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碳化硅孕育預處理在HT275 中的應用

2014-07-11 04:01趙超云
鑄造設備與工藝 2014年1期
關鍵詞:鐵液金相碳化硅

岳 海,趙超云

(邵陽維克液壓股份有限公司,湖南 邵陽 422001)

引進美國VICKERS公司的軸向柱塞泵關鍵零件材質為HT275,鑄件平均壁厚40mm,平均重量8kg,殼型工藝生產,要求鑄件A型石墨≥80%,游離滲碳體<5%,珠光體含量≥95%,材質要求耐壓、耐疲勞、綜合性能穩(wěn)定。中頻電爐熔煉鐵液的形核率低,白口傾向和相對過冷度大,易產生過冷石墨[1],鑄件縮松、縮孔、氣孔等缺陷造成廢品較多,加工性能不穩(wěn)定,尤其A型石墨含量,雖然通過控制嚴格的生產工藝過程,能達到60%~70%之間,仍然達不到≥80%的VICKERS公司標準。我們通過試驗用碳化硅對鐵液進行孕育預處理,配合必要的工藝控制手段,提高了A型石墨含量,改善了石墨形態(tài)和組織均勻性,完全達到了進口鑄件的標準。

1 生產過程

1.1 爐料配比

Z18生鐵50kg,回爐鐵600kg,廢鋼350kg,75硅鐵7kg,65錳鐵8kg,增碳劑14kg,增硫劑5kg.

1.2 熔煉與澆注工藝[2]

采用三級孕育,中頻爐出鐵時用粒度為5mm~10mm的75硅鐵隨流孕育,加入量為0.45%,轉包時用粒度為3mm~5mm的75硅鐵孕育,加入量為0.2%,澆注時用40目75硅鐵粉隨流孕育,加入量為0.05%.鐵液出爐溫度控制在1480℃~1500℃.鐵液孕育后須在12min內澆注完畢,澆注溫度控制在1300℃~1360℃.孕育前后分別檢查三角試片白口寬度,孕育前控制在7mm~9mm,孕育后控制在1mm~3mm.

1.3 化學成分、力學性能與金相檢測

化學成分檢查結果見表1,金相檢查結果見表2,化學成分(實際生產爐次較多,表中為代表性爐次)和金相圖片可以看出試樣鑄鐵力學性能達標,但A型石墨形態(tài)不穩(wěn)定,碳當量較低。鑄件有出現縮松、縮孔缺陷的現象,同時加工車間反映加工性能不穩(wěn)定。為此我們通過加入碳化硅適當提高碳當量,進行了如下的生產試驗。

2 工藝改進

2.1 爐料配比

Z18生鐵100kg、同牌號回爐鐵500kg、廢鋼400kg、65錳鐵4kg、75硅鐵4kg、增碳劑12kg、增硫劑5kg、碳化硅8kg,碳化硅含量為85%的冶金級碳化硅。

2.2 熔煉與澆注工藝

碳化硅在坩堝熔融1/3時,加入到坩堝中部,盡量不接觸爐壁,然后繼續(xù)加入爐料熔煉[1]。鐵液出爐溫度控制在1480℃~1520℃,澆注溫度控制在1340℃~1380℃,其他熔煉條件不變。

3 檢驗與分析

拉伸試樣采用單鑄試棒,濕型鑄造,澆注溫度1360℃,不經任何熱處理直接加工測定力學性能,對每包鐵液進行化學成分分析。對代表鑄件的抽樣檢驗和試棒力學性能測試結果見表1,金相(試樣從鑄件本體取樣)檢測結果見表2.

