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DEH控制系統(tǒng)AST電磁閥線圈短路分析及處理

2014-07-31 20:53
關(guān)鍵詞:跳機閥座機柜

陳 兵

(馬鋼股份公司熱電總廠 安徽馬鞍山 243000)

DEH控制系統(tǒng)AST電磁閥線圈短路分析及處理

陳 兵

(馬鋼股份公司熱電總廠 安徽馬鞍山 243000)

介紹了DEH控制系統(tǒng)AST電磁閥控制回路的工作原理,敘述了在生產(chǎn)現(xiàn)場遇到的故障現(xiàn)象,分析了出現(xiàn)故障的原因,闡述了相關(guān)處理方法。

AST電磁閥;工作原理;故障現(xiàn)象;處理方法

馬鋼熱電總廠4#機電液調(diào)節(jié)系統(tǒng)(簡稱DEH系統(tǒng))經(jīng)改造,采用了GE新華公司DEH-V型汽機電液調(diào)節(jié)系統(tǒng),一年來運行正常,在次年4月份的小修結(jié)束,做啟動前的常規(guī)試驗過程中,出現(xiàn)了AST電磁閥線圈短路的現(xiàn)象,后對電源電路采取了有針對性的處理措施,問題得以解決,保證了汽機的安全運行。

1 AST控制回路工作原理

4只AST電磁閥共分為兩個通道,兩個通道相同卻又相對獨立。當汽輪機的任一參數(shù)處于遮斷數(shù)值時,打開所有的AST電磁閥,卸掉油壓,停機。在任一電磁閥出現(xiàn)故障拒動時,不會影響系統(tǒng)遮斷功能,遮斷汽輪機需要兩個通道同時動作。

2 故障現(xiàn)象及其處理

現(xiàn)象一:4月7日小修結(jié)束,做啟動前常規(guī)實驗,14時17分21秒主汽門突然關(guān)閉。經(jīng)查,AST2電磁閥線圈短路,進而發(fā)現(xiàn)就地接線柜及DEH端子柜內(nèi)與AST2電磁閥線圈接線綁扎在一起的線絕緣表皮融化粘結(jié)在一起,DEH機柜開關(guān)電源燒毀。

分析:14時17分00秒AST2電磁閥線圈短路,短路電流通過線纜,產(chǎn)生很大的熱量,致使綁扎在一起的灰色細線絕緣表皮融化,4秒后,開關(guān)電源燒毀,4個AST電磁閥線圈失電,主汽門關(guān)閉。

處理方式:更換短路的AST電磁閥線圈,更換燒毀的線纜,將DEH系統(tǒng)恢復(fù)后,試驗正常,于4月8日9時41分開機升速。

現(xiàn)象二:4月18日凌晨, 4#機跳機,電氣主控室顯示跳機信號為“主汽門關(guān)閉”,運行人員發(fā)現(xiàn)4#機熱工電子間有濃煙從門內(nèi)溢出。在4#機DEH操作員盤上及SOE記錄中顯示跳機信號為“發(fā)電機主保護動作” 。現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)DEH端子柜內(nèi)部右側(cè)端子板及電纜嚴重燒毀。鑒于4月7日的線圈短路燒毀電纜,熱工人員首先檢查就地電磁閥線圈。檢查發(fā)現(xiàn)AST4線圈阻值為150 kΩ(正常阻值為15 kΩ-30 kΩ),線圈接線柱處有明顯的灼燒痕跡。機柜內(nèi)AST4電源出線處有明顯的著火點,火勢向上蔓延,燒毀了右側(cè)電纜及卡件,最后柜內(nèi)缺氧及失電明火熄滅。由于柜內(nèi)電纜防火封堵工作做得好,燒落的渣滓落在防火包上,未對地下電纜造成影響。最后統(tǒng)計,共燒毀電纜19根,內(nèi)部接線30余根,37芯插頭預(yù)制電纜10根,24V電源板1塊,SDP端子板1塊,AOTB端子板1塊,RTDTB端子板1塊,VPC 端子板2塊。4#機操作臺手動停機按鈕至端子排的6根接線,絕緣表皮融化。

分析:4月18日0時44分54秒就地電磁閥線圈短路(ASP-2壓力開關(guān)動作),電源開關(guān)箱的空氣開關(guān)沒有及時切斷電源,短路電流通過電纜AST4電源線,產(chǎn)生熱量,機柜內(nèi)熱量累積產(chǎn)生燃燒,6分鐘后,0時50分24秒機柜內(nèi)“發(fā)電機主保護”電纜因燃燒短路,發(fā)出 “發(fā)電機主保護”信號,ETS保護動作跳機,關(guān)主汽門,因此解釋了跳機時電氣側(cè)顯示跳機信號為“主汽門關(guān)閉”,而機爐側(cè)顯示跳機信號為“發(fā)電機主保護動作”。而AST4電磁閥線圈由于長時間通過大電流,使得內(nèi)部線圈碳化,阻值為150 kΩ。

處理方式:其余卡件、端子板及DPU、24 V電源模塊、5 V電源模塊、開關(guān)電源送廠家檢測驗證功能未受損;檢測無明顯灼燒痕跡的電纜絕緣,有一根電纜接地;重新敷設(shè)19根就地至電子間的電纜,更換燒毀的卡件,機柜內(nèi)重新接線。兩次線圈短路,開關(guān)電源切斷電源不及時,引起了電纜燒毀,為了避免類似情況發(fā)生,將4個AST線圈供電回路加裝了1 A的快速融斷器。經(jīng)搶修后4月22日10時DEH系統(tǒng)恢復(fù)功能,15時03分開機升速。

