王鋒,林藝展
(廣東紅海灣發(fā)電有限公司,廣東 汕尾 516623)
現(xiàn)代大型火電機(jī)組的容量大、設(shè)備多、控制系統(tǒng)結(jié)構(gòu)復(fù)雜,機(jī)組或系統(tǒng)的啟停往往需要運(yùn)行人員經(jīng)過大量的操作才得以實(shí)現(xiàn)。分散控制系統(tǒng)(DCS)在火電機(jī)組應(yīng)用的日益成熟, 不僅大大提高了熱控系統(tǒng)的可靠性, 也為火電機(jī)組自動化技術(shù)的發(fā)展提供了廣闊空間。隨著火電機(jī)組自動化水平的不斷提高,基于整機(jī)自啟停系統(tǒng)(APS)的先進(jìn)控制思想在大型火電機(jī)組的控制系統(tǒng)中得到了廣泛應(yīng)用[1-6]。機(jī)組自動化水平的日益提高,不但可以減輕運(yùn)行人員的操作強(qiáng)度,同時也減少了誤操作的可能,有利于機(jī)組的安全、穩(wěn)定運(yùn)行,提高機(jī)組的經(jīng)濟(jì)效益。目前,國內(nèi)真正能實(shí)現(xiàn)自啟停的機(jī)組僅是少數(shù)全進(jìn)口機(jī)組[7],機(jī)組自啟??刂剖请姀S自動化發(fā)展的一個趨勢[8]。
廣東電網(wǎng)中,火電機(jī)組的裝機(jī)容量比例較大,火電機(jī)組不可避免地要參與調(diào)峰調(diào)頻,火電機(jī)組需根據(jù)負(fù)荷需求不斷地啟停制粉系統(tǒng),而制粉系統(tǒng)每啟停1次需按照一定的順序操作磨煤機(jī)潤滑油泵、相關(guān)的各個風(fēng)門、磨煤機(jī)、給煤機(jī)等設(shè)備,同時還要維持磨煤機(jī)入口風(fēng)壓、出口風(fēng)溫等參數(shù)在一定范圍,這一較為復(fù)雜而重復(fù)的工作靠運(yùn)行人員手動操作,不僅費(fèi)時,而且還會因誤操作而影響機(jī)組的安全、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。制粉系統(tǒng)作為一個功能相對獨(dú)立且完整的系統(tǒng),完全可以設(shè)計成一個功能組,實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)的自啟停控制,并納入到整個機(jī)組的APS控制體系,完成機(jī)組級協(xié)調(diào)功能組對其的調(diào)用,共同實(shí)現(xiàn)機(jī)組的整體自啟??刂啤?/p>
廣東紅海灣發(fā)電有限公司一期工程#1,#2機(jī)組為國產(chǎn)600 MW超臨界燃煤發(fā)電機(jī)組,采用中速磨煤機(jī)正壓冷一次風(fēng)機(jī)直吹式制粉系統(tǒng)。每臺鍋爐設(shè)6臺中速磨煤機(jī)、6臺電子稱重皮帶式給煤機(jī)及6個原煤倉,滿負(fù)荷時5套制粉系統(tǒng)運(yùn)行,1套備用。制粉系統(tǒng)的一次風(fēng)由2臺一次風(fēng)機(jī)提供,分為2路,一路經(jīng)空氣預(yù)熱器加熱后作為熱一次風(fēng),另一路作為冷一次風(fēng)。通過磨煤機(jī)入口熱一次風(fēng)調(diào)節(jié)風(fēng)門和冷一次風(fēng)調(diào)節(jié)風(fēng)門調(diào)節(jié)熱風(fēng)和冷風(fēng)的混合比例,獲得所需的制粉一次風(fēng)溫度和流量。磨煤機(jī)入口前風(fēng)管道上裝設(shè)有風(fēng)量測量裝置,用來測量一次風(fēng)量,以便調(diào)節(jié)風(fēng)煤比。磨煤機(jī)出口分成6根送粉管道,分別進(jìn)入6個煤粉燃燒器,每臺磨煤機(jī)分別對應(yīng)前墻或后墻的1層燃燒器。
