趙曉虎,郭銀濤,秦 聰,朱 雙
(河鋼集團(tuán)唐山不銹鋼有限責(zé)任公司,河北063105)
唐山不銹鋼公司供二冷軋的高強(qiáng)汽車板,是唐鋼系統(tǒng)內(nèi)高強(qiáng)汽車板生產(chǎn)的戰(zhàn)略布局,從坯料的質(zhì)量、產(chǎn)品的匹配等方面需要不銹鋼公司全力配合。目前供二冷軋的高強(qiáng)產(chǎn)品共計(jì)有30多個(gè),基本滿足二冷軋的需求,但是在質(zhì)量控制方面,仍然存在一定程度的波動(dòng),2019年產(chǎn)品夾渣類缺陷的比例達(dá)到1.58%。
本文分析了成品板表面夾渣缺陷產(chǎn)生的機(jī)理,追溯了表面夾渣產(chǎn)生的工藝環(huán)節(jié),提出了減少連鑄板坯表面夾渣的措施,通過優(yōu)化保護(hù)渣理化性能、優(yōu)化結(jié)晶器水口插入深度、改變結(jié)晶器內(nèi)鋼水流場,來降低鋼水在結(jié)晶器中卷渣可能性。
通過柏拉圖工具,對不銹鋼公司2019年10月~2020年1月10日供二冷軋高強(qiáng)板夾渣缺陷的情況進(jìn)行了統(tǒng)計(jì),分析發(fā)現(xiàn),高強(qiáng)板分鋼種夾渣缺陷占比前4的鋼種為T240ZK、FL450X、FL590X和FL590X1,夾渣主要在卷板的上表面,也就是鑄坯的外弧,軋機(jī)操作側(cè)(OS)占比67.49%,驅(qū)動(dòng)側(cè)(DS)占比30.05%。冷軋卷夾渣分布于鋼卷上下表面,主要集中在操作側(cè),距離邊部15~30 mm,對應(yīng)于鑄坯的東側(cè)角部。表1為不同鋼種不同部位夾雜缺陷分布占比。
表1 高強(qiáng)鋼鋼卷分布占比
1.2.1 鑄坯表面夾渣成分分析
夾渣是連鑄坯常見的表面缺陷之一。其主要來源是連鑄過程中結(jié)晶器內(nèi)的保護(hù)渣、水口沉積物及其他非二次氧化產(chǎn)物,由于各種原因被帶入鋼液,部分被生長的凝固坯殼捕捉,即發(fā)生卷渣現(xiàn)象[1];或攜帶有夾雜物的氬氣泡未充分上浮留在皮下,形成夾渣缺陷。鑄坯夾渣會造成熱軋工序和冷軋工序嚴(yán)重的表面缺陷,如小白條、起皮、鼓包等等。
通過對應(yīng)鑄坯軋制后跟蹤,通過熱軋表檢、連退表檢、熱軋實(shí)物對比表面存在的夾渣缺陷,并對夾渣部位進(jìn)行電鏡分析(圖1為缺陷取樣的電鏡分析),發(fā)現(xiàn)夾渣缺陷部位含有鋁、鈣、鉀、鈉、硅、鎂、氧等元素,屬于保護(hù)渣成分。
圖1 缺陷取樣的電鏡分析
1.2.2 鑄坯表面夾渣形成機(jī)制分析
結(jié)晶器卷渣機(jī)理示意如圖2所示。由圖2可以看出,保護(hù)渣卷入鑄坯內(nèi)部的機(jī)制主要有以下幾個(gè)方面:
圖2 結(jié)晶器卷渣機(jī)理示意圖
(1)穩(wěn)定流動(dòng)下折返流卷渣。主要是鋼水從浸入式水口流出后,形成上返流場,上返后的鋼水在下返過程中卷入保護(hù)渣。
(2)非穩(wěn)定流動(dòng)下折返流卷渣。主要是浸入式水口堵塞后,結(jié)晶器內(nèi)流場分布不均勻,造成鋼水從浸入式水口側(cè)孔流出后,在一側(cè)較為活躍,另一側(cè)不活躍,活躍一側(cè)帶動(dòng)鋼水流動(dòng),沖擊下返鋼水卷入保護(hù)渣。
