徐 曼,崔文鵬,劉亞龍,尹滌非,于紅麗,孟令華,付 崗
(1.中原油田分公司,河南濮陽(yáng) 457001;2.中原油田天然氣處理廠,河南濮陽(yáng) 457162)
液硫罐頂廢氣處理技術(shù)
徐 曼1,崔文鵬2,劉亞龍2,尹滌非2,于紅麗2,孟令華2,付 崗2
(1.中原油田分公司,河南濮陽(yáng) 457001;2.中原油田天然氣處理廠,河南濮陽(yáng) 457162)
采用堿液吸收法處理凈化液硫罐頂逸散廢氣,使廢氣中硫化氫平均濃度由2000 mg/m3降至10 mg/m3以下,排放速率<0.33 kg/h,符合國(guó)家《惡臭污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》,消除了危害職工身體健康因素。
堿液吸收法;廢氣處理;液硫罐區(qū);硫化氫
國(guó)內(nèi)某天然氣凈化廠有10臺(tái)罐頂配備4個(gè)DN150對(duì)空排氣口的5 000 m3液硫儲(chǔ)罐。液硫儲(chǔ)存溫度110~140℃,儲(chǔ)罐液硫進(jìn)料量175~250 t/ h,體積約為97~140 m3/h。日常生產(chǎn)時(shí)罐頂排氣口有含硫化氫和硫蒸氣的廢氣逸出,其中硫化氫濃度高達(dá)2 000mg/m3。多次造成控制室電腦卡件、攝像頭等設(shè)備腐蝕損壞,嚴(yán)重影響職工的身體健康。同時(shí),該廠地處大巴山區(qū),空氣濕度較大,逸散的罐頂廢氣對(duì)生產(chǎn)運(yùn)行設(shè)備外表面造成腐蝕。
針對(duì)現(xiàn)場(chǎng)情況,結(jié)合國(guó)內(nèi)含硫廢氣處理工藝技術(shù)方法,選取堿液吸收技術(shù)路線。該技術(shù)將逸散廢氣中的硫化氫與堿液進(jìn)行化學(xué)反應(yīng)脫除硫化氫,具有吸收效率高,操作簡(jiǎn)便等優(yōu)勢(shì)。經(jīng)改造后,現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)到硫化氫濃度為0.5 mg/m3,符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。
液硫儲(chǔ)罐頂逸散廢氣主要組分為硫化氫、硫蒸氣和氮?dú)狻F渲辛蚧瘹涞呐欧艥舛? 000mg/m3,硫蒸氣的濃度以其飽和蒸氣壓計(jì)算,逸散廢氣的組成如表1所示。硫蒸氣具有凝華性質(zhì),可采用水洗塔方式進(jìn)行脫除,硫化氫與堿液化學(xué)反應(yīng)直接吸收脫除。反應(yīng)式如下:
表1 液硫罐頂排放廢氣污染物組成 mg/m3
2.1 廢氣引出流程
液硫儲(chǔ)罐均為常壓罐,罐頂設(shè)有4個(gè)DN150通大氣的排放口。采用液環(huán)真空泵將廢氣引出,因此選擇其中一個(gè)作為廢氣的引出口,一個(gè)作為補(bǔ)氮口(以防罐內(nèi)癟罐),其它2個(gè)排氣管用盲板封死,確保罐內(nèi)操作壓力1.2 kPa。廢氣為150℃,采用0.4 MPa、180℃的蒸汽夾套伴熱,以防廢氣中的硫蒸氣堵塞管道。
在廢氣引出匯管上設(shè)液流收集罐,以收集廢氣抽出夾帶的液硫,避免液硫在后續(xù)工藝中堵塞管道。同時(shí)為了避免大罐體內(nèi)超壓,設(shè)硫封罐2座(1用1備),當(dāng)液硫儲(chǔ)罐超壓后破封使廢氣逸出,起到保護(hù)液硫儲(chǔ)罐的作用,硫封壓力設(shè)為1.3 kPa,見(jiàn)圖1。