圖1 AST電磁閥工作原理圖

現(xiàn)象三:4月22日上午, ASP-1壓力開關(guān)動作報警,現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)AST3電磁閥線圈失電。

分析:AST3電磁閥線圈短路,因供電回路加裝了快融,短路電流燒斷融絲,切斷電源,未造成更壞的影響。

處理方法:更換線圈及融絲后,報警消失。進一步檢查,發(fā)現(xiàn)除AST2電磁閥線圈(37℃)以外電磁閥線圈溫度均偏高(50℃左右),用一個備用線圈做通電試驗,20分鐘左右,溫度達到了70℃。說明現(xiàn)場線圈溫度基本正常,測試AST2電磁閥閥座溫度27℃比另三個閥座溫度低十多度,說明AST2電磁閥線圈的溫度被閥座吸收,解釋了AST2電磁閥線圈的溫度比其余線圈溫度低。囑運行人員每半小時測試線圈及閥座的溫度并記錄。咨詢廠家人員認為回路并無問題,僅安裝上要求線圈的固定螺絲不要擰得太緊,檢查現(xiàn)場安裝符合要求。檢查DEH雙路電源,A路UPS輸出電壓為220VAC,B路廠用電為219VAC,未見明顯異常。

現(xiàn)象四:4月23日13時59分04秒,ASP-1動作,AST1短路失電。

分析:AST1電磁閥線圈短路,因供電回路加裝了快融,短路電流燒斷融絲,切斷電源,未造成更壞的影響。

處理方法:更換線圈及融絲后,恢復(fù)。

現(xiàn)象五:4月25日6時17分56秒,ASP-1動作,AST1斷路失電。

分析:AST1電磁閥線圈斷路,融絲正常,未造成影響。

處理方法:更換線圈,恢復(fù)。這是第一次線圈斷路,將線圈解體,未見線圈內(nèi)部有其它元器件。用示波器觀察雙路電源波形正常?,F(xiàn)場加裝軸流風扇,對AST線圈進行強制散熱,繼續(xù)觀察。電磁閥線圈上安裝熱電阻,信號引入4#機DCS進行紀錄。咨詢電氣在小修中沒有與電源的相關(guān)檢修項目。機械在小修中清洗了AST2電磁閥,沒有進行其它相關(guān)檢修項目。

3 電磁閥線圈短路原因及分析

通過幾次事故,共5次線圈出現(xiàn)問題,4次短路,1次斷路。從現(xiàn)場測溫時發(fā)現(xiàn),AST2閥座溫度在20日明顯比其它閥座溫度低,在23日8點30分左右溫度上升與其它閥座一致,詢問運行人員在此時做了AST電磁閥試驗。隨后我們進行了8個月的跟蹤監(jiān)測,統(tǒng)計了AST線圈的損壞情況,見表1。

表1 AST電磁閥線圈損壞統(tǒng)計表

隨后,我們又對幾次故障原因進行了分析,并且分類統(tǒng)計,見表2。

表2 故障原因統(tǒng)計表

根據(jù)表2,電磁閥損壞的原因大致有以下幾種:電磁閥閥芯卡死、電磁閥閥體損壞、線圈短路、線圈開路、油路問題,其中線圈短路的故障率最高,而且影響最大,通過對供電回路加裝快速熔斷器,雖然增加了回路的節(jié)點,但是大大地控制了短路故障對系統(tǒng)的影響。

檢查接地措施良好,排除了干擾信號的影響,220VAC線圈,,更換為110VDC線圈,在隨后的一次小修中對供電系統(tǒng)進行了改造,采用了更可靠的110VDC供電回路,徹底解決了AST線圈短路問題,至今運行情況良好。

4 電磁閥線圈短路原因及分析

本文對現(xiàn)場AST電磁閥短路現(xiàn)象進行分析,找出了引起短路的幾種原因并做了相應(yīng)處理,在持續(xù)幾個月的觀測中,認為:由控制回路引起的電源問題是可以克服的;但由線圈硬件方面引起的短路,在保證汽機安全穩(wěn)定運行的前提下,只好先采取供電回路中增加快速熔斷器的方法加以解決,待條件允許再徹底解決。

[1] 肖增弘.汽輪機數(shù)字式電液調(diào)節(jié)系統(tǒng)[M].北京:中國電力出版社,2003

[2] 王樹青.自動化與儀表工程師手冊[M].北京:化學工業(yè)出版社,2003

[2] 于東國.熱工儀表與控制裝置部分[M].北京:中國電力出版社,2008

Analysis and Handing about Sdenvid ValveCool Short Circuit of PEH Control System

CHEN Bin

This article mainly introduce the working principle of AST solenoid valve for DEH control c system, tell the fault phenomena encountered in the factory, and analysis of the causes, expound the processing methods.

AST solenoid valve working principle fault phenomena processing methods

2013-08-22;改回日期:2013-11-10

陳兵(1980-),男,馬鋼股份公司熱電總廠,工程師。

TP273

B

1672-9994(2014)01-0020-03

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