崔明(大慶油田有限責任公司第七采油廠)
隨著大慶油田進入中高含水開發(fā)期,注水量逐年增加,系統(tǒng)輸出壓力逐年升高,注水耗電量也大幅度上升。目前,注水用電量約占整個油田總用電量的40%。在實際生產(chǎn)中,由于注水系統(tǒng)的不穩(wěn)定性,使得泵站壓力經(jīng)常發(fā)生變化,當壓力超過或低于規(guī)定值時,只能靠人為的啟停泵或打回流來調(diào)節(jié)壓力,不是欠注就是超注, 很難達到要求。因此,長期以來,泵站經(jīng)常處在超壓或欠壓狀況下運行,不但不能夠經(jīng)濟運行,而且增加了工人的工作量,調(diào)節(jié)不及時還會造成管網(wǎng)壓力過高或過低,流量過大或過小,影響生產(chǎn)及設備的安全運行。
第七采油廠P-Ⅰ聯(lián)合站注水崗是1988年正式投產(chǎn)的,擔負著第一油礦的注水的生產(chǎn)任務,設計日注水液量6500m3。為了實現(xiàn)節(jié)能降耗,廠于2011年6月對1號注水泵進行了變頻改造,實現(xiàn)前置變頻系統(tǒng)控制,使泵的耗電量從每天4.5×104kW h降到2.2×104kW h,節(jié)約了大量的能源,達到節(jié)能降耗的目的,但運行一段時間后,由于各方面原因達不到預期效果,于2013年6月拆除恢復原來運行狀態(tài)。
在油田生產(chǎn)上,由于各種因素的影響注水量的波動,引起注水系統(tǒng)運行工況的變化,因不能及時調(diào)整相應生產(chǎn)參數(shù),以致于注水泵運行過程中的流量出現(xiàn)相對過大或過小的現(xiàn)象,耗費了大量的電能,對機泵也造成很大的損害。
1.1.1 注水泵運行過程中的流量調(diào)解
未安裝前置變頻裝置系統(tǒng)時,當注水液量突然增加,就需要手動開大注水泵出口閥門調(diào)解注水量,調(diào)解不及時就會造成管壓降低,注水泵開到最大流量,超負荷運轉(zhuǎn),損害了設備,影響油田正常注水。
1.1.2 注水泵運行過程中的壓力調(diào)解
注水泵泵壓和管壓是隨著注水量的變化而變化的,注水泵運行中最高壓力15.9 M Pa,最低壓力13.9 M Pa,注水量少壓力就高,反之則壓力就降低,有時為了提高注水壓力就要控制注水泵的流量,這樣注水流量又得不到保證,所以生產(chǎn)實際中很多時候是注水泵流量開到最大,由注水間根據(jù)注水井的需要自行調(diào)節(jié)。長期如此運行增加注水泵的磨損,降低注水泵的使用壽命。
1.1.3 注水泵耗電量大,增加了原油生產(chǎn)的成本
由于注水泵長期處于超負荷運轉(zhuǎn),注水耗電量自然很大,設備生產(chǎn)參數(shù)得不到合理的調(diào)節(jié),浪費了大量的電能,增加了原油生產(chǎn)的成本,見表1。
表1 改造前系統(tǒng)能耗情況
由表1可以得出,改造前每月耗電量平均為1 320728.17kW ,平均注水單耗5.85 kW h/m3,耗電量比較大。
在保證油田配注要求的前提下,結合生產(chǎn)實際,對P-Ⅰ聯(lián)合站注水站1#注水泵進行優(yōu)化減級并應用加裝前置泵變頻技術,使其能耗降到最低,達到節(jié)能降耗的目的。經(jīng)過一段時間的運行,發(fā)現(xiàn)前置變頻系統(tǒng)裝置存在很多問題,雖然達到了節(jié)能降耗的目的,但影響了正常生產(chǎn)。