制粉系統(tǒng)的控制可分為3個階段:啟動階段、正常運(yùn)行階段和停止階段。在啟動和停止階段,主要是各個設(shè)備的順序控制,而正常運(yùn)行階段主要是過程變量的連續(xù)控制。針對制粉系統(tǒng)的啟??刂?,本文設(shè)計了暖磨、啟磨、停磨3個主要功能組,以實(shí)現(xiàn)制粉系統(tǒng)的全程自動控制。
能否安全、快速地使制粉系統(tǒng)出口溫度達(dá)到規(guī)程要求,一直是制約制粉系統(tǒng)自啟停功能組能否實(shí)用化的一個關(guān)鍵技術(shù)難題。一套制粉系統(tǒng)冷態(tài)啟動所花費(fèi)的時間很大程度上取決于磨煤機(jī)暖磨的時間,為了保證制粉系統(tǒng)能既安全又快速地完成暖磨,應(yīng)設(shè)計暖磨功能組服務(wù)于制粉系統(tǒng)自啟停功能組,實(shí)現(xiàn)制粉系統(tǒng)的自動暖磨。本文設(shè)計的暖磨功能組可根據(jù)制粉系統(tǒng)的停運(yùn)時間或磨煤機(jī)的溫度自動判斷磨煤機(jī)的當(dāng)前狀態(tài)(這里主要考慮冷態(tài)和熱態(tài)),再根據(jù)磨煤機(jī)的狀態(tài)選擇合適的溫升率,對制粉系統(tǒng)的熱風(fēng)調(diào)門進(jìn)行閉環(huán)溫升率自適應(yīng)控制,從而實(shí)現(xiàn)安全、快速的暖磨功能。設(shè)計獨(dú)立暖磨功能組的目的是:在制粉系統(tǒng)的啟動指令觸發(fā)前,運(yùn)行人員便可獨(dú)立調(diào)用該功能組進(jìn)行磨煤機(jī)的預(yù)暖操作,從而節(jié)省了后續(xù)制粉系統(tǒng)啟動所需的暖磨時間。暖磨功能組的控制流程為:磨煤機(jī)停運(yùn)且任一密封風(fēng)機(jī)運(yùn)行時,開磨煤機(jī)密封風(fēng)門、開給煤機(jī)密封風(fēng)門、退石子排放自動、關(guān)石子煤排料門;反饋到位后,關(guān)給煤機(jī)進(jìn)口門、關(guān)給煤機(jī)出口門、開石子煤進(jìn)料門;反饋到位后,開磨煤機(jī)出口門、開磨煤機(jī)冷風(fēng)門、開磨煤機(jī)熱風(fēng)門;反饋到位后,投磨煤機(jī)熱風(fēng)調(diào)節(jié)門自動;當(dāng)磨煤機(jī)出口溫度達(dá)到目標(biāo)值時,暖磨功能組結(jié)束。實(shí)際運(yùn)行中,6臺磨煤機(jī)的熱風(fēng)門都存在不同程度的漏風(fēng)現(xiàn)象,漏風(fēng)容易導(dǎo)致暖磨時磨煤機(jī)出口超溫或暖磨結(jié)束后磨煤機(jī)出口溫度無法維持在目標(biāo)值(此時磨煤機(jī)熱風(fēng)調(diào)門已在全關(guān)狀態(tài)),對此,可將冷風(fēng)調(diào)門預(yù)置一定的開度來平衡熱風(fēng)門的漏風(fēng),以達(dá)到良好的控制效果。暖磨控制曲線如圖1所示,由圖1可以看出:暖磨功能組啟動后,磨煤機(jī)出口溫度平緩上升,達(dá)到目標(biāo)值后維持在目標(biāo)值不變;整個暖磨過程中,磨煤機(jī)入口風(fēng)量、風(fēng)壓控制良好,一次風(fēng)壓波動很小,達(dá)到了暖磨要求。
