秦德威,鄒傳元 張明華,鄒潔 (中石化石油工程技術(shù)研究院德州大陸架石油工程技術(shù)有限公司,山東 德州253005)
馬蓬75-1H井是川西采氣廠在馬井構(gòu)造上布置的一口三開制中深水平井,位于四川盆地西坳陷馬井背斜構(gòu)造北西翼,也是川西新馬滾動區(qū)塊第一口大位移水平井。該井實(shí)際完鉆井深2663m,垂深1376.3m,最 大 井 斜 角 93.9°。 造 斜 點(diǎn) 為 1058m,井 斜 角 0.90°, 方 位 角 11.89°; 造 斜 段 為1058~1554.59m,井 斜 角 由 0.90°增 至 86.85°, 方 位 角 由 11.89°增 至 38.49°; 水 平 段 為1554.59~2663.00m,井斜角由86.85°增至88.90°,方位角由38.49°降低到37.29°。
1)三開水平段長1108.41m,水平段總體軌跡較平滑,但鉆遇泥巖層后調(diào)整B靶點(diǎn)位置 (2661m),降斜至89°,后期加深鉆進(jìn)50m,降斜至85.6°,上升軌跡變?yōu)橄陆弟壽E,軌跡變化較大,由此導(dǎo)致后期下尾管摩阻可能較大。
2)該井直井段較短,水平位移較大,測深與垂深比明顯較大,而且為抬升式水平井,下鉆摩阻為18t,起鉆摩阻為25t,尾管入井啟動力相對比較小,套管下到位比較困難。
3)在造斜段和水平段,套管的居中度很難得到保證,摩阻比較大,套管在重力影響下偏心,下側(cè)環(huán)空間隙小,低邊窄環(huán)空間隙中巖屑與虛泥餅含量較高,重力作用促使鉆井液固相和鉆屑沉床,阻止鉆井液的運(yùn)移,導(dǎo)致鉆井液驅(qū)替困難,頂替效率難以保證。
4)大位移水平井對水泥漿的性能要求高,為保證工具的使用安全,尾管固井對水泥漿的抗污染性能要求高;馬井構(gòu)造地區(qū)地層承壓能力較低,下套管、固井施工過程中很有可能發(fā)生漏失。
5)鉆井液采用聚胺仿油基聚合物體系,雖然鉆井液的抑制能力強(qiáng),穩(wěn)定性好,攜砂能力強(qiáng),但其中混有質(zhì)量分?jǐn)?shù)為3%的原油,這樣會在井壁和套管壁形成油膜,由于原油的疏水性,潤濕反轉(zhuǎn)不易達(dá)到,水泥漿凝固后在第一、第二界面形成微環(huán)隙,從而影響水泥石與井壁和套管壁的界面膠結(jié)質(zhì)量,易形成環(huán)空漿體竄槽。
6)川西地區(qū)年平均氣溫16℃,地溫梯度2.05~2.4℃/100m,由于井淺,井底溫度低,水泥漿改性效果差,導(dǎo)致施工結(jié)束后水泥漿凝結(jié)時(shí)間長,水泥石強(qiáng)度不能迅速增長,不能有效阻止氣體竄流。
7)川西淺井主要目的層蓬萊鎮(zhèn)組氣藏埋藏比較淺,該井氣層埋藏在垂深1350~1370m之間,氣層比較活躍,而且存在超高壓的情況,鉆井液密度相對比較高,在鉆進(jìn)至1800m (垂深1368m)時(shí),曾加重鉆井液密度至1.56g/cm3,最后循環(huán)降至1.50g/cm3,維持正常鉆進(jìn)結(jié)束。
1)模擬下套管時(shí)的管串強(qiáng)度和外徑結(jié)構(gòu)進(jìn)行通井作業(yè)[3]通井鉆具組合:φ215.9mm牙輪鉆頭+回壓閥+φ127mm加重鉆桿1根+φ190mm鉆柱扶正器+φ127mm加重鉆桿2根+φ127mm鉆桿117根+φ127mm加重鉆桿30根+φ165mm曲性長軸+φ159mm隨鉆震擊器+旁通閥+φ127mm加重鉆桿48根+φ127mm鉆桿。
2)劃眼 控制下鉆遇阻小于正常摩阻5t,對于井徑偏小或全角變化率比較大等復(fù)雜井段進(jìn)行劃眼,每劃眼進(jìn)尺2m,上提鉆具4~5m,重復(fù)劃眼2~3次,確保劃一段,鞏固一段,使井壁形成新的泥餅,通過撈砂取樣分析井下情況,防止劃出新井眼。
3)套管可通過的井眼曲率控制 套管可通過最大井眼曲率Cm計(jì)算公式[4,5]如下:
式中:Cm為井眼最大曲率,(°)/30m;pj為套管的螺紋連結(jié)強(qiáng)度,kN;pe為套管已承受的有效軸線拉力,kN;D0為套管外徑,cm;k為考慮套管螺紋應(yīng)力集中等因素的安全系數(shù),取值1.65;A為套管管體截面積,cm2
