衣淑立, 劉 杰, 田忠元, 強(qiáng)樹(shù)軍
(金川集團(tuán)股份有限公司, 甘肅 金昌 717300)
輕金屬
四氯化鈦淋洗吸收工藝的優(yōu)化與創(chuàng)新
衣淑立, 劉 杰, 田忠元, 強(qiáng)樹(shù)軍
(金川集團(tuán)股份有限公司, 甘肅 金昌 717300)
概述了國(guó)內(nèi)外海綿鈦生產(chǎn)中四氯化鈦淋洗吸收工藝的發(fā)展、工藝特點(diǎn)、存在的不足,從工藝條件、工藝過(guò)程及產(chǎn)能、產(chǎn)品指標(biāo)、技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)等方面對(duì)創(chuàng)新淋洗工藝進(jìn)行全面論述,闡述了現(xiàn)有的淋洗工藝采用湍沖洗滌技術(shù)所具有的技術(shù)優(yōu)勢(shì)。
四氯化鈦; 淋洗吸收工藝; 空塔噴淋技術(shù); 湍沖洗滌技術(shù); 優(yōu)化與創(chuàng)新
四氯化鈦的生產(chǎn)主要采用沸騰氯化法或熔鹽氯化法,由于其熔點(diǎn)較低(135.9 ℃),呈氣態(tài)形式存在于氯化爐爐氣中,通常通過(guò)液態(tài)四氯化鈦對(duì)爐氣進(jìn)行淋洗吸收使氣態(tài)的四氯化鈦冷凝為液態(tài)。四氯化鈦的淋洗吸收國(guó)內(nèi)外主要采用以空塔噴淋技術(shù)為基礎(chǔ)的循環(huán)淋洗工藝,其存在工藝流程復(fù)雜,冷凝吸收效率不高,產(chǎn)品含固量高等問(wèn)題,尤其在氯化爐大型化的情況下,該問(wèn)題愈發(fā)突出。國(guó)內(nèi)某廠對(duì)原淋洗吸收系統(tǒng)進(jìn)行改造,將湍沖洗滌技術(shù)應(yīng)用到四氯化鈦淋洗吸收工藝中,整個(gè)工藝大幅簡(jiǎn)化,冷凝吸收效率和產(chǎn)品含固量等得到改善,實(shí)現(xiàn)了四氯化鈦淋洗吸收工藝的優(yōu)化與創(chuàng)新。
1 國(guó)內(nèi)外四氯化鈦淋洗吸收工藝的發(fā)展與現(xiàn)狀
1.1 我國(guó)早期四氯化鈦淋洗吸收工藝
傳統(tǒng)氯化工藝中四氯化鈦的回收采用淋洗塔淋洗吸收方式,工藝流程如圖1所示。
1—文丘里洗滌器;2—TiCl4泵槽;3—淋洗TiCl4泵;4—噴淋塔;5—熱交換器;6—冷凝吸收塔;7—冷凝TiCl4泵槽;8—冷凝TiCl4泵;9—冷凝吸收塔;10—冷卻換熱器;11—?dú)庖悍蛛x器
來(lái)自氯化爐的混合爐氣經(jīng)過(guò)收塵冷凝器冷凝,由于降溫及重力作用,爐氣中大部分顆粒較大的富鈦料、石油焦及部分高沸點(diǎn)雜質(zhì)被收集,較細(xì)的顆粒則隨爐氣進(jìn)入文丘里洗滌器,液態(tài)粗四氯化鈦從文丘里洗滌器的頂部噴淋下來(lái),對(duì)爐氣進(jìn)行初步洗滌,煙氣被冷卻,其中的大部分四氯化鈦由氣態(tài)變?yōu)橐簯B(tài)顆粒,多數(shù)顆粒被噴淋的四氯化鈦液滴吸附收集,聚集在TiCl4泵槽中。夾帶著未被冷凝的四氯化鈦和較細(xì)顆粒的煙氣再進(jìn)入噴淋塔,經(jīng)噴淋塔頂部噴出的液態(tài)四氯化鈦淋洗,大部分四氯化鈦及細(xì)小的顆粒被收集進(jìn)入TiCl4泵槽。雖然經(jīng)過(guò)了兩級(jí)淋洗吸收,但爐氣中仍有少量的氣態(tài)四氯化鈦未被吸收,此部分收集難度較大,因此采用2級(jí)冷凝吸收塔對(duì)其進(jìn)行淋洗吸收,借助冷凝吸收塔內(nèi)部特殊結(jié)構(gòu),增加氣體和顆粒在塔內(nèi)的行程,從而提高冷凝吸收效果。
