劉期彥
(中國石油寧夏石化公司,寧夏銀川 750026)
寧夏石化500萬噸/年煉油廠擁有60萬噸/年重整裝置,運(yùn)行過程中發(fā)現(xiàn),油品中的氯對(duì)設(shè)備有強(qiáng)烈的腐蝕作用,頻繁引發(fā)設(shè)備故障和重整裝置停運(yùn)檢修,因此,準(zhǔn)確地監(jiān)控油品中的氯含量,對(duì)于采取針對(duì)性的防腐措施,有效減緩設(shè)備腐蝕的速率,保障生產(chǎn)裝置安全平穩(wěn)運(yùn)行具有重要意義。
重整石腦油(密度為0.714 0 g/cm3)中氯含量的廠控指標(biāo)為小于0.5 mg/kg,實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)表明,按照微庫侖儀推薦的分析條件,重整石腦油中氯的測(cè)定數(shù)據(jù)極不穩(wěn)定,檢驗(yàn)過程中小小的失誤或操作偏差,都會(huì)對(duì)測(cè)定準(zhǔn)確度產(chǎn)生顯著的影響,使分析數(shù)據(jù)失去參考價(jià)值。通過大量的實(shí)驗(yàn)和不斷優(yōu)化測(cè)定條件,篩選出了一組最優(yōu)的測(cè)定參數(shù),在此條件下進(jìn)行測(cè)試,可以較好地消除制約氯含量測(cè)定精度的因素,使分析數(shù)據(jù)更加可靠。
以國產(chǎn)TCS-200D微庫侖分析儀為測(cè)試設(shè)備,以0.5 mg/L氯標(biāo)樣為實(shí)驗(yàn)樣品,每次進(jìn)樣8.4 μL,根據(jù)儀器說明書推薦的測(cè)定條件,結(jié)合寧夏石化煉油廠的實(shí)際工藝,探索油品中低濃度氯含量測(cè)定的最佳條件。
油樣氣化后,被載氣(N2)帶入裂解管中,在氧氣流中充分燃燒,其中的有機(jī)氯定量地轉(zhuǎn)化為氯化氫(HCl)和氯氧化物,燃燒后的氣體進(jìn)入電解池,被電解液吸收成為鹽酸,鹽酸與銀離子發(fā)生定量反應(yīng):
電解液中的Ag+因形成氯化銀沉淀而濃度降低,引起測(cè)量電極對(duì)間的電位和發(fā)生變化,儀器檢測(cè)到這一變化,經(jīng)放大后,通過控制電路給電解電極對(duì)施加一個(gè)電解電壓,從電解陽極析出Ag+補(bǔ)充到電解液中,直至電解液中的Ag+恢復(fù)到原先的濃度。根據(jù)電解過程所消耗的電量,由法拉第定律推算出油樣中的氯含量。
用不同純度的試驗(yàn)用水配制電解液,取0.5 mg/L氯標(biāo)樣的平行樣反復(fù)測(cè)試,所得數(shù)據(jù)(見表1、圖1)。
圖1 試驗(yàn)用水純度對(duì)氯含量測(cè)定結(jié)果的影響
從表1和圖1可以看出,電解液配制用水的純度高(即電阻率大),氯含量測(cè)定數(shù)據(jù)波動(dòng)小,平行樣測(cè)定的平均值更接近標(biāo)準(zhǔn)值,測(cè)定數(shù)據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)偏差較小,精密度較好。故采用電阻率大于2 MΩ·cm(即電導(dǎo)率小于0.5)的超純水配制電解液,是微庫侖儀準(zhǔn)確測(cè)定氯含量的必要條件,配制用水要現(xiàn)取現(xiàn)用,保證水質(zhì)新鮮。
表1 試驗(yàn)用水純度對(duì)氯含量測(cè)定結(jié)果的影響
表2 不同偏壓下氯含量的測(cè)定結(jié)果
在不同的儀器偏壓下,對(duì)氯標(biāo)樣的平行樣進(jìn)行測(cè)試,所得數(shù)據(jù)(見表2、圖2)。
圖2 不同偏壓下氯含量的測(cè)定結(jié)果
由表2和圖2可以看出,氯含量的測(cè)定結(jié)果隨偏壓增高逐漸走低,在254 mV附近測(cè)定時(shí),測(cè)定數(shù)據(jù)較為接近標(biāo)準(zhǔn)值。
當(dāng)氯離子和銀離子的濃度積大于溶度積時(shí),即[Ag+][Cl-]>Ksp時(shí),Cl-+Ag+=AgCl↓反應(yīng)向右進(jìn)行,滴定池中有氯化銀沉淀生成,氯含量測(cè)定可以正常進(jìn)行,否則就會(huì)表現(xiàn)為油品中氯的轉(zhuǎn)化率為零。在滴定池平衡時(shí),指示-參考電極對(duì)間的電動(dòng)勢(shì)取決于參考臂([Ag+]參濃度為定值)和中心池中[Ag+]測(cè)的濃度差,即:
