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(中國石化 洛陽分公司,河南 洛陽 471012)
重整催化劑中氯含量測定方法的改進
李觀濤,陳靈文,楊虹麗
(中國石化 洛陽分公司,河南 洛陽 471012)
催化劑中氯含量是煉化企業(yè)重整反應過程中的一項重要指標,針對原分析方法存在的不足,更換了還原劑,并對改進后的稱樣量、酸濃度和微波消解條件等進行了考察。最后通過加標回收率和精密度試驗,確定了改進后方法的可行性。
微波消解;重整催化劑;氯含量;電位滴定法
洛陽石化重整裝置主要以石腦油為原料,生產(chǎn)芳烴原料或高辛烷值汽油調(diào)和組分,副產(chǎn)大量氫氣供加氫裝置和化纖裝置,同時生產(chǎn)石油液化氣產(chǎn)品等。重整催化劑由三部分組成:載體、金屬組分和酸性組分。金屬組分是催化劑的核心,決定催化劑性能的好壞,酸性組分氯起助催化劑的作用,使催化劑能夠更好地發(fā)揮其催化性能[1]。重整裝置催化劑中氯含量在重整反應過程中對催化劑的活性、選擇性、穩(wěn)定性和產(chǎn)品分布影響極大。如果催化劑表面氯質(zhì)量分數(shù)偏低,那么催化劑的金屬功能增強,脫氫作用加劇,重整生成油辛烷值和芳烴含量降低,液化氣產(chǎn)量下降,循環(huán)氫純度上升[2]; 如果催化劑表面氯質(zhì)量分數(shù)偏高,那么催化劑的酸性功能增強,異構(gòu)化、裂化作用加劇,重整系統(tǒng)出現(xiàn)溫降減小,使循環(huán)氫純度下降,產(chǎn)氫率下降,HCl含量高,循環(huán)氫中C3、C4量增加,C5液體收率下降,總芳烴含量下降等,都不利于重整裝置反應。因此,必須嚴格控制重整催化劑中氯含量。
改進前重整催化劑氯含量測定是在消解罐中稱取催化劑后,加入硫酸進行消解,消解完成后加入過量的鎂粉。待鎂粉反應完成后進行滴定,根據(jù)滴定消耗的體積計算出氯含量。此方法存在著鎂粉的加入量對結(jié)果影響極大,經(jīng)常存在測量結(jié)果與實際值誤差較大、結(jié)果平行性較差的現(xiàn)象。直接影響分析結(jié)果的準確性。本文采用在微波加熱消解前加入還原劑水合肼和硫酸,消解完全后,用自動電位滴定分析儀指示終點,保證了催化劑中的氯完全被還原。試驗準確度和精密度能夠完全滿足分析方法的要求。
1.1儀器
電位滴定儀:瑞士萬通848電位滴定儀,銀—氯化銀指示電極。MDS-8G型微波消解儀:上海新儀微波化學科技有限公司。
1.2試劑
5 g/L水合肼溶液,20%(體積分數(shù))硫酸,0.1 mol/L硝酸銀標準溶液。
稱取催化劑樣品0.5 g±0.01 g,裝入微波消解罐內(nèi),加入5 mL水合肼,再加入20 mL 20%的硫酸。將樣品罐放入轉(zhuǎn)盤中,其中一個是主罐位,其他為副罐位。每一次分析都必須裝主罐(主罐裝試劑空白),將溫度和壓力傳感器插好,兩個紅點完全對上。放下防護罩,按啟動鍵運行程序。消解完畢后待溫度降至50 ℃后即可拆卸消解罐。將消解后的液體倒入100 mL燒杯中,用二次水沖洗消解罐,最后用二次水定容至約80 mL。以0.1 mol/L硝酸銀標準溶液為滴定液,在電位滴定儀上進行電位滴定,電位突躍最大處為滴定終點。
使用一批新試劑,做一次試劑空白試驗,用0.1mol/L硝酸銀溶液滴定體積不應超過0.1 mL。改進前氯含量測定只用硫酸消解,消解完成后,加入過量鎂粉,反應充分后,進行滴定。測定結(jié)果按下式計算:
氯含量=[V(AgNO3)-V(空白)]×
N(AgNO3)×3.545/G
式中:V(AgNO3),消耗AgNO3溶液的體積,mL;V(空白),試劑空白試驗,mL;N(AgNO3),AgNO3溶液的濃度,mol/L;3.545,計算常數(shù);G,催化劑取樣量,g。