該四氯化鈦淋洗吸收系統(tǒng)在實(shí)際生產(chǎn)過(guò)程中,因文丘里洗滌器、冷凝吸收塔結(jié)構(gòu)復(fù)雜,氣流在塔內(nèi)不能夠很好地與液相接觸,爐氣中四氯化鈦的冷凝吸收效果不佳。同時(shí)爐氣的粉塵顆粒在設(shè)備的死角區(qū)域容易吸附粘結(jié),引起設(shè)備氣體通路堵塞,導(dǎo)致系統(tǒng)運(yùn)行不穩(wěn)定或停運(yùn)等。
1.2 我國(guó)目前四氯化鈦淋洗吸收工藝
早期工藝存在諸多問(wèn)題,經(jīng)過(guò)改進(jìn),目前我國(guó)的淋洗吸收系統(tǒng)工藝流程如圖2所示。
1—循環(huán)淋洗塔;2—循環(huán)泵槽;3—換熱器;4—中間泵槽;5—捕滴器;6—沉降槽;7—過(guò)濾器;8—高位槽;9—泥漿蒸發(fā)器;10—泥漿渣罐;11—冷凝器;12—產(chǎn)品槽
新改進(jìn)的工藝采用噴淋塔替代文丘里洗滌器、塔式冷凝器,共設(shè)有4級(jí)噴淋塔。噴淋塔采用空塔設(shè)計(jì),頂部設(shè)有噴頭,四氯化鈦從頂部噴出對(duì)爐氣進(jìn)行淋洗。由于塔內(nèi)結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)化,解決了容易堵塞問(wèn)題,同時(shí)氣液接觸面積增大,有利于提高冷凝吸收效果。但是噴淋塔的噴淋效果受?chē)婎^出液的影響,在噴頭出現(xiàn)局部或完全堵塞的情況下,冷凝吸收效率大幅下降;并且塔內(nèi)氣流與噴淋液體同向流動(dòng),在氣體流速較大的情況下,氣液接觸不充分,冷凝吸收效果仍欠佳,四氯化鈦的吸收效率較低,大量細(xì)微顆粒隨煙氣進(jìn)入后續(xù)系統(tǒng),容易造成管路堵塞,導(dǎo)致生產(chǎn)中斷。
1.3 國(guó)外四氯化鈦淋洗吸收工藝
對(duì)于沸騰氯化技術(shù),國(guó)外與我國(guó)的差異主要在沸騰氯化爐的結(jié)構(gòu)、生產(chǎn)規(guī)模及工藝自動(dòng)化控制方面,而四氯化鈦淋洗吸收系統(tǒng)并無(wú)明顯的差異,主要還是采用空噴淋塔,具體工藝流程如圖3所示。
1—主冷凝淋洗塔;2—TiCl4泵槽;3—淋洗TiCl4泵;4—第二級(jí)冷凝淋洗塔;5—水冷換熱器;6—第三級(jí)冷凝淋洗塔;7—冷凝TiCl4泵槽;8—TiCl4泵;9—冷凍鹽水換熱器
2.1 原設(shè)計(jì)的四氯化鈦淋洗吸收工藝
2.1.1 工藝流程
國(guó)內(nèi)某廠沸騰氯化爐爐氣的主要成分見(jiàn)表1。原設(shè)計(jì)的四氯化鈦淋洗吸收工藝流程如圖4所示。
表1 沸騰氯化爐出口爐氣主要成分
圖4 原四氯化鈦淋洗吸收工藝流程圖