圖1 暖磨控制曲線
制粉系統(tǒng)的自動啟動應(yīng)同時兼顧磨煤機(jī)、給煤機(jī)等重要設(shè)備的安全運(yùn)行及煤粉在爐膛內(nèi)的穩(wěn)定燃燒,防止爆燃。因此在啟動過程中首先應(yīng)確保一次風(fēng)壓穩(wěn)定不越限,這樣才能保證磨煤機(jī)進(jìn)的一次風(fēng)有足夠高的靜壓頭,以克服磨煤機(jī)及粉管的阻力,維持正常的一次風(fēng)量和出口溫度。啟磨功能組的控制流程為:煤層無火且點(diǎn)火能量滿足且一次風(fēng)壓正常時,啟動暖磨順控功能組;磨煤機(jī)出口溫度達(dá)到目標(biāo)值時,啟動磨煤機(jī)潤滑油泵;潤滑油條件滿足時,開磨煤機(jī)密封門、開給煤機(jī)密封風(fēng)門、關(guān)石子煤排料門;反饋到位后,開磨煤機(jī)出口門、開石子煤進(jìn)料門;反饋到位后,開磨煤機(jī)冷風(fēng)門、開磨煤機(jī)熱風(fēng)門、投磨煤機(jī)冷風(fēng)調(diào)節(jié)門自動、投磨煤機(jī)熱風(fēng)調(diào)節(jié)門自動;反饋到位且啟磨條件滿足后,啟動磨煤機(jī)、設(shè)置一次風(fēng)壓力;當(dāng)磨煤機(jī)入口一次風(fēng)壓正常時,開給煤機(jī)出口門;反饋到位且給煤機(jī)啟動條件滿足后,啟動給煤機(jī)、開給煤機(jī)入口門;給煤機(jī)鋪煤正常時,投入給煤機(jī)自動、投石子煤排放自動,啟磨功能組結(jié)束。啟磨功能組主要包括以下功能。
(1)與暖磨功能組的接口。若制粉系統(tǒng)冷態(tài)啟動時就調(diào)用暖磨功能組完成暖磨操作;磨煤機(jī)出口溫度已達(dá)到規(guī)程要求,則跳過暖磨操作直接進(jìn)入啟磨過程,節(jié)省啟動時間。
(2)磨煤機(jī)啟動后的燃料全程控制。這里包括了啟動初期皮帶的快速鋪煤邏輯設(shè)計以及根據(jù)機(jī)組負(fù)荷自動閉環(huán)控制煤量增減的邏輯設(shè)計。此處必須與機(jī)組APS體系中的機(jī)組燃料全程控制策略相結(jié)合,達(dá)到鍋爐主控、燃料主控、給煤機(jī)給煤率控制均實(shí)現(xiàn)全程控制的目的。
(3)啟磨過程中的風(fēng)量控制功能。啟動制粉系統(tǒng)過程中風(fēng)量全程控制也是需要考慮的問題,這里應(yīng)包括啟動初期最低風(fēng)量的配風(fēng)、點(diǎn)火初期風(fēng)量大小的配比以及增加給煤率時的風(fēng)量自適應(yīng)增加等功能。
實(shí)際調(diào)試過程中,發(fā)現(xiàn)在磨煤機(jī)冷、熱風(fēng)調(diào)門投自動時,啟動磨煤機(jī)后,磨煤機(jī)入口風(fēng)量偏小、磨煤機(jī)入口風(fēng)壓偏低,無法達(dá)到正常啟磨的要求,此時若再打開給煤機(jī)出口門啟動給煤機(jī),磨煤機(jī)極可能因進(jìn)煤而導(dǎo)致入口風(fēng)量、風(fēng)壓進(jìn)一步降低,最終跳閘;而若一直等待磨煤機(jī)入口風(fēng)量、風(fēng)壓上升至滿足要求,又無法快速響應(yīng)機(jī)組的負(fù)荷要求。對此,根據(jù)運(yùn)行人員手動啟磨的經(jīng)驗(yàn),增加輔助控制回路,設(shè)定啟磨時磨煤機(jī)入口溫度和冷、熱風(fēng)調(diào)門開度的函數(shù),在磨煤機(jī)進(jìn)煤前將冷、熱風(fēng)調(diào)門預(yù)置在一個合適的開度,既保證了磨煤機(jī)的安全啟動,又達(dá)到了快速響應(yīng)機(jī)組負(fù)荷的要求。