我公司焦?fàn)t氣制甲醇裝置開車后,不斷優(yōu)化工藝流程,開展節(jié)能降耗活動,經(jīng)研究在精餾系統(tǒng)原預(yù)熱器的前面串聯(lián)一臺預(yù)熱器,利用100 ℃的蒸汽冷凝液進(jìn)行一次預(yù)熱,以達(dá)到提高精餾預(yù)塔入料溫度的目的,從而減少蒸汽使用量,基本實現(xiàn)焦?fàn)t氣制甲醇裝置中副產(chǎn)蒸汽的充分利用,并將鍋爐房鍋爐停掉備用,做到效益最大化。
改造前,粗醇溫度約40 ℃,經(jīng)原預(yù)熱器后進(jìn)預(yù)塔粗醇的溫度約55 ℃(冬季在50 ℃)。
改造后,合成系統(tǒng)或罐區(qū)送來的40 ℃的粗醇,經(jīng)新預(yù)熱器管程預(yù)熱至約55 ℃后,進(jìn)入原來的粗醇預(yù)熱器管程預(yù)熱至65~70 ℃后再進(jìn)入預(yù)精餾塔,如此至少可節(jié)約蒸汽0.5 t/h左右,年節(jié)約蒸汽約4 000 t。新增預(yù)熱器之規(guī)格型號與原來的一致,管程走甲醇,殼程走蒸汽冷凝液;新預(yù)熱器殼程使用加壓塔預(yù)熱器之后100 ℃的蒸汽冷凝液換熱后,其溫度可降至60~80 ℃,再送至外管使用崗位。其流程如圖1所示。
圖1 甲醇精餾系統(tǒng)流程示意圖
購置設(shè)備、管道、閥門,土建等需要15萬元。
按年生產(chǎn)時間8 000 h測算,年節(jié)約蒸汽4 000 t;噸蒸汽以100元計,年節(jié)約費用40萬元。
經(jīng)分析,投用一個預(yù)熱器入料溫度平均上升27.5 ℃;使用新預(yù)熱器后,粗醇溫度第一次預(yù)熱平均上升21.2 ℃,第二次預(yù)熱后平均上升13.5 ℃,合計入料溫度平均上升34.7 ℃,即整體投用后粗醇溫度上升7.2 ℃,達(dá)到了預(yù)期的效果,為公司節(jié)約了蒸汽,降低了消耗。
(臨沂恒昌焦化股份有限公司段寶興,文德國,張 波,劉方明)