(河南能源化工集團 中原大化公司,河南 濮陽 457004)
活性炭過濾器及浮動床壓差高原因分析及對策
宗登甫
(河南能源化工集團 中原大化公司,河南 濮陽 457004)
脫鹽水裝置在運行中發(fā)現(xiàn)兩臺活性炭過濾器及后續(xù)離子交換陰陽雙室浮動床在短期內(nèi)床體運行壓差升高,導致活性炭過濾器出水水質(zhì)變差、惡化及發(fā)黑,致使陰陽浮動床內(nèi)陰陽樹脂表面覆著一層黑色物質(zhì),運行周期及制水量有明顯降低,再生效果較差,再生頻率增加,針對活性炭過濾器及運行系列出現(xiàn)的問題,進行原因分析,并采取相應(yīng)的解決措施。
壓差;活性炭過濾器;雙室浮動床;反洗;冷凝液;再生;樹脂
活性炭過濾器不僅具有普通機械過濾器過濾懸浮物的功能,同時還能用于去除常規(guī)手段難以去除的某些有機或無機污染物,如除臭、去色、脫氯、去除有機物、重金屬、合成洗滌劑、病毒及放射性物質(zhì)等,是水質(zhì)深度處理的一種設(shè)備。如作為水處理脫鹽系統(tǒng)前處理可有效保證后級設(shè)備使用壽命,提高出水水質(zhì),防止樹脂中毒污染,影響正常使用?;钚蕴咳コ廴疚镔|(zhì)的方法主要是運用吸附原理,也就是利用污染物質(zhì)吸附在炭體表面以去除污染物。因此,活性炭過濾器在使用中要定期進行反沖洗,沖洗掉活性炭上所吸附的雜質(zhì)。因為活性炭吸附的雜質(zhì)過多不但達不到凈化水的作用,還會對后處理系統(tǒng)造成污染。
河南能源化工集團中原大化公司化肥事業(yè)部供水廠脫鹽水處理系統(tǒng)目前共有五套離子交換系列生產(chǎn)制水,每套系列陽床前設(shè)置90F004活性炭過濾器(90A/B/C系列各一臺活性炭過濾器;90D/E系列各有兩臺活性炭過濾器)過濾水。為了節(jié)能降耗,另外有來自合成裝置回收的工藝冷凝液經(jīng)過換熱(<45 ℃)后可直接進入90F004A/B活性炭過濾器,在90A/B系列不制水的情況下可進入其它活性炭過濾器。
正常運行情況下,按照工藝操作規(guī)程每月反洗一次活性炭過濾器,但2012年8月至2013年2月這段時期以來,90F004A/B運行不到一周時間床體壓差就高達0.15 MPa,有時高達0.2 MPa,在后期運行不到3 d時間床體壓差就高達0.2~0.25 MPa。通過觀察發(fā)現(xiàn),陰陽浮動床內(nèi)樹脂被黑色物質(zhì)包裹,床體壓差也隨之在較短時段升高,制水量明顯下降,制水周期縮短,出水水質(zhì)變差,再生頻繁,嚴重影響了脫鹽水系統(tǒng)制水量及制水周期,不能滿足后續(xù)裝置高負荷生產(chǎn)的用水需要。另外由于再生頻繁,再生廢水處理不及,總排放口超標現(xiàn)象時有發(fā)生。
根據(jù)系列制水量報表數(shù)據(jù)如表1所示(90A/B制水系列為例,系列陰陽床設(shè)計制水量為135~140 m3/h)。
從表1可以看出兩個系列浮動床制水量越來越低。
表1 90A/B系列陰陽床制水周期量對照表 m3/h
活性炭過濾器壓差高后會引起過濾器出水水質(zhì)變差,床體內(nèi)活性炭結(jié)塊引起偏流,出水量降低,出水水質(zhì)變差。浮動床長時間壓差高運行后,由于成床頻繁、運行壓力較高等原因,致使樹脂磨損、破碎率較大。大量的破碎樹脂聚集在樹脂層中,致使床體進出口壓差增大,流量及出力達不到設(shè)計值,交換器會提前失效,周期制水量減少,增加酸堿耗及制水成本,嚴重時會引起床體水帽板鼓肚變形,形成偏流,再生、運行效果變差。由于雙室浮動床內(nèi)樹脂填充量較高,沒有反洗空間及惰性樹脂阻擋的作用,因此無法在交換器內(nèi)進行清洗,必須將樹脂全部輸送至清洗罐內(nèi)進行清洗,操作較為麻煩。
由于系統(tǒng)管道設(shè)計原因,回收的合成工藝冷凝液在90A/B這兩個系列制水投運的情況下,分流不到其它系列,自2012年8月份開始,由于合成工藝冷凝液階段性的水質(zhì)變黑,致使活性炭過濾器出水水質(zhì)變差,濁度、COD等指標超標嚴重。造成此現(xiàn)象主要原因是合成裝置CO2再生塔觸媒使用年限已久,致使觸媒粉化嚴重,帶入工藝冷凝液中,使工藝冷凝液水質(zhì)惡化發(fā)黑。這股冷凝液進入90A/B活性炭過濾器致使堵塞活性炭顆??障叮鸩坏竭^濾效果,進入后續(xù)陰陽床導致陰陽床出水水質(zhì)變差。
