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銀參4井鉆井設(shè)計與施工

2014-07-13 11:14于承朋夏廣強李文飛
鉆探工程 2014年5期
關(guān)鍵詞:井身井眼鉆具

張 慧,于承朋,夏廣強,李文飛

(勝利石油工程公司鉆井工藝研究院,山東 東營 257097)

1 地質(zhì)情況

銀參4井是中石化在銀川地區(qū)的第一口參數(shù)井,構(gòu)造位置位于銀川盆地東部斷階帶平羅南反向斷塊,主要目的層位古近系清水營組,主探清水營組烴源巖發(fā)育情況。

1965、1969、1970年長慶石油勘探局先后在平羅、吳忠和銀川之北的蘆花臺的3個局部構(gòu)造上鉆探了銀參1、2、3三口井,其中銀參3(蘆花臺)最深,達3543.94 m。1978年,在銀川以北又開展了地震勘探,完成6次覆蓋剖面10條,共計195 km。

1995年長慶石油勘探局完成橫穿該區(qū)和鄂爾多斯盆地的數(shù)字地震勘探,在銀川盆地及西緣長度約106.5 km。1999年寧夏地質(zhì)調(diào)查院先后完成DR-Y1和DR-Y3兩口地熱井的鉆探,井深約3000 m。

通過前期各項勘探工作的實施和綜合研究,對銀川盆地的基本形態(tài)、構(gòu)造格局和基底埋深、邊界斷層以及地層等方面取得了一定的認識。但是,限于資料的占有情況及品質(zhì)等問題,盆地內(nèi)的生烴能力仍未解決。因此,目前制約勘探的關(guān)鍵問題在于烴源巖的落實情況。

本井的地層層序預計情況見表1。

表1 銀參4井鉆遇地層預計

本井地層壓力預測情況見圖1。

地質(zhì)預計潛在的鉆井風險因素:

圖1 銀參4井地層壓力預測剖面

(1)紅柳溝組和清水營組地層,防井斜;

(2)本井大段紅色泥巖段地層,防縮徑卡鉆;

(3)可能存在異常高壓。根據(jù)地震換算層速度,結(jié)合鄰井進行壓力預測,得到在清水營組3924~4324 m可能存在異常高壓,最大壓力系數(shù)1.438,預計巖性為暗色泥巖。

(4)前古近系地層,地層巖性有可能為碳酸鹽巖,有嚴重漏失鉆井液的風險。

2 鉆井工程設(shè)計

2.1 井身結(jié)構(gòu)設(shè)計

銀參4井周圍鄰井較少,最近的一口探井銀參1井由于鉆探時間較早,可以借鑒的資料極少。本井井身結(jié)構(gòu)設(shè)計主要是根據(jù)本井地質(zhì)提供的壓力預測情況進行,地質(zhì)預測在3924~4324 m可能存在異常高壓,最大壓力系數(shù)1.438,其下的古近系地層存在大的漏失鉆井液風險,是本井進行井身結(jié)構(gòu)設(shè)計的主要關(guān)鍵點和必封點之一。

井身結(jié)構(gòu)設(shè)計的基本思路和原則是:

圖2為銀參4井井身結(jié)構(gòu)示意圖。

圖2 銀參4井井身結(jié)構(gòu)示意

2.2 鉆具組合設(shè)計

本井推薦鉆具組合見表2。

2.3 鉆井液設(shè)計

本井鉆井液的使用原則是有利于環(huán)境保護;有利于發(fā)現(xiàn)和保護油氣層;有利于地質(zhì)資料錄取;有利于快速鉆進和安全鉆井;有利于除油排氣;有利于復雜情況的預防和處理。

根據(jù)鉆遇地層特點及有限的鄰井資料情況,該井鉆遇上部地層泥巖易水化膨脹,造漿嚴重,砂巖膠結(jié)疏松、滲透性強,易形成厚泥餅造成阻卡,下部地層硬脆性泥巖易剝蝕掉塊;前古近系地層易漏。本井較深,下部地層溫度高,鉆井液既要保持抑制、防塌、抗高溫性能,同時更要有良好的流變性,保證安全快速鉆進。儲層段保持低失水,有效保護油氣層。