該井套管 (φ139.7mm×7.72mm×P110)可下入最大井眼曲率Cm為43.39°/30m,而實(shí)鉆井眼軌跡井眼曲率在5°/30m以內(nèi),因此套管可順利通過。
4)循環(huán) 通井到底后以33L/s的排量循環(huán)2周以上,確保井底干凈無沉砂,井眼暢通,維護(hù)好鉆井液性能,在斜井段注入玻璃微珠,減小下套管時(shí)的摩阻。
1)根據(jù)實(shí)際井深結(jié)構(gòu)情況,優(yōu)選由中石化工程院德州大陸架石油工程技術(shù)有限公司 (以下簡稱“大陸架公司”)生產(chǎn)的SSX-A型液壓式尾管懸掛器。雙液缸、雙排卡瓦保證應(yīng)力分布均勻、坐掛可靠,環(huán)空過流通道面積在懸掛器坐掛后保證在60%以上,在相同排量下,坐掛后保證循環(huán)壓力波動范圍在1MPa以內(nèi),該懸掛器在倒扣時(shí)無需找中和點(diǎn),保證了操作的安全性。性能優(yōu)良的尾管固井工具滿足了下得去、掛得住、倒得開、能密封、提得出的施工要求。
2)優(yōu)選大陸架公司提供的加長型尾管固井專用浮鞋,防止井底有沉砂時(shí)開泵壓力過高,影響開泵頂通循環(huán);在水平井中優(yōu)先使用彈簧式雙浮箍工藝,確保固井結(jié)束后無回流,密封可靠。
1)扶正器的選擇 提高套管的居中度是提高固井質(zhì)量的基本措施之一,根據(jù)研究,減阻的旋流剛性扶正器,既增加了套管的扶正力強(qiáng)度,又降低了套管黏卡的幾率,也由于扶正器的旋流作用,提高了水泥漿的頂替效率,所以選用了外徑206mm、內(nèi)徑142mm、導(dǎo)流角40°、6片旋流棱的進(jìn)口減阻旋流式剛性扶正器[1]。
2)浮鞋 “抬頭緩沖”工藝 管串底部,緊靠浮鞋位置專門連接1根短套管,并加旋流剛性扶正器,接箍位置加一單弓彈性扶正器的抬頭工藝技術(shù),便于套管串的順利下放到位[1]。
3)扶正器安放位置優(yōu)化 根據(jù)API相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算結(jié)果表明:按照套管不與井壁接觸的原則,在大斜度井段,可以2~3根套管安裝一個(gè)旋流剛性扶正器,而在水平段,讓套管不與井壁接觸的兩個(gè)剛性扶正器之間的間距為13m。如果每根套管安裝一個(gè)扶正器,可以使套管基本居中,但結(jié)合套管串入井后的剛性強(qiáng)度和井眼的曲率變化,可以1~2根套管安裝一個(gè)旋流剛性扶正器,確保套管居中度在67%以上[6]?,F(xiàn)場實(shí)際安放間距如表1所示。
表1 套管扶正器的安裝間距
4)送入鉆具均使用加重鉆桿 φ5? in尾管入井長度為1611.27m,實(shí)際垂深只有330m,套管串在井下的理論懸重僅僅有6.7t,而通井時(shí)得出的裸眼段摩擦阻力為18~25t,若普通鉆桿作為送入鉆具入井后理論懸重為24t,與套管串的整體懸重為30.7t,在大位移水平井中存在 “鉆具推著套管下行”的趨勢,不能保證尾管順利下到位。而使用壁厚為25.4mm的φ5in加重鉆桿,理論懸重為61.5t,與套管串的整體懸重有68.2t,遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于管串在裸眼段的摩擦阻力,所以下加重鉆桿作為送入鉆具可確保套管順利下到位。
1)由于本井氣層層系比較多,在裸眼段垂深300m的范圍內(nèi),錄井評價(jià)共有10個(gè) (含)氣層,壓力變化值比較大,存在有環(huán)空發(fā)生氣竄的難題,所以采用雙凝水泥漿體系。對于上部微含氣層段(1048~1389m),該井領(lǐng)漿采用膨脹性水泥漿體系,水泥在井下膨脹過程中產(chǎn)生化學(xué)預(yù)應(yīng)力,增加水泥石與套管和井壁間的連接力,控制環(huán)空流體竄流;對于下部主氣層 (1398~2661m),優(yōu)選改性的低溫型防氣竄抑制劑水泥漿體系,在水泥漿和井下溫度作用下產(chǎn)生的氣體均勻地分布在水泥漿內(nèi),利用氣泡內(nèi)所儲存的壓力補(bǔ)償水泥漿 “失重”時(shí)的壓力損失,提高兩界面的膠結(jié)效果,達(dá)到防氣竄的目的[1]。
