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厚壁工作臺鑄件的工藝改進

2014-07-11 10:05劉志漢李艷琴
鑄造設(shè)備與工藝 2014年1期
關(guān)鍵詞:鐵液夾渣過濾網(wǎng)

劉志漢,郭 亮,李艷琴

(寧夏共享裝備有限公司,寧夏 銀川 750021)

臥式鏜銑床的主要部件工作臺(見圖1),材質(zhì)為HT300,鑄件重920kg.從鑄件結(jié)構(gòu)以及鑄造工藝性分析:此類工作臺鑄件壁厚超厚,厚度達到150mm以上,并且鑄件上、下面均為要求較高的工作面,鑄件四周也有加工面,同時要求加工面不得有夾砂、氣孔、夾渣、縮松等缺陷,且上下工作面以及“T”型槽里硬度必須大于180HB,不允許出現(xiàn)組織疏松、硬度不合等質(zhì)量問題,其他外觀面不得有較明顯的砂眼、粘砂以及鼓包等影響外觀面的缺陷。前期通過工藝改進,其他缺陷得到了很好地控制,但是夾渣、組織疏松和硬度不合問題依然存在,為此從鑄造工藝和熔煉控制兩方面進行了改進,取得了很好的效果。

圖1 工作臺結(jié)構(gòu)圖

1 原工藝及鑄件質(zhì)量問題分析

1.1 原工藝

1)熔煉控制:原材料配比如表1。同時通過原鐵水成分調(diào)整,使主要成分的控制范圍達到表2的要求。熔化溫度不高于1380℃,過熱溫度為1490℃~1510℃,澆注溫度控制在1380℃~1400℃.采用二級孕育槽進行孕育處理,孕育劑為0.5%的75硅粒,同時澆注時在包內(nèi)加入0.1%的75硅鐵,進行浮硅孕育,保證鑄件中w(Si):1.7%~1.8%,w(C):3.05%~3.15%.表1為原材料配比。

表1 原材料配比(質(zhì)量分數(shù),%)

表2 原鐵水成分要求(質(zhì)量分數(shù),%)

2)澆冒系統(tǒng):為了保證鑄件充型平穩(wěn),采用開放式澆注系統(tǒng),內(nèi)澆道由底面引入。在頂部加工面均置8個60mm的油瓶冒口。

3)鑄件質(zhì)量原狀及存在的問題:鑄件上表面極易出現(xiàn)夾渣,內(nèi)腔容易出現(xiàn)粘砂,鑄件加工面容易出現(xiàn)組織疏松,硬度不足不合格產(chǎn)品組織見圖2,廢品達到20%.

1.2 出現(xiàn)的質(zhì)量問題

按照上述工藝生產(chǎn)了5件鑄件,全部出現(xiàn)組織粗大和硬度不足的質(zhì)量問題,硬度只有120HB~140HB.通過對鑄件實體進行金相檢測,發(fā)現(xiàn)大部分視場石墨形態(tài)為A+C,個別部位出現(xiàn)D型石墨,珠光體量只有20%~40%,其余為鐵素體。金相照片如圖2所示。

圖2 不合格組織

1.3 原因分析

鑄件材質(zhì)為HT300,由于壁厚較大,如果澆注緩慢,澆注溫度較高,在開放式的澆注系統(tǒng)下鑄件容易夾渣、容易出現(xiàn)組織疏松、硬度不足以及粘砂等缺陷;相同材質(zhì)的鐵水澆注其他產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定,分析認為,珠光體量不足,很有可能是促進珠光體量生成的化學元素含量不夠,同時CE值過高也促進鐵素體的生成。

2 工藝改進措施及結(jié)果

2.1 改進措施

1)改進澆注系統(tǒng)和冷鐵位置

為防止夾渣、硬度不足等缺陷,需減少鐵液流進型腔的渣子,澆注系統(tǒng)由底注式改為底注加過濾網(wǎng)式,內(nèi)澆道鐵液分橫澆道過濾網(wǎng)引入,并且將直澆道面積增大,同時增大內(nèi):直的開放比率,以及過濾網(wǎng)降低鐵液流速,使鐵液充型平穩(wěn)。為防止產(chǎn)生縮松、組織疏松以及硬度不合,底部增加直冷冷鐵(冷鐵厚度為鑄件壁厚的1/2),使底部鐵液快速凝固,從而使鑄件凝固達到順序凝固,并且降低了冒口補縮范圍。改進后的生產(chǎn)工藝見圖3.

圖3 改進后的工藝

2)改進熔煉控制參數(shù)

由于提高廢鋼的比例對鑄件的硬度有利,在鐵水熔化配料時適當?shù)靥岣吡藦U鋼的比例;為了保證珠光體的含量,同時又對成本不產(chǎn)生太大影響,把w(Mn)的控制終值由0.85%提高到0.95%,把w(C)的控制終值由3.12%降低為3.05%,w(Si)的控制終值由1.75%降低為1.7%;由于此產(chǎn)品壁厚很厚,澆注時把澆注溫度調(diào)整為1350℃~1370℃,其他熔煉參數(shù)保持不變。表3、表4分別為材料配比及成分。

表3 原材料配比(質(zhì)量分數(shù),%)

表4 原鐵水成分要求(質(zhì)量分數(shù),%)

2.2 改進結(jié)果

按照上述改進措施連續(xù)生產(chǎn)了6件該產(chǎn)品組織致密,石墨形態(tài)全部為A型,石墨長度3~4,基體組織為>95%珠光體,實體硬度最低為181HB,最高為196HB,全部滿足質(zhì)量要求,同時鑄件未出現(xiàn)夾渣、夾砂等缺陷,改進效果很明顯。

3 結(jié)論

1)工藝改進和控制鐵水質(zhì)量,保證了產(chǎn)品質(zhì)量,廢品率降低到3%以下;

2)對厚壁工作臺類鑄件,為減少鐵液對砂型的沖刷,將澆注系統(tǒng)改進開放式底注加過濾網(wǎng),同時降低澆注時間,能減少鑄件夾渣等缺陷;

3)對于厚大斷面,適當降低CE值,提高Mn的質(zhì)量分數(shù),能很好地解決組織粗大,提高鑄件的實體硬度。

[1]賈志宏,傅明喜.金屬材料液態(tài)成型工藝[M].北京:化學工業(yè)出版社.

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