田倫
(貴州烏江水電開發(fā)有限責(zé)任公司索風(fēng)營發(fā)電廠,貴州 修文 550215)
貴州烏江水電開發(fā)有限責(zé)任公司索風(fēng)營發(fā)電廠(以下簡稱索風(fēng)營電廠)總裝機容量為3×200 MW,第1臺機組于2005年8月投產(chǎn)運行,2006年6月,3臺機組全部投產(chǎn)運行。自機組投入運行以來,累計發(fā)電12 380 GW·h,開、停機14 700多次,創(chuàng)造了顯著的經(jīng)濟效益。索風(fēng)營電廠原有調(diào)速器采用武漢事達(dá)公司DFWT-150-6.3型并聯(lián)比例-積分-微分(PID)數(shù)字式微機調(diào)速器,調(diào)速器已投運6年,設(shè)備整體運行正常。隨著投運年限的增長和南方電網(wǎng)公司運行管理及輔助服務(wù)管理等相關(guān)細(xì)則的實施,原有的調(diào)速器在功能及精度上已不能滿足運行需求。2013年以來,索風(fēng)營電廠先后對#1,#2機組調(diào)速器進行了換型改造,實現(xiàn)了調(diào)速器功率閉環(huán)模式運行。在貴州烏江水電開發(fā)有限責(zé)任公司乃至貴州省水電企業(yè),索風(fēng)營電廠是首家實現(xiàn)調(diào)速器功率閉環(huán)模式運行的企業(yè)。在調(diào)速器改造及功率模試運行過程中,本文通過發(fā)現(xiàn)并解決實際工作中出現(xiàn)的問題,總結(jié)出創(chuàng)新經(jīng)驗,以饗同行。
調(diào)速器功率閉環(huán)模式是水電機組在并網(wǎng)后的運行模式之一,適用于大電網(wǎng)恒功率的運行方式。具體來說,功率閉環(huán)模式是由監(jiān)控系統(tǒng)現(xiàn)地控制(LCU)單元對水輪機調(diào)速器通信,下達(dá)機組功率給定值。調(diào)速器收到目標(biāo)值后跟蹤該給定值并與調(diào)速器自己采集計算的實時機組功率進行比對反饋,進行一個PID閉環(huán)調(diào)節(jié),從而調(diào)整控制導(dǎo)葉開度,達(dá)到負(fù)荷調(diào)整及優(yōu)化機組控制有功功率之目的。該模式除了用于運行人員手動調(diào)節(jié)機組負(fù)荷外,更適合與水電廠自動發(fā)電量控制系統(tǒng)(AGC)配合接口并實現(xiàn)機組有功功率的全數(shù)字控制。此外,在非功率模式時,功率給定值始終連續(xù)跟蹤機組實發(fā)功率值,以確保調(diào)速器各模式之間的平滑切換。 該系統(tǒng)原理框圖如圖1所示。
圖1 調(diào)速器自動控制原理圖
圖1中:KP,KI,KD分別為調(diào)速器的比例-積分-微分系數(shù);Pc和Yc分別為功率給定和開度給定;Ef,Ep和Ey分別為人工頻率、功率和開度死區(qū);bp和ep分別為開度和功率的永態(tài)差值系數(shù);YPID為調(diào)速器導(dǎo)葉開度計算值。
由圖1可以看出,監(jiān)控系統(tǒng)直接對調(diào)速器下達(dá)功率設(shè)定值(Pc),在功率給定方式選擇及調(diào)速器工作模式切換后,與機組的實時功率進行比對,在對永態(tài)差值環(huán)節(jié)及人工開度/功率死區(qū)環(huán)節(jié)的限制后,再進行調(diào)速器的內(nèi)部PID計算,最后進行一系列的綜合放大等執(zhí)行環(huán)節(jié)來達(dá)到機組負(fù)荷調(diào)整的目的,該模式完全是在調(diào)速器內(nèi)進行內(nèi)部閉環(huán)。