當(dāng)庫侖儀的偏壓降低時(shí),中心池的[Ag+]測(cè)濃度增大,容易使反應(yīng)向右進(jìn)行,反之,提高偏壓,中心池的[Ag+]測(cè)濃度下降,氯的轉(zhuǎn)化率也會(huì)隨之降低。油品中氯的轉(zhuǎn)化率與儀器偏壓關(guān)系密切,經(jīng)驗(yàn)值認(rèn)為,庫侖儀的偏壓取240~260 mV較為合適,偏壓過低,中心池[Ag+]測(cè)濃度過大,會(huì)使體系變得不靈敏,響應(yīng)遲鈍,表現(xiàn)為氯的轉(zhuǎn)化率可上升至100%~200%,偏壓過高,中心池[Ag+]測(cè)濃度太低,體系不易穩(wěn)定,噪音增大,表現(xiàn)為分析數(shù)據(jù)離散性高,測(cè)定重復(fù)性不佳。通過調(diào)節(jié)庫侖儀的偏壓,可在保證基線穩(wěn)定和峰形對(duì)稱的前提下,將轉(zhuǎn)化率調(diào)節(jié)在100%±20%范圍內(nèi)。
從另一角度來看,通過進(jìn)樣系統(tǒng)轉(zhuǎn)化而來的氯離子,會(huì)因?yàn)槁然y固有的溶解性、電離問題而不能被完全測(cè)出。在水中,氯化銀的溶度積Ksp=1.8×10-10,即[Ag+][Cl-]=[Cl-]2=1.8×10-10,則[Cl-]=1.34×10-5mol/L,微庫侖儀電解池中盛裝的電解液體積約為15 mL,由此估算電解液中游離的氯離子量為:15 mL×10-3×1.34×10-5mol/L×35.45=7.13 μg,按每次進(jìn)樣 8.4 μL 折算,因?yàn)槁然y溶解反射到油樣中氯含量的測(cè)定偏差為:848.81 mg/L,與待測(cè)濃度0.5 mg/L相比,影響巨大,因此,必須把滴定池中的銀離子提高到一個(gè)合理的濃度,方能有效降低殘留于電解液中的氯離子量,避免低濃度氯的轉(zhuǎn)化損失過大而影響測(cè)定精度,保證油品中的氯測(cè)出完全,也就是要確定一個(gè)合理的儀器偏壓才行。
采用不同的氧氣/氮?dú)饬髁勘龋瑢?duì)氯標(biāo)樣的平行樣進(jìn)行測(cè)試,所得數(shù)據(jù)(見表3和圖3)。
圖3 不同載氣流量下氯含量的測(cè)定結(jié)果
從表3和圖3可以看出,隨氧氣/氮?dú)饬髁勘忍岣?,氯的轉(zhuǎn)化率也隨之提高到100%~110%,低濃度氯含量測(cè)定數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確度、精密度同步趨好。提高氧氣的流量,可使被測(cè)組分氧化的更充分,提高氮?dú)饬髁?,可減少氯氧化物在轉(zhuǎn)化管中的停留時(shí)間,降低吸附損失,采用氧氣170 mL/min,氮?dú)?80 mL/min的流量比,對(duì)提高測(cè)定精度有利。
表3 不同載氣流量下氯含量的測(cè)定結(jié)果
以重整精制油為試樣,在以上試驗(yàn)得到的優(yōu)化分析條件下進(jìn)行測(cè)試,所得數(shù)據(jù)(見表4)。
表4 2013年10月重整精制油C-101的分析結(jié)果
由表4的數(shù)據(jù)可以看出,分析數(shù)據(jù)的測(cè)定精密度良好,較以往的檢測(cè)結(jié)果大為改觀。
(1)使用電阻率大于2 MΩ·cm的超純水配制電解液,儀器偏壓固定為254 mV,氧氣流量固定為170 mL/min,氮?dú)饬髁抗潭?80 mL/min的條件下,用TCS-200D微庫侖分析儀測(cè)定油品中的低濃度氯含量,可獲得較為滿意的測(cè)定準(zhǔn)確度和精密度,能夠滿足生產(chǎn)控制分析所需。
(2)不同的微庫侖儀,不同批號(hào)的滴定池,產(chǎn)生100%~110%轉(zhuǎn)化率的偏壓和測(cè)定條件不同,須依據(jù)基線穩(wěn),峰形好兩大原則,根據(jù)實(shí)際樣品的濃度高低,通過試驗(yàn)最終確定最佳的測(cè)定條件。
[1]北京化工大學(xué).劉珍主編.化驗(yàn)員讀本(第四版)[M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社,2004.
[2]TCS-200D微庫侖分析儀使用說明書[S].2002.
[3]輕質(zhì)石油產(chǎn)品中氯含量測(cè)定(電量法)[S].SY/T0253-1992.