圖1 堿液吸收方案廢氣收集工藝流程圖
2.2 硫蒸氣處理流程
硫蒸氣處理采用水洗冷卻法。引出的廢氣經(jīng)水洗塔中部斜插45°進(jìn)入,塔頂設(shè)三段噴淋,噴淋液主要為水。廢氣在塔內(nèi)與35℃的水接觸后迅速形成絮狀的硫晶體后懸浮在塔下部的溶液中,處理完的廢氣溫度控制在40℃左右從塔的頂部逸出,塔內(nèi)操作壓力控制在0.5 kPa。
水洗塔底部含有硫粉的酸性溶液經(jīng)硫粉過(guò)濾器進(jìn)行捕集溶液中的硫粉。捕集完硫粉的酸性水溶液通過(guò)泵循環(huán)至水冷塔頂部作為噴淋液,實(shí)現(xiàn)噴淋液的循環(huán)利用。同時(shí)根據(jù)需要,間歇向噴淋液加注定量的堿液以中和水中溶解的微量H2S,生成的堿渣與硫粉一同排出。
捕集的硫粉大部分沉積在濾芯的表面,一定時(shí)間后需對(duì)過(guò)濾器中的硫粉進(jìn)行收集。收集過(guò)程中切換至備用的過(guò)濾器,以保證裝置的不停產(chǎn)。同時(shí)采用離心泵將過(guò)濾器中的酸性水溶液打入水洗塔,關(guān)閉所有閥門,采用備用的液環(huán)真空泵進(jìn)行抽真空,抽干水分。后打開(kāi)放空閥,用壓縮空氣吹洗濾芯,將硫粉從濾芯表面吹落下來(lái),后打開(kāi)底部的快開(kāi)盲板采用人工收集硫粉。
此外,為了避免水溫的升高,造成后續(xù)堿液吸收中水的蒸發(fā),在塔的下部設(shè)冷卻盤管,控制塔內(nèi)溫度在40℃左右。同時(shí)對(duì)塔的下部設(shè)液位控制,與進(jìn)入塔內(nèi)的新鮮水聯(lián)鎖,確保冷卻盤管浸沒(méi)在液體中。
2.3 硫化氫吸收流程
經(jīng)處理硫蒸氣后的廢氣主要含硫化氫,在脫硫反應(yīng)器中采用過(guò)量的10%堿液吸收。廢氣經(jīng)脫硫反應(yīng)器底部引入,反應(yīng)后由液環(huán)真空泵經(jīng)反應(yīng)器頂部抽出,引至放散管排放。10%的堿液由槽車經(jīng)脫硫劑泵打入堿液儲(chǔ)罐內(nèi)。在反應(yīng)器中生成的堿渣(主要含Na2S)經(jīng)泵送至堿渣儲(chǔ)罐儲(chǔ)存,一定時(shí)間采用氮?dú)鈮核椭敛圮嚴(yán)\(yùn)集中處理。硫蒸汽處理和硫化氫吸收部分流程如圖2所示。
圖2 硫蒸汽處理和硫化氫吸收部分流程
現(xiàn)場(chǎng)改造后,裝置運(yùn)行良好,放散氣中硫化氫平均濃度<10 mg/m3,排放速率<0.33 kg/h,符合國(guó)家《惡臭污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》,具體監(jiān)測(cè)數(shù)值見(jiàn)圖3。
圖3 放散氣中硫化氫濃度
液硫罐頂逸散廢氣采用堿液吸收法處理凈化,消除了影響職工的身體健康因素,減少了污染氣體排放,降低了設(shè)備腐蝕。
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X701
B
1003-3467(2014)12-0053-02
2014-10-17
徐 曼(1977-),女,工程師,從事煉油化工技術(shù)管理,電話:(0393)4817785。