另外,由于參考資料較少,地層巖性和壓力與地質(zhì)方面的預計可能出入較大,為提前做好防漏、防噴、防卡、防塌應急措施,適當考慮了鉆井液材料的應急儲備。

表2 銀參4井鉆具組合推薦

鉆井液體系選擇如表3所示。

表3 銀參4井鉆井液體系設(shè)計

2.4 固井設(shè)計

2.4.1 本井固井的技術(shù)難點

(1)二開套管封固段長,水泥量大,地層易漏,施工難度大;

(2)三開高溫高壓尾管固井,存在壓穩(wěn)難題。

2.4.2 本井固井的技術(shù)措施與對策

(1)二開采用雙密度水泥漿體系固井;上部采用低密度漂珠水泥漿體系。

(2)三開采用抗高溫水泥漿體系固井,隔離液采用加重隔離液。

本井固井設(shè)計如表4所示。

表4 銀參4井固井基本參數(shù)設(shè)計

3 鉆井施工

3.1 一開井段(10.21~537.03 m)

一開鉆遇的地層主要為第四系,完鉆井深541 m,平均機械鉆速39.09 m/h,套管規(guī)格及下深為:339.7 mm ×9.65 mm ×537.03 m。

在一開鉆進中地層膠結(jié)疏松,上部地層易垮塌,鉆進過程中主要防止地層坍塌及確保井眼打直,保證井身質(zhì)量,提高機械鉆速,縮短施工周期,降低施工隱患,為下部施工提供良好的施工環(huán)境。具體技術(shù)措施如下。

(3)由于地層疏松,膠結(jié)能力差,為了保證井下安全,時刻做好防漏、防塌工作。修理設(shè)備后恢復鉆進時要按照排量由小到大,注意井口返漿情況,避免因開泵過急導致憋漏地層,造成井下復雜;接單根后開泵都遵從多次掛合,保證井下安全。

(4)鉆進中因機械鉆速快,嚴格遵守快速鉆進期間技術(shù)措施,開泵嚴格落實“早開晚?!?,延長循環(huán)時間,防止井眼內(nèi)巖屑下沉堆積,造成沉砂卡鉆。

(5)為保證下套管順利,在下套管前搞好短起下,起鉆后要及時灌好泥漿,保證井眼內(nèi)泥漿液面高度與井口持平,防止地層垮塌。

3.2 二開井段(537.03~2491.17 m)

本井段主要鉆遇干河溝組、紅柳溝組和清水營組的上部地層,完鉆井深2491.17 m,機械鉆速為26.55 m/h,套管規(guī)格:244.5 mm ×11.99 mm ×2490.82 m。

在二開施工過程中重點做好防坍塌、防憋跳鉆、防泥巖段的縮徑,同時要注意清水營組防斜打直。根據(jù)設(shè)計要求及地層巖性變化。二開鉆進中,制定了合理的技術(shù)措施,安全、高效地完成了鉆進、取心、下套管及固井電測作業(yè)。

(1)為了保證二開井身質(zhì)量,防止井斜超標,為后期三開施工提供良好的上部井身軌跡,采用直螺桿配合塔式鉆具組合:311.1 mm PDC鉆頭+203 mm直螺桿+203 mm鉆鋌6根+177.8 mm鉆鋌8根+127 mm鉆桿。

(2)為控制井斜,防止井斜超標,在確保下部鉆具組合出套管鞋進入新井眼后,再加壓鉆進。

(3)在下部鉆具組合出套管鞋進入新地層后,為防斜打直,制定了嚴格的鉆進參數(shù):在上部地層即干河溝組及紅柳溝組地層,由于地層巖性基本為砂巖,地層可鉆性強,采用雙泵大排量小鉆壓均勻送鉆鉆進,鉆進排量54 L/s,鉆壓控制在40 kN以內(nèi),確保了上部打直;鉆進至2076 m后,巖性逐漸由灰色中砂巖變成棕紅色泥巖,地層可鉆性變差,且根據(jù)地質(zhì)設(shè)計二維LINE608地震剖面圖得出清水營組整個井段地層傾角在9°~10°保持不變,為了提高機械鉆速,并結(jié)合下部鉆具的臨界彎曲壓力,鉆壓調(diào)整至40~60 kN,最大不超過80 kN,并且保證均勻送鉆,防止猛蹾、猛剎。

