度為146℃,即該壓力下露點為146℃,為避免工藝氣溫度因低于露點而引起設(shè)備腐蝕,新增換熱器半水煤氣進口溫度選取150℃,從而確定半水煤氣升溫節(jié)點為:在第一換熱器(U形管換熱器)內(nèi),半水煤氣溫度由35℃升至150℃;在新增換熱器(列管式換熱器)內(nèi),半水煤氣溫度由150℃升至250℃。

4.2.3 新增換熱器變換氣出口溫度的確定

在新增換熱器中,半水煤氣由150℃升溫至250℃,假設(shè)變換氣溫度由325℃降至275℃,據(jù)半水煤氣中各組分在不同溫度下的標準焓(表2)與表1中半水煤氣與變換氣的組分,利用公式Q=∑φi·△Hi(式中:Q—工藝氣的熱量;φi—組分i的摩爾體積;△Hi—組分i的標準焓)進行計算:在新增換熱器內(nèi),100kmol半水煤氣生成的變換氣(即180.6kmol中變氣)由325℃降溫至275℃放出熱量75400kcal,100 kmol半水煤氣由150℃升溫至250℃吸收熱量72906kcal,熱損失為(75400-72906)/75400×100%=3.3%,在合理范圍內(nèi),假設(shè)成立。

表2 半水煤氣各組分不同溫度下的標準焓 kcal/kmol

在第一換熱器(U形管換熱器)中,仍然利用公式Q=∑φi·△Hi進行計算:100kmol半水煤氣生成的變換氣(即180.6kmol中變氣)由275℃降溫至220℃放出熱量Q1=81632 kcal,100kmol半水煤氣生成的變換氣 (即180.6kmol中變氣)由276℃降溫至220℃放出熱量Q1′=83150kcal;而100kmol半水煤氣由35℃升至150℃吸收熱量Q2=82080kcal,Q1<Q2<Q1′。簡言之,在第一換熱器中,半水煤氣溫度由35℃升至150℃時,中變氣溫度可由275℃降至220℃,計算誤差在合理范圍內(nèi)。

4.2.4 傳熱系數(shù)計算

雖然第一次改造后的U形管換熱器設(shè)計換熱面積為310m2,但其換熱效果遠低于原換熱面積為250m2的列管式換熱器;從原列管式換熱器的運行經(jīng)驗來看,250m2的換熱面積是可以滿足換熱需求的,故將第一換熱器(U形管換熱器)與新增換熱器(列管式換熱器)作為一個整體,以“有效總換熱面積”為250m2進行設(shè)計計算。

半水煤氣設(shè)計氣量為26000m3/h,半水煤氣進口溫度為35℃,出口溫度為250℃,變換氣進口溫度為325℃,出口溫度為220℃,則對數(shù)平均溫度差△t=(△t2-△t1)/[ln(△t2/△t1)]=128℃(△t1=325-250=75℃,△t2=220-35=185℃)。利用表1與表2有關(guān)數(shù)據(jù)計算可得26000m3/h半水煤氣由35℃升溫至250℃所需熱量為7704309.74kJ/h,即2140086W,據(jù)傳熱方程式Q=K·A·△t(式中:K—總傳熱系數(shù);A—換熱面積)計算得新增換熱器的總傳熱系數(shù)為67W/(m2·K)。

4.2.5 新增換熱器換熱面積計算

在新增換熱器中,半水煤氣溫度由150℃升至250℃,變換氣溫度由325℃降至275℃,對數(shù)平均溫度差△t′=(△t3-△t1)/[ln(△t3/△t1)] =100℃(△t1=325-250=75℃,△t3=275-150=125℃)。利用表1與表2有關(guān)數(shù)據(jù)計算可得26000m3/h半水煤氣溫度由150℃升至250℃需要的熱量為3540974.3kJ/h,即983604W,據(jù)傳熱方程式Q=K·A·△t計算得新增換熱器的換熱面積為146.81m2,考慮10%的余量,其換熱面積取160m2。

5 系統(tǒng)運行情況

2013年,2#半水煤氣中溫變換系統(tǒng)第一換熱器(U形管換熱器)后串聯(lián)(新增)1臺小型列管式換熱器后,運行至今,第一換熱器再未發(fā)生腐蝕問題,不但徹底解決了原設(shè)備運行周期只有1.5a的問題,還保證了換熱效果。技改前后2#半水煤氣中溫變換系統(tǒng)有關(guān)運行數(shù)據(jù)的對比見表3(注:半水煤氣總量為23041m3/h,分別進入2套半水煤氣中溫變換系統(tǒng),2套半水煤氣中溫變換系統(tǒng)均低負荷運行,目的是延長中變催化劑的使用壽命)??梢钥闯觯诘谝粨Q熱器后串聯(lián)(新增)小型列管式換熱器前后進系統(tǒng)半水煤氣氣量和蒸汽量沒有大的變化,但中溫變換系統(tǒng)半水煤氣出口溫度提高至249℃,保證了氧化鋅脫硫床層的反應(yīng)溫度。

表3 技改前后2#半水煤氣中溫變換系統(tǒng)有關(guān)運行數(shù)據(jù)

6 結(jié)束語

2013年,豐喜華瑞對其2#半水煤氣中溫變換系統(tǒng)進行了增設(shè)列管式換熱器的技改后,中溫變換系統(tǒng)出口半水煤氣溫度達到工藝指標要求,原第一換熱器(原列管式換熱器)平均更換周期為1.5a,平均單價40萬元,則改造后每年可節(jié)約設(shè)備更換費用約26.6萬元。2015年,豐喜華瑞對1#半水煤氣中溫變換系統(tǒng)第一換熱器也進行了類似改造。迄今2套半水煤氣中溫變換系統(tǒng)第一換熱器均未出現(xiàn)腐蝕,換熱效果也很理想,U形管換熱器+列管式換熱器的技改方案對解決第一換熱器因熱應(yīng)力而引起的腐蝕穿孔及U形管換熱器“有效換熱面積”不足問題極其有效,可為業(yè)內(nèi)提供一些參考與借鑒。

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