王立江
【摘 要】 隨著油田的不斷精細(xì)開發(fā),各種鉆、沖措施接踵而至,就胡狀-慶祖油田而言,近幾年每年鉆沖砂施工約130多井次,常規(guī)的鉆沖砂施工一般是采用正循環(huán)方式進(jìn)行,一定程度上存在有施工管柱安全風(fēng)險。本文通過制作游動自封,配套使用液壓自封裝置等井口工具,可實(shí)現(xiàn)安全、高效鉆沖砂的施工目的,先后在新胡89井、劉32井等應(yīng)用,效果較為理想。
【關(guān)鍵詞】 反循環(huán) 工藝 工具 配套 應(yīng)用
1 前言
隨著油田開采時間的延長,地層膠結(jié)物的膠結(jié)力變差,油層出砂越來越嚴(yán)重,造成油井減產(chǎn)或停產(chǎn)、地面和井下設(shè)備磨損,對環(huán)境造成了污染,需要對井底的砂子進(jìn)行沖砂處理;由于油田上產(chǎn)需要,對部分油水井采取了增產(chǎn)增注措施,進(jìn)行了填砂作業(yè),下步措施時如需對填砂層進(jìn)行作業(yè),也必須對填砂層進(jìn)行沖砂處理。目前主要采用正沖砂、反沖砂、正反沖砂三種方式。正沖砂的缺點(diǎn)是砂子在環(huán)空的上返速度慢,易卡管柱。而反沖砂的優(yōu)點(diǎn)就是攜砂能力強(qiáng),上返速度快,返砂時間短,不會造成卡管柱;操作簡單,勞動強(qiáng)度低;換單根時沒有水流出,減少了井口的污染,提高了安全系數(shù);特別是油層夾層小的井,沖砂數(shù)據(jù)精確率高。胡狀-慶祖油田是一個復(fù)雜斷塊砂巖注水開發(fā)油田,鉆、磨、套、銑、沖措施頻繁,常規(guī)的正循環(huán)鉆沖砂施工固然有其優(yōu)點(diǎn),但隨著井筒狀況的不斷復(fù)雜等條件的影響,管柱安全不得不引起施工者高度重視,時有發(fā)生的鉆、磨、套、銑、沖卡鉆工程事故制約著該類措施的有效實(shí)施,同時帶來了嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)損失,給油田的開發(fā)和整體經(jīng)濟(jì)效益帶來不利因素。為因此采取各種有效途徑,配套應(yīng)用反循環(huán)沖洗工藝技術(shù),對提高生產(chǎn)效率、施工管柱安全有著十分重要的意義。
2 配套工具
2.1 游動自封
2.1.1 結(jié)構(gòu)
游動自封封井器由上殼體、下殼體、膠芯、密封圈4構(gòu)成。膠芯的外徑小于上殼體與下殼體形成的空間的內(nèi)徑,膠芯內(nèi)徑小于油管外徑,下殼體上加工有與SFZ18-21防噴器連接的法蘭、鋼圈槽。
2.1.2 工作原理
起、下鉆過程中,通過倒角引導(dǎo)接箍進(jìn)入膠芯,膠芯彈性膨脹內(nèi)徑變大,接箍通過,膠芯隨之彈性收縮,密封油管外壁,管柱與膠芯3之間過贏配合形成密封,膠芯始終與管柱同軸,膠芯隨管柱擺動在上下殼體之間的內(nèi)腔做徑向擺動,上殼體下端面與膠芯上端面之間始終部分接觸形成密封,上殼體、下殼體之間由密封圈4密封,井內(nèi)有壓力時具有助封作用,從而實(shí)現(xiàn)油、套環(huán)形空間的密封。
2.1.3 優(yōu)點(diǎn)
該工具的徑向游動保證了油管與自封膠芯之間,自封膠芯與殼體之間的密封面積,防止了井架偏、油管擺動造成的油管與膠芯之間存在間隙,密封效果好。
2.2 液壓自封裝置
2.2.1 結(jié)構(gòu)