以2013年1月份90F004A/B活性炭過濾器部分數(shù)據(jù)分析見表2(活性炭過濾器出水水質(zhì)指標:濁度≤1 mg/L,COD隨時測)。
表2 2013年1月份90F004A/B活性炭過濾器部分數(shù)據(jù)分析報表 mg/L
活性炭過濾器在反洗時出現(xiàn)了反洗不起床、反洗效果較差、反洗頻率增加現(xiàn)象。按照工藝操作規(guī)定每月反洗一次即可,但是到后期反洗頻率由每周反洗一次變?yōu)槊?~3 d就要反洗一次,浪費了水資源。在對90A/B系列陰陽床上下室進行樹脂移出擦洗時發(fā)現(xiàn),樹脂表面被黑色物質(zhì)包裹覆蓋,反洗水臟且發(fā)黑,洗脫困難。雜質(zhì)沉積在水帽板上并堵塞水帽孔,使得再生時再生液的流量和分布不均,在運行時水流形成“偏流”。另外,由于沉積物覆在樹脂表面,嚴重影響了運行中的離子交換速度和進酸時樹脂的工作交換容量。
4.1管線改造
脫鹽水裝置90F004A/B/C活性炭過濾器在設(shè)計時沒有加裝空氣擦洗管線,投入運行后每次床體反洗時必須用大量的軟化水才能使活性炭起床,并且反洗不徹底(反洗水量大約250 m3/h),吸附在活性炭空隙內(nèi)部的雜物無法析出,導致過濾器運行周期大量縮短,嚴重影響了脫鹽水系列的制水量。特別是在近兩年由于合成工藝冷凝液內(nèi)含有大量觸媒灰等雜質(zhì),致使過濾器出現(xiàn)了結(jié)塊、偏流、床體運行壓差在較短時間內(nèi)升高,甚至出現(xiàn)了不過水現(xiàn)象,導致反洗頻繁(3~7 d反洗一次),浪費了水源。
改進方法:鑒于以上原因和節(jié)約備件材料費用的考慮,在臨近的原氮氣管線甩頭處制作安裝連接管線(DN50碳鋼管)通往三臺活性炭過濾器,改造床體正洗排放閥處變異三通管件,加裝閥門,從活性炭過濾器下部通入氮氣投入使用。
實施情況:自技改氮氣管線投入使用以來,反洗周期明顯延長(按照工藝操作規(guī)定每月一次延長至兩個月或一個半月反洗一次,符合工藝生產(chǎn)要求和節(jié)能水源消耗的目的)。經(jīng)濟效益:氮氣管線改造安裝投入使用后,延長了運行周期,制水量也達到了生產(chǎn)需要,消除了由于床體長期壓差高損壞水帽及水帽板的安全隱患,在穩(wěn)定脫鹽水生產(chǎn)上具有較好的經(jīng)濟效益;并且節(jié)約了勞動量,提高了工作效率。每次可節(jié)約反洗用軟化水量200 t/h左右,每噸軟化水按照4.5元計算,改進前,按照每月反洗5次計算為4 500元。改進后,現(xiàn)在每月反洗一次為900元,月節(jié)約水費用大約為3 600元,年節(jié)約水費用大約為43 200元。
4.2浮動陰陽床上下室樹脂處理
首先用熱除鹽水或透平冷凝液,對陰陽床按再生方向以不同的流速對陰陽樹脂進行清洗,之后把樹脂輸送到樹脂清洗槽內(nèi)用氮氣反復擦洗,擦洗、反洗水清澈后用HCl溶液浸泡,濃度控制在4%~5%,當排放口濃度達到2%時,停止進HCl溶液。浸泡4 h后,正洗出水合格為止。其次,再對用HCl溶液浸泡過的樹脂進NaOH溶液浸泡,堿液濃度控制在2%~3%,排放口濃度達到2%時,停止進NaOH溶液。浸泡8 h后,正洗出水合格為止。
4.3倍量再生
當樹脂工藝處理完畢后,輸入床體內(nèi)對陰、陽床進行倍量再生,進酸、堿時間及濃度如表3所示。
表3 進酸、堿時間及濃度
采取上述措施后,目前系列運行狀況良好,出水水質(zhì)及制水周期和制水批量在工藝控制范圍之內(nèi),活性炭反洗頻率恢復正常,陰陽床失效次數(shù)明顯下降,保證了裝置的安全運行。
通過對活性炭過濾器及浮動床短期內(nèi)運行壓差升高的原因進行全方位的分析,并制定切實有效的處理措施,保證了活性炭過濾器及浮動床此設(shè)備的安全穩(wěn)定運行,延長了系統(tǒng)設(shè)備運行周期,節(jié)省了設(shè)備維護費用和處理用水,減少不必要的水資源浪費,收到較好的效果。
2014-05-30
宗登甫(1973-),男,技術(shù)員,從事生產(chǎn)管理工作,電話:13513943977。
TQ050.7
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1003-3467(2014)08-0044-02