索風(fēng)營電廠調(diào)速器在改造之前機組并網(wǎng)后是在開度模式下運行,由圖1可以看出,調(diào)速器按監(jiān)控系統(tǒng)功率給定Pc計算出來的開度給定Yc,在開度調(diào)節(jié)模式下完成Ypid的運算。調(diào)速器進入穩(wěn)態(tài)的條件是
ΔI=Δf+bp(Yc-Ypid)=0 。
在調(diào)速器改造后的功率模式下,功率給定Pc與機組實際功率測量值Pg進行比較,經(jīng)人工功率死區(qū)等環(huán)節(jié)得到功率調(diào)節(jié)差值ΔP。調(diào)速器進入穩(wěn)態(tài)的條件是
ΔI=Δf+epΔP=0 。
開度模式由監(jiān)控系統(tǒng)可編程邏輯控制器(PLC)進行閉環(huán)控制,是一種間接式調(diào)節(jié)結(jié)構(gòu),而功率模式由調(diào)速器進行閉環(huán)控制,是一種直接式調(diào)節(jié)結(jié)構(gòu)。從二者比較之后可以看出,功率模式省去了開度模式下由監(jiān)控系統(tǒng)參與開度比對反饋的中間環(huán)節(jié),監(jiān)控PLC只對調(diào)速器下達(dá)一個機組功率給定值,不參與機組負(fù)荷的調(diào)節(jié),由調(diào)速器跟蹤該功率給定值進行一個內(nèi)部的功率閉環(huán)調(diào)節(jié),這樣會大大提高機組并網(wǎng)發(fā)電后調(diào)速器對負(fù)荷調(diào)節(jié)的響應(yīng)速度和響應(yīng)精度。就索風(fēng)營電廠而言,功率模式改造后,調(diào)速器能夠滿足南方電網(wǎng)AGC“1+5”輔助服務(wù)要求,同時也滿足了一次調(diào)頻對調(diào)節(jié)精度和調(diào)節(jié)速率的要求,減少了電廠因為輔助服務(wù)不合格而受到的經(jīng)濟效益考核。由于省去了原來開度模式下的很多中間環(huán)節(jié),相應(yīng)也提高了調(diào)速器安全運行的可靠穩(wěn)定性。
改造前,監(jiān)控系統(tǒng)與調(diào)速器之間的通信方式是由監(jiān)控系統(tǒng)現(xiàn)地控制單元(LCU)通過對調(diào)速器遠(yuǎn)方增減負(fù)荷脈沖信號來進行負(fù)荷控制,完全是一個依靠繼電器接點通斷的硬接線方式。而機組PLC的調(diào)功程序采用的是循環(huán)比較,逐漸逼近調(diào)節(jié)方式,其輸出的脈沖寬度與每次比較的有功差值相關(guān),是一個變化量,其調(diào)節(jié)精度較差,容易受到外界因素的干擾。在此次改造過程中,索風(fēng)營電廠在監(jiān)控系統(tǒng)LCU柜上加裝了1塊模擬量輸出AI模塊,通過4~20 mA的電量信號對機組調(diào)速器進行通信,調(diào)速器在收到此信號后,通過PLC的A/D模塊將電量信號轉(zhuǎn)化為數(shù)字信號并進入調(diào)速器內(nèi)部程序直接參與PID調(diào)節(jié)。這樣做的好處一是縮短了從監(jiān)控系統(tǒng)下令到調(diào)速器開始進行負(fù)荷調(diào)節(jié)前的準(zhǔn)備周期;二是因其是數(shù)字化通信,可直接作用于調(diào)速器PLC內(nèi)部程序,所以調(diào)節(jié)精度大為提高;三是減少了以前脈沖方式通信過程中可能出現(xiàn)的故障因素。