(3)漩渦卷渣。由于水口對中不正、水口堵塞等原因造成結(jié)晶器內(nèi)偏流,從而形成漩渦,這種漩渦把保護(hù)渣卷入鋼水內(nèi),形成皮下夾渣。
(4)Ar氣泡沖擊鋼-渣界面引起的卷渣。主要因氬氣氣泡隨鋼水流動(dòng),保護(hù)渣附著在氬氣泡上,在彎月面處卷入鋼水中形成卷渣。
(5)浸入式水口表面處壓力差造成卷渣。結(jié)晶器在鋼水內(nèi)部的靜壓力小于外界大氣壓力,保護(hù)渣通過大氣壓力帶入鋼水,形成卷渣。
在使用保護(hù)渣澆鑄時(shí),夾渣的根本原因在于結(jié)晶器液面不穩(wěn)定。水口的形狀及尺寸的變化、水口插入深度、水口堵塞、塞棒失控以及拉速的突變等均會引起結(jié)晶器液面的波動(dòng),嚴(yán)重時(shí)導(dǎo)致夾渣[2]。
唐山不銹鋼板坯連鑄機(jī)采用氬氣全密封保護(hù)。通過對塞棒氬氣、板間氬氣、上水口氬氣的改變,即將每路氬氣利用單一變量的原則,使每路氬氣逐個(gè)提升至原來的三倍流量,然后對不同氬氣變化量的鑄坯軋制情況跟蹤,發(fā)現(xiàn),塞棒吹氬量的變化對鑄坯夾渣缺陷的產(chǎn)生有直接的影響。最原始的表現(xiàn)是在結(jié)晶器角部鋼水翻動(dòng)的變化,塞棒氬氣提升越大,結(jié)晶器角部鋼水翻動(dòng)越大,保護(hù)渣隨著鋼水液面的波動(dòng)卷入鑄坯內(nèi)部。
卷渣缺陷與保護(hù)渣的液渣在結(jié)晶器彎月面凝固時(shí)的黏附有關(guān),隨著結(jié)晶器上下振動(dòng),保護(hù)渣附著在鋼液面上,伴隨著上下運(yùn)動(dòng)。若保護(hù)渣粘度較大和鋼水的附著性強(qiáng),就會在結(jié)晶器彎月面處隨著初生坯殼形成鉤狀,伴隨結(jié)晶器的振動(dòng)將保護(hù)渣鉤進(jìn)鋼水內(nèi)進(jìn)入坯殼皮下層,軋制過程展現(xiàn)出夾雜缺陷,故需要調(diào)整保護(hù)渣的粘度,減少卷渣缺陷的發(fā)生。
通過對不同斷面下水口插入深度的調(diào)整,使每個(gè)斷面對應(yīng)不同的水口插入深度,并跟蹤分析鑄坯軋制出現(xiàn)卷渣缺陷的概率。高強(qiáng)鋼不同斷面、不同插入深度夾雜缺陷率如表2所示。由表2可以看出:小斷面,特別是“小斷面+淺插入深度”,更易出夾渣缺陷;大斷面和“小斷面+深插入深度”,夾渣缺陷比例較低。
表2 高強(qiáng)鋼不同斷面、不同插入深度夾雜缺陷率
為了降低塞棒吹氬引起的液面波動(dòng)造成的卷渣缺陷,將塞棒由原來的六孔吹氬改為實(shí)心塞棒,并在唐山不銹鋼2號連鑄機(jī),S6號中間包試進(jìn)行試驗(yàn)。塞棒使用17爐14.5小時(shí),侵蝕非常輕微;生產(chǎn)SPHC-S、MRT-2.5、MRT-4三個(gè)鋼種17爐鑄坯94根,軋制鑄坯81根,無由于夾雜降判的鑄坯。塞棒類型對夾渣的影響如表3所示。由表3可以看出,以高硅含量的FL590X、FL590X1的熱軋結(jié)果來對比塞棒類型對夾渣的影響,實(shí)心塞棒的夾渣比例低于吹氬塞棒
表3 實(shí)心塞棒和吹氬塞棒對夾雜缺陷影響占比
表4為保護(hù)渣廠家提供的YK2M-2和616AS3兩種類型保護(hù)渣的性能參數(shù)。