(4)在取心后擴劃眼期間,采用輕壓慢轉(zhuǎn)吊打,保證鉆頭受力盡量平穩(wěn),提高擴眼效果,并分段擴劃眼,擴劃眼2~3 m后上提下放活動鉆具,保證井眼暢通無阻,消除臺階面,之后再進行擴眼作業(yè)。該井因在擴劃眼期間沒有采用該方法造成擴眼后井斜增大,為后期造成了不利影響,降低了機械鉆速。該井就是在二開取心后由于原井眼(311.1 mm)與取心鉆頭直徑(203 mm)相差過大,再加上擴眼時未分段擴劃眼,造成了擴眼時存在臺階面,導致了井斜后期逐漸增大。

(5)由于二開上部地層鉆時快,為了確保井下安全,防止沉砂卡鉆,嚴格落實快速鉆進技術(shù)措施:早開泵晚停泵,提高鉆進排量,進尺快時,鉆完單根擴劃一遍井眼,延長循環(huán)時間;提高鉆井液循環(huán)能力,充分利用現(xiàn)有固控設(shè)備,凈化固相含量;加強設(shè)備檢查,防止因設(shè)備造成循環(huán)中斷;每鉆進200~300 m,短起下鉆一次;保護并使用好鉆頭,防止井下落物,送鉆均勻,遇夾層尤其是礫石時輕壓鉆進,防止鉆頭先期損壞。

(6)因上部地層巖性為砂巖,膠結(jié)疏松,為防止鉆屑糊井壁,造成小井眼,起下鉆遇阻,堅持大排量,雙循環(huán)鉆進,控制泥漿中的固相含量,清洗井眼。

(7)落實防卡措施:施工中保證指重表靈敏好用,提示懸重與鉆具的實際重力相符;停鉆或設(shè)備檢修時,盡量大幅度上下活動鉆具;起鉆前處理好鉆井液,大排量循環(huán)洗井;井深超2500 m時下鉆要分段頂通;起下鉆遇阻卡時,不可硬拔或強壓,應注意多次上提下放活動,實在不行應開泵頂通,循環(huán)正常后,再繼續(xù)下鉆作業(yè);在起下鉆中注意套管鞋處顯示,防止起下鉆速度過快造成套管鞋處水泥環(huán)脫落,造成卡鉆;加強下井鉆具的檢查、清洗,防止鉆具事故的發(fā)生。

(8)二開完鉆后,要嚴格進行通井作業(yè),并循環(huán)處理泥漿性能,確保井眼暢通,井壁穩(wěn)定,防止井眼坍塌、縮徑,造成后期電測及下套管遇阻卡。起鉆前泥漿性能為:密度1.17 g/cm3,粘度55 s,失水量5 mL/30 min,動切力 7 Pa,靜切力 7/15 Pa,pH 值 10。

3.3 三開井段(2491.17~4124.23 m)

本井段主要鉆遇清水營組中下部地層。由于在三開未鉆遇預測的異常高壓儲層,因此,根據(jù)井身結(jié)構(gòu)設(shè)計原則,三開直接鉆至設(shè)計完井井深。在三開鉆進中為了保證井身質(zhì)量,在鉆進中一直采用了降斜鉆具組合;在三開作業(yè)中面對出現(xiàn)的井下坍塌掉塊、地層流體侵入泥漿、鉆遇鹽膏層、井漏等復雜情況,及時采取了合適的處理措施,確保了井下安全。

(1)由于地層因素及地層傾角的原因,因此在三開中采取了鐘擺鉆具+偏心接頭的鉆具組合,并配合合理的鉆進參數(shù)進行輕壓吊打,始終保證該井井斜及井底位移控制在設(shè)計范圍之內(nèi)。在鉆進中發(fā)現(xiàn)由于井斜原因限制了常規(guī)鉆具組合的鉆井機械鉆速,通過使用動力鉆具配合高轉(zhuǎn)速低鉆壓吊打的措施,發(fā)現(xiàn)降低井斜的效果非常明顯,有效地保證了鉆井速度。