四氯化鈦淋洗吸收在1#和2#淋洗吸收塔進(jìn)行,采用空塔噴淋技術(shù),每臺(tái)淋洗吸收塔下部設(shè)有兩個(gè)錐體,錐體上部連通,錐體內(nèi)儲(chǔ)存淋洗吸收的液態(tài)的四氯化鈦,每臺(tái)淋洗吸收塔上安裝有4根立管,煙氣在4根立管中蛇形通過(guò)。每臺(tái)淋洗吸收塔對(duì)應(yīng)2臺(tái)套管冷卻器,每臺(tái)套管冷卻器對(duì)1個(gè)錐體內(nèi)的四氯化鈦進(jìn)行冷卻,其中1#淋洗吸收塔的冷卻介質(zhì)為循環(huán)水,2#淋洗吸收塔的冷卻介質(zhì)為低溫冷凍鹽水。在每根立管的頂部和中部各設(shè)有1個(gè)碳化硅螺旋噴頭,淋洗吸收塔內(nèi)的四氯化鈦由四氯化鈦循環(huán)泵輸送至每根立管上部和中部噴頭,經(jīng)碳化硅螺旋噴頭噴出,形成散狀噴射液體。從2#收塵冷凝器出來(lái)的混合氣體首先進(jìn)入1#淋洗吸收塔,經(jīng)過(guò)4個(gè)立管內(nèi)常溫的四氯化鈦液體噴淋吸收,大部分氣態(tài)四氯化鈦被冷卻吸收下來(lái),剩余的少量氣態(tài)四氯化鈦隨煙氣進(jìn)入2#淋洗吸收塔,被溫度約為-30~-25 ℃的低溫四氯化鈦液體冷卻吸收,最終未被冷凝吸收的四氯化鈦和細(xì)顆粒粉塵隨煙氣進(jìn)入氣液分離器及后續(xù)尾氣處理系統(tǒng)。
fk(p,q)=pk+pk-1q+pk-2q2+…+qk(k=0,1,2,…),并約定f0(p,q)=1,則
2.1.2 存在的問(wèn)題
經(jīng)過(guò)近半年的試生產(chǎn),該四氯化鈦淋洗吸收系統(tǒng)的缺陷逐漸顯現(xiàn),淋洗吸收效率低,中間產(chǎn)品含固量高,影響沸騰氯化系統(tǒng)產(chǎn)能的進(jìn)一步提升及長(zhǎng)周期連續(xù)穩(wěn)定生產(chǎn)的實(shí)現(xiàn)。
(1)降溫效果。1#淋洗塔入口溫度為250~300 ℃,淋洗后的溫度為120~150 ℃,冷卻效果不佳,影響后續(xù)對(duì)四氯化鈦的吸收。
(2)產(chǎn)能。原設(shè)計(jì)氯化系統(tǒng)為兩開(kāi)一備,單套沸騰氯化系統(tǒng)產(chǎn)能約為120 t/d,最大氯氣流量約1 500 m3/h。按照1 300 m3/h通氯生產(chǎn),理論產(chǎn)能應(yīng)為106 t/d。而前期試生產(chǎn)期間,氯化爐按1 300 m3/h進(jìn)行生產(chǎn),產(chǎn)能平均約為95 t/d,僅達(dá)到理論產(chǎn)能的89.62%,說(shuō)明四氯化鈦淋洗吸收的效果不理想,大量氣態(tài)四氯化鈦未被冷凝吸收,進(jìn)入到尾氣處理系統(tǒng)。
(3)產(chǎn)品質(zhì)量 。試生產(chǎn)過(guò)程中,對(duì)淋洗吸收系統(tǒng)獲得的中間產(chǎn)品粗四氯化鈦取樣分析,結(jié)果見(jiàn)表2。
表2 粗四氯化鈦產(chǎn)品(過(guò)濾前)取樣分析結(jié)果 %
從表2可以看出,氯化工序產(chǎn)出的濾前粗四氯化鈦產(chǎn)品含固量偏高,均在10∶100以上,而精制工序?qū)λ穆然伖毯恳笤?0∶100以?xún)?nèi),不符合精制工序工藝生產(chǎn)要求,必須經(jīng)過(guò)沉降、過(guò)濾,才能夠得到合格的粗四氯化鈦產(chǎn)品。
2.2 優(yōu)化后的四氯化鈦淋洗吸收工藝
2.2.1 工藝流程