此外,在啟磨初期,給煤機(jī)投自動后,因煤量突增,燃料主控下調(diào),致使剛啟動給煤機(jī)的給煤量在最小給煤量的基礎(chǔ)上往下降,由此可能引起燃燒不穩(wěn)、火檢信號跳變,并進(jìn)一步導(dǎo)致跳磨,對此,可設(shè)置給煤量閉鎖回路,在順控啟磨初期閉鎖減該磨煤機(jī)對應(yīng)給煤機(jī)的給煤量。啟磨控制曲線如圖2所示,由圖2可以看出,啟磨過程中,磨煤機(jī)出口溫度及磨煤機(jī)入口風(fēng)量、風(fēng)壓控制較好,一次風(fēng)壓波動較小且能快速恢復(fù)穩(wěn)定,與燃料主控的接口回路動作正常,實(shí)現(xiàn)了給煤量的全程自動控制。
圖2 啟磨控制曲線
制粉系統(tǒng)停運(yùn)過程中,應(yīng)保證風(fēng)量、風(fēng)溫下降平穩(wěn),風(fēng)壓系統(tǒng)穩(wěn)定,系統(tǒng)內(nèi)煤粉充分走空,系統(tǒng)溫度下降到規(guī)定值,從而消除了制粉系統(tǒng)內(nèi)煤粉爆燃現(xiàn)象,減少制粉系統(tǒng)風(fēng)量變化對爐膛負(fù)壓的擾動。停磨功能組的控制流程為:煤層點(diǎn)火能量滿足時,設(shè)置最小給煤率,開冷風(fēng)調(diào)節(jié)門、關(guān)熱風(fēng)調(diào)節(jié)門;當(dāng)冷風(fēng)調(diào)節(jié)門開度大于90%且熱風(fēng)調(diào)節(jié)門開度小于5%時,關(guān)熱風(fēng)門;熱風(fēng)門關(guān)到位且給煤率小于10 t/h時,停給煤機(jī);給煤機(jī)停運(yùn)后,延時關(guān)給煤機(jī)出口門、慢關(guān)冷風(fēng)調(diào)節(jié)門;給煤機(jī)出口門關(guān)到位、磨煤機(jī)已走空且冷風(fēng)調(diào)節(jié)門開度小于20%時,停磨煤機(jī),關(guān)給煤機(jī)密封風(fēng)門、關(guān)磨煤機(jī)密封風(fēng)門,停磨功能組結(jié)束。停磨功能組主要包括以下功能。
(1)風(fēng)量及風(fēng)溫控制。既要保證不出現(xiàn)冷、熱風(fēng)調(diào)門配合不好導(dǎo)致磨煤機(jī)入口風(fēng)量低直接跳磨,進(jìn)而導(dǎo)致停磨功能組失敗,還應(yīng)控制停磨過程中溫度下降的速率,保證設(shè)備的安全。
(2)停磨過程中的風(fēng)門管理功能。為了避免停磨過程中風(fēng)量降低過快及關(guān)閉磨出口門時導(dǎo)致一次風(fēng)機(jī)喘振,應(yīng)增加制粉系統(tǒng)停運(yùn)時風(fēng)門的管理功能,以保證一次風(fēng)系統(tǒng)的正常運(yùn)行。