一次調(diào)頻和二次調(diào)頻都是調(diào)節(jié)機組負(fù)荷來實現(xiàn)系統(tǒng)負(fù)荷與發(fā)電出力的平衡,以維持系統(tǒng)頻率的穩(wěn)定,理論上應(yīng)該是相互補充、協(xié)調(diào)一致的。但在索風(fēng)營電廠多年的實際運行過程中,筆者發(fā)現(xiàn)二者經(jīng)?;ハ嘤绊?,時常出現(xiàn)一次調(diào)頻和二次調(diào)頻同時動作調(diào)節(jié)的情況,若不采取協(xié)調(diào)措施,則可能會出現(xiàn)反向調(diào)節(jié)、脈沖累積、相互拉鋸、LCU有功調(diào)節(jié)超時退出等問題。問題的主要原因是由于指令源不一致。一次調(diào)頻是調(diào)速器根據(jù)該臺機組的頻率來計算并實時輸出控制。二次調(diào)頻則是根據(jù)系統(tǒng)頻率來計算的,通過監(jiān)控系統(tǒng)以有功給定的方式下發(fā)指令到調(diào)速器。雖然并網(wǎng)機組頻率從理論上應(yīng)和系統(tǒng)頻率一樣,但機組會經(jīng)變壓器等電氣設(shè)備與電網(wǎng)相聯(lián),而且測頻采樣時點、時延、誤差不可能完全一致,加之系統(tǒng)頻率瞬息萬變會導(dǎo)致一次調(diào)頻與二次調(diào)頻相互影響。索風(fēng)營電廠在功率模式下使用了內(nèi)部閉環(huán)方式,功率目標(biāo)值直接下發(fā)給調(diào)速器,調(diào)速器收到目標(biāo)值后跟蹤該目標(biāo)值,并與自己采集計算的實時機組功率進行比對反饋,在調(diào)速器內(nèi)部進行PID閉環(huán)調(diào)節(jié),監(jiān)控系統(tǒng)完全不參與頻率調(diào)節(jié)過程,這樣一來,無論是一次調(diào)頻,還是二次調(diào)頻,指令源都是一致的,由調(diào)速器自己內(nèi)部計算,最后進行導(dǎo)葉偏差量的調(diào)整,內(nèi)部閉環(huán)調(diào)節(jié)模式可將一次調(diào)頻與二次調(diào)頻之間的互相影響降到最小。從機組實際運行情況來看,效果較為明顯。
在調(diào)速器功率模式試驗過程中,進行大負(fù)荷調(diào)節(jié)時,現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)調(diào)速器的調(diào)節(jié)速率完全是由水輪機機械調(diào)整特性決定的,調(diào)整時間短促,是一個階躍式的調(diào)整,甚至引起了發(fā)電機組的劇烈振動,這樣必然會影響機組的安全穩(wěn)定運行。經(jīng)過分析研究后,將調(diào)速器PLC程序進行了優(yōu)化。在進行功率調(diào)節(jié)過程中,實現(xiàn)了調(diào)節(jié)速率的“斜坡控制”,其結(jié)果如圖2所示。
圖2 調(diào)節(jié)速率的“斜坡控制”
在圖2中,縱坐標(biāo)為功率,橫坐標(biāo)為時間。假設(shè)在穩(wěn)態(tài)條件下運行,調(diào)速器的功率給定為Pc1,當(dāng)進行大負(fù)荷增加調(diào)整時,人為控制或監(jiān)控AGC將功率給定設(shè)為Pc2后,調(diào)速器按圖2所示的結(jié)果調(diào)節(jié)速率,在調(diào)節(jié)初期以斜率為k(此系數(shù)可根據(jù)本廠實際需要進行整定)的一個直線斜坡方式進行Pc調(diào)整,這時為斜坡控制階段。在接近功率給定Pc2的調(diào)節(jié)后期則由調(diào)速器的PID調(diào)節(jié)特性進行功率微調(diào),這時為PID調(diào)節(jié)階段,最后平穩(wěn)將機組功率由Pc1調(diào)節(jié)到Pc2。這樣就使機組在進行大負(fù)荷調(diào)整時初期調(diào)節(jié)速率以一個平緩的方式進行調(diào)節(jié),不會出現(xiàn)階躍式的調(diào)整,保證了機組運行的安全穩(wěn)定,而在接近負(fù)荷給定值時則又由調(diào)速器PID特性進行微調(diào),不至于出現(xiàn)過大的超調(diào)。在大負(fù)荷減少調(diào)節(jié)時,同理。程序改進后重新試驗,效果良好。斜坡處理程序如圖3所示,斜坡上升和下降速率給定程序段如圖4所示。