針對(duì)原氯化系統(tǒng)存在的問(wèn)題,對(duì)淋洗吸收系統(tǒng)進(jìn)行改造。將原設(shè)計(jì)的1#淋洗吸收塔拆除,在此基礎(chǔ)上新增1級(jí)湍沖洗滌塔,與原有的2#淋洗吸收塔串聯(lián)。同時(shí)對(duì)工藝進(jìn)行優(yōu)化,利用湍沖洗滌塔高效降溫除塵的特性,使煙氣中絕大部分的固體細(xì)顆粒粉塵和高沸點(diǎn)雜質(zhì)在湍沖洗滌塔內(nèi)收集。改造系統(tǒng)工藝管路,將湍沖洗滌塔得到的固含量較高的粗四氯化鈦液體直接返回至前端收塵冷凝系統(tǒng)進(jìn)行噴淋降溫。湍沖洗滌塔凈化后的爐氣再進(jìn)入2#淋洗吸收塔淋洗吸收,得到含固量較低的粗四氯化鈦產(chǎn)品。由于產(chǎn)品固含量大幅下降,在精制工序生產(chǎn)要求的范圍內(nèi),因此省去沉降過(guò)濾系統(tǒng),2#淋洗吸收塔溢流直接送產(chǎn)品槽,得到粗四氯化鈦產(chǎn)品。具體工藝流程如圖5所示。
圖5 優(yōu)化后的四氯化鈦淋洗吸收工藝流程圖
該工藝在產(chǎn)品冷凝吸收前先進(jìn)行湍沖洗滌,使煙氣中的粉塵有效收集,降溫除塵后的煙氣再進(jìn)入產(chǎn)品淋洗吸收塔冷凝吸收,產(chǎn)出合格的產(chǎn)品,無(wú)需采用傳統(tǒng)的濃密機(jī)和過(guò)濾器,簡(jiǎn)化了流程,提高了系統(tǒng)生產(chǎn)效率,降低了設(shè)備投資。
2.2.2 運(yùn)行狀況
(1)降溫效果。湍沖洗滌塔入口溫度250~280 ℃,淋洗后溫度為60~80 ℃,冷凝降溫效果大幅改善,有利于后續(xù)產(chǎn)品四氯化鈦的吸收。
(2)產(chǎn)能。 按照1 300 m3/h連續(xù)通氯生產(chǎn),單日產(chǎn)能平均約為105 t;氯氣通入量為1 500 m3/h,單日產(chǎn)能約為118 t。
(3)產(chǎn)品質(zhì)量。改造后試生產(chǎn)過(guò)程中對(duì)淋洗吸收塔獲得的中間產(chǎn)品粗四氯化鈦取樣分析,結(jié)果見(jiàn)表3。
從表3可以看出,改造后湍沖洗滌四氯化鈦淋洗吸收產(chǎn)出的中間粗四氯化鈦含固量明顯下降,四氯化鈦含量有所提升,固含量控制在10∶100以?xún)?nèi),能夠滿(mǎn)足精制工序?qū)Υ炙穆然伖毯康囊蟆?/p>
表3 工藝優(yōu)化后粗四氯化鈦產(chǎn)品(過(guò)濾前)取樣分析結(jié)果 %
對(duì)原氯化工序淋洗吸收系統(tǒng)進(jìn)行改造,采用湍沖洗滌技術(shù),降溫除塵處理后的爐氣經(jīng)過(guò)新型湍沖洗滌塔噴淋冷凝處理后,溫度從250~280 ℃降至60~80 ℃,含塵量大幅降低,收塵效率達(dá)到95%左右,粗四氯化鈦產(chǎn)品質(zhì)量提高,在節(jié)能降耗、提升產(chǎn)品質(zhì)量、提高生產(chǎn)效率及提升經(jīng)濟(jì)效益等方面效果顯著。淋洗吸收塔和湍沖洗滌塔技術(shù)性能指標(biāo)對(duì)比見(jiàn)表4。
表4 工藝優(yōu)化前后技術(shù)指標(biāo)對(duì)比
國(guó)內(nèi)海綿鈦冶煉企業(yè)和氯化法鈦白生產(chǎn)企業(yè)主要采用噴淋塔淋洗吸收技術(shù)生產(chǎn)粗四氯化鈦,湍沖洗滌技術(shù)在四氯化鈦淋洗吸收中的應(yīng)用是國(guó)內(nèi)鈦冶煉領(lǐng)域的一個(gè)創(chuàng)新,與噴淋塔淋洗吸收相比,湍沖洗滌技術(shù)具有明顯的優(yōu)勢(shì):