2)嚴(yán)格控制水泥漿的自由液含量和沉降穩(wěn)定性。室內(nèi)試驗(yàn)結(jié)果表明,水泥漿的45°傾斜零析水,無沉降分層,實(shí)現(xiàn)直角稠化,隨水泥漿膠凝強(qiáng)度的提高,其抗氣侵能力也增加。嚴(yán)格執(zhí)行沖洗液紊流臨界排量在20L/s以內(nèi),并保證沖洗液在紊流下有10min左右的接觸時(shí)間,與隔離液有良好的穩(wěn)定性,與鉆井液、水泥漿有良好的相容性,對套管和泥餅表面油膜有較好的沖洗能力[7,8]。
φ139.7mm加長浮鞋+1根短套管+1根套管+1#浮箍+1根套管+2#浮箍+1根套管+碰壓球座+套管串+尾管懸掛器+送放加重鉆具 (φ127mm×25.4mm×G105)+鉆桿水泥頭。
1)下套管及循環(huán)過程 11月24日04∶40~19∶50下完套管,懸掛器入井,灌滿泥漿稱重,上提36t,下放28t,其中大鉤+游車共計(jì)4t;24日19∶50~22∶30下送入鉆具,套管下至井深2661.46m,管串稱重,上提80t,下放32t;24日22∶30~25日00∶15循環(huán)處理鉆井液性能,排量27L/s,立壓13MPa;25日00∶15~00∶47投球,小排量泵送到位,憋壓至12MPa,下壓60t,回縮距為0.36m,與計(jì)算回縮距相符,判斷懸掛器坐掛成功;25日00∶47~00∶53繼續(xù)憋壓至18MPa,憋通球座,建立循環(huán),排量27L/s,立壓13MPa,循環(huán)過程無異常;25日00∶53~01∶10有效累計(jì)倒扣30圈,中和點(diǎn)以上上提鉆具0.6m,懸重保持68t無異常,判斷丟手成功,開泵循環(huán)排量27L/s,立壓14MPa正常。
2)固井施工過程 大泵先注入密度為1.55g/cm3的先導(dǎo)漿30m3;管線通水試壓25MPa,穩(wěn)壓10min;注入密度1.05g/cm3的沖洗液6m3,注入密度1.75g/cm3的加重隔離液12m3;再注入密度為1.05g/cm3的 沖洗液 2m3;注 入 領(lǐng) 漿 12m3,平 均 密 度 1.90g/cm3;注 入 尾漿 48m3,平 均 密 度1.91g/cm3;停泵釋放鉆桿膠塞;大泵直接替入重漿18m3,密度1.80g/cm3;泵車替入保護(hù)液2.5m3,密度1.0g/cm3;大泵再替入原井漿3.5m3,碰壓由10MPa上升到15MPa,放回水檢查回壓凡爾密封良好;卸水泥頭、短鉆桿,起鉆5柱至913.19m正循環(huán)洗井80m3,循環(huán)排量1.5m3/min,立壓9MPa,洗出少量水泥漿;再起鉆5柱至770m,灌滿泥漿后關(guān)井憋壓3.5MPa候凝。
1)前期下套管準(zhǔn)備工作充分,帶扶正器模擬通井措施和根據(jù)井眼軌跡設(shè)計(jì)合理的扶正器安放位置,保證了套管順利下到位。
2)聲幅檢測固井質(zhì)量如表2所示,該次檢測段全長1404m,其中優(yōu)質(zhì)段長1062m,占封固段75.7%;良好段長278m,占封固段19.8%,合格段長16m,占封固段1.1%;不合格段長48m,占封固段3.4%。綜合固井質(zhì)量優(yōu)秀。
表2 聲幅檢測結(jié)果
3)替漿準(zhǔn)確,碰壓明顯,探得上塞塞面913.19m,上塞長139.58m,下塞長34.23m,完全符合設(shè)計(jì)要求。全井筒采用密度1.55g/cm3的井漿試壓,壓力40MPa,穩(wěn)壓30min,無壓降,試壓合格,滿足后期生產(chǎn)要求。
1)該井下套管、循環(huán)過程、固井施工均很順利,后期測得固井質(zhì)量優(yōu)秀,表明該井所采取的固井技術(shù)比較成功。
2)采用雙凝水泥漿體系尾管固井技術(shù),解決了由于水平位移大、氣層活躍、壓力變化值大等無法保證固井質(zhì)量的難題。
3)套管底部采用旋流剛性扶正器加單弓彈性扶正器的浮鞋 “抬頭緩沖”工藝,保證了套管的順利下到位,更好地解決了頂替效率比較低的問題,使用效果明顯。
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