圖3 斜坡處理程序
圖4 斜坡上升和下降速率給定程序段
在圖3中,RAMP為斜坡發(fā)生器。
在功率閉環(huán)模式下,在現(xiàn)場試驗過程中,筆者發(fā)現(xiàn)調(diào)速器運行模式可進行如下切換操作:并網(wǎng)前機組空轉(zhuǎn)態(tài)為頻率模式,并網(wǎng)后轉(zhuǎn)為開度模式,一定延時后再轉(zhuǎn)為功率模式。并網(wǎng)后的模式切換由監(jiān)控系統(tǒng)PLC進行遠(yuǎn)方控制,調(diào)速器本身不進行切換操作。對調(diào)速器運行模式認(rèn)真研究分析后,筆者認(rèn)為,這樣切換會增加監(jiān)控系統(tǒng)調(diào)功程序的復(fù)雜性,中間模式切換環(huán)節(jié)較多,出現(xiàn)故障干擾的幾率也較大。于是對調(diào)速器開機程序進行了優(yōu)化,并網(wǎng)后監(jiān)控系統(tǒng)不進行調(diào)速器的模式切換,由調(diào)速器內(nèi)部自行判斷,機組并網(wǎng)后即由頻率模式自動切換到功率模式。這樣就避免了無必要的中間環(huán)節(jié)模式切換,也減少了可能出現(xiàn)的故障因素。
4.5.1 性能比較
以改造后的#2機組為例,2013年1—7月與2012年同期AGC考核電量對比情況見表1。
表1 2013年與去年同期AGC考核電量對比 MW·h
由表1對比可知,調(diào)速器性能得到質(zhì)的提升,AGC考核電量大幅減少。2013年1—7月與2012年同期一次調(diào)頻合格率對比情況見表2。
表2 一次調(diào)頻合格率 %
由表2對比可知,調(diào)速器實現(xiàn)功率閉環(huán)模式后,一次調(diào)頻合格率得到顯著提升。
4.5.2 經(jīng)濟效益比較
由于機組調(diào)速器完成了功率閉環(huán)模式功能的實現(xiàn),使機組負(fù)荷的調(diào)節(jié)速度更快,精度更高,滿足了南方電網(wǎng)AGC及一次調(diào)頻輔助服務(wù)的要求,考核電量顯著減少,按照現(xiàn)在上網(wǎng)電價269.4元/(MW·h)計算,據(jù)保守估計,2013年可為索風(fēng)營電廠節(jié)約成本70.45萬元。
調(diào)速器有頻率、開度和功率3種工作模式,在機組并網(wǎng)后,調(diào)速器一般在開度模式或功率模式下工作,但由于種種原因,大多數(shù)水電企業(yè)調(diào)速器并沒有實現(xiàn)真正的功率模式運行方式,在如今電網(wǎng)服務(wù)細(xì)則越來越嚴(yán)格的趨勢下,調(diào)速器工作在開度模式下已經(jīng)漸漸不能滿足電網(wǎng)運行要求。索風(fēng)營電廠在調(diào)速器改造換型后,實現(xiàn)了調(diào)速器的功率閉環(huán)模式,在此基礎(chǔ)上,筆者總結(jié)摸索了一些試驗及運行的實踐經(jīng)驗。從設(shè)備性能和經(jīng)濟效益對比來看,調(diào)速器在功率模式下的閉環(huán)控制具有開度模式不可比擬的優(yōu)勢,也是今后水電企業(yè)調(diào)速器運行方式的發(fā)展方向。
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