李 勝
(云南大唐國際電力有限公司,昆明 650011)
隨著電力工業(yè)的發(fā)展和高參數(shù)大機組的建設,電廠化學水處理所處的地位越來越重要[1-4]。某電廠裝設2×300 MW循環(huán)流化床機組,全廠生產(chǎn)、生活用水取自距電廠6 km江水,由于該江水泥沙、懸浮物含量較大,廠區(qū)采用石灰處理系統(tǒng)對來水進行混凝澄清軟化處理,從而滿足全廠循環(huán)水補充水、工業(yè)冷卻水、鍋爐補給水以及消防、廠區(qū)工業(yè)水等的要求。
電廠采用石灰石水處理技術,其石灰預處理系統(tǒng)設計出力為1 700 m3/h,主系統(tǒng)設置兩座出力為1 000 m3/h接觸泥渣分離澄清池,石灰加藥系統(tǒng)采用兩座60 m3石灰粉筒倉,底部裝有震動料斗、容積式給料機螺旋輸粉機,石灰乳溶液箱,利用輸送泵打至澄清池。絮凝劑加藥系統(tǒng)采用聚合硫酸鐵溶液作為絮凝劑,由計量泵按進水流量投加到澄清池;硫酸加藥系統(tǒng)采用計量泵根據(jù)澄清池出水pH值反饋信號進行調(diào)節(jié);澄清池出水經(jīng)7臺深層濾池過濾后進入兩個1 000 m3的軟水池,濾池反洗水進入1 000 m3廢水回收池。經(jīng)處理后的出水一部分送往主廠房經(jīng)冷卻輔機后補入循環(huán)冷卻水系統(tǒng),一部分送往給排水消防系統(tǒng),一部分送往鍋爐補給水處理系統(tǒng),另一部分直接補入循環(huán)冷卻水系統(tǒng)。
電廠自投產(chǎn)以來,其循環(huán)水泵冷卻水管、循環(huán)水泵出口母管均出現(xiàn)不同程度的焊縫腐蝕,循環(huán)水泵泵軸及工業(yè)水系統(tǒng)部分閘閥和截止閥也出現(xiàn)明顯腐蝕。主要腐蝕表現(xiàn)為:閘閥和節(jié)流閥密封面腐蝕表現(xiàn)為大量點蝕,嚴重的已無法研磨。閥門非密封面部分有銹蝕附著物,并有鼓包,剝?nèi)ケ砻婀陌撞坑泻谏街?。閥門中間連接塊有腐蝕現(xiàn)象,腐蝕嚴重的閥門,出現(xiàn)連接塊連接失效脫落,無法對閥門進行操作,如圖1所示。從腐蝕的現(xiàn)象上看,鑄鐵閥門腐蝕速度最快,使用1~2年即發(fā)生嚴重腐蝕,部分已不能使用;碳鋼閥門次之,不銹鋼閥門腐蝕情況相對較輕。
圖1 發(fā)生腐蝕設備抽樣情況
電廠采用的江水屬高堿度、高硬度水,為提高水資源利用率,在水處理系統(tǒng)中設置生水石灰軟化處理,同時為防止濾料和管道上出現(xiàn)酸鈣析出沉積現(xiàn)象,加入硫酸中和水中的過飽和氫氧化鈣和碳酸鈣。經(jīng)處理后的水質硬度顯著下降,水中原有的HCO-3大部分被去除,水體含鹽量下降,但水中SO2-4濃度有所增加。HCO-3去除使得工業(yè)水中含有大量CO2,引起工業(yè)水緩沖性能下降,導致水溶液pH下降,該過程使金屬表面形成的氧化膜變得疏松;同時,水溶液中Ca2+的去除,使得金屬管壁失去原本可能在其表面形成的CaCO3保護層,當水處于較高流速時,加劇了CO2對設備侵蝕。加入的SO2-4不但使鋼材表面形成點蝕,還為停機時形成的貧氧水環(huán)境中還原性硫酸鹽細菌的系列提供了營養(yǎng)物質。還原性硫酸鹽細菌在代謝過程中產(chǎn)生去極化作用,造成微生物腐蝕,產(chǎn)生腐蝕產(chǎn)物形成和促進垢下氧濃差腐蝕。
石灰與凝聚劑(聚合硫酸鐵)反應
由以上反應可知,CaO的加入可除去水體中大部分的HCO-3和CO+2,大大降低甲基橙堿度和硬度,經(jīng)軟化處理后,水的硬度可由4.5~5.5 mmol/L下降至2.0 mmol/L,電導率由420 us/cm左右下降至220 us/cm。石灰軟化處理一方面可顯著提高水的濃縮倍率,另一方面除去大部分HCO3-使水喪失大部分的緩沖性從而導致軟水池水pH快速下降,增加了設備腐蝕傾向。不但容易造成循環(huán)水系統(tǒng)腐蝕,而且對冷卻水系統(tǒng)形成影響。這種現(xiàn)象的發(fā)生,是一個長期緩慢的過程,其危害短期內(nèi)不會明顯暴露,但長期下去會對凝汽器、冷油器等造成極為嚴重的后果。
圖2 鐵-水系統(tǒng)電位-pH平衡圖