結(jié)合表4的給出的性能參數(shù),從保護(hù)渣抗剪切卷渣能力方面分析:YK2M-2的粘度比616A-S3高0.033 Pa·s,YK2M-2的抗卷渣能力更強(qiáng);YK2M-2含有5.5%的MnO,高于616A-S3,MnO可能與鋼水Al發(fā)生反應(yīng),極大降低鋼渣界面張力,反而不利于防止卷渣。
表4 YK2M-2和616A-S3保護(hù)渣性能參數(shù)
從控制傳熱方面分析:616A-S3相對于YK2M-2而言,堿度提高了0.03,熔化溫度提高了28℃,由綜合熱流和摩擦力系數(shù)實(shí)際情況可知,616A-S3保護(hù)渣的熱流密度較低,粘度較低的616A-S3保護(hù)渣的摩擦力系數(shù)反而更高,可推測出616A-S3的析晶能力更強(qiáng),這對減輕振痕有一定的作用,從而降低卷渣風(fēng)險(xiǎn)。
通過三個(gè)澆次,對YK2M-2和616A-S3兩種保護(hù)渣鑄坯生產(chǎn)的熱卷及冷軋卷表面質(zhì)量情況進(jìn)行了對比。表5為熱卷表面質(zhì)量對比,表6為連退工序冷軋卷表面質(zhì)量對比。從數(shù)據(jù)可見616A-S3保護(hù)渣使用效果要優(yōu)于YK2M-2保護(hù)渣使用效果??梢姷驼扯缺Wo(hù)渣可有效降低夾渣缺陷產(chǎn)生機(jī)率。
表5 熱卷表面質(zhì)量對比
表6 連退工序表面質(zhì)量對比
通過對不同水口插入深度對夾渣缺陷產(chǎn)生影響的統(tǒng)計(jì)分析,認(rèn)為生產(chǎn)過程中選用最深插入深度,采用定水口,停止水口自動(dòng)調(diào)整渣線范圍,固定最深插入深度,可降低夾渣缺陷產(chǎn)生的概率。
通過上述措施的實(shí)施,唐山不銹鋼公司高強(qiáng)汽車鋼夾渣發(fā)生比例大幅下降。圖3為2020年1~4月夾渣缺陷比例和2019年的對比。
由圖3可以看出:2020年1月份高強(qiáng)汽車鋼夾渣比例為1.02%,較2019年降低了0.56%;2月份高強(qiáng)汽車鋼夾渣比例為0.83%,較2019年高強(qiáng)汽車鋼夾渣比例降低0.75%;3月份二冷高強(qiáng)汽車鋼夾渣比例0.51%,較2019年夾渣比例降低1.07%;4月份高強(qiáng)汽車鋼夾渣比例0.23%,較2019年夾渣比例降低1.35%。
圖3 2020年1~4月和2019年夾渣缺陷比例對比
本文研究了唐山不銹鋼公司高強(qiáng)鋼夾渣缺陷產(chǎn)生的原因,提出了降低鑄坯夾渣缺陷產(chǎn)生的改進(jìn)措施,并對生產(chǎn)試驗(yàn)獲得的成果進(jìn)行了總結(jié)分析。
(1)采用實(shí)心塞棒可消除吹氬對結(jié)晶器液面的干擾,從而降低夾渣缺陷產(chǎn)生的機(jī)率。
(2)保護(hù)渣粘度大、附著性強(qiáng),是造成夾渣缺陷的主要原因,優(yōu)選粘度較低的保護(hù)渣,可降低鑄坯夾渣缺陷產(chǎn)生。
(3)采用深的水口插入深度,水口出口至結(jié)晶器液面距離增加,結(jié)晶器內(nèi)上回流強(qiáng)度減弱,液面比較平穩(wěn),角部翻騰程度減輕,可以抑制結(jié)晶器內(nèi)卷渣的發(fā)生。
(4)措施實(shí)施后,2020年4月高強(qiáng)汽車鋼夾渣比例較2019年降低了1.35%,噸鋼成本降低0.6元。