停磨過程中,磨煤機(jī)冷、熱風(fēng)調(diào)門開關(guān)速率的控制至關(guān)重要。在關(guān)熱風(fēng)調(diào)門時,磨煤機(jī)入口風(fēng)量下降較快,存在跳磨的隱患;磨煤機(jī)停止進(jìn)煤后,在慢關(guān)冷風(fēng)調(diào)門的過程中,關(guān)速率設(shè)置過快,不但會導(dǎo)致磨煤機(jī)出口溫度下降緩慢,延長停磨時間,同時極易引起一次風(fēng)壓力波動,并有可能導(dǎo)致一次風(fēng)機(jī)喘振。對此,可根據(jù)運(yùn)行人員的經(jīng)驗(yàn)設(shè)置合適的冷、熱風(fēng)調(diào)門的慢關(guān)速率,從而有效地保證磨煤機(jī)的安全停運(yùn)。停磨曲線如圖3所示,由圖3可以看出:停磨過程中磨煤機(jī)冷、熱風(fēng)調(diào)門開關(guān)速率控制合適,磨煤機(jī)出口風(fēng)溫在停磨前已降至合適范圍,各風(fēng)門協(xié)調(diào)動作良好,磨煤機(jī)入口風(fēng)量下降平穩(wěn),一次風(fēng)壓波動較小,達(dá)到了安全停磨的控制要求。
圖3 停磨控制曲線
作為制粉系統(tǒng)全程自動控制的一個方面,制粉系統(tǒng)石子煤排放的自動控制也必須考慮。制粉系統(tǒng)中磨煤機(jī)產(chǎn)生的石子煤一般由運(yùn)行人員手動排放,排放周期約15 min,在一個當(dāng)班期間,運(yùn)行副值班員很大一部分時間都用于石子煤的排放工作。實(shí)現(xiàn)制粉系統(tǒng)石子煤排放的自動控制后,副值班員只需花少量時間關(guān)注石子煤排放控制系統(tǒng)的運(yùn)行狀態(tài)即可,大部分時間都可用于協(xié)助主值班員監(jiān)視燃燒、汽水、電氣等重要系統(tǒng)的運(yùn)行狀態(tài),大大緩解了主值班員的監(jiān)盤壓力,降低了運(yùn)行人員的工作強(qiáng)度。制粉系統(tǒng)石子煤排放自動控制的控制流程為:石子煤進(jìn)料門開到位且石子排料門關(guān)到位且石子煤排放系統(tǒng)無故障時,投石子排放控制自動;設(shè)定的排放周期時間到后,關(guān)石子煤進(jìn)料門;反饋到位后,開石子煤排料門;延時120 s后關(guān)石子煤排料門;反饋到位后,開石子煤進(jìn)料門。如此往復(fù),實(shí)現(xiàn)石子煤的自動排放。
經(jīng)過精心的設(shè)計及調(diào)試,廣東紅海灣發(fā)電有限公司一期工程#1,#2機(jī)組制粉系統(tǒng)自啟停功能組的各項(xiàng)功能均已正常投入使用,符合設(shè)計要求。制粉系統(tǒng)自啟停功能組的實(shí)現(xiàn),提高了機(jī)組的自動化水平,降低了運(yùn)行人員的工作強(qiáng)度,并為整機(jī)的APS體系奠定了基礎(chǔ)。
APS控制是一種先進(jìn)的控制理念,它對目前的控制系統(tǒng)提出了更高的要求,體現(xiàn)了機(jī)組自動化控制的最高水平。目前,國內(nèi)整機(jī)APS的投用成功率還不高,除了設(shè)備自身的可控性和可用率不能滿足自動化要求外,還存在一些工藝和技術(shù)上的問題,這些問題需要通過長期、深入的分析研究才能得到解決。制粉系統(tǒng)功能組全程自動控制的實(shí)現(xiàn)為整機(jī)的APS控制創(chuàng)造了條件,要真正實(shí)現(xiàn)整機(jī)APS控制,不僅取決于系統(tǒng)控制策略,還與系統(tǒng)設(shè)備自身的可控性和可用率能否滿足自動化要求有很大的關(guān)系,只有在良好的設(shè)備可控性基礎(chǔ)上,將各個子系統(tǒng)的自動控制有機(jī)融合為一體,才能實(shí)現(xiàn)整機(jī)的APS控制。
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