(1)氣液接觸面積增大,在逆噴管內(nèi)可形成湍動(dòng)區(qū)。
(2)降溫作用明顯,提高了冷凝吸收效率。
(3)除塵能力大幅提高,產(chǎn)品固含量大幅下降。
(4)故障率低,可實(shí)現(xiàn)連續(xù)無(wú)故障運(yùn)轉(zhuǎn),生產(chǎn)效率提高。
采用湍沖洗滌技術(shù),簡(jiǎn)化了工藝流程,降低了設(shè)備投資,提高了海綿鈦生產(chǎn)的金屬回收率,有效節(jié)約了礦產(chǎn)資源,降低了尾氣中四氯化鈦含量,減少了對(duì)環(huán)境的污染。
湍沖洗滌技術(shù)成功應(yīng)用于四氯化鈦生產(chǎn),是國(guó)內(nèi)鈦冶煉行業(yè)四氯化鈦淋洗吸收技術(shù)及淋洗系統(tǒng)工藝優(yōu)化的一條新思路,對(duì)推動(dòng)海綿鈦生產(chǎn)技術(shù)的創(chuàng)新和行業(yè)采用新工藝、新技術(shù)發(fā)揮了積極的作用。
[1]鄧國(guó)珠,王武育. 鈦冶金[M]. 北京:冶金工業(yè)出版社,2010:132-146.
[2]黃篤樹(shù),周大軍. 用動(dòng)力波逆向噴射洗滌器脫除煙氣中的二氧化硫[J].化工環(huán)保,2005,25(5):406-408.
[3]葛帥華,曹霞. 動(dòng)力波洗滌技術(shù)在硫鐵礦制酸中的應(yīng)用[J].硫酸工業(yè),2005,(6):33-36.
Optimizationandinnovationoftitaniumtetrachloridewashingabsorptionprocess
YI Shu-li, LIU Jie, TIAN Zhong-yuan, QIANG Shu-jun
The development, characteristics and shortages of titanium tetrachloride washing absorption process used in titanium sponge production at home and abroad were presented. The innovation of washing process was comprehensively discussed from the aspects of process conditions, technological process, capacity, product index, technological and economic indexes. The technological advantages and comprehensive benefits of current washing process after adopting turbulent washing technology were elaborated.
titanium tetrachloride; washing absorption process; empty-tower spraying technology; turbulent washing technology; optimization and innovation
衣淑立(1966—),男,山東人,冶金高級(jí)工程師,金川集團(tuán)股份有限公司規(guī)劃發(fā)展部總經(jīng)理。
TF823
B