減級的1#注水泵的型號為:D 300-150×10A 、流量為300m3/h、功率2240kW 、揚程1580m,經(jīng)過減級后只是揚程發(fā)生了變化,流量不變,所選用的增壓泵型號為PCP-T-B C、流量為300m3/h、功率200kW 、揚程150m,兩臺泵的流量相同,在實際生產(chǎn)運行中,機泵不可能超負荷運行,由于前置增壓泵采用變頻控制系統(tǒng),當頻率為最高50H z時輸出的流量還能滿足注水泵的工作需要,當頻率低于45 H z以下時,輸出的流量就無法滿足注水泵的工作需要了。
前值增壓泵在運行過程中,當流量達到300m3/h時,泵壓和效率還能達到正常值,當流量低于這個值的時候,流量減少、泵壓下降,根據(jù)前值增壓泵在運行過程中的各項參數(shù)和特性曲線可以看出,前置增壓泵變頻控制系統(tǒng)所產(chǎn)生的有效功率損耗過大,機泵達不到最佳工況點。
在生產(chǎn)中為了更好的保護設備,防止突發(fā)事故造成設備損壞,每臺運行機泵都裝有自動保護裝置,前置變頻系統(tǒng)也同樣裝有保護裝置,由于用于高壓注水系統(tǒng)生產(chǎn)的時間短以及選用的變頻系統(tǒng)和注水泵不匹配,保護裝置參數(shù)設置不合理,運行中出現(xiàn)些波動,保護裝置就會自動停泵,并且頻率過于頻繁,增加了操作人員的啟泵次數(shù)和勞動強度。
改造后系統(tǒng)耗能情況見表2。
從表2可以得出,前置增壓變頻控制系統(tǒng)剛運行時,是有一定的節(jié)能降耗作用的,每日平均耗電量為36 000 kW h,平均注水單耗為5.38kW h/m3,相比改造前系統(tǒng)耗能情況,注水單耗減少了0.47 kW h/m3,節(jié)電率為8%。
表2 改造后系統(tǒng)耗能情況
前置增壓泵變頻系統(tǒng)運行到后期,由于增壓泵超負荷運行,機泵出現(xiàn)了各種問題如泵軸斷裂、機械密封漏失嚴重等,都嚴重影響了注水泵的運行,達不到節(jié)能要求,注水耗電量也就恢復到原先的45 000 kW h/d左右,注水單耗為6.0 kW h/m3左右,達不到節(jié)能降耗的目的。
目前,大慶油田注水系統(tǒng)都是采用前置增壓泵變頻控制系統(tǒng)裝置,注水泵進行優(yōu)化減一級,與前置增壓泵變頻控制系統(tǒng)配合,使注水泵的進口壓力達到0.8M Pa左右,達到平衡注水泵壓力的目的,在選用前置泵時,要根據(jù)生產(chǎn)實際情況使之與注水泵各項參數(shù)相匹配,同時在選擇前置增壓泵流量上要比注水泵的流量大100m3/h,這樣當變頻器處于45 H z以下生產(chǎn)調(diào)解時,增壓泵同樣能達到注水泵流量的需求,實現(xiàn)變頻調(diào)速,減少了設備的損壞,延長了設備的使用壽命,大慶油田第四采油廠四礦杏21注水站已經(jīng)采取了這種措施,并且運行后節(jié)能效果比較好。
綜合上述的各項數(shù)據(jù)和設備的優(yōu)越性看出,注水泵安裝前置增壓泵變頻控制系統(tǒng)節(jié)能空間還是很大的。當注水泵的各項參數(shù)與前置增壓泵變頻控制系統(tǒng)相匹配后,至少節(jié)約電量15 000kW h/d,年節(jié)約電費684.375萬元,延長了泵的使用壽命,機泵的維修費用每年也可節(jié)約20萬元以上,實現(xiàn)了一次性投入長期收益,達到了節(jié)能降耗的目的,同時也減輕了員工的勞動強度。