3.1微波消解催化劑樣量的確定
圖1 重整待生、再生劑取樣量與測定結(jié)果的關系圖
從圖1可以看出,在一定范圍內(nèi),催化劑稱取量的多少對測定結(jié)果影響不明顯。基于準確性考慮,取樣量越大越有代表性;但稱樣量太多,在消解過程中會產(chǎn)生大量的氣體,使消解罐中的壓力瞬時增大,反應過程劇烈,易引起反應失控,產(chǎn)生不安全因素。所以稱樣量控制在0.5 g左右,既能達到消解完全,又能滿足準確性的要求。
3.2加入硫酸濃度的影響
圖2 硫酸濃度與測定結(jié)果的關系圖
試驗過程中發(fā)現(xiàn)硫酸濃度低時,催化劑消解不完全,有一些顆粒存在,20 mL 20%硫酸消解較好,消解液為透明液。
3.3微波消解條件的確定
根據(jù)儀器說明書介紹,微波消解溫度如果一次設置過高,有可能達不到要求,建議分階段設置,程序升溫;微波功率設置根據(jù)被加熱消解罐數(shù)量和每個罐中的樣品和溶劑總量而定。經(jīng)過多次試驗,確定微波消解條件為:第一階段運行溫度140 ℃、運行時間10 min、加熱功率400 kW(3個罐)/500 kW(4個罐);第二階段運行溫度170 ℃、運行時間10 min、加熱功率400 kW(3個罐)/500 kW(4個罐);第三階段運行溫度200 ℃、運行時間20 min、加熱功率400 kW(3個罐)/500 kW(4個罐)。
3.4只加硫酸消解
表1 只加硫酸消解測定結(jié)果
只加硫酸,不加水合肼消解,結(jié)果偏小。
3.5水合肼還原試驗
為了證實本方法中加入水合肼的還原作用,1#樣為次氯酸鈉,加蒸餾水溶解后,加入20%硫酸溶液20 mL進行滴定。2#、3#為次氯酸鈉加蒸餾水溶解后,加入5 mL水合肼和20%硫酸溶液20 mL;2#樣不加熱直接滴定,3#樣在電爐上加熱后放涼再滴定,測定結(jié)果見表2。
表2 水合肼還原試驗測定結(jié)果
從表2可以看出,水合肼能把+1價的氯離子還原成-1價態(tài)。
3.6水合肼加入量的確定
用氯含量為1.25%的催化劑標樣作為樣品,分別加入不同毫升數(shù)的水合肼和硫酸進行試驗,測定結(jié)果見圖3。
圖3 水合肼加入量與測定結(jié)果的關系圖
從圖3可以看出,水合肼的加入量為5 mL時,測定結(jié)果與標樣氯含量結(jié)果最接近。
3.7回收率試驗
準確稱取一定量的干燥基準氯化鈉試劑和催化劑標樣,加入到微波消解罐中,加入5 mL水合肼溶液和20%硫酸溶液20 mL進行回收率試驗,測試結(jié)果見表3。
從測試結(jié)果可以看出,本方法回收率在99%~101%。
表3 回收率試驗結(jié)果
3.8精密度考察
選用重整待生劑、再生劑和催化劑標樣,按試驗步驟進行重復性試驗,數(shù)據(jù)結(jié)果見表4。
從表4可以看出,不同的催化劑進行多次平行分析,相對標準偏差<1.5%。
表4 精密度試驗結(jié)果 %
3.9改進前后數(shù)據(jù)對比
用氯含量為1.25%的催化劑標樣作為樣品,按兩種方法分別進行5次平行測定,所得數(shù)據(jù)如表5所示。
表5 兩種方法測定結(jié)果 %
從表5可以看出,改進后的方法測定結(jié)果相對標準偏差遠小于改進前方法測定結(jié)果相對標準偏差。
改進后的方法用于測定重整催化劑中氯含量,其相對標準偏差小于1%。具有操作簡便、分析速度快、精密度高、結(jié)果準確的優(yōu)點,完全滿足生產(chǎn)分析需求。
2014-03-06
李觀濤(1972-),男,工程師,從事石油化工分析技術管理工作,電話:(0379)66992498。
TQ426.6,O655.29
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1003-3467(2014)06-0057-03