(2)在鉆進過程中,從2610 m后由于為了發(fā)揮偏心接頭的作用,轉(zhuǎn)盤轉(zhuǎn)速極高(100~110 r/min),對井壁拍打作用強,再加上上部存在極易破碎巖層,多次出現(xiàn)了扭矩突然增大,上提下放遇阻的現(xiàn)象,且從振動篩返出巖屑中發(fā)現(xiàn)有顆粒較大的掉快,再加上上部取心井段中存在易破碎的地層,且三開只鉆進120 m即發(fā)生井塌征兆,因此為了保證井壁穩(wěn)定,防止井下出現(xiàn)卡鉆事故,決定降低轉(zhuǎn)盤轉(zhuǎn)速至60~70 r/min,并提高泥漿密度、粘度,降低失水量,提高泥漿的封堵防塌性能。

(3)由于該井后期鉆進中泥漿密度、粘度及切力較高等,造成了泵壓較高,為了保證設(shè)備正常運轉(zhuǎn)及井下安全,排量偏低,為了防止因清洗井壁不干凈造成上部井眼泥餅虛厚及縮徑情況,定期2~3天進行一次短起下,修整井壁。

(4)該井發(fā)生地層流體侵入及井壁坍塌現(xiàn)象后,采取了合理的技術(shù)措施成功處理了復雜,保證了井下安全。具體措施如下。

①結(jié)合上部地層存在易破碎巖性及地層流體侵入造成泥漿性能不穩(wěn)定情況,并根據(jù)施工現(xiàn)場各項技術(shù)參數(shù),工程方面降低轉(zhuǎn)盤轉(zhuǎn)速至60~70 r/min,減輕鉆具對地層的破壞作用。

②根據(jù)處理地層流體侵入基本方法,分3次對泥漿進行提密度,提高正壓差作用,抑制地層流體的侵入。又由于針對該井上部存在易破碎地層、水敏性強等因素,應適當提高粘度和切力,盡量減少濾失量,提高泥漿封堵防塌效果。

③泥漿處于循環(huán)狀態(tài)對井壁的沖刷作用會一定程度上保證井壁穩(wěn)定,攜帶剝落的泥餅或巖石,因此應盡量保持井內(nèi)循環(huán)時間。

④發(fā)生井塌時往往在鉆具與井眼的環(huán)空中存在大量掉塊,因此在開泵時不宜過猛,應先小排量開通,待泵壓正常后再逐漸增加排量,中間不可停泵。如果小排量頂不通,井口不返泥漿,證明是地層漏失,不可繼續(xù)擠入,一般經(jīng)驗數(shù)據(jù)是漏失量不可超過5 m3。

⑤由于該井在二開后期(取心后劃眼鉆井)井斜逐漸增大,最大增至6.313°,為了保證井身質(zhì)量,防止井斜超標,在鉆進過程中采取了每100 m測斜一次,監(jiān)控井斜變化,保證井斜不超過理論計算值。通過幾次時間統(tǒng)計,探管下行到底通過泵壓上升0.5 MPa左右,上行速度為132 m/min。

⑥由于泥漿性能不穩(wěn)定,井壁穩(wěn)定性變差再加上泥巖易破碎,在起鉆前循環(huán)測斜時發(fā)生了下放遇阻,泵壓隨著下放逐漸升高,活動數(shù)次后無果,采用了用鉆桿卡瓦轉(zhuǎn)動下放消除遇阻段,振動篩處掉塊多,多為上部井壁脫落棕紅色泥巖。為了保證井下安全,起鉆前必須先處理好井下掉塊,清洗井眼,但是經(jīng)過長時間循環(huán)活動后,掉塊仍未減少,證明井眼已發(fā)生坍塌,最終決定提高密度至1.35 g/cm3,維護泥漿性能穩(wěn)定,并適當提高粘切,增加泥漿攜帶巖屑能力。處理后泥漿性能為:密度1.35 g/cm3,粘度52 s,失水量 5.8 mL/30 min,塑性粘度 22 mPa·s,動切力9 Pa,靜切力8.5/19 Pa,pH值10。