由補(bǔ)芯承壓盤、上連接法蘭、下連接法蘭、液缸套、活塞膠芯總成、壓力平衡器和液壓動力系統(tǒng)組成。
2.2.2 工作原理
油缸套與下連接法蘭設(shè)計為一體,與上連接法蘭間通過絲扣連接,補(bǔ)芯承壓盤通過其上的螺栓用螺冒固定在上法蘭上;上連接法蘭上設(shè)計有連接螺紋孔,可與井口法蘭或其它裝置相連接;油缸套上有開進(jìn)油口和排空閥,通過進(jìn)油口注入液壓油,排空孔排出其內(nèi)空氣;壓力平衡器可連接在排空口,也可連接在動力泵出口處。當(dāng)油腔內(nèi)的壓力達(dá)到一定程度時,液壓自封膠芯下隨動活塞壓縮其膠芯產(chǎn)生徑向收縮,達(dá)到密封環(huán)空的目的。
2.2.3 優(yōu)點(diǎn)
(1)利用氮?dú)馄康难a(bǔ)償作用,配備有動態(tài)壓力平衡裝置,可實(shí)現(xiàn)油管本體和接箍通過液壓自封裝置時的動態(tài)密封,延長密封膠芯使用壽命。
(2)配備有獨(dú)立的遠(yuǎn)程液壓控制系統(tǒng)進(jìn)行控制,操作壓力平穩(wěn),供油均勻。
(3)配備有動態(tài)壓力平衡裝置,可實(shí)現(xiàn)油管本體和接箍通過液壓自封裝置時的動態(tài)密封,以保持油管和套管環(huán)空壓力不變。
3 應(yīng)用工作量
2013年,實(shí)施反循環(huán)沖砂施工52口井,57井次,其中使用游動自封反循環(huán)鉆沖15井次,使用液壓自封裝置反循環(huán)鉆沖42井次。累計沖砂進(jìn)尺8307.21m,連續(xù)使用最長井段H63-11井,鉆沖313.69m。
4 效果
2013年實(shí)施反循環(huán)鉆沖57井次, 總歷時1125h,沖砂進(jìn)尺達(dá)到7.38m/h,沖砂一次成功率96%。其中2口井沖砂無進(jìn)尺,Q93井沖砂無進(jìn)尺,原因是地層砂被壓實(shí)固化、硬度大。XH89井因套變造成沖砂無進(jìn)尺。(1)卡鉆事故率為0。(2)地面污染率為0。
5 經(jīng)濟(jì)效益分析
因?yàn)榉礇_砂返砂速度快,大大提高了沖砂速度,與往年相比,平均單井縮短沖砂時間4小時。今年實(shí)施了57井次,水泥車一個臺班按2300元計算,年節(jié)約費(fèi)用:4×57÷8×2300=6.6(萬元);每口井節(jié)約的4個小時用于生產(chǎn)原油,按照節(jié)約4小時能夠生產(chǎn)0.5m3原油計算:0.5×57=28.5m3,提高了原油產(chǎn)量;每年因?yàn)榉礇_砂節(jié)約出來的時間,可以多作業(yè)4口井,按照每口三萬元作業(yè)費(fèi)用計算,每年又可多盈利12萬元;每年因沖砂卡管柱造成大修按1口計算,每年節(jié)約大修費(fèi)用約60萬元,經(jīng)濟(jì)效益明顯。
6 結(jié)論與認(rèn)識
(1)反循環(huán)鉆沖工藝技術(shù)的成功應(yīng)用,有效解決了大斜度井況鉆沖砂易發(fā)生管柱安全的技術(shù)難題,增加了施工安全系數(shù)。
(2)攜帶能力強(qiáng),返砂速度快,施工安全,減少井場污染。如施工的HC5-31井,反沖出大顆粒巖石,有效地提高了沖砂的安全性能,避免了正沖大顆??ㄣ@事故的發(fā)生。
(3)為反循環(huán)套銑等井下復(fù)雜情況處理提供了新思路,拓寬了施工方式。
參考文獻(xiàn)
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