張艷紅 羅建軍 金 濤 韓 勇
(中國石油克拉瑪依石化分公司,新疆 克拉瑪依 834003)
變頻器因其體積小、重量輕、成本低及效率高等優(yōu)點在各生產(chǎn)領(lǐng)域中倍受青睞,特別是在風(fēng)機、水泵等傳動系統(tǒng)中得到了廣泛應(yīng)用[1]。變頻器的應(yīng)用雖然產(chǎn)生了顯著的節(jié)能效益,但隨之而來的諧波問題不容忽視。諧波電流注入電網(wǎng),不僅增加輸電線的損耗,縮短輸電線壽命,而且還會使熔斷器在沒有超過整定值時就熔斷,增加旋轉(zhuǎn)電動機的損耗、增大電動機噪聲、產(chǎn)生脈動轉(zhuǎn)矩[2],造成繼電保護(hù)、自動裝置工作紊亂,由于容抗對諧波的擴(kuò)大作用,很小的諧波電壓就可以引起很大的諧波電流,導(dǎo)致電容器因過流而損壞。諧波危害日趨嚴(yán)重,諧波電流污染已經(jīng)成為影響供電質(zhì)量的重要問題[3]。
某裝置多臺電動機均需變頻器控制,且電動機功率均大于100kW,考慮變頻器會產(chǎn)生諧波,會對其他設(shè)備產(chǎn)生影響,所以對變頻器產(chǎn)生諧波情況進(jìn)行了測試。測試儀器采用Fluke434三相電能質(zhì)量分析儀,測試對象為控制160kW電動機的變頻器,此變頻器輸入側(cè)和輸出側(cè)均無電抗器,測試位置為變頻器輸入端。
圖1所示為變頻器輸入端L1相電壓、相電流測試波形,從圖1中可以看出電流波形在半個周期內(nèi)出現(xiàn)了兩個波峰,電流發(fā)生了嚴(yán)重的畸變。
表1為變頻器輸入端三相電流諧波成分, L1相電流總諧波畸變率已達(dá)到65.3%,5次諧波電流總畸變率為55.3%,7次諧波電流總畸變率為28.5%,主要諧波成分為5次、7次、11次、13次諧波,即6n+1次諧波,完全符合六脈整流器產(chǎn)生諧波成分原理。
圖1 L1相電壓與相電流波形
表1 有變頻器時輸入端三相電流諧波成分 %
圖2所示為變頻器輸入端三相電壓波形,中華人民共和國國家標(biāo)準(zhǔn)GB/T 14549-93《電能質(zhì)量公用電網(wǎng)諧波》中規(guī)定,380V電壓電網(wǎng)總諧波畸變率不高于5%[4]。從圖2中可以看出,單一一臺變頻器輸入端三相電壓畸變很明顯,電壓諧波畸變率已達(dá)到2.5%。
圖2 變頻器輸入端三相電壓波形
變頻器整流模塊原理等同于六脈整流器工作原理,為確定變頻器為主要諧波源,將變頻器拆除,電動機運行穩(wěn)定后,對電動機輸入端三相電流進(jìn)行測試,表2為電動機輸入端三相電流諧波成分表,從表2中可以看出,電流總諧波畸變率為22.1%,諧波主要成分為3次諧波與5次諧波,L1相3次諧波電流總畸變率為21.0%,5次諧波電流總畸變率為6.5%,仍然很高,主要原因是電網(wǎng)系統(tǒng)已經(jīng)被諧波污染。但是,相對于帶變頻器時測試諧波成分,諧波總畸變率明顯小了很多。與表1相比可以看出,變頻器諧波電流問題很嚴(yán)重,但工藝要求此電動機由變頻器控制,所以要采取有效措施來抑制變頻器諧波。
表2 無變頻器控制時輸入端三相電流諧波成分 %
治理變頻器諧波電流的設(shè)備主要有3類:輸入電抗器,無源電力濾波器,有源電力濾波器[5]。
變頻器產(chǎn)生的諧波電流與電網(wǎng)的系統(tǒng)阻抗密切相關(guān),電網(wǎng)的阻抗越高,則諧波電流越小。在變頻器的電源輸入端串聯(lián)電抗器,等同于增加了電網(wǎng)阻抗,因此會減小變頻器的諧波電流。安裝輸入電抗器以后,可以使諧波電流畸變率減小,而且電抗器的價格也很低廉。
無源電力濾波器本質(zhì)上是頻域處理方法,也就是將非正弦周期電流分解成傅里葉級數(shù),對某些諧波進(jìn)行吸收以達(dá)到治理的目的。無源電力諧波濾波器的濾波效果好、成本低、技術(shù)成熟、可靠性高,是解決變頻器諧波電流問題的可選設(shè)備。但仍存在很多不足,如:只能對特定諧波進(jìn)行濾波;濾波參數(shù)會影響濾波性能;對于諧波次數(shù)經(jīng)常變化的負(fù)載濾波效果不好;可能與系統(tǒng)阻抗發(fā)生串聯(lián)諧振;隨著電源側(cè)諧波源的增加,可能會引起濾波器的過載,電網(wǎng)中的某次諧波電壓可能在LC網(wǎng)絡(luò)中產(chǎn)生很大的諧波電流等。