(5)在三開中前期,由于井下復雜,掉塊多、地層流體侵入使得泥漿性能不穩(wěn)定,對泥漿進行了處理,且泥漿體系為聚磺鉆井液體系,前期因失水大濾餅厚,摩阻大,對泥漿進行處理時加入了大量重晶石粉等固體藥品而未加潤滑劑,導致了在鉆具靜止期間極易發(fā)生粘卡。為了防止粘吸卡鉆,及時通過上提活動消除粘卡嚴重后果的發(fā)生,并及時對泥漿進行處理,提高其潤滑性能。

(6)由于井眼不規(guī)則,地層造漿能力強,泥漿粘切大,密度高,固相含量高,極易造成粘卡,因此在鉆進中時刻注意鉆具處于活動狀態(tài),尤其是在取心中不能活動鉆具時,必須控制好鉆時,防止鉆時慢,鉆具靜止造成粘卡等嚴重后果。

(7)該井在鉆進至井深3464 m是發(fā)現(xiàn)鹽膏侵跡象,泥漿性能有變化,鉆進至3488 m,為了防止因可能存在鹽膏層縮徑,造成井下卡鉆事故,進行了短起下檢驗所鉆地層是否存在縮徑現(xiàn)象。鉆進至3570 m后發(fā)現(xiàn)鹽膏層侵嚴重,通過取心確認是鉆遇了大段鹽膏層后及時進行泥漿轉(zhuǎn)型,更換為欠飽和鹽水鉆井液體系。

(8)在鉆至清水營組下部地層時,因鉆遇大段灰色泥巖,并伴隨有石英成分,造成鉆時較慢。對鉆頭進行了選型,在此階段共計更換鉆頭5個,鉆頭分別為江漢牙輪鉆頭MD537X及HJ447G各一只,固邦P6264M一只,鉆井院PQ5263S兩只(其中有一只為異型齒鉆頭)。

(9)從井深3835.48 m開始由于地層原因存在泥巖裂縫,經(jīng)常出現(xiàn)漏失,為了保證井下安全,當漏失速度大時及時進行靜止堵漏及承壓堵漏相結(jié)合的方法進行堵漏,效果明顯,但是大大延長了鉆井周期。

4 認識與建議

(1)4開次的井身結(jié)構(gòu)設(shè)計,能很好地滿足本區(qū)鉆井安全的需要,可根據(jù)下部鉆探情況,若無復雜或異常高壓,可以減少一個開次的鉆井,實施三開井身結(jié)構(gòu)。

(2)本區(qū)適宜采用直螺桿配合防斜鉆具輕壓吊打,既保證了井身質(zhì)量,又大大提高了鉆井速度。建議在鄰區(qū)或者同區(qū)的鉆井設(shè)計中大力推薦該鉆具組合。干河溝組及紅柳溝組地層主要是砂巖,地層可鉆性高,鉆壓控制在40 kN以內(nèi),保證了鉆井速度和井身質(zhì)量;到棕紅色泥巖時,地層可鉆性變差,采用了40~60 kN的鉆壓來提高鉆速,總體上取得了比較好的效果,值得鄰井借鑒。

(3)本井易坍塌井段較長,在易坍塌的井段及干河溝組砂礫層段采用大排量沖洗井眼,增加攜砂效果,要落實好通井作業(yè),開泵循環(huán)要防止憋壓。

(4)本井下部清水營組地層,存在大段膏鹽層,不適用聚(磺)有機胺防塌鉆井液體系,適用欠飽和鹽水鉆井液體系,亦可嘗試采用根據(jù)同離子效應防膏鹽侵的硫酸鉀聚合物鉆井液體系。

(5)本井下部地層造漿能力強,泥漿粘切大,密度高,固相含量高,極易發(fā)生粘卡,施工中為了防止粘吸卡鉆,及時通過上提活動消除粘卡嚴重后果的發(fā)生,并及時對泥漿進行處理,提高其潤滑性能。建議在鉆井液中加入一定比例的HGS中空玻璃微球,通過物理滾珠作用降低粘卡鉆具的風險。

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