由圖2可知當 pH小于8.0 ECORR在 -0.44 mV左右時,鐵處于腐蝕區(qū);當pH大于8.0時,將產(chǎn)生腐蝕產(chǎn)物Fe3O4,表面的Fe3O4與水中溶氧作用轉化為Fe3+的水化物或氧化物。
研究表明,水中游離CO2對鋼材的侵蝕性要遠遠大于相同pH條件下完全電離的強酸溶液,受CO2腐蝕的金屬材料主要有:鑄鐵、鑄鋼、碳鋼和低合金鋼,生水系統(tǒng)腐蝕速度最快的為鑄鐵,其次為碳鋼,含Cr不銹鋼耐蝕性相對較好,當合金中添加Cr超過12%時可增加對CO2的耐蝕性。CO2腐蝕主要原因是CO2除與水分子反應生成碳酸釋放H+發(fā)生腐蝕外,還可直接吸附在鋼材表面,與水分子結合生成碳酸分子,直接放電還原,使陰極過程得到加強,加速鋼材腐蝕。
當水質和系統(tǒng)運行方式改變后,SO2-4在中性和弱堿性條件下能促使碳鋼表面發(fā)生點蝕的形成,主要體現(xiàn)在:水中HCO-3被去除后,鋼材料表面的附著物易溶解;在水體電位與鋼材表面電位差的作用下,造成SO2-4在附著物下富集,在鋼材表面附著物的作用下形成閉塞,造成附著物下酸腐蝕。
電廠2008年前存在硫酸加入量偏大現(xiàn)象,2~3個月內(nèi)就會對碳鋼材質造成明顯的腐蝕,6個月內(nèi)對凝結器碳鋼材質的管板檢查發(fā)現(xiàn)有2~3 mm腐蝕深度,這種現(xiàn)象在其他電廠循環(huán)水系統(tǒng)中也曾發(fā)生過。
受區(qū)域影響,該電廠夏季有較長的檢修停運時間,工業(yè)水管道中存在較長時間的靜水,在停運期間長期靜水環(huán)境中,水中的溶解氧與鋼材反應和好氧微生物代謝消耗,形成貧氧環(huán)境,由于水中存在較大濃度SO2-4,使得還原性硫酸鹽細菌大量生長,硫酸鹽還原細菌在代謝過程中還可充當去極化劑,加速管材的腐蝕,腐蝕產(chǎn)物進一步促進垢下氧濃差腐蝕,形成了基體表面凹凸不平的腐蝕坑。
為解決電廠水系統(tǒng)存在的腐蝕問題,在原系統(tǒng)不進行大的技術改造和節(jié)約資金的前提下,經(jīng)反復論證,提出以下方案:
(1)停運廠區(qū)生水石灰系統(tǒng),使江邊混凝處理后的生水直接進入砂濾池至軟水池。
(2)為提高循環(huán)水濃縮倍率,循環(huán)水仍進行加酸處理,加酸系統(tǒng)可進行適當改造,硫酸加入點改至冷卻塔出水口處,硫酸加入方式由計量泵加入改為靜態(tài)滴定方式。
(3)水穩(wěn)劑投加方式和加藥量保持不變。
方案優(yōu)缺點對比:
優(yōu)點:
(1)可徹底防止Fe+3對系統(tǒng)的腐蝕,降低石灰石混凝系統(tǒng)對設備的腐蝕影響。
(2)不投加石灰和聚合硫酸鐵,可大幅降低藥品成本及維護量。
缺點:
(1)加酸量、再生用酸堿量及工業(yè)水含鹽量、COD等化學指標有所增大。
(2)再生酸堿量將有所增加。
(3)化學除鹽系統(tǒng)周期制水量有所下降。
這個廠于2012年6月實施了該方案,通過一個運行周期的觀測,認為該方案的實施可控制循環(huán)水濃縮倍率、硬度及PH值,有效降低碳鋼的腐蝕速率。下圖為2013年機組檢修時凝汽器內(nèi)部檢查情況:凝汽器水室基本無淤泥、雜物和微生物附著物,凝汽器銅管管口無污堵及結垢現(xiàn)象,管板無明顯腐蝕情況,水室內(nèi)壁支撐架無明顯結垢、腐蝕現(xiàn)象。
圖3 凝汽器內(nèi)部檢查情況(方案實施前)
圖4 凝汽器內(nèi)部檢查情況(方案實施后)
方案實施后,由于停用了廠區(qū)內(nèi)生水石灰系統(tǒng)運行,不僅大量了減少石灰、碳鋼緩釋劑、絮凝劑的用量,還節(jié)省了生水石灰系統(tǒng)檢修維護和材料費用。經(jīng)測算,按機組年平均利用小時5 500小時計算,每年可減少聚合硫酸鐵1 080 t、硫酸80 t、碳鋼緩蝕劑48 t等相關費用約175萬元及50萬元檢修維護費用,大大提高了電廠經(jīng)濟性。
對于濁度較大的江水及湖水,因水處理不當造成管道、閥門腐蝕現(xiàn)象是非常普遍的,通過對生水石灰處理系統(tǒng)進行優(yōu)化處理,不僅能有效改善工業(yè)冷卻水質,減少管道腐蝕,還能明顯降低大宗化學藥品的使用,減輕水處理系統(tǒng)的運行壓力及檢修維護量。
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