表1 化學成分與力學性能

表2 金相檢測結果

金相試塊從鑄件本體取樣,沒有加入碳化硅與加入碳化硅石墨形態(tài)對比如圖1~圖4.從金相照片可以看出,經過碳化硅孕育預處理的試樣,其石墨組織以A型為主,呈小片狀且均勻分布,石墨大小為4級,基體組織中珠光體量明顯增加且細小,鐵素體量減少。沒用碳化硅進行孕育預處理的試樣,其A型石墨呈粗長片狀且分布不均勻,有局部過冷現象存在,石墨大小為2級且周圍存在少量E型石墨,基體組織中珠光體量較少且粗大,鐵素體量較多。

用碳化硅對鐵液做預孕育處理時,同時減少初生奧氏體的過冷度,此時在金相試樣中可以觀察到短的奧氏體枝晶,消除了E型石墨產生的基礎[3]。

圖1 改90進%后A+110號%試D、樣E

圖2 改進后2號試樣85%A+15%D、E

圖3 改進前1號試樣65%A+30%D、E

圖4 改進前2號試樣70%A+30%D、E

細小均勻的石墨組織能提高切屑的變形,減少刀具的磨擦力和磨損面積,從而提高刀具的使用壽命?;诣T鐵件中A型石墨含量越多,基體組織越均勻,灰鑄鐵的加工性能越好[2-5]。

經過一年的生產,鑄件石墨含量、形態(tài),基體組織都能穩(wěn)定的達到美國VICKERS公司標準,力學性能和金相組織也能完全滿足公司《液壓用鑄鐵件驗收技術條件》的要求。

4 質量控制

1)加強原材料質量檢測與管理,回爐料采用同牌號回爐鐵,且不得有嚴重銹蝕、油污和砂泥雜質。

2)碳化硅的加入量為0.8%~1.0%,在坩堝熔融三分之一時,加入到坩堝中部,盡量不要接觸爐壁。

3)生鐵的加入量控制在≤20%,減少生鐵中初生石墨的遺傳性[4]。

4)孕育前對鐵液用增硫劑進行增硫處理,鐵液含硫量控制在0.08%~0.12%,可以使孕育效果更好,石墨形態(tài)彎曲。

5)鐵液出爐溫度控制在1480℃~1520℃,對鐵液進行高溫過熱處理,有利于碳化硅充分融熔于鐵液,出爐溫度高于1520℃不利于石墨形核,溫度太低,鐵液沒有完全凈化,容易出現鐵液不均勻,易形成C型石墨,影響鑄鐵冶金質量。澆注溫度控制在1340℃~1380℃,小件取上限,有利于殼型工藝的排氣。

6)用較小的孕育硅量收到最好的孕育效果,應采用瞬時隨流孕育方式,原鐵液出爐時進行孕育處理,在倒包或澆注時在澆包口用0.1%的75硅鐵粉進行二次或三次瞬時孕育[5],鐵液孕育后控制在12min內澆注完畢。

5 結 論

1)用碳化硅對鐵液進行孕育預處理可以降低鐵液過冷度,減少白口傾向;促進鑄鐵石墨化,改善石墨形態(tài)、大小及分布,使石墨細化1-2級,且成A型均勻分布,減少或防止產生D、E型石墨;增加共晶團數,得到細小彎曲的片狀石墨;基體組織中珠光體增多且變細,片層間距減小。

2)用碳化硅對鐵液進行孕育預處理能夠明顯提高鑄件的綜合性能。

[1]張文和,丁俊,聶富榮.鑄鐵的SiC 孕育預處理[J],鑄造,2009(3):279-281.

[2]岳海,趙超云.中頻爐熔煉高強度灰鑄鐵A 形石墨的控制[J].鑄造設備與工藝,2013(2):42-44.

[3]周繼揚.鑄鐵彩色金相學[M].北京:機械工業(yè)出版社.

[4]劉金海,趙雪勃,王磊,等.高強度灰鑄鐵生產中不可忽視的技術問題[J].鑄造設備與工藝,2008(6):12-14.

[5]黃勝操,任鳳章,李鋒軍,等.不同孕育劑處理的高強度灰鑄鐵加工性能研究[J].鑄造,2012(6):598-603.

[6]李傳栻.灰鑄鐵感應電爐熔煉的一些冶金特點[J].金屬加工:熱加工,2009(3):21-23.

[7]李傳栻.灰鑄鐵的孕育處理[J].鑄造縱橫,2006(10):41-46.

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