有源電力濾波器是通過檢測出諧波源發(fā)出的諧波電流成分,向電網(wǎng)注入幅度相同但是相位相反的諧波電流,兩者對消,達(dá)到消除諧波電流的目的,其諧波畸變率可以小于5%,電流波形接近正弦波,濾波性能不受系統(tǒng)阻抗的影響,不會與系統(tǒng)阻抗發(fā)生串聯(lián)或并聯(lián)諧振,系統(tǒng)結(jié)構(gòu)的變化不會影響治理效果。原則上,用一臺裝置就能完成各次諧波的治理,實現(xiàn)了諧波的動態(tài)治理,能夠迅速響應(yīng)諧波的頻率和大小發(fā)生的變化,具備多種補償功能,可以對無功功率和負(fù)序進(jìn)行補償。電網(wǎng)總諧波畸變率很高或諧波成分非常復(fù)雜時,將其并聯(lián)在電網(wǎng)節(jié)點處,可對所有注入電網(wǎng)中的諧波進(jìn)行有效抑制。
綜合多方面因素,考慮到電抗器成本低、結(jié)構(gòu)簡單、穩(wěn)定性好,選用與變頻器匹配的進(jìn)線電抗器來抑制變頻器諧波。
從表1中可以看出,變頻器產(chǎn)生的諧波成分主要為5次及以上次諧波,且5次諧波含量最高,可配置電抗率為4.5%~7.0%的輸入濾波電抗器。電抗率為6.0%的電抗器,抑制5次諧波效果比較好,但對3次諧波有明顯的放大作用。電抗率為4.5%的電抗器對3次諧波輕微放大,且抑制5次諧波效果比較明顯。進(jìn)線電抗器的容量由電抗器每相繞組上的壓降來決定。一般為電網(wǎng)側(cè)相電壓的2.0%~4.0%,其計算公式為:
(1)
ΔUL=4%Up=0.04×220V=8.8V
式中IL——電抗器額定電流;
ΔUL——電抗器兩端電壓降。
假如變頻器容量較大,為160kW、10V。在變頻器控制電動機轉(zhuǎn)速運行中,變頻器輸入側(cè)電流頻率為50Hz,變頻器輸出側(cè)電流為電動機實際運行電流,頻率小于50Hz,所以變頻器輸入側(cè)電流小于變頻器輸出側(cè)電流,此臺電動機額定電流為284.2A。這里,取電抗器額定電流為285.0A,代入式(1)可得:L=0.112mH。
對此變頻器安裝L=0.112mH參數(shù)的電抗器,并對變頻器輸入端諧波進(jìn)行測試,測試結(jié)果見表3。與表1中數(shù)據(jù)相比,明顯看出,電流波形畸變率大幅度降低,相電流總諧波畸變率從65.3%降低到30.0%,5次諧波畸變率從55.3%降低到24.2%;與安裝電抗器前比較,電流總諧波畸變率降低了50.0%以上,濾波效果非常顯著,總諧波畸變率接近無變頻器時電流總諧波畸變率。
表3 匹配電抗器時輸入端三相電流諧波成分 %
變頻器輸入端加電抗器可以抑制諧波,保護(hù)變頻器,變頻器輸出端加電抗器可以保護(hù)電動機,當(dāng)變頻器和電動機距離超過百米時,要加輸出電抗器。
筆者針對某臺電動機變頻調(diào)速系統(tǒng)中變頻器產(chǎn)生諧波的問題進(jìn)行了測試與分析,通過對測試結(jié)果對比可知,變頻器在節(jié)能及自動化控制等方面做出貢獻(xiàn)的同時,也產(chǎn)生了一些負(fù)面效應(yīng)——諧波問題。通過測試證明了在變頻器輸入側(cè)安裝與之相匹配電抗器這一簡單、經(jīng)濟(jì)、可靠的措施,解決諧波問題的效果確實很顯著,注入電網(wǎng)的諧波電流也得到了很好的抑制;同時,削弱了諧波電流對電動機的影響。但是,全廠在用變頻器共百余臺,只有部分變頻器輸入側(cè)安裝有電抗器,隨著變頻器的應(yīng)用越來越多,變頻器產(chǎn)生的諧波問題應(yīng)引起廣泛的關(guān)注。如果要繼續(xù)更好地抑制變頻器諧波對電網(wǎng)的影響,最簡單的方法仍是安裝電抗器,但與此同時,也會降低電網(wǎng)系統(tǒng)的功率因數(shù),增加能耗,所以變頻器諧波的治理問題仍需